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機(jī)械閃蒸式降溫結(jié)晶技術(shù)在鈦白粉生產(chǎn)中的應(yīng)用

2021-04-19 02:56尹海蛟夏君君全曉宇于會滿
化工機(jī)械 2021年1期
關(guān)鍵詞:鈦白粉閃蒸結(jié)晶

尹海蛟 夏君君, 全曉宇 彭 濤 唐 昊 于會滿

(1.天津樂科節(jié)能科技有限公司;2.江蘇樂科節(jié)能科技股份有限公司)

我國是鈦白粉的生產(chǎn)與消費(fèi)大國,2018 年全國鈦白粉總產(chǎn)量近340 萬噸,產(chǎn)量雄踞世界首位[1]。鈦白粉生產(chǎn)工藝包括硫酸法和氯化法,我國的鈦白粉生產(chǎn)主要以硫酸法為主。 鈦白粉生產(chǎn)是一個(gè)高耗能過程,生產(chǎn)能耗約占鈦白粉生產(chǎn)總成本的20%~25%[2],節(jié)能降耗已成為鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的問題。 鈦白粉生產(chǎn)過程能耗主要集中于亞鐵真空結(jié)晶、鈦液濃縮、廢酸濃縮及水解等工序[3~5]。傳統(tǒng)的鈦液結(jié)晶大多采用蒸汽噴射真空結(jié)晶法,該方法存在能源消耗量大、二次污水嚴(yán)重等問題。 為此,筆者提出了一種鈦液機(jī)械閃蒸式真空降溫結(jié)晶新方法,旨在解決傳統(tǒng)鈦液結(jié)晶方法中存在的弊端,降低鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的能源費(fèi)用,促進(jìn)鈦白粉行業(yè)的清潔與可持續(xù)發(fā)展。

1 傳統(tǒng)鈦液降溫結(jié)晶方法及存在的問題

1.1 蒸汽噴射真空降溫結(jié)晶法

傳統(tǒng)的蒸汽噴射真空降溫結(jié)晶系統(tǒng)(圖1)由噴射器、大氣冷凝器及真空泵等組成[6]。為了維持系統(tǒng)內(nèi)的高真空, 系統(tǒng)采用雙級蒸汽噴射方式,系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)通過高壓(3~7bar,1bar=0.1MPa)產(chǎn)生蒸汽驅(qū)動蒸汽噴射泵運(yùn)行,在噴射泵的文丘里效應(yīng)下,高壓蒸汽引射結(jié)晶釜內(nèi)的二次蒸汽,結(jié)晶器內(nèi)壓力降低,當(dāng)釜內(nèi)壓力降至鈦液溫度對應(yīng)的飽和壓力時(shí),鈦液中的水分閃蒸汽化并使溶液降溫,鈦液溫度降低后逐漸析出硫酸亞鐵晶體。

圖1 蒸汽噴射真空降溫結(jié)晶系統(tǒng)示意圖

鈦液的常壓沸點(diǎn)一般在10~13℃, 鈦液降溫至18℃時(shí)結(jié)晶器內(nèi)部壓力僅1kPa 左右, 蒸汽噴射泵在此工況下的引射系數(shù)僅為0.30~0.35,即蒸汽噴射泵從結(jié)晶釜內(nèi)每抽吸出1 份二次蒸汽,需要耗費(fèi)約3 份左右的高壓蒸汽,同時(shí)需要消耗大量冷卻水對噴射泵出口4 份低壓乏汽進(jìn)行冷卻??梢?,蒸汽噴射真空降溫結(jié)晶方法的蒸汽和冷卻水耗量較大,能源利用效率較低,同時(shí)蒸汽凝液會形成大量含酸液的二次污水。

1.2 冷凍水降溫結(jié)晶法

鈦液冷凍水降溫結(jié)晶法通常采用吸收式或機(jī)械壓縮式冷水機(jī)組制取冷凍水,將冷凍水通至結(jié)晶器夾套或內(nèi)置盤管中,通過間壁冷卻方式對鈦液進(jìn)行降溫結(jié)晶。 在該方法中,當(dāng)冷卻速率控制不當(dāng)時(shí),硫酸亞鐵晶體會在夾套內(nèi)壁或盤管外表面快速析出并沉積在冷卻壁面上,形成粘附力極強(qiáng)的晶疤和晶垢,晶垢層不僅增大了降溫傳熱熱阻,導(dǎo)致系統(tǒng)降溫速率變慢,同時(shí)壁面晶垢還需人工清理,降低了降溫結(jié)晶生產(chǎn)效率,冷凍水法降溫結(jié)晶時(shí)間通常為每釜8~10h。

2 機(jī)械閃蒸式真空降溫結(jié)晶技術(shù)原理及核心裝備

2.1 機(jī)械閃蒸真空降溫結(jié)晶技術(shù)原理

機(jī)械閃蒸降溫結(jié)晶方法本質(zhì)上屬于真空閃蒸降溫結(jié)晶,其系統(tǒng)如圖2 所示。 系統(tǒng)采用大流量容積式壓縮機(jī)作為結(jié)晶器的抽氣閃蒸設(shè)備,壓縮增溫后的二次蒸汽通過低壓阻冷凝器進(jìn)行冷凝,凝液排至凝水罐或液封池,壓縮機(jī)前置的氣液分離裝置負(fù)責(zé)去除二次蒸汽夾帶的酸液和鹽分, 真空泵負(fù)責(zé)及時(shí)抽出系統(tǒng)內(nèi)的不凝性氣體。結(jié)晶器內(nèi)的溶劑在真空條件下絕熱閃蒸汽化,溶液降溫放熱和溶質(zhì)結(jié)晶放熱由溶劑蒸發(fā)汽化吸熱所平衡。

圖2 機(jī)械閃蒸式鈦液降溫結(jié)晶系統(tǒng)示意圖

2.2 機(jī)械閃蒸式降溫結(jié)晶技術(shù)特點(diǎn)

與傳統(tǒng)降溫結(jié)晶方法相比,機(jī)械閃蒸式降溫結(jié)晶技術(shù)具有如下特點(diǎn):

a. 在相同鈦液進(jìn)料量(每釜36m3)和環(huán)境溫度下,機(jī)械閃蒸式降溫結(jié)晶系統(tǒng)較蒸汽噴射降溫結(jié)晶法可縮短降溫結(jié)晶時(shí)間為每釜20~30min。

b. 系統(tǒng)乏汽冷卻負(fù)荷小,系統(tǒng)冷凝器的熱負(fù)荷僅為鈦液閃蒸二次蒸汽的冷凝潛熱和壓縮機(jī)耗功轉(zhuǎn)變的熱量,冷卻水消耗量少,冷卻水配套設(shè)備運(yùn)行能耗低。

c. 在相同產(chǎn)能水平下,機(jī)械閃蒸式降溫結(jié)晶系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用僅為傳統(tǒng)蒸汽噴射真空結(jié)晶法的20%~35%,可顯著降低生產(chǎn)企業(yè)的能耗費(fèi)用。

d. 以電力作為系統(tǒng)的驅(qū)動能源,無燃煤蒸汽鍋爐導(dǎo)致的環(huán)保壓力困擾;系統(tǒng)運(yùn)行無冷卻循環(huán)水的二次污染問題, 減少了二次污水的處理費(fèi)用。

e. 系統(tǒng)采用壓縮機(jī)變頻調(diào)速技術(shù),可根據(jù)硫酸亞鐵結(jié)晶特性對鈦液降溫速率進(jìn)行精確控制,系統(tǒng)具備較強(qiáng)的變?nèi)萘空{(diào)控能力,操作彈性強(qiáng)。

2.3 系統(tǒng)核心裝備

壓縮機(jī)是機(jī)械閃蒸降溫結(jié)晶系統(tǒng)的核心設(shè)備,其性能優(yōu)劣直接關(guān)系到系統(tǒng)降溫速率和系統(tǒng)能耗水平。 降溫結(jié)晶是典型的變工況運(yùn)行過程,鈦液由初始約65℃降至約18℃的過程中,壓縮機(jī)的吸/排氣溫度、壓力、進(jìn)汽比容、進(jìn)汽質(zhì)量、壓縮比及壓縮功等參數(shù)均在時(shí)刻變化,二次蒸汽的流態(tài)也隨著降溫過程的進(jìn)行由最初的高溫湍流逐步過渡為低溫的粘滯流態(tài),這要求系統(tǒng)配套的壓縮機(jī)除了具有大流量、高壓縮比的特點(diǎn)外,還需具備較強(qiáng)的變工況運(yùn)行能力。 圖3 為天津樂科節(jié)能科技有限公司研發(fā)的LC200 型機(jī)械閃蒸式降溫結(jié)晶系統(tǒng)專用配套壓縮機(jī),整機(jī)均為不銹鋼材料,額定流量130 000m3/h,適用壓比范圍1~7。

圖3 機(jī)械閃蒸降溫結(jié)晶系統(tǒng)配套的羅茨壓縮機(jī)

3 項(xiàng)目案例及應(yīng)用效果分析

3.1 項(xiàng)目基本情況

采用機(jī)械閃蒸降溫結(jié)晶技術(shù)對某大型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的傳統(tǒng)蒸汽噴射降溫結(jié)晶系統(tǒng)進(jìn)行了節(jié)能改造。采用LC200 型粘滯流壓縮機(jī)替代原系統(tǒng)二級蒸汽噴射泵,采用板式冷凝器替代原大氣冷凝器,為保證壓縮機(jī)的安全運(yùn)行,在壓縮機(jī)前設(shè)置高效氣液分離器。 圖4 為本項(xiàng)目改造完成后的項(xiàng)目現(xiàn)場情況。

圖4 鈦液機(jī)械閃蒸降溫結(jié)晶項(xiàng)目實(shí)景

改造前、后系統(tǒng)的主要設(shè)備及其相關(guān)參數(shù)見表1。

表1 改造前、后系統(tǒng)主要設(shè)備及其相關(guān)參數(shù)

3.2 項(xiàng)目運(yùn)行情況

本項(xiàng)目于2018 年初改造完成并投運(yùn), 自投運(yùn)以來系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。 夏季工況 (環(huán)境溫度約33℃), 單釜進(jìn)料36m3, 料液溫度由約60℃降至18℃,壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間約1.5h,單釜物料降溫結(jié)晶總耗時(shí)約2h,較原蒸汽噴射系統(tǒng)每釜用時(shí)平均縮短約20~30min。改造后系統(tǒng)平均日處理9~10 釜,單套系統(tǒng)鈦白年產(chǎn)量約11 000t。

3.3 項(xiàng)目節(jié)能效果

對節(jié)能改造前后的單位鈦白產(chǎn)品能耗進(jìn)行計(jì)算,項(xiàng)目中每釜鈦液(36m3)的鈦白產(chǎn)量約4.2t,能源價(jià)格蒸汽為每噸150 元、電0.75 元/(kW·h)。電力折標(biāo)煤系數(shù)取0.122 9kgce/(kW·h),蒸汽(低壓)折標(biāo)煤系數(shù)取0.128 6kgce/kg[7]。

3.3.1 節(jié)能改造前

經(jīng)測試,原蒸汽噴射系統(tǒng)單釜降溫結(jié)晶的耗汽量為7.56t, 附屬配套設(shè)備總耗電功率為165kW,單釜運(yùn)行平均用時(shí)為每批2.5h。

單釜鈦液降溫結(jié)晶總耗費(fèi):

7.56×150+165×2.5×0.75=1443.4 元

每噸鈦白降溫結(jié)晶耗費(fèi):

1443.4÷4.2=343.7 元

每噸鈦白消耗標(biāo)煤量:

(7.56×1000×0.1286+165×2.5×0.1229)÷4.2=243.6kg

蒸汽冷凝新增二次污水量:

7.56÷4.2=1.8m3/t

3.3.2 節(jié)能改造后

經(jīng)測試,節(jié)能改造后機(jī)械閃蒸降溫結(jié)晶系統(tǒng)的單釜運(yùn)行時(shí)間約2h, 附屬配套設(shè)備總功率為125kW, 壓縮機(jī)運(yùn)行的平均耗電功率為150kW,壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間約1.5h。

單釜鈦液降溫結(jié)晶總耗費(fèi):

(150×1.5+125×2)×0.75=356.3 元

每噸鈦白降溫結(jié)晶耗費(fèi):

356.3÷4.2=84.8 元

每噸鈦白消耗標(biāo)煤量:

(150×1.5+125×2)×0.1229÷4.2=13.9kg

節(jié)能改造后,每噸鈦白降溫結(jié)晶運(yùn)行費(fèi)用降低了259.2 元,運(yùn)行費(fèi)用節(jié)省了75.3%;每噸鈦白降溫結(jié)晶的標(biāo)煤耗量減少了229.7kg, 標(biāo)煤節(jié)省率達(dá)94.3%。單套系統(tǒng)年產(chǎn)能按1 萬噸鈦白計(jì),節(jié)能改造后單套系統(tǒng)每年節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用259.2 萬元,每年減少二次污水18 000m3。

4 結(jié)束語

近年來我國鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,但傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝存在能耗高、污染大等問題,隨著環(huán)保問題的日益嚴(yán)峻,探索節(jié)能環(huán)保型鈦白生產(chǎn)工藝已成為鈦白粉行業(yè)的重要課題。 機(jī)械閃蒸式降溫結(jié)晶技術(shù)為鈦白粉行業(yè)提供了一種節(jié)能環(huán)保的鈦液降溫結(jié)晶新途徑,該技術(shù)以電力作為系統(tǒng)驅(qū)動能源,這在環(huán)保壓力逐步增大、蒸汽能源供應(yīng)日趨緊張的環(huán)境下,可使鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)擺脫蒸汽供應(yīng)、蒸汽價(jià)格等問題的困擾。 工程實(shí)踐結(jié)果表明, 鈦液機(jī)械閃蒸降溫結(jié)晶技術(shù)具有運(yùn)行能耗低、降溫速率快、生產(chǎn)效率高及無二次水污染等優(yōu)勢,在以鈦白粉為代表的無機(jī)鹽行業(yè)具有廣闊的市場應(yīng)用前景。

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