趙春霞,趙勇剛,王小明,王曉明,鄭 鵬
(寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司,寧夏 石嘴山 753000)
金屬鉭粉的主要用途是制造鉭電解電容器,其質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響到電解電容器的性能。目前,鉭電解電容器正在不斷地向微型化和高可靠性方面發(fā)展。相應(yīng)地就要求提高鉭粉的容量以縮小電容器的體積,提高鉭粉的耐壓性以提高電容器的可靠性。理論上來(lái)說(shuō),鉭粉的粒形越復(fù)雜,顆粒越細(xì),比表面積越大,比容越高,但微細(xì)顆粒的鉭粉流動(dòng)性較差,制作電容器時(shí)成型困難,影響燒結(jié)后鉭陽(yáng)極的孔隙結(jié)構(gòu)、有效比表面積和被膜的質(zhì)量,使電容器容量降低,漏電流及損耗增大,可靠性降低[1~5]。對(duì)采用團(tuán)化工藝和未進(jìn)行團(tuán)化工藝處理的鉭粉進(jìn)行分析比較,重點(diǎn)分析其物理性能、化學(xué)成分及電氣性能存在的差異。
1.取氟鉭酸鉀鈉還原生產(chǎn)中的原始鉭粉兩份,分別編號(hào)為樣品A和樣品B,其物理性能和化學(xué)成分見(jiàn)表1。
表1 原始鉭粉的物理性能和化學(xué)成分
2.將樣品A進(jìn)行團(tuán)化預(yù)處理,樣品B不進(jìn)行團(tuán)化處理,摻入相同比例的摻雜劑,按照相同的熱處理、降氧、酸洗、烘干、過(guò)篩條件進(jìn)行后續(xù)處理。
3.對(duì)經(jīng)后續(xù)處理得到的樣品A和樣品B產(chǎn)品進(jìn)行物理性能、化學(xué)成分及電氣性能分析,以確定其性能差異。
利用JSM-5610LV型掃描電鏡、WLP-202平均粒徑測(cè)定儀、霍爾流速計(jì)、試驗(yàn)篩機(jī)DZS-200(直徑為300 mm標(biāo)準(zhǔn)篩)、全自動(dòng)氮吸附比表面儀3H-2000A、激光粒度分布儀對(duì)樣品A、樣品B進(jìn)行了物理性能對(duì)比分析。
按照GB/T 15076標(biāo)準(zhǔn),紅外吸收法分析O、C、H;采用直流電弧直讀光譜儀,分析Fe、Ni、Cr等金屬雜質(zhì);原子吸收法分析K、Na;按照GB/T 3137標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行電性能測(cè)試。
經(jīng)測(cè)試,樣品A、樣品B物理性能對(duì)比見(jiàn)表2,粒度分布對(duì)比如圖1所示,掃描電鏡對(duì)比如圖2所示,由表2、圖1、圖2可知:經(jīng)團(tuán)化處理的樣品A,其松裝密度大、流動(dòng)性好,細(xì)粉含量較少,有較大的孔隙和較窄的粒度分布,顆粒均勻性好,微細(xì)顆粒少,這樣的鉭粉在電容器制作過(guò)程中,陽(yáng)極塊開(kāi)孔率高,孔隙大,有利于陽(yáng)極塊在賦能過(guò)程中電解液的滲透和氧化膜的生成,有利于提高容量,降低漏電流及損耗。
表2 樣品A、樣品B的物理性能對(duì)比
圖1 樣品A、樣品B粒度分布對(duì)比
樣品A、樣品B的化學(xué)成分見(jiàn)表3,由表3可知:經(jīng)團(tuán)化處理的樣品A,其氧含量明顯降低,其它化學(xué)成分和未經(jīng)團(tuán)化處理的樣品B基本保持一致。實(shí)踐證明,鉭粉中的氧含量是引起鉭絲發(fā)脆的重要因素,氧含量過(guò)高時(shí),燒結(jié)時(shí)剩余的氧向引線擴(kuò)散,致使引線晶粒變大而發(fā)脆。經(jīng)團(tuán)化處理的樣品A,具有較低的氧含量,在陽(yáng)極塊燒結(jié)過(guò)程中,可以有效緩解絲脆現(xiàn)象。
圖2 樣品A、樣品B掃描電鏡對(duì)比
表3 樣品A、樣品B的化學(xué)成分 μg/g
對(duì)樣品A和樣品B分別按照陽(yáng)極塊單支重量0.15 g、壓制密度5.0 g/cm3、陽(yáng)極塊直徑3.0 mm的尺寸設(shè)計(jì)陽(yáng)極進(jìn)行壓制成型,然后將壓制成型的壓制塊放進(jìn)高溫真空爐,按照1 400℃的設(shè)定目標(biāo)溫度進(jìn)行燒結(jié),保溫時(shí)間設(shè)定為20 min。燒結(jié)完畢,采用濃度為0.01%的磷酸水溶液作為賦能液,賦能溫度為90℃,賦能電壓為50 V,賦能電流密度為70 mA,賦能時(shí)間為120 min進(jìn)行賦能。賦能過(guò)程中,需要仔細(xì)觀察液面,及時(shí)補(bǔ)充液體,避免陽(yáng)極塊暴露在液面之上。賦能完畢,先用去離子水將賦能塊煮洗4~5次,然后將陽(yáng)極塊逐支浸入0.01%磷酸水溶液中,測(cè)試溫度為25±2℃,充電時(shí)間為2 min,進(jìn)行漏電流的測(cè)試。漏電流測(cè)試完畢,將陽(yáng)極塊從磷酸溶液中取出,用去離子水沖洗5~10 min,放入真空烘干箱烘干。待陽(yáng)極塊烘干后,再進(jìn)行容量的測(cè)試。容量測(cè)試液為38%的硫酸溶液,測(cè)試電壓為賦能電壓的70%,偏壓為1.5 V,頻率為120 Hz,測(cè)試結(jié)果列于表4。
對(duì)樣品A和樣品B分別按照陽(yáng)極塊單支重量0.144 g、壓制密度5.0 g/cm3、陽(yáng)極塊直徑3.0 mm的尺寸進(jìn)行壓制成型,按照1 400℃/30 min的燒結(jié)條件進(jìn)行燒結(jié),按照0.1%磷酸賦能液、賦能溫度80℃、賦能電壓30 V和70 V、賦能電流密度105 mA、賦能時(shí)間120 min進(jìn)行賦能。賦能完畢,用10%磷酸溶液進(jìn)行漏電流的測(cè)試,用38%硫酸溶液進(jìn)行容量的測(cè)試,測(cè)試結(jié)果列于表5。
表4 鉭粉的電氣性能(測(cè)試1)
表5 鉭粉的電氣性能(測(cè)試2)
由表4、表5可知:與未進(jìn)行團(tuán)化工藝預(yù)處理的樣品B相比,經(jīng)團(tuán)化處理的樣品A,其漏電流、收縮率偏低、容量偏高。這是因?yàn)槲唇?jīng)團(tuán)化處理的樣品B,松裝密度小、流動(dòng)性差、微細(xì)粉含量多,導(dǎo)致陽(yáng)極塊燒結(jié)后體積收縮率大,減小了鉭陽(yáng)極的有效比表面積,不利于陽(yáng)極塊在賦能過(guò)程中電解液的滲透和氧化膜的生成,使電容器容量降低,漏電流增大。
綜上所述,采用團(tuán)化處理的鉭粉,具有氧含量低、松裝密度適中、流動(dòng)性好、粒度分布集中、顆粒均勻性好、漏電流小、收縮率低、容量高的特點(diǎn)。實(shí)踐證明,要滿足電容器的制造要求,除了要保證鉭粉有足夠的純度,較大的比表面積外,適宜的松裝密度、粒度分布、流動(dòng)性是保證鉭粉性能的主要參數(shù),這些綜合參數(shù)是提高壓制塊成型性、降低燒結(jié)塊收縮率、提高電容器容量的必要保證,可滿足微型化、高壓高可靠電容器的設(shè)計(jì)使用要求。但隨著團(tuán)化強(qiáng)度的增加,鉭粉顆粒強(qiáng)度增強(qiáng),抗燒結(jié)能力會(huì)隨之增加,需要提高熱處理溫度對(duì)團(tuán)化鉭粉進(jìn)行燒結(jié),可能會(huì)導(dǎo)致顆粒燒結(jié)過(guò)度,出現(xiàn)局部熔融或死孔,引起鉭粉容量的降低。因此顆粒強(qiáng)度大的鉭粉,在陽(yáng)極塊制作過(guò)程中,需要相應(yīng)地提高燒結(jié)溫度以保證燒結(jié)的充分性。而如果燒結(jié)溫度過(guò)高,鉭陽(yáng)極塊的孔隙率將變小,孔徑變窄,從而使電解質(zhì)的等效串聯(lián)電阻增大,損耗增大。在鉭粉生產(chǎn)過(guò)程中,需要根據(jù)不同客戶需求,適當(dāng)調(diào)整團(tuán)化強(qiáng)度及匹配的工藝處理?xiàng)l件,來(lái)控制鉭粉的純度及物理性能,提高鉭粉質(zhì)量,以滿足電容器設(shè)計(jì)生產(chǎn)需要。