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收割機(jī)用柴油機(jī)輸出端異響分析與設(shè)計(jì)優(yōu)化

2021-04-25 05:54史文獻(xiàn)張軍張悅李巖
關(guān)鍵詞:頻帶異響飛輪

史文獻(xiàn),張軍,張悅,李巖

1.內(nèi)燃機(jī)可靠性國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 濰坊 261061;2.濰柴動(dòng)力股份有限公司,山東 濰坊 261061;3.濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司, 江蘇 揚(yáng)州 225009

0 引言

柴油機(jī)正常工作時(shí)轉(zhuǎn)速均勻穩(wěn)定,聲音輕微柔和,伴有規(guī)律性的機(jī)械振動(dòng)和噪聲輻射[1-2]。當(dāng)柴油機(jī)轉(zhuǎn)速及負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),聲音表現(xiàn)為連續(xù)平順性的強(qiáng)弱變化,如果出現(xiàn)明顯的碰撞聲、摩擦聲或者氣流噪聲,即可視為異響[3-4]。

收割機(jī)用柴油機(jī)輸出端通過飛輪、離合器與收割裝置相連,飛輪與離合器之間采用齒圈連接,如果匹配不合理,極易發(fā)生齒間撞擊異響[5-6]。

某輕型柴油機(jī)與收割機(jī)離合器匹配時(shí),離合器處于分離狀態(tài)出現(xiàn)尖銳異響噪聲,離合器結(jié)合以后異響消失。本文中采用試驗(yàn)與仿真相結(jié)合方法,從噪聲源、傳遞路徑以及結(jié)構(gòu)響應(yīng)3個(gè)方面[7-9]著手,系統(tǒng)分析異響原因,提出改進(jìn)方案并進(jìn)行驗(yàn)證,最終消除了異響。

1 故障描述

某收割機(jī)用4缸直列輕型柴油機(jī)輸出端飛輪齒圈(內(nèi)齒圈)和配套離合器系統(tǒng)由主動(dòng)盤(外齒圈)、從動(dòng)盤、壓盤、固定盤、輸出軸以及操縱機(jī)構(gòu)等組成,離合器總成通過螺栓固定在柴油機(jī)飛輪殼上。飛輪齒圈及離合器齒圈如圖1所示。

當(dāng)該收割機(jī)離合器分離、發(fā)動(dòng)機(jī)怠速時(shí),明顯感受到在離合器附近出現(xiàn)尖銳異響聲,類似鈴聲,發(fā)動(dòng)機(jī)升速過程中也同樣出現(xiàn)該聲音;離合器結(jié)合后,該異響基本感受不到。

2 輸出端異響分析

2.1 離合器工作原理

離合器分離狀態(tài)下,壓盤、主動(dòng)盤、從動(dòng)盤與固定盤之間留有一定軸向間隙,此時(shí)主動(dòng)盤(外齒圈)在發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪齒圈(內(nèi)齒圈)帶動(dòng)下空轉(zhuǎn),離合器不輸出扭矩。

離合器接合狀態(tài)下,壓盤推動(dòng)主動(dòng)盤與從動(dòng)盤壓在固定盤上,主動(dòng)盤通過摩擦片將扭矩傳遞給從動(dòng)盤,從動(dòng)盤通過花鍵將扭矩傳遞到離合器輸出軸。

2.2 頻譜分析

為了排查異響根源,在發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架上進(jìn)行聲振對(duì)比測(cè)試,在飛輪殼與離合器接合處周圍布置加速度傳感器,飛輪殼附近布置近場(chǎng)麥克風(fēng),傳感器布置如圖2所示。

圖2 傳感器布置示意圖

圖3為發(fā)動(dòng)機(jī)怠速工況(轉(zhuǎn)速為750 r/min)離合器殼振動(dòng)頻譜圖及近場(chǎng)噪聲頻譜圖。由圖3可知,怠速工況存在3條明顯的異響頻帶,分別位于800、1800、2700 Hz附近,特別是800 Hz附近異響能量比較明顯,而飛輪殼振動(dòng)頻譜圖中主要能量為發(fā)動(dòng)機(jī)2階主激勵(lì),激勵(lì)頻率為25 Hz,振動(dòng)頻譜圖未發(fā)現(xiàn)明顯的噪聲異響頻帶,排除飛輪殼本體結(jié)構(gòu)輻射噪聲。

a) 近場(chǎng)噪聲 b) 離合器殼振動(dòng)圖3 怠速工況聲振頻譜圖

圖4為發(fā)動(dòng)機(jī)升速工況下聲振頻譜圖。由圖4可知,發(fā)動(dòng)機(jī)升速過程中異響頻帶一直存在,并且不具有階次性,初步斷定本次異響與某零部件自身結(jié)構(gòu)特性有關(guān),由外部激勵(lì)引起結(jié)構(gòu)共振從而產(chǎn)生表面輻射噪聲。

a) 近場(chǎng)噪聲 b) 離合器殼振動(dòng)圖4 升速工況聲振頻譜圖

根據(jù)上述分析可知,需對(duì)動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)件進(jìn)行異響排查,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪結(jié)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)分析。

2.3 模態(tài)仿真分析

根據(jù)頻譜分析結(jié)果對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪進(jìn)行自由模態(tài)仿真分析,飛輪簡(jiǎn)化三維模型見圖5。飛輪前2階模態(tài)頻率為860、2000 Hz,前2階振型如圖6所示。

a) 860 Hz b) 2000 Hz圖5 飛輪三維仿真模型圖 圖6 飛輪前2階陣型

由圖6可知,飛輪前2階振型均為開合振型,飛輪外圓開口處沿徑向擺動(dòng)(其中:860 Hz振型為2階次,2000 Hz振型為3階次),模態(tài)仿真與異響頻帶相似。

2.4 模態(tài)測(cè)試分析

在臺(tái)架上進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪、飛輪及齒圈總成的實(shí)際狀態(tài)約束模態(tài)測(cè)試[10-11]。測(cè)試系統(tǒng)由激振部分、拾振部分、數(shù)據(jù)采集及譜分析(包括曲線擬合及模態(tài)參數(shù)識(shí)別)4部分組成,如圖7所示。模態(tài)測(cè)試中,柴油機(jī)前端指向?yàn)?x向,豎直向上為+z向,由右手定則確定+y向,采用移動(dòng)傳感器法。模態(tài)測(cè)試數(shù)據(jù)采集過程的分析頻率為1024 Hz,采樣數(shù)據(jù)由多次觸發(fā)采樣(每點(diǎn)5次)數(shù)據(jù)組合而成,然后進(jìn)行平均處理,測(cè)試結(jié)果見表1。

圖7 模態(tài)測(cè)試系統(tǒng)

由表1可知,發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪及齒圈總成前3階模態(tài)頻率與異響頻帶基本吻合,可以斷定異響為飛輪及齒圈總成引起的。

2.5 頻率響應(yīng)測(cè)試

為驗(yàn)證異響為飛輪及齒圈總成引起,進(jìn)一步對(duì)飛輪齒圈進(jìn)行頻響試驗(yàn),模擬離合器外齒圈敲擊飛輪內(nèi)齒圈。測(cè)試方法為:在飛輪內(nèi)齒圈附近布置近場(chǎng)麥克風(fēng),噪聲分析頻率為20 480 Hz,頻率分辨率為1 Hz;采用模態(tài)力錘敲擊飛輪內(nèi)齒圈,間隔時(shí)間為2 s,敲擊點(diǎn)分布在飛輪齒圈上、下、左、右以及質(zhì)心5個(gè)測(cè)點(diǎn),同時(shí)采集近場(chǎng)噪聲信號(hào),近場(chǎng)噪聲頻譜如圖8所示。

圖8 飛輪及齒圈總成近場(chǎng)噪聲頻譜圖

由圖8可知,頻譜圖中出現(xiàn)非常明顯的噪聲頻帶,頻率分別為:755、1680、2700 Hz,與異響頻帶非常吻合,可以斷定本次異響根源為:離合器外齒圈撞擊飛輪內(nèi)齒圈引起飛輪共振產(chǎn)生的輻射噪聲。

3 改進(jìn)措施及驗(yàn)證

為了降低甚至消除異響,分別從激勵(lì)源、傳遞路徑以及響應(yīng)3方面進(jìn)行分析[10-13]。

3.1 柴油機(jī)燃燒激勵(lì)優(yōu)化

柴油機(jī)燃燒均勻性直接影響離合器外齒圈與飛輪內(nèi)齒圈之間撞擊能量,最終體現(xiàn)到柴油機(jī)輸出端噪聲,因此需要評(píng)估柴油機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)率。

利用INCA軟件記錄一段時(shí)間內(nèi)(本次采樣時(shí)間為45 s)柴油機(jī)怠速轉(zhuǎn)速波動(dòng)情況,如圖9所示。由圖9可知,柴油機(jī)怠速轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在800 r/min左右。經(jīng)過計(jì)算,轉(zhuǎn)速波動(dòng)率為0.8%,處于低轉(zhuǎn)速波動(dòng)水平,說明發(fā)動(dòng)機(jī)本體燃燒良好。

圖9 怠速轉(zhuǎn)速波動(dòng)

3.2 飛輪剛度優(yōu)化

根據(jù)原飛輪前2階模態(tài)振型仿真結(jié)果,對(duì)飛輪外側(cè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)增強(qiáng),即通過增加飛輪外側(cè)厚度,提高飛輪整體剛度,同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量由0.8 kg·m2增大到1.0 kg·m2,改進(jìn)后的飛輪結(jié)構(gòu)如圖10所示。改進(jìn)后的飛輪由于剛度大,模態(tài)頻率更高,不易被激勵(lì),結(jié)構(gòu)響應(yīng)更低,高頻率噪聲更容易衰減與阻隔。另一方面由于軸系轉(zhuǎn)動(dòng)慣量增大,柴油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定性提高,軸系傳遞給輸出端的激勵(lì)能量進(jìn)一步降低。

圖10 改進(jìn)后飛輪結(jié)構(gòu)

改進(jìn)前、后兩種轉(zhuǎn)動(dòng)慣量飛輪頻譜對(duì)比結(jié)果如圖11所示。由圖11可知,飛輪異響頻帶發(fā)生了上移,異響頻帶由780 Hz及1650 Hz上升到1000 Hz及2300 Hz,噪聲幅值大幅度下降,發(fā)動(dòng)機(jī)怠速、飛輪分離狀態(tài)近場(chǎng)噪聲聲壓級(jí)由93.2 dB下降到90.1 dB,主要異響頻帶能量大幅降低,降噪效果非常明顯。

a)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為0.8 kg·m2 b)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為1.0 kg·m2圖11 兩種轉(zhuǎn)動(dòng)慣量飛輪頻譜圖

3.3 傳遞路徑優(yōu)化

飛輪殼結(jié)構(gòu)如圖12所示。該款柴油機(jī)油底殼與飛輪殼之間間隙較小,飛輪殼下部留有為便于生產(chǎn)安裝油底殼的缺口,待油底殼安裝完畢再用厚度為1.5 mm的鍍鋅板進(jìn)行密封。由于飛輪殼開口形狀比較復(fù)雜且密封板較薄,極易產(chǎn)生聲音泄漏。

鑒于以上分析,在采用大慣量飛輪措施基礎(chǔ)上制定了2種方案:方案一,密封用鍍鋅擋板厚度由1.5 mm調(diào)整為3 mm;方案二,在方案一加厚鍍鋅板表面貼密封吸音棉,如圖13所示。

a)三維圖 b) 密封結(jié)構(gòu) a) 改進(jìn)擋板 b)改進(jìn)后飛輪殼結(jié)構(gòu)圖12 飛輪殼結(jié)構(gòu) 圖13 擋板改進(jìn)結(jié)構(gòu)

為了驗(yàn)證以上2種方案降噪效果,對(duì)改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)進(jìn)行近場(chǎng)噪聲測(cè)試,測(cè)試位置布置在飛輪殼異響附近,測(cè)試狀態(tài)為發(fā)動(dòng)機(jī)怠速運(yùn)行且飛輪分離,測(cè)試結(jié)果如圖14所示。

a)方案一 b) 方案二圖14 擋板改進(jìn)結(jié)構(gòu)頻譜圖

由圖14可知:1)方案一近場(chǎng)噪聲聲壓級(jí)下降到87.8 dB,相對(duì)于僅改進(jìn)飛輪方案噪聲幅值降低了2.3 dB,異響頻帶沒有發(fā)生變化,異響能量幅值下降明顯;2)方案二近場(chǎng)噪聲繼續(xù)降低,噪聲聲壓級(jí)幅值下降到86.6 dB,相對(duì)于方案一噪聲幅值降低了1.2 dB,異響頻帶也沒有發(fā)生變化,異響能量進(jìn)一步降低。

綜合上述試驗(yàn)結(jié)果,最終確定方案二為最佳方案,即采用改進(jìn)飛輪、改進(jìn)擋板加密封吸音棉。最終方案相對(duì)于原結(jié)構(gòu),飛輪近場(chǎng)噪聲總體能量聲壓級(jí)由93.2 dB下降到86.6 dB,優(yōu)化幅度達(dá)6.6 dB,改善效果明顯,同時(shí)主觀感受也良好,感覺不到敲擊異響。

4 結(jié)語

柴油機(jī)異響表現(xiàn)形式多種多樣,只有通過詳細(xì)系統(tǒng)地分析才能找到真正原因。本次異響根源在于飛輪與離合器齒間相互撞擊引起飛輪結(jié)構(gòu)共振從而產(chǎn)生較大的輻射噪聲。針對(duì)本次異響特征,主要通過提高飛輪剛度改變飛輪結(jié)構(gòu)特性、阻隔噪聲傳遞途徑來降低噪聲傳播能量,最終達(dá)到消除異響目的。

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