袁鵬
(中港疏浚有限公司,上海 200136)
某司航浚4006 輪在某港航道施工期間,左主機1#缸十字頭軸承出現(xiàn)剝落故障。根據(jù)常規(guī)修理,對活塞連桿結(jié)構(gòu)等進(jìn)行了拆檢檢查,更換了損壞的十字頭軸承和十字頭銷等備件,在使用過程中,同類故障短時間內(nèi)多次發(fā)生。針對這一反常現(xiàn)象,根據(jù)3 次故障及修理情況,結(jié)合對修理質(zhì)量、施工工藝及備件質(zhì)量的案例分析,從中查找引起短期內(nèi)故障再次發(fā)生和修理的根本原因,以便對后續(xù)船舶設(shè)備保障提供維修參考。
1 月5 日17:30 左右,值班輪機員巡查時發(fā)現(xiàn)左主機1#缸活塞油冷卻溫度突然比原參數(shù)高出3~5℃,經(jīng)左主機停車檢查發(fā)現(xiàn)1#缸油底殼和機體平臺上有大量的合金塊碎片,活塞冷卻油回油量明顯變小,油從活塞桿中間大量漏泄,根據(jù)以往經(jīng)驗,初步判斷為十字頭軸承故障。1 月6 日,外協(xié)修理人員上船按正常拆檢流程對左主機1#缸十字頭活塞連桿機構(gòu)進(jìn)行了拆檢修理,更換了損壞的十字頭軸承和十字頭銷。1 月7 日01:30~08:00,左主機檢修后按程序進(jìn)行磨合檢查,正常后09:00 投入到航道掃淺施工,采用正倒車施工工藝。
1 月7 日21:20 左右,值班機工報告左主機1#缸活塞油高溫,輪機長親自至左主機處檢查,發(fā)現(xiàn)1#缸活塞油溫為57℃,比正常溫度高出9℃,用點溫槍對6個道門測溫對比,確認(rèn)1#缸比其他缸高5℃,立即通知駕駛臺駛出施工航道至安全海域停車檢查。打開左主機1#缸道門檢查發(fā)現(xiàn)1#缸機架平臺無異物,活塞回油比原來小了很多。其余5 個缸道門檢查滑油噴淋和油管回油情況都正常。再次關(guān)上左主機所有道門,啟動運行轉(zhuǎn)速逐步加速至145rpm 再停車檢查,發(fā)現(xiàn)1#缸活塞冷卻回油比原來更小了,判斷是活塞冷卻系統(tǒng)有故障,立即安排停車錨泊。1 月9 日,新的外協(xié)修理人員上船,對左主機1#缸再次進(jìn)行吊缸檢查,發(fā)現(xiàn)上次更換的十字頭軸承表面剝落,冷卻油槽泄油口有金屬高溫融化現(xiàn)象,十字頭銷正常,其它檢查正常。1 月10 日02:30~11:30,起錨按主機試車大綱進(jìn)行磨合試驗,檢查正常后恢復(fù)施工,同時要求船上避免采用正倒車施工工藝。
1 月15 日11:00 左右,船舶重載快到拋泥區(qū)時,值班機工在巡檢中發(fā)現(xiàn)左主機1#缸活塞油溫度從43℃上升至47℃,輪機長立即通知駕駛臺,申請至安全海域?qū)ψ笾鳈C進(jìn)行停車檢查。檢查發(fā)現(xiàn)左主機1#缸機架平臺處有合金剝落碎片2 塊,打開2#、3#缸道門3 個缸點溫比較,發(fā)現(xiàn)1#缸在十字頭軸承部位88℃,明顯比其它缸高20℃多。檢查十字頭軸承,發(fā)現(xiàn)軸承兩側(cè)有剝落合金碎片,活塞冷卻回油正常,十字頭軸承兩邊噴淋情況比原來微大,而且流態(tài)不規(guī)則。判斷該缸十字頭軸承合金已剝落。1 月16 日,外協(xié)人員上船拆檢修理,發(fā)現(xiàn)十字頭軸承已嚴(yán)重剝落,十字頭銷正常,活塞連桿大端軸承及第1 和第2 到主軸承檢查正常,連桿未發(fā)現(xiàn)彎曲及尺寸變化,滑油系統(tǒng)和燃油系統(tǒng)檢查正常。本次修理更換了十字頭軸承和十字頭銷,連桿,裝復(fù)后,按試車大綱從1 月17 日02:30~14:47 進(jìn)行磨合,檢查正常后恢復(fù)施工,本次修理后,左主機1#缸徹底恢復(fù)正常使用。
1 月5 日,左主機1#缸十字頭軸承剝落故障,就近聯(lián)系了天津的一家柴油機合格修理方,該單位對該型主機修理比較熟悉,所有的拆檢、清潔、測量、裝配等都處于船上的監(jiān)控之下,都按說明書的保養(yǎng)要求進(jìn)行落實,本次更換了十字頭軸承修復(fù)件和十字頭銷原廠件備件,修后主機運行磨合都按試車大綱進(jìn)行,試車各步驟檢查正常。從1月7 日當(dāng)天09:00~21:20,累計掃淺施工12 小時20 分左右。
1 月7 日,第一次修后故障再次發(fā)生后,考慮到修理質(zhì)量,選擇了上海的一家柴油機合格修理方,外協(xié)人員上船后,現(xiàn)場機務(wù)上船進(jìn)行了監(jiān)修,整個修理工程按保養(yǎng)說明進(jìn)行,本次更換了修復(fù)的十字頭軸承備件,十字頭銷未換,修后磨合按試車大綱進(jìn)行。從1 月10 日11:30 至15日11:00,累計正常施工運行了近5 天,十字頭軸承再次出現(xiàn)故障。
1 月15 日,第二次修后故障再次發(fā)生后,第二批外協(xié)修理人員和船方根據(jù)要求,對主機滑油系統(tǒng),燃油系統(tǒng),第一,二道主軸承,連桿大端軸瓦,連桿彎曲度及尺寸等增加了檢查,并測量了拐檔,未發(fā)現(xiàn)異常,本次修理更換了十字頭軸承、十字頭銷、連桿、十字頭結(jié)構(gòu)與連桿的內(nèi)套油管,其中十字頭軸承和十字頭銷換用了修復(fù)件。完成裝配后,根據(jù)主機試車大綱進(jìn)行了磨合試車,1 月17 日完成磨合,檢查正常后即投入了航道施工,后續(xù)未發(fā)現(xiàn)異常情況。
表1 十字頭軸承故障統(tǒng)計
表2 十字頭軸承故障修理統(tǒng)計
3.3.1維修質(zhì)量影響
經(jīng)了解:兩家承修單位為我方合格承修方,與我方有長期合作關(guān)系,對該型主機有成熟的修理經(jīng)驗和資歷。本次修理在船方的監(jiān)控下,嚴(yán)格按照說明書的修理要求進(jìn)行拆檢、清潔、測量和裝配,并按試車大綱步驟進(jìn)行了磨合試驗,在完成正常磨合和檢查正常后投入施工,維修過程對故障的多次發(fā)生影響不大。
3.3.2施工工藝影響
第一次修理后在極短的時間內(nèi)再次出現(xiàn)問題,懷疑主要與施工工藝有關(guān)。在接到項目部的掃淺安排后,船上采用了正倒車的施工工藝。根據(jù)現(xiàn)場了解:從全速進(jìn)到全速倒車平均10 分鐘2 次,相當(dāng)于1 小時12 次換向,作為定距槳船舶,頻繁的換向,除了對換向凸輪損傷較大外,十字頭軸承組件的運行工況也比較惡劣,加速了十字頭軸承故障的產(chǎn)生,這也是導(dǎo)致第一次修后使用時間比第二次修理后運行時間短的原因。
3.3.3備件質(zhì)量影響
航浚4006 輪出廠至今已運行43 年,其設(shè)備原廠備件訂購比較困難,而且周期長,部分備件已采用國產(chǎn)替代件或修復(fù)件,其二沖程主機十字頭軸承和十字頭銷目前使用的主要為修復(fù)件。據(jù)統(tǒng)計,十字頭軸承修復(fù)件正常使用周期為6000 小時左右,根據(jù)船方多年使用兩家單位修復(fù)件的情況反映:國產(chǎn)廠1 修復(fù)件一旦軸承故障,多表現(xiàn)為修復(fù)層大面積剝落,油底殼比較直觀易于發(fā)現(xiàn),如第一和第三次故障剛好符合該修復(fù)件故障特征;國產(chǎn)廠2 修復(fù)件一旦發(fā)生軸承故障,多表現(xiàn)為局部修復(fù)層剝落,第二次故障時檢查發(fā)現(xiàn)剝落物堵塞在十字頭軸承中心油管孔處,出現(xiàn)活塞回油量變少現(xiàn)象,而油底殼未發(fā)現(xiàn)剝落的金屬物,直至解體后檢查才發(fā)現(xiàn),這些完全符合國產(chǎn)廠2 修復(fù)件的故障特征。
圖1 日本原裝十字頭銷備件
圖1 為本次修理使用的日本原裝十字頭銷備件,在第一次和第二次修理中使用,但在第二和第三次十字頭軸承修后出現(xiàn)的故障中,經(jīng)檢查和測量,未發(fā)現(xiàn)任何損傷,與軸承接觸面都很光滑,與常見的十字頭軸承故障現(xiàn)象不相吻合。因近年來多使用修復(fù)件,十字頭軸承出現(xiàn)故障時原裝十字頭銷使用情況未有記錄。第二次十字頭軸承故障時,主要判斷為長時間正倒車施工工藝所致,對原裝十字頭銷的使用情況只是初步懷疑。第三次故障再次發(fā)生時,發(fā)現(xiàn)原裝十字頭銷仍“毫發(fā)無損”,初步確認(rèn)是原裝十字頭銷的問題。
通過檢查原裝十字頭銷在首次修理前清潔后的照片,發(fā)現(xiàn)原裝十字頭銷存在“退火”現(xiàn)象。與軸承的接觸半圓面存在發(fā)藍(lán)痕跡,懷疑原裝十字頭銷與十字頭軸承修復(fù)件在受熱條件下,膨脹系數(shù)不一致,在使用中會引起軸承間隙過小,從而加劇十字頭軸承與十字頭銷的磨損,由于十字頭銷有“退火”情況,修復(fù)的十字頭軸承更易磨損。
在第三次十字頭軸承故障發(fā)生后,根據(jù)兩次對日本原裝十字頭銷備件的使用情況和問題的預(yù)判,在第三次修理時,十字頭銷和十字頭軸承都換用了新海修復(fù)件,同樣按照以前兩次的拆裝工藝進(jìn)行了修理,并檢查了第一和第二道主軸承,測量了拐檔,檢查了滑油及燃油系統(tǒng)等,在確認(rèn)正常后,按試車大綱進(jìn)行了磨合,主機恢復(fù)了正常使用。船舶投入了正常的航道施工。
以上是一起因主機原裝十字頭銷備件質(zhì)量問題而引起的重復(fù)修理的典型事例,在第二次問題發(fā)生前,因長時間采用正倒車的施工工藝,給故障原因的尋找?guī)砹苏`判,從而導(dǎo)致了第三次故障的發(fā)生。由于機艙值班人員及時發(fā)現(xiàn)問題,從而避免了故障的進(jìn)一步擴大。
熟悉船舶性能和設(shè)備狀況,選擇合適的施工工藝,不僅能延長設(shè)備的使用壽命,而且能提高船舶的施工效率。而作為設(shè)備管理人員,當(dāng)施工工藝對設(shè)備的正常使用帶來安全隱患時,應(yīng)及時提出和協(xié)調(diào),從而最大限度地避免設(shè)備故障的發(fā)生。同樣在設(shè)備維修時,無論選擇修復(fù)件還是原廠件,一定要仔細(xì)鑒別,避免不必要的重復(fù)勞動。