楊澤濤,王建秋,梁秋立,高彥峰,田青亞
(北京航天發(fā)射技術(shù)研究所,北京,100076)
隨著中國航天運(yùn)載火箭推進(jìn)劑向燃燒效率高、無毒、無污染的方向發(fā)展,新興的低溫推進(jìn)劑正在逐步取代傳統(tǒng)的常規(guī)推進(jìn)劑偏二甲肼-四氧化二氮組合,現(xiàn)役的多個(gè)運(yùn)載火箭型號(hào)均采用了液氫-液氧、液氧-煤油兩種組合的低溫推進(jìn)劑[1~3]。作為運(yùn)載火箭箭地接口的關(guān)鍵設(shè)備,低溫供氣連接器主要用于氫箱、氧箱射前增壓及低溫氣瓶充氣等功能[4,5]。通過梳理各運(yùn)載火箭型號(hào)歷次發(fā)射任務(wù)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,針對(duì)連接器脫落異常鎖脫鉤勾掛箭上活門故障,本文以廣泛使用的低溫供氣連接器為研究對(duì)象,分析其脫落分離過程,查找故障發(fā)生的原因,提出優(yōu)化改進(jìn)方案,并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,提升產(chǎn)品本質(zhì)可靠性。
低溫供氣連接器主要由連接體、套筒活塞、活動(dòng)氣缸、支撐吊架、拉桿端蓋、鎖脫鉤、調(diào)節(jié)螺釘、鎖緊螺母、按斷開關(guān)組件、手柄、吊柄、鎖緊腔接管嘴、脫落腔接管嘴、地面管路接管嘴等部分組成,見圖1。
圖1 低溫供氣連接器結(jié)構(gòu)示意 Fig.1 Structure of Connector
低溫供氣連接器具有手動(dòng)對(duì)接、氣動(dòng)鎖緊,手動(dòng)和氣動(dòng)脫落的功能。向連接器鎖緊腔供氣時(shí),連接器活動(dòng)氣缸向后運(yùn)動(dòng),連接器與箭上插座處于鎖緊狀態(tài);當(dāng)向連接器脫落腔供氣時(shí),氣體活動(dòng)氣缸前移,連接器上的3個(gè)鎖脫鉤張開,在復(fù)位彈簧的拉動(dòng)下遠(yuǎn)離火箭,實(shí)現(xiàn)與插座的解鎖分離。
由低溫供氣連接器工作原理可知,連接器脫落過程可分為 3個(gè)階段,分別為鎖脫鉤張開過程、導(dǎo)向銷拔出過程、連接器分離過程,如圖2所示。
圖2 連接器脫落過程 Fig.2 Separating Process of Connector
由低溫供氣連接器結(jié)構(gòu)可知,連接器對(duì)接面上設(shè)有2個(gè)導(dǎo)向銷、3路供氣插頭。在連接器與箭上插座對(duì)接時(shí),導(dǎo)向銷、供氣插頭均插入箭上活門對(duì)應(yīng)導(dǎo)向孔和氣路通道內(nèi)。因此,連接器脫落過程中,為確保連接器可靠脫落,供氣插頭需拔出供氣通道,而且導(dǎo)向銷需完全拔出導(dǎo)向孔。
圖3 連接器脫落分離過程 Fig.3 Shedding Separating Process of Connector
由圖3連接器分離過程可知,脫落狀態(tài)下,導(dǎo)向銷圓柱端高出連接本體端面7 mm,拉桿端蓋頂桿端面比連接器本體端面高2.5 mm,導(dǎo)向銷拔出過程中,在拉桿端蓋頂桿推動(dòng)的 2.5 mm 行程內(nèi)依靠連接器氣缸4.8 MPa脫落氣產(chǎn)生的推力將導(dǎo)向銷拔出,隨后的行程由于拉桿端蓋頂桿已遠(yuǎn)離箭上接口使得氣缸無法繼續(xù)提供分離力,此時(shí)由連接器支架吊鏈、緩沖筒及復(fù)位彈簧等輔助將其拔出,使得連接器與箭上插座分離。連接器脫落前狀態(tài)如圖4所示。在發(fā)射場(chǎng),低溫供氣連接器脫落前,連接器支架吊鏈、緩沖筒及上、下復(fù)位彈簧按操作要求調(diào)整至適當(dāng)拉緊狀態(tài)。
圖4 連接器脫落前狀態(tài) Fig.4 Status of Connector before Shedding
在連接器分離階段,當(dāng)導(dǎo)向銷完全拔出箭上活門時(shí),連接器鎖脫鉤的調(diào)節(jié)螺釘位于箭上活門法蘭盤上側(cè),而最低點(diǎn)的鎖緊螺母尚位于法蘭盤后側(cè)(如圖5所示),此時(shí)若連接器下落速度快于分離速度,則將使得鎖脫鉤內(nèi)側(cè)螺母勾掛在箭上活門法蘭盤上,導(dǎo)致連接器與箭上活門法蘭盤無法分離。
圖5 連接器導(dǎo)向銷完全拔出時(shí)鎖脫鉤分離狀態(tài) Fig.5 Disconnect of Hock and Valve when the Guide Pin is Fully Pulled Out
綜合上述分析可知,連接器脫落時(shí),鎖脫鉤勾掛箭上活門法蘭盤故障的主因即為連接器導(dǎo)向銷完全拔出時(shí),連接器鎖脫鉤最低點(diǎn)仍位于法蘭盤后側(cè)。影響連接器鎖脫鉤勾掛箭上活門的故障主因?qū)驁D見圖6。
圖6 連接器鎖脫鉤勾掛活門故障主因 Fig.6 Main Cause of Failure
2.4.1 鎖脫鉤內(nèi)側(cè)螺母優(yōu)化
鎖脫鉤為連接器解鎖時(shí),與箭上接口分離的運(yùn)動(dòng)部件。由于鎖脫鉤調(diào)節(jié)螺釘與鎖脫鉤內(nèi)側(cè)螺母之間存在臺(tái)階面如圖7所示,且鎖緊螺母最低點(diǎn)低于調(diào)節(jié)螺釘最低點(diǎn),導(dǎo)致連接器分離時(shí)鎖脫鉤內(nèi)側(cè)螺母勾掛在箭上活門法蘭盤上沿內(nèi)側(cè)棱邊處無法分離。
圖7 鎖脫鉤結(jié)構(gòu)示意 Fig.7 Structure Diagram of Hock
基于此,為了消除連接器脫落未完全分離勾掛活門的故障模式。經(jīng)分析,可以取消鎖脫鉤內(nèi)側(cè)螺母,消除臺(tái)階面,從本質(zhì)上提升連接器分離可靠性,改進(jìn)后方案如圖8所示。
圖8 鎖脫鉤結(jié)構(gòu)改進(jìn)前后對(duì)比 Fig.8 Comparison before and after Hook Structure Optimization
改進(jìn)后連接器分離時(shí)調(diào)節(jié)螺釘始終為最低點(diǎn),從結(jié)構(gòu)上消除了可能造成勾掛故障的臺(tái)階面。更改前后鎖脫鉤與箭上活門法蘭盤接觸狀態(tài)如圖9所示。
圖9 鎖脫鉤與箭上活門法蘭盤接觸狀態(tài) Fig.9 Contact State of Hook and Valve
2.4.2 鎖脫鉤外側(cè)面優(yōu)化
為便于連接器調(diào)節(jié)螺釘滑出箭上接口法蘭盤,經(jīng)分析,可以增大調(diào)節(jié)螺釘與箭上接口法蘭盤接觸側(cè)的圓弧面,使得調(diào)節(jié)螺釘更容易滑出箭上接口法蘭盤,從而消除勾掛箭上法蘭盤故障模式。鎖脫鉤外側(cè)面倒角更改前后對(duì)比如圖10所示。
圖10 鎖脫鉤外側(cè)面倒角更改前后狀態(tài)對(duì)比 Fig.10 Comparison before and after Changing the Outside of Hook
通過對(duì)連接器鎖脫鉤整個(gè)部件結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn)可知,更改后調(diào)節(jié)螺釘移出活門法蘭盤內(nèi)側(cè)棱邊后,便無可勾掛臺(tái)階或結(jié)構(gòu),因此可有效地提升連接器脫落分離的可靠性。
按威布爾分布策劃可靠性試驗(yàn),參試產(chǎn)品每臺(tái)試驗(yàn)總時(shí)間的計(jì)算公式為
式中R為可靠性指標(biāo),R=0.99996;t0為任務(wù)中動(dòng)作次數(shù),t0=4;m為威布爾分布的形狀參數(shù);n為參試產(chǎn)品數(shù)量;γ為置信度,一般取0.7。
按投試數(shù)n為2臺(tái),在形狀參數(shù)m取2的情況下,每臺(tái)產(chǎn)品應(yīng)完成的脫落試驗(yàn)次數(shù)T,依據(jù)式(1)進(jìn)行計(jì)算,可以得到單臺(tái)產(chǎn)品的試驗(yàn)時(shí)間/次數(shù)為
即:每臺(tái)產(chǎn)品應(yīng)完成491次脫落試驗(yàn)。
低溫供氣連接器經(jīng)上述鎖脫鉤結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn)后,挑選2套檢修合格的連接器產(chǎn)品,針對(duì)各種使用工況分別開展了570次、495次脫落可靠性驗(yàn)證試驗(yàn),連接器均能順暢、可靠分離。優(yōu)化后的連接器鎖脫鉤結(jié)構(gòu)如圖11所示,連接器可靠性脫落試驗(yàn)狀態(tài)見圖12。
圖11 鎖脫鉤結(jié)構(gòu)優(yōu)化后實(shí)物示意 Fig.11 Physical Picture after Hook Structure Optimization
圖12 連接器脫落試驗(yàn) Fig.12 Separating Test of Connector
對(duì)于可靠性特征量服從威布爾分布的產(chǎn)品,由產(chǎn)品在任務(wù)中的動(dòng)作次數(shù)t0、每套產(chǎn)品的試驗(yàn)次數(shù)ti、試驗(yàn)過程中的故障數(shù)f、試驗(yàn)投試產(chǎn)品數(shù)n,可得產(chǎn)品發(fā)射任務(wù)可靠度的單側(cè)置信下限評(píng)估公式為
在本次可靠性試驗(yàn)過程中,參試產(chǎn)品出現(xiàn)責(zé)任故障 0個(gè),根據(jù)式(2)和式(1)的試驗(yàn)參數(shù),f=0,t1=570,t2=495,計(jì)算得到產(chǎn)品發(fā)射任務(wù)可靠度的單側(cè)置信下限值為
該可靠性可靠指標(biāo)較以前有大幅提高。
為進(jìn)一步考察連接器鎖脫鉤結(jié)構(gòu)優(yōu)化后效果,結(jié)合連接器實(shí)際使用工況,對(duì)檢修合格的連接器產(chǎn)品進(jìn)行了2種極限工況下共47次拉偏試驗(yàn)。經(jīng)驗(yàn)證,在連接器吊鏈松弛的狀態(tài)下,僅設(shè)置斜向下的復(fù)位彈簧和不設(shè)置復(fù)位彈簧 2種極限使用工況,鎖脫鉤改進(jìn)后的連接器仍能順暢、可靠分離。連接器鎖脫鉤優(yōu)化后拉偏試驗(yàn)狀態(tài)如圖13所示。
圖13 連接器拉偏試驗(yàn) Fig.13 Limit Test of Connector
本文通過對(duì)低溫供氣連接器供氣脫落分離過程軌跡分析,查找到連接器脫落時(shí)存在鎖脫鉤勾掛箭上活門故障模式,并對(duì)該故障模式提出連接器結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn)措施;同時(shí)進(jìn)行改進(jìn)后的可靠性試驗(yàn)及拉偏試驗(yàn)驗(yàn)證,使連接器產(chǎn)品從本質(zhì)安全上提升脫落分離的可靠性,消除了對(duì)復(fù)位彈簧、緩沖筒等在發(fā)射場(chǎng)使用的高精度質(zhì)量要求,降低復(fù)位彈簧、緩沖筒的更換頻次,為后續(xù)多個(gè)運(yùn)載火箭型號(hào)的高密度發(fā)射任務(wù)提供了高質(zhì)量、強(qiáng)有力的保障。