薛 峰
(淮北礦業(yè)集團(tuán) 渦北選煤廠,安徽 淮北 235000)
渦北選煤廠是淮北礦業(yè)集團(tuán)所屬的中心型選煤廠,是安徽省“861”重點(diǎn)項(xiàng)目之一,設(shè)計(jì)規(guī)模為入選原煤量12.00 Mt/a。工程一次設(shè)計(jì),分兩期建設(shè),一期工程規(guī)模入選原煤量6.00 Mt/a。
渦北選煤廠現(xiàn)有的選煤工藝為“無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器+脫泥浮選+尾煤壓濾”。主要入選淮北礦業(yè)集團(tuán)渦北煤礦、袁店二礦、許疃煤礦、楊柳煤礦、童亭煤礦等礦原煤,主要產(chǎn)品為煉焦精煤和肥精煤。
目前,煤炭市場已經(jīng)由“賣方市場”轉(zhuǎn)變?yōu)椤百I方市場”,洗選低灰精煤是大勢所趨,占領(lǐng)低灰市場也是必行之路。低灰精煤雖然可以滿足市場要求,迎合客戶需求,但是由于精煤灰分的過度“壓低”,各選煤廠在洗選過程中,都不同程度的存在大量精煤損失到中煤和煤泥里的問題,造成了極大的經(jīng)濟(jì)損失。渦北選煤廠針對這一問題,探索“精煤再回收”洗選方法,并通過生產(chǎn)實(shí)踐,取得的效果十分顯著。
渦北選煤廠低灰肥煤精煤灰分區(qū)間是9.51%~10.00%,即10級精煤;而高灰肥煤的精煤灰分區(qū)間是10.51%~11.00%,即12級精煤。受困于低灰精煤與高灰精煤之間這2級精煤灰分指標(biāo)的差異,以及傳統(tǒng)洗選方法在生產(chǎn)工藝和洗選模式上存在的制約,低灰精煤是無法實(shí)現(xiàn)全部回收的。通過大量生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析,低灰精煤洗選主要損失有以下2個(gè)方面:一是小于0.5 mm粒級精煤損失在煤泥中;二是大于0.5 mm粒級精煤損失在中煤中。
2019年度渦北選煤廠低灰肥煤和高灰肥煤的各項(xiàng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)指標(biāo)對比見表1。
表1 2019年低灰肥煤和高灰肥煤生產(chǎn)均值數(shù)據(jù)對比
表1顯示,低灰洗選所對應(yīng)的中煤灰分僅有24.16%,高灰洗選的中煤灰分為28.75%,差值4.59個(gè)百分點(diǎn)。同樣,低灰洗選尾礦灰分48.70%,比高灰的59.25%,差值10.55個(gè)百分點(diǎn)。
渦北選煤廠對2019年低灰和高灰肥煤加壓過濾機(jī)生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),其中高灰平均入洗1 t原煤時(shí),加壓過濾機(jī)排料板數(shù)0.073板;而低灰平均入洗1 t原煤時(shí),加壓過濾機(jī)排料板數(shù)是0.057 板。加壓過濾機(jī)生產(chǎn)噸煤板數(shù)的差異,體現(xiàn)出高、低灰浮選精煤回收效果的產(chǎn)率差別。
在低灰重選過程中,精煤主要損失在中煤里。針對于重選精煤的損失,渦北選煤廠統(tǒng)計(jì)了2019年中煤生產(chǎn)情況,并對中煤進(jìn)行浮沉試驗(yàn)對比,見表2。
表2 低灰與高灰的中煤浮沉對比
從表2可以明顯看出,在小于1.4 g/cm3密度級中,低灰肥煤產(chǎn)率28.15%,灰分10.27%,高灰肥煤產(chǎn)率7.34%,灰分11.68%。同樣小于1.4 g/cm3密度級的中煤中,低灰比高灰多含20.81%的中煤,這多出的20.81%的中煤,就是低灰洗選過程中損失到中煤里的精煤。而這部分損失的精煤灰分僅有10.27%,又恰好能夠滿足高灰精煤的灰分要求。洗選低灰時(shí),中煤產(chǎn)率約為10%,因此理論上計(jì)算,低灰重介中煤占中煤產(chǎn)率的60%,則損失的精煤產(chǎn)率約有1.25%。
“精煤再回收洗選法”是建立在數(shù)據(jù)測算的基礎(chǔ)上,對低灰和高灰2種精煤產(chǎn)品中所包含的粗細(xì)粒度級別的部分精煤,進(jìn)行重新調(diào)配組合。科學(xué)改變2種精煤產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)比例,合理調(diào)控2種產(chǎn)品的灰分高低組成,構(gòu)建出低灰和高灰各自全新的洗選灰分空間,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)綜合精煤產(chǎn)率最大化操作的新型洗選方法。
該數(shù)學(xué)模型的建立對精煤產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了細(xì)化,對各組成部分的量和灰分進(jìn)行綜合計(jì)算和分析,從而重構(gòu)精煤產(chǎn)品,以期達(dá)到精煤綜合產(chǎn)率的最大化。
由于精煤灰分區(qū)間、洗選工藝、粒級組成、產(chǎn)品目標(biāo)灰分等不同,因此組成最終混精煤的種類和占比也不同。但原則是所有從低灰系統(tǒng)分流的精煤,其加權(quán)平均灰分?jǐn)?shù)值是介于高灰和低灰考核灰分之間。
以渦北選煤廠為例,目前渦北選煤廠肥煤有低灰和高灰2種洗選規(guī)格,混精煤灰分結(jié)構(gòu)如下:
Ad1=(Ad11m11+Ad12m12+Ad13m13)/
(m11+m12+m13)
(1)
Ad2=(Ad21m21+Ad22m22+Ad23m23)/
(m21+m22+m23)
(2)
式中:Ad1為高灰、Ad2為低灰混精煤灰分,Adx1、Adx2、Adx3分別為各自系統(tǒng)重介精煤、粉精煤、浮選精煤的灰分,%;mx1、mx2、mx3分別為各產(chǎn)品單位時(shí)間產(chǎn)量,t/h。
m24為低灰中煤返洗的再生精煤量,t。
在傳統(tǒng)的工藝洗選方法中,低灰和高灰的洗選是互不交叉的,入洗的原煤經(jīng)過低灰系統(tǒng)三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選后,大量精煤伴隨著中煤和煤泥當(dāng)作副產(chǎn)品銷售?!熬涸倩厥铡毕催x法則打破了傳統(tǒng)的洗選思維,低灰和高灰洗選系統(tǒng)相互交織,精煤產(chǎn)品按需分流,工藝流程發(fā)生巨大改變。改變前后的工藝流程見圖1、圖2。
圖1 改變前傳統(tǒng)的洗選法工藝流程
圖2 改變后“精煤再回收”洗選法工藝流程
3.2.1 分流部分浮選精煤,解決煤泥中的精煤損失問題
渦北選煤廠雙系統(tǒng)對高灰和低灰肥煤進(jìn)行洗選,將部分低灰浮選精煤分流至高灰精煤之中,從而為低灰浮選操作提灰分、提產(chǎn)率提供所需“灰分空間”。低灰浮選和高灰浮選按照同一灰分等級進(jìn)行控制,質(zhì)量司機(jī)可以“放手”去操作。
3.2.2 低灰重介中煤再選,解決中煤的精煤損失問題
在浮選提灰增產(chǎn)率的前提下,為保證質(zhì)量合格,低灰重介已經(jīng)不具備提灰的條件。因此需要通過把含有精煤的低灰重介中煤,轉(zhuǎn)移至高灰肥煤生產(chǎn)系統(tǒng)再選,將損失的精煤進(jìn)行再回收,解決中煤的精煤損失問題。
3.2.3 分流部分低灰重介精煤,保證高灰精煤灰分結(jié)構(gòu)平衡
低灰中煤的再選,雖然回收了中煤里損失的精煤產(chǎn)品,但也增加了重介精煤結(jié)構(gòu)中高密度級精煤的占比。因此通過將部分低灰重介精煤分流進(jìn)高灰系統(tǒng),保證了整個(gè)高灰重介精煤中的灰分結(jié)構(gòu)平衡,精煤結(jié)構(gòu)量比關(guān)系合理,因此高灰重介灰分控制的密度基數(shù)沒有發(fā)生改變。進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了低灰重介產(chǎn)率最大化,低灰重介損失精煤基本回收。
3.2.4 將全部低灰粉精煤轉(zhuǎn)移至高灰系統(tǒng),“盤活”整個(gè)精煤結(jié)構(gòu)組成
就渦北選煤廠而言,低灰粉精煤的灰分在10.5%~10.9%之間波動,它高于低灰考核上限是10.0%,卻低于高灰考核上限是11.0%。 因此將全部低灰粉精煤轉(zhuǎn)移至高灰系統(tǒng),可以說是一個(gè)“因地制宜”的巧招。轉(zhuǎn)移后既能夠解決粉精煤在低灰系統(tǒng)灰高的問題,又能夠在高灰系統(tǒng)充當(dāng)“背灰”的角色。
對措施實(shí)施前后精煤灰分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對比,對比情況見表3。
表3 傳統(tǒng)方法與新型洗選方法生產(chǎn)灰分?jǐn)?shù)據(jù)對比
通過數(shù)據(jù)對比,“精煤再回收”洗選法實(shí)施后,高灰生產(chǎn)灰分格局基本沒有發(fā)生改變。但是低灰洗選灰分格局發(fā)生巨大的改變。相比傳統(tǒng)的洗選方法,新的洗選格局下低灰重介平均灰分提高了0.17%,浮選平均灰分提高了0.62%,尾礦灰分提高了9.03%。
根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì),渦北選煤廠2019年洗選低灰的月份中煤發(fā)熱量平均為14.79 MJ/kg,煤泥產(chǎn)品的發(fā)熱量平均為12.10 MJ/kg。2020年3月份,實(shí)行“精煤再回收”洗選法后,情況發(fā)生改變。外銷中煤發(fā)熱量為14.56 MJ/kg,煤泥的發(fā)熱量為9.77 MJ/kg,相比傳統(tǒng)洗選工藝副產(chǎn)品發(fā)熱量顯著降低,說明中煤和煤泥中損失的精煤得到了有效回收。
“精煤再回收”洗選法的應(yīng)用,極大地提高了低灰洗選的精煤產(chǎn)率,改變了以往副產(chǎn)品帶精煤的狀況,使自然資源得到合理的利用,符合國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。
通過低灰中煤返洗再選,可有效地提升精煤產(chǎn)率,按照綜合產(chǎn)率提升4%計(jì)算,渦北選煤廠2020年肥原煤計(jì)劃量是138 萬t,精煤按照1 000元/t核算。同時(shí)考慮剔除煤泥和中煤減少帶來的利潤降低以及洗選成本增加,中煤按照1.5%產(chǎn)率,中煤價(jià)格按照300元/t。煤泥按照2.5%產(chǎn)率核算,煤泥價(jià)格120元/t計(jì)算,全年預(yù)計(jì)可以增效:
(1)精煤提升效益:138萬t×4%×1000元/t=5520萬元
(2)中煤和煤泥產(chǎn)量降低而減少的經(jīng)濟(jì)效益:
138萬t×1.5%×300元/t+138萬t×2.5%×120元/t=1 035萬元
綜合提升效益:5520萬元-1035萬元=4 485萬元
“精煤再回收”洗選法實(shí)施后,由于高水分的浮選精煤分流至高灰系統(tǒng),造成高灰精煤水分控制難度加大。因此未來將通過新增高效浮選脫水設(shè)備改造,進(jìn)一步降低浮選精煤水分,保證高灰精煤水分合格。
“精煤再回收”洗選法實(shí)施后,高灰精煤中粉精煤的量增加,現(xiàn)有粉精煤水分在13%~15%之間。且高灰系統(tǒng)粉精煤平均灰分11.67%,灰分偏高,也需要重介灰分來“背灰”。為此,計(jì)劃通過對粉精煤系統(tǒng)進(jìn)行降灰脫水改造,為進(jìn)一步提升總精煤產(chǎn)率、降低精煤水分開辟新的“操作空間”。
低灰中煤進(jìn)入高灰系統(tǒng)返洗,無形中增加了高灰系統(tǒng)的洗選難度。未來通過增設(shè)有壓二產(chǎn)品重介旋流器改造,對破碎后的中煤進(jìn)行單獨(dú)洗選,解決中煤返洗對于高灰系統(tǒng)洗選的影響,分選出更多的精煤產(chǎn)品,提高精煤產(chǎn)率。
渦北選煤廠“精煤再回收”洗選法是一種洗選方法的創(chuàng)新,更是一種洗選思路的開拓。因此“精煤再回收”洗選法并不是一種固定的洗選方法,不同的選煤廠可以根據(jù)自身實(shí)際情況,靈活調(diào)整生產(chǎn)模式,合理改變精煤結(jié)構(gòu)組成,從而為低灰精煤提高產(chǎn)率提供所需的灰分空間,有效減少低灰精煤洗選過程中精煤的損失問題,增加經(jīng)濟(jì)效益。