左 甜 葛玉龍
(1. 中海油煉油化工科學(xué)研究院,山東 青島 266500;2.中海油東方石化有限責(zé)任公司,海南 東方 572600)
某煉廠擁有一次加工原油能力100萬噸/年的常減壓裝置及配套設(shè)施。常減壓蒸餾裝置于2011年3月份投產(chǎn),以綏中36-1原油為原料,生產(chǎn)化工輕油、燃料油、高等級(jí)道路瀝青及潤滑油基礎(chǔ)油。
該煉油廠常壓爐、減壓爐現(xiàn)均采用減四線、天然氣作為燃料進(jìn)行燃燒,外排煙氣匯合后共用一臺(tái)空氣預(yù)熱器,先后分別與擾流子空氣預(yù)熱器和熱管空氣預(yù)熱器進(jìn)行換熱。其中常壓爐F101、減壓爐F102均為立式圓筒爐,并采用強(qiáng)制供風(fēng)方式,余熱回收方式為擾流子空氣預(yù)熱器和熱管空氣預(yù)熱器。常減壓爐的相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
表1 常減壓爐設(shè)計(jì)值
空氣預(yù)熱器是加熱爐出口煙氣的重要換熱設(shè)備,用于回收煙氣熱量,其主要作用是進(jìn)一步提高加熱爐整體熱效率,降低能耗??諝忸A(yù)熱器安全運(yùn)行狀況直接影響著加熱爐熱效率[1-3]加熱爐運(yùn)行過程中燃料燃燒產(chǎn)生的煙氣中含有大量水蒸汽、氮,少量的硫化物、氮氧化物、不完全燃燒的顆粒物及煙氣沖刷、攜帶的襯里粉塵等物質(zhì),易造成換熱器腐蝕及結(jié)垢,直接影響換熱器的換熱效果,帶來經(jīng)濟(jì)損失與熱能源的白白浪費(fèi),擾亂正常生產(chǎn)秩序。所以根據(jù)空氣預(yù)熱器工作環(huán)境,分析并發(fā)現(xiàn)其結(jié)垢及腐蝕的原因,是我們找到相應(yīng)預(yù)防措施及解決方法的依據(jù)。
2017年檢修,拆開空氣預(yù)熱器人孔檢查,發(fā)現(xiàn)襯里整體完好,入口未見明顯腐蝕,出口熱管表面、引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子與殼體表面結(jié)垢嚴(yán)重,最后兩排熱管翅片有銹皮,有均勻腐蝕;引風(fēng)機(jī)入口膨脹節(jié)導(dǎo)流板腐蝕穿孔。
空氣預(yù)熱器出口熱管表面結(jié)垢嚴(yán)重,最后兩排熱管翅片有厚0.1~0.5mm銹皮,有均勻腐蝕,垢物較濕潤,呈灰黑色與灰白色相間,空氣預(yù)熱器箱體出口底部堆積大量此類垢物,局部深約200mm。熱管腐蝕情況如圖1所示。
圖1 熱管表面結(jié)垢嚴(yán)重,有腐蝕
引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子與殼體表面也附著垢物,厚約8~10mm,局部成塊狀。如圖2所示。
圖2 引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子與殼體表面也附垢物
引風(fēng)機(jī)入口柔性膨脹節(jié)表面呈褐色,其下部有一處寬140mm,長190mm橢圓形腐蝕孔洞。如圖3所示。
圖3 引風(fēng)機(jī)入口膨脹節(jié)導(dǎo)流板有橢圓形腐蝕孔洞
采用美國伊諾斯便攜式式X 射線衍射儀XRDTerra對(duì)垢樣進(jìn)行XRD分析。儀器設(shè)備參數(shù)如表2所示。
表2 XRD-Terra設(shè)備參數(shù)
XRD的分析結(jié)果顯示:空氣預(yù)熱器垢樣中各礦物的百分比為水鐵礬(FeSO4·H2O):10.5;硬石膏( CaSO4)15.5;針綠礬( Fe2(SO4)3·9H2O):7.4;紫鐵礬( Fe2(SO4)3·9H2O)9.3;四水白鐵礬(FeSO4·4H2O):9.8;粒鐵礬( Fe(2+)Fe(3+)2(SO4)4·14H2O)15.8;鐵榴石(Ca0.63Fe2.37Fe2(SiO4)4):4.4;鈦磁鐵礦( Fe2.50Ti0.50O4):3.8;鐵銨礬( N H4 Fe(SO4)2·12H2O):11.6;針鈉鐵礬(Na3Fe(SO4)3(H2O)3)4.6;綠脫石(Na0.3Fe2Si4 O10(OH)2·4 H2O):7.3。
由以上XRD分析結(jié)果可知:垢樣中主要腐蝕產(chǎn)物SO4
2-,F(xiàn)e2+Fe3+為金屬腐蝕產(chǎn)生,Ca2+、Na2+、Ti2+為襯里剝落成分。
圖4 空預(yù)熱器垢-特征峰d值
圖5 空預(yù)熱器垢—各物相擬合譜線
表3 減四線燃料油參數(shù)表
垢樣對(duì)應(yīng)XRD 衍射圖譜及其對(duì)應(yīng)的波峰數(shù)據(jù),如圖4,圖5所示。
通過該公司空預(yù)熱器垢衍射譜線可以看出,衍射峰尖銳,背景較低,基線平滑,說明晶體生長較好,結(jié)構(gòu)完整,具有明顯的可辨認(rèn)性和穩(wěn)定性。
該公司在本次檢查前約1年的時(shí)間,常減壓爐采用減四線和天然氣作燃料,而減四線中含有硫,減四線各元素及金屬含量如表3所示。由表3可知其硫含量占0.38%,燃燒生成SO2和部分SO3,因煙氣中有蒸汽的存在,當(dāng)煙氣溫度低于酸露點(diǎn)溫度,預(yù)熱器的表面就會(huì)有液態(tài)水析出,SO2和SO3溶于液態(tài)水中,形成腐蝕性較強(qiáng)的硫酸溶液,腐蝕金屬表面[5-7]。
由上述表3可知,減四線燃料油中還含有Fe、V,含有鐵、釩的燃料油燃燒后,會(huì)生成Fe2O3,V2O5低熔點(diǎn)化合物,不但會(huì)侵蝕高溫爐管金屬表面,而且Fe2O3, V2O作為催化劑,還會(huì)促使SO2向SO3的轉(zhuǎn)化,加速空氣預(yù)熱器低溫部位的腐蝕[8,9]。
(1)嚴(yán)格控制燃料中硫含量,采用含硫量較低的燃料,將燃料油改為天然氣。從本質(zhì)上減少了硫酸的形成,降低了產(chǎn)生酸腐蝕的概率,有效延長設(shè)備管道的長期使用;
(2)尾排熱管溫度下降,酸液凝結(jié)的多,并且低于酸露點(diǎn)溫度,是酸腐蝕中常見位置,有效控制此處的腐蝕與結(jié)垢是保證整個(gè)空氣預(yù)熱器長久工作的保障。建議末端幾排熱管表面襯搪瓷以提高其抗腐蝕能力;
(3)將燃料油改為天然氣以后重新測(cè)定或核算煙氣的露點(diǎn)溫度,一般控制煙氣的排放溫度大于露點(diǎn)溫度15℃以上。建議改為天然氣以后,煙氣的排煙溫度控制在120℃左右;
(4)避開酸腐蝕溫度。在盡量不影響加熱爐熱效率的前提下,適當(dāng)?shù)奶岣哳A(yù)熱器熱管壁溫,高于酸露點(diǎn)溫度,達(dá)到防腐目的[10];
(5)及時(shí)進(jìn)行清洗。通過化學(xué)清洗或者物理清洗方法,清洗掉空氣預(yù)熱器中產(chǎn)生的結(jié)垢,熱管管束外壁的結(jié)垢,提高設(shè)備換熱效果,避免了設(shè)備垢下腐蝕,延長使用壽命。
采用以上措施后,空氣預(yù)熱器露點(diǎn)腐蝕問題明顯好轉(zhuǎn),運(yùn)行三年后檢修檢查低溫部位熱管完好,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。