張 然,王顯林,王青林,李竹濱
(渤海能克鉆桿有限公司,河北 青縣 062658)
針對(duì)8 000 m 以上超深井,若使用常規(guī)Φ139.7 mm 規(guī)格S135 鋼級(jí)鉆桿主要面臨兩點(diǎn)問題:鉆桿抗拉載荷3 500 kN,8 000 m 鉆柱質(zhì)量達(dá)到346 t,拉力余量只有108 kN,無法滿足鉆井的安全需求,鉆桿接頭水眼較小,若采用高泵壓,泥漿泵負(fù)載過大,影響鉆井效率,若采用Φ168.3 mm S135 鋼級(jí)鉆桿,接頭外徑已經(jīng)達(dá)到215.9 mm,無法應(yīng)用于Φ215.9 mm 井眼鉆進(jìn),并且Φ168.3 mm 鉆桿規(guī)格大,在鉆機(jī)上占據(jù)空間大,難操作,會(huì)大大提高鉆井的成本和對(duì)鉆井設(shè)備的要求[1-10]。
因此,需要設(shè)計(jì)出一種鉆桿,在保證拉力余量的同時(shí),擁有比Φ139.7 mm S135 鋼級(jí)鉆桿更高的抗拉強(qiáng)度、更大的水眼以及更適合在Φ215.9 mm井眼內(nèi)鉆進(jìn)的接頭外徑,以滿足超深井的開采需要。S135 鋼級(jí)8 000 m 鉆柱懸重對(duì)比見表1。
首先,為提高鉆桿的抗拉強(qiáng)度,決定將管體鋼級(jí)從S135 提高到V150,管體外徑從139.7 mm 增大到149.2 mm;其次,為保證鉆具可在Φ215.9 mm 井眼以內(nèi)進(jìn)行作業(yè),降低鉆井過程中鉆井液循環(huán)壓耗,同時(shí)還要具備高抗扭強(qiáng)度,以保證合理的接頭管體抗扭比,必須設(shè)計(jì)一種全新的小外徑、大水眼、高抗扭接頭型式。渤海能克鉆桿有限公司為此設(shè)計(jì)了“管體性能設(shè)計(jì)—管體鐓鍛工藝研究—特殊高抗扭接頭設(shè)計(jì)—現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用”的研究方案,并按照預(yù)定的方案展開了系列工作。
表1 S135 鋼級(jí)8 000 m 鉆柱懸重對(duì)比
1.2.1 管體化學(xué)成分研究
Φ149.2 mm 鉆桿V150 鋼級(jí)材料設(shè)計(jì)以常規(guī)S135 鉆桿管體材料成分為基礎(chǔ),通過C-Mn-Mo-Ni-V 材料體系研究,降低C、Mn 含量,提升Mo含量,增加Ni、V 含量,搭配合適的熱處理工藝,以提高管體強(qiáng)度和沖擊韌性,保證鉆桿在出現(xiàn)刺漏后的鉆柱上提過程中不斷裂。通過多輪研制、試驗(yàn)和驗(yàn)證,最終確定了管體的化學(xué)成分(表2)。
表2 試制管體的主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%
1.2.2 管體熱處理工藝研究
管體采用“淬火+高溫回火”的調(diào)質(zhì)工藝。淬火的目的是獲得淬火馬氏體,再通過回火工藝獲得回火索氏體以調(diào)節(jié)管體性能。因此,熱處理工藝研究重點(diǎn)主要放在回火工藝上。
采用不同的回火加熱溫度,獲得不同的材料性能,材質(zhì)熱處理試驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖1 所示。
圖1 材質(zhì)熱處理試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由圖1 可以看出,回火溫度在到達(dá)635~650 ℃時(shí)可以達(dá)到理想的屈服強(qiáng)度(要求屈服強(qiáng)度1 034~1 184 MPa,抗拉強(qiáng)度≥1 103 MPa),但由于管體內(nèi)部應(yīng)力過大,導(dǎo)致材料韌性不足沒有達(dá)到理想的沖擊功(要求沖擊功≥100 MPa)。而當(dāng)回火溫度到達(dá)645~660 ℃,隨著溫度的上升,較小的滲碳體顆粒溶于基體,將碳輸送給較大的顆粒,隨著不穩(wěn)定的馬氏體組織以及殘留的奧氏體向更加穩(wěn)定的索氏體進(jìn)行轉(zhuǎn)變,最終在犧牲少量強(qiáng)度的條件下,大大提高了材料的沖擊功,滿足了材料的性能要求。
回火溫度高于640~660 ℃時(shí),雖然管體韌性有所提高,但是由于回火溫度的提高,導(dǎo)致材料屈服強(qiáng)度已經(jīng)低于管體要求的最低限。因此最終將管體的回火溫度設(shè)定為640~660 ℃。
對(duì)金相試樣縱向、橫向截面進(jìn)行初步打磨,精磨,再經(jīng)金剛石粉拋光,采用Axio Scope A1 研究級(jí)正置式金相顯微鏡對(duì)金相試樣組織、非金屬夾雜物進(jìn)行觀察,結(jié)果為:縱向截面中非金屬夾雜物為環(huán)狀氧化物類夾雜,等級(jí)為粗系D1.0;橫向截面中非金屬夾雜物為環(huán)狀氧化物類夾雜,等級(jí)為粗系D0.5。非金屬夾雜物如圖2 所示。
圖2 非金屬夾雜物示意
再用5%硝酸酒精溶液進(jìn)行腐蝕,觀察其晶粒度和金相組織情況。縱、橫截面的金相組織測(cè)得結(jié)果均為回火索氏體,縱向截面與橫向截面的晶粒度等級(jí)均為8.5 級(jí)?;鼗鹚魇象w如圖3 所示。
參照GB/T 4337—2015《金屬材料疲勞試驗(yàn) 旋轉(zhuǎn)彎曲方法》進(jìn)行V150 鉆桿的疲勞試驗(yàn)。按照最大應(yīng)力約為σ1=0.5σs計(jì)算彎曲應(yīng)力,根據(jù)屈服強(qiáng)度計(jì)算得σ1=550 MPa。旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞性能測(cè)試的原始數(shù)據(jù)見表3。
圖3 回火索氏體示意
表3 V150 鉆桿疲勞試驗(yàn)明細(xì)數(shù)據(jù)
開展彎曲應(yīng)力為550 MPa 的疲勞性能測(cè)試,按107次循環(huán)失效情況統(tǒng)計(jì),測(cè)試結(jié)果顯示3 個(gè)試樣均通過了107次循環(huán)周次的測(cè)試。試樣未發(fā)生斷裂,也未見可見裂紋。
管體內(nèi)過渡帶消失處是鉆桿的應(yīng)力集中點(diǎn),在超深井施工過程中,由于鉆桿長期承受拉-彎-扭復(fù)合載荷應(yīng)力,會(huì)大大提高鉆桿在過渡帶刺漏的風(fēng)險(xiǎn)。API Spec 5DP—2009《鉆桿規(guī)范》要求內(nèi)過渡帶長度≥76.2 mm,Φ149.2 mm 鉆桿通過鐓鍛工藝優(yōu)化,將原本的二次成型設(shè)計(jì)為三次鐓鍛成型,將管體的內(nèi)過渡帶長度提高到≥120 mm,以提高加厚過渡帶部位的質(zhì)量可靠性。
管端鐓鍛共有3 個(gè)變量會(huì)影響成型情況,其中加熱長度會(huì)影響鐓鍛的阻力,以及管體的縮量,最終影響到內(nèi)過渡帶長度;均熱溫度是影響金屬流動(dòng)性的重要參數(shù),也是影響最終成型效果的重要參數(shù);均熱時(shí)間是影響過渡區(qū)溫度梯度的重要參數(shù),而溫度梯度直接決定了內(nèi)過渡區(qū)的平緩程度。
根據(jù)上述影響因素,首先通過模擬鐓鍛,設(shè)計(jì)出4 組鐓鍛方案,再通過實(shí)際試鐓進(jìn)行驗(yàn)證,Φ149.2 mm 鉆桿管體鐓鍛參數(shù)見表4。鍛件模擬結(jié)果如圖4 所示。
模擬鍛件采用標(biāo)準(zhǔn)壁厚進(jìn)行鐓鍛模擬,方案1的鐓鍛效果比較理想。但在實(shí)際軋管過程中,鋼管廠為防止壁厚低于下限,通常實(shí)際壁厚會(huì)大于標(biāo)準(zhǔn)壁厚,這導(dǎo)致了在方案1 的鐓鍛過程中出現(xiàn)了加熱不充分所導(dǎo)致的管端缺肉;對(duì)于方案2,因?yàn)榧訜衢L度、溫度和時(shí)間的增加,使得管體加熱得更加充分,得到了較好的鐓鍛效果;方案3 由于加熱長度的增加,導(dǎo)致管體縮量過大,最終多余的縮量全部堆積在過渡帶上,形成了過陡的過渡帶;方案4 由于加熱時(shí)間過長,導(dǎo)致管端的流動(dòng)性過大,大量金屬向后流動(dòng),最終在過渡帶上出現(xiàn)了一個(gè)環(huán)狀突起,影響了過渡帶的質(zhì)量。方案1~4 的鐓鍛效果如圖5 所示。
表4 Φ149.2 mm 鉆桿管體鐓鍛參數(shù)
圖4 鍛件模擬結(jié)果
方案2 通過手電筒照射觀察,內(nèi)過渡帶未出現(xiàn)陰影,內(nèi)過渡帶平緩且無任何凸起,鐓鍛成型情況比較理想,因此按照方案2 的參數(shù)進(jìn)行了連續(xù)生產(chǎn)條件下的試鐓,冷卻后,鐓鍛成型工藝尺寸見表5。
1.4.1 雙臺(tái)肩接頭的結(jié)構(gòu)參數(shù)
目前國際各個(gè)鉆桿公司均采用雙臺(tái)肩的結(jié)構(gòu)來提高接頭抗扭強(qiáng)度,這也是目前所證實(shí)的比較可靠的螺紋形式。但是由于Φ149.2 mm 鉆桿的管體抗扭能力達(dá)到165.5 kN·m,使得普通的雙臺(tái)肩接頭也無法滿足管體對(duì)接頭的需求,因此必須對(duì)雙臺(tái)肩接頭結(jié)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。
圖5 方案1~4 的鐓鍛效果
表5 鐓鍛成型工藝尺寸 mm
1.4.2 螺紋接頭結(jié)構(gòu)優(yōu)化
螺紋牙型結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)從降低應(yīng)力集中和提高抗扭強(qiáng)度兩方面進(jìn)行。
首先是降低應(yīng)力集中,鉆桿螺紋接頭結(jié)構(gòu)犬齒交錯(cuò),在其截面突變部位必定存在應(yīng)力集中現(xiàn)象。根據(jù)材料力學(xué),螺距越大、牙側(cè)角越大、截底高越大,螺紋接頭截面形狀變化越平緩,應(yīng)力集中因數(shù)越低;理論牙高越大,螺紋接頭截面形狀變化越急劇,應(yīng)力集中因數(shù)越高。
其次是提高抗扭強(qiáng)度,可通過增大主臺(tái)肩外徑、副臺(tái)肩外徑和螺紋中徑以及減小錐度、外螺紋長度、鏜孔直徑和內(nèi)徑的方法來提高雙臺(tái)肩接頭的抗扭強(qiáng)度。
1.4.3 螺紋正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)
為了盡可能地減小螺紋的應(yīng)力集中,重新設(shè)計(jì)了螺紋的牙型結(jié)構(gòu),以采用非對(duì)稱牙型設(shè)計(jì)將應(yīng)力由牙底轉(zhuǎn)移到牙側(cè)提高螺紋的安全性。螺紋牙型尺寸見表6。
表6 螺紋牙型尺寸
考慮到適合在Φ215.9 mm 井眼內(nèi)鉆進(jìn),將接頭外徑定在177.8 mm 以盡可能地增加環(huán)空間隙;將接頭內(nèi)徑提高到104.8 mm,以更好地減小鉆井液循環(huán)壓耗;主臺(tái)肩起到密封作用,受此限制螺紋中徑如果太大就會(huì)影響密封效果,因此只能將螺紋中徑增加到144.78 mm,以最大限度地提高螺紋抗扭性能;而考慮到有效扣數(shù)是保證螺紋不脫扣的重要參數(shù),受其限制將螺紋長度定為158.2 mm。最終,通過調(diào)整螺紋錐度方式使其抗扭強(qiáng)度與管體達(dá)到了最佳平衡。正交優(yōu)化因素見表7。
表7 正交優(yōu)化因素
根據(jù)表7 抗扭參數(shù)對(duì)比發(fā)現(xiàn),1 ∶8 錐度所得到的接頭抗扭強(qiáng)度偏低;采用1 ∶16 錐度時(shí),接頭與管體的抗扭強(qiáng)度達(dá)到了相對(duì)平衡的0.8 左右;而采用1 ∶24 錐度會(huì)出現(xiàn)接頭抗扭強(qiáng)度過大,不利于接頭與管體強(qiáng)度的平衡,且如果需要修扣,就會(huì)損失大量的大鉗空間,不利于實(shí)際應(yīng)用。BHDX57 最終接頭數(shù)據(jù)見表8。BHDX57 超高抗扭螺紋牙型如圖6 所示。
表8 BHDX57 最終接頭數(shù)據(jù)
圖6 BHDX57 超高抗扭螺紋牙型
1.4.4 有限元結(jié)果分析
API 5 1/2FH 螺紋接頭應(yīng)力分布及其螺紋面上壓力分布如圖7 所示,在相同的邊界條件和相同的載荷作用下,API 5 1/2FH 螺紋接頭應(yīng)力分布及其螺紋面上壓力分布如圖7(a)所示,API 5 1/2FH 螺紋最大應(yīng)力分別發(fā)生在外螺紋大端第一扣根部和內(nèi)螺紋大端第一扣根部,且最大值為961.7 MPa,而圖8 所示BHDX57 螺紋接頭螺紋的應(yīng)力集中點(diǎn)從牙底轉(zhuǎn)移到螺紋承載面,且應(yīng)力最大值為905.5 MPa。另外從圖7(b)中螺紋承載面上的接觸壓力來分析可知,API 5 1/2FH 螺紋小端第一牙承載面上的壓力最大,最大接觸壓力為1 827 MPa;而圖8 所示BHDX57 螺紋上的各個(gè)螺紋牙承載面壓力分布較均勻,且最大接觸壓力為1 198 MPa,API 5 1/2 FH 螺紋承載面上的最大接觸壓力為BHDX57螺紋的1.525 倍??梢夿HDX57 螺紋結(jié)構(gòu)能更好地改善接頭內(nèi)的應(yīng)力分布,有利于提高螺紋接頭的抗疲勞壽命。
最終證明,BHDX57 螺紋可以有效地提高接頭的抗扭強(qiáng)度,同時(shí)將牙底的應(yīng)力轉(zhuǎn)化到了牙側(cè),大幅度降低了接頭在牙底薄弱處出現(xiàn)斷裂的幾率,保證了鉆桿的管體接頭抗扭比,提高了整個(gè)鉆桿的安全性。
Φ149.2 mm V150 鉆桿與 Φ139.7 mm S135 鉆桿的參數(shù)對(duì)比見表9(計(jì)算結(jié)果均采用最小屈服強(qiáng)度得到)。Φ149.2 mm V150 鉆桿理化性能見表10。
圖7 API 5 1/2FH 螺紋接頭應(yīng)力分布及其螺紋面上壓力分布
圖8 BKDX57 應(yīng)力分布及其螺紋面上壓力分布
表9 Φ149.2 mm V150 鉆桿與Φ139.7 mm S135 鉆桿對(duì)比數(shù)據(jù)
表10 Φ149.2 mm V150 鉆桿理化性能
由表10 可以看出,Φ149.2 mm V150 鉆桿與Φ139.7 mm S135 鉆桿相比,鉆桿抗拉強(qiáng)度提升25%,抗扭強(qiáng)度提升20.7%,鉆桿內(nèi)容積提升16%,8 000 m 井深時(shí)鉆桿內(nèi)壓耗降低28%,Φ149.2 mm V150 鉆桿能夠更好滿足8 000 m 以上超深井安全鉆探需求。
Φ149.2 mm V150 鉆桿其創(chuàng)新的管體外徑和高管體強(qiáng)度,使其解決了Φ139.7 mm S135 鉆桿抗拉強(qiáng)度過低以及Φ168.3 mm S135 鉆桿環(huán)空過小的問題。其特殊螺紋以及特有的內(nèi)過渡帶設(shè)計(jì)大大提高了鉆井的安全性,尤其在超深井的開采過程中這一點(diǎn)就顯得尤為重要。由于井深的原因,超深井的起下鉆時(shí)間是普通井1~4 倍,鉆桿失效對(duì)超深井的影響更大,而Φ149.2 mm V150 鉆桿通過鉆桿結(jié)構(gòu)的優(yōu)化使鉆桿受力分布更加合理,大大降低了鉆桿失效的幾率。Φ149.2 mm V150 鉆桿研制成功后應(yīng)用于中國石油天然氣集團(tuán)公司高風(fēng)險(xiǎn)探井輪探1 井,在鉆進(jìn)中表現(xiàn)優(yōu)異,保證鉆井安全性的同時(shí),大大提高了鉆井效率,該井成功鉆至8 882 m,創(chuàng)造了亞洲陸上第一深井勘探新紀(jì)錄。
通過開發(fā)高強(qiáng)度高韌性V150 鋼級(jí)管體,采用特有的管體鐓鍛工藝及超高抗扭螺紋BHDX,研制出了Φ149.2 mm V150 鉆桿,該鉆桿滿足了8 000 m 以上超深井安全鉆探和高效鉆探的需求,具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。