鐘秤平,黃超勇,黃斌,吳趙生,張東力
(1.江鈴汽車股份有限公司技術(shù)中心,江西南昌 330001;2.江西省汽車噪聲與振動(dòng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江西南昌 330001)
隨著汽車振動(dòng)噪聲控制技術(shù)的不斷發(fā)展,汽車上的主要噪聲源和振動(dòng)源得到了較好控制,以前被忽視的其他零部件的噪聲問題逐漸被暴露出來[1]。其中異響問題已成為用戶投訴的熱點(diǎn)之一,也是困擾整車廠和供應(yīng)商的技術(shù)難題之一[2]。異響是車輛NVH的基礎(chǔ),性能管控上要求必須達(dá)到目標(biāo)項(xiàng)目,用戶在試乘、試駕時(shí),如果聽到過多的異響,往往會(huì)放棄購買,為此廠家失去潛在的購買用戶;用戶購買車輛后,如果發(fā)現(xiàn)異響會(huì)向4S店抱怨,店家診斷、修理會(huì)產(chǎn)生很大費(fèi)用,花費(fèi)很長時(shí)間,而且修理后可能引起其他異響問題。因此異響越來越受到國內(nèi)專家學(xué)者的重視。
為了研究異響產(chǎn)生的原因,尋找異響源,本文作者通過采集異響路面車輪軸承的加速度與位移生成路譜,將異響故障在四立柱臺(tái)架重現(xiàn),從而實(shí)現(xiàn)近距離測(cè)試異響,通過對(duì)比噪聲信號(hào)特征與子系統(tǒng)振動(dòng)信號(hào)特征,最終鎖定異響故障零部件。
發(fā)動(dòng)機(jī)懸置是連接車身與底盤的重要部件,路面激勵(lì)力、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的不平衡慣性力、動(dòng)力總成輸出轉(zhuǎn)矩波動(dòng)、汽車行駛狀況急劇變化(如急剎車)等因素引起的振動(dòng),都將通過發(fā)動(dòng)機(jī)懸置傳遞至車身,很容易引起車內(nèi)異響問題。圖1為異響的傳遞路徑。
圖1 異響的傳遞路徑
在樣車開發(fā)階段,主機(jī)廠需要做異響管控,每個(gè)開發(fā)節(jié)點(diǎn)都需要抽取一定比例的樣車在特殊路面進(jìn)行異響屬性測(cè)試,尤其是SUV這種具有越野能力的車型非常有必要做特殊路面及四立柱異響測(cè)試。
圖2為出現(xiàn)噠噠聲的顛簸路面,圖3為異響噪聲信號(hào)。
圖2 發(fā)生異響路面
圖3 異響噪聲信號(hào)
由于異響發(fā)生在一定車速下的特定路面,異響工程師只能在車內(nèi)大概判斷異響源位于發(fā)動(dòng)機(jī)艙右側(cè)。為了減少發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲及路噪的干擾,同時(shí)便于工程師近距離觀察及測(cè)試異響,采集樣車行駛在異響路面時(shí)4個(gè)車輪軸承的加速度及位移數(shù)據(jù),分析計(jì)算載荷譜,圖4為載荷譜的計(jì)算。
圖4 載荷譜的計(jì)算
通過對(duì)比道路數(shù)據(jù)與四立柱數(shù)據(jù)的加速度與位移數(shù)據(jù),得出兩者之間差異在目標(biāo)范圍內(nèi),說明生成的路譜可以代表異響道路激勵(lì),如圖5所示。
圖5 道路數(shù)據(jù)與四立柱數(shù)據(jù)一致性對(duì)比
最終生成與道路工況相當(dāng)?shù)穆纷V數(shù)據(jù),用于驅(qū)動(dòng)四立柱臺(tái)架分析異響,如圖6所示。
圖6 迭代后生成的異響路面路譜
將采集并迭代好的路譜數(shù)據(jù)應(yīng)用于四立柱臺(tái)架測(cè)試,麥克風(fēng)及振動(dòng)加速度傳感器布置如圖7所示。
圖7 整車四立柱臺(tái)架異響診斷
整車四立柱異響診斷流程如下:
(1)樣車路譜采集及迭代,生成異響道路路譜;
(2)將故障樣車置于四立柱臺(tái)架,執(zhí)行熄火、空擋、松手剎操作;
(3)布置1個(gè)麥克風(fēng)于發(fā)動(dòng)機(jī)艙,4個(gè)加速度傳感器分別位于右前副車架襯套、右擺臂、防扭杠、右前減振器、發(fā)動(dòng)機(jī)右懸置;
(4)四立柱控制器加載路譜,異響故障重現(xiàn),立即采集振動(dòng)噪聲數(shù)據(jù);
(5)更換無異響樣車,采集振動(dòng)噪聲數(shù)據(jù);
(6)對(duì)比異響樣車及無異響樣車噪聲數(shù)據(jù),確認(rèn)異響噪聲特征頻率;
(7)根據(jù)異響噪聲信號(hào),找出對(duì)應(yīng)的振動(dòng)信號(hào),最終確定異響源。
通過測(cè)試對(duì)比故障車及非故障車噪聲特征數(shù)據(jù)后,確認(rèn)異響故障特征頻率為1 000~2 000 Hz,如圖8所示。
圖8 異響樣車與無異響樣車噪聲信號(hào)對(duì)比
通過對(duì)比異響噪聲特征信號(hào)與振動(dòng)數(shù)據(jù),最終發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)右懸置振動(dòng)數(shù)據(jù)與異響噪聲數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)明顯,如圖9所示。更換新懸置后,異響消失。
圖9 異響噪聲信號(hào)與振動(dòng)信號(hào)對(duì)應(yīng)
確認(rèn)異響源為懸置后,將懸置拆下并對(duì)比故障件與非故障件差異,最終發(fā)現(xiàn)異響原因?yàn)閼抑米枘峤怯衅x,支撐力流失造成流道上板有振動(dòng)。進(jìn)一步分析其制造工藝過程,發(fā)現(xiàn)在硫化過程中鋁件變形,從而導(dǎo)致裝配流道松動(dòng),產(chǎn)生異響。
對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)懸置異響進(jìn)行了探索性試驗(yàn)研究,可以得到以下結(jié)論:
(1)通過采集故障道路的路譜信號(hào),在四立柱臺(tái)架上可以重現(xiàn)異響問題,方便測(cè)試診斷問題,可以有效地提取故障特征。
(2)通過對(duì)比故障車與非故障車,可以獲取異響故障特征頻率,根據(jù)特征頻率與零部件振動(dòng)信號(hào)對(duì)比,可以準(zhǔn)確找到異響源。
(3)由于硫化過程中鋁件的變形,導(dǎo)致裝配流道松動(dòng),產(chǎn)生異響。