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定向水平井封堵薄灰殘余出水點(diǎn)技術(shù)研究與實(shí)踐

2021-04-09 07:37郭慶武
煤炭與化工 2021年2期
關(guān)鍵詞:探查灰?guī)r分支

郭慶武

(冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司,河北 邯鄲 056200)

1 概 況

峰峰礦區(qū)是大水礦區(qū),受煤系基底奧灰含水層及薄層灰?guī)r含水層等影響,區(qū)內(nèi)各礦尤其是老礦井涌水量普遍較大,給礦井排水帶來了很大困難,也不利于地下水資源和環(huán)境保護(hù)。積極開展出水點(diǎn)封堵方面的研究,降低礦井涌水量,具有十分重要的安全及環(huán)保意義。過去常用的堵水方法主要有井下施工堵水鉆孔、地面施工垂直鉆孔等。薄層灰?guī)r含水層出水點(diǎn)因含水層厚度較薄、富水性及巖溶裂隙發(fā)育不均一等原因,一直是探查封堵的難點(diǎn)。峰峰礦區(qū)牛兒莊礦56603 工作面出水點(diǎn)水量5.7 m3/min,為過去注漿堵水工程未能實(shí)現(xiàn)徹底封堵的殘余出水點(diǎn),其確切位置等已無法確定,過去地面施工垂直鉆孔探查效率低、準(zhǔn)確性及效果差,井下附近出水點(diǎn)附近巷道也早已封閉,已不具備井下施工條件,因此常規(guī)堵水方法很難達(dá)到堵水效果。定向水平井技術(shù)在煤礦地面區(qū)域治理工程中的應(yīng)用為該礦堵水提供了新的思路,以牛兒莊礦56603 工作面大青灰?guī)r殘余出水點(diǎn)的封堵為實(shí)例,介紹了定向水平井技術(shù)在煤系薄層灰?guī)r含水層殘余出水點(diǎn)封堵中的研究應(yīng)用,以期對類似條件的出水點(diǎn)封堵提供借鑒。

2 出水點(diǎn)情況

2.1 突水過程簡述

牛兒莊礦56603 工作面位于牛兒莊礦一水平南翼六盤區(qū)中部,開采6 號煤,煤厚1.5 m,傾角10°~20°,開采標(biāo)高-69—-128 m,走向長度610~700 m,傾向長度90~180 m。煤層底板距大青灰?guī)r含水層45 m,大青水位+120 m 左右。構(gòu)造上,工作面為寬緩背斜構(gòu)造,運(yùn)料巷及溜子道分別沿上、下兩條斷層布置,其中與運(yùn)料巷相鄰的FY1 斷層落差4 m 左右,運(yùn)料巷基本沿?cái)鄬硬贾?,工作面位于斷層上盤,面內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造則較為簡單。

1993 年6 月工作面回采過程中發(fā)生突水,突水水源為煤系薄層大青灰?guī)r水,突水通道為FY1斷層,最大突水量達(dá)39.8 m3/min,穩(wěn)定突水量25 m3/min,導(dǎo)致工作面停產(chǎn)。事故發(fā)生后,采用地面動水注漿的方案進(jìn)行堵水,共施工地面鉆孔12 個(gè),進(jìn)尺4 217 m。堵水工程結(jié)束后,出水量減小了19.3 m3/min,但仍有5.7 m3/min 的殘余水量,導(dǎo)致該工作面長期出水,給礦井的排水及安全生產(chǎn)工作帶來了很大困難,礦井每年因該出水點(diǎn)增加的排水費(fèi)用約365 萬元。

2.2 出水點(diǎn)特征

2.2.1 出水水源

突水事故發(fā)生后,突水點(diǎn)南北鄰近范圍內(nèi),大青水位下降4.5~5.8 m,奧灰水位未發(fā)現(xiàn)任何變化。經(jīng)水質(zhì)化驗(yàn),出水水質(zhì)為低礦化重碳酸鹽水,與該地區(qū)大青灰?guī)r水水質(zhì)一致。堵水鉆孔注6 孔在大青灰?guī)r層位注漿結(jié)束后,延深至奧灰含水層,奧灰頂部15 m 范圍內(nèi)裂隙發(fā)育程度非常微弱,鉆進(jìn)16 m 后才進(jìn)入奧灰富水地段,鉆進(jìn)27 m 做奧灰水聯(lián)通試驗(yàn),190 h 后在與該礦相鄰的五礦發(fā)現(xiàn)試劑,該礦始終未發(fā)現(xiàn)試劑。

通過水位觀測、水質(zhì)化驗(yàn)、連通試驗(yàn)等工作證實(shí),該工作面出水水源為大青灰?guī)r水,奧灰水未參與直接補(bǔ)給。

2.2.2 出水機(jī)理

56603 工作面西側(cè)為FY1斷層,工作面運(yùn)料巷曾揭露該斷層并沿?cái)鄬硬贾?,斷層落? m 左右,走向NNE,傾向NEE,工作面位于斷層上盤。斷層面向工作面底板方向延伸,并發(fā)育至大青灰?guī)r。

初始應(yīng)力狀態(tài)下,F(xiàn)Y1斷層及次生裂隙被泥質(zhì)充填膠結(jié),斷層面不構(gòu)成導(dǎo)通大青灰?guī)r和工作面的通道,所以工作面運(yùn)料巷在掘進(jìn)揭露該斷層時(shí)并未發(fā)生出水現(xiàn)象。隨著工作面的推進(jìn),圍巖應(yīng)力狀態(tài)重新分布,底板應(yīng)力釋放,使采空區(qū)部分泄壓,采壁邊緣及上下兩巷煤幫側(cè)內(nèi)部增壓,產(chǎn)生的剪應(yīng)力使底板巖層產(chǎn)生剪切變形和錯位。自然狀態(tài)下,工作面采動造成的底板破壞深度較小,不會導(dǎo)通下伏的大青含水層,所以工作面接近FY1斷層前并未發(fā)生出水情況。但當(dāng)工作面接近該斷層時(shí),F(xiàn)Y1斷層逐步成為剪應(yīng)力最為集中的地段,斷層面相對比較薄弱,其上下盤便產(chǎn)生錯動,使兩盤由膠結(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)化為張開狀態(tài),為大青水沿?cái)鄬用嫔仙峁┝送ǖ?。由于底板大青灰?guī)r水水頭高度遠(yuǎn)高于工作面標(biāo)高(高190 m 左右),在礦山壓力和底板高承壓水的聯(lián)合作用下,大青灰?guī)r水沿著斷層面導(dǎo)升并進(jìn)入工作面發(fā)生突水。隨著大青灰?guī)r水對斷層裂隙的不斷沖刷,原本充填于斷層裂隙的物質(zhì)被水流帶走,突水通道進(jìn)一步擴(kuò)大,導(dǎo)致突水量不斷增加。

2.2.3 殘余出水點(diǎn)位置較分散

56603 工作面第一次進(jìn)行堵水共施工地面鉆孔12 個(gè),總進(jìn)尺4 217 m,注水泥4 893 t,水玻璃552 t,石子 313.86 m3,砂 1 209.2 m3,布條 603 kg,共減少水量19.3 m3/min,殘余水量5.7 m3/min,堵水效率77%。由于基本完成了堵水任務(wù),殘余出水通道主要為漿液未覆蓋到的小型通道,這些通道過水流量小,位置較為分散且難以確定。如果繼續(xù)施工堵水鉆孔,探查治理難度極大,經(jīng)濟(jì)上也不合理,因此堵水工程結(jié)束。

3 堵水方案的提出

原堵水工程已經(jīng)證明,如果仍采用地面垂直鉆孔對殘余出水通道進(jìn)行探查封堵,探查封堵難度極大。出水點(diǎn)所在采區(qū)也早已開采完畢,已不具備施工井下鉆孔的條件。

定向水平井技術(shù)在煤層底板含水層治理方面得到了廣泛的應(yīng)用,該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了鉆孔在目標(biāo)層位的長距離順層鉆進(jìn),提高了對導(dǎo)含水裂隙的探查效率。該礦堵水項(xiàng)目引入該技術(shù)對殘余出水點(diǎn)實(shí)施封堵具有以下優(yōu)勢:①本區(qū)地層產(chǎn)狀較為穩(wěn)定,大青灰?guī)r沿?cái)鄬幼呦蜓財(cái)鄬幼呦蚍较蜻B續(xù)性較好,有利于鉆孔孔沿大青灰?guī)r長距離鉆進(jìn);②大青導(dǎo)水裂隙以高角度裂隙為主,一般貫穿大青含水層頂?shù)酌妫宜椒较蜓诱馆^遠(yuǎn),水平孔沿大青灰?guī)r順層鉆進(jìn)幾乎能夠揭露鉆孔附近所有導(dǎo)水裂隙;③大青灰?guī)r厚度僅5 m 左右,而水平孔的注漿擴(kuò)散半徑一般在30~40 m,遠(yuǎn)大于大青灰?guī)r厚度,通過注漿能在鉆孔周圍夠形成長距離連續(xù)注漿帷幕。可通過利用水平鉆孔對斷層附近導(dǎo)水裂隙實(shí)施探查封堵,對附近大青灰?guī)r進(jìn)行改造,截?cái)嘀車驍鄬拥倪^水通道,可以達(dá)到堵水目標(biāo)。

因此,此次堵水確定采用定向水平井技術(shù)對FY1斷層周邊的導(dǎo)水裂隙進(jìn)行探查封堵,以實(shí)現(xiàn)封堵出水點(diǎn)的目的。

4 堵水方案

4.1 布孔方案

如圖1 所示,本次堵水工程布置1 口地面主井注1 井,以大青灰?guī)r含水層為目標(biāo)層,以FY1斷層突水點(diǎn)附近大青灰?guī)r為治理區(qū)域,分支水平孔沿與斷層走向平行方向布置,斷層兩側(cè)各布置2 個(gè)分支,自東向西分別為注1-1、注1-2、注1-3、注1-4 孔,為保證注漿堵水的封堵效果,水平孔間距適當(dāng)縮小,取15~20 m。

圖1 鉆孔布置Fig.1 Borehole layout

4.2 鉆孔結(jié)構(gòu)

鉆孔采用二開井身結(jié)構(gòu)。一開采用φ311.15 mm 牙輪鉆頭,進(jìn)入穩(wěn)定基巖10 m 后,下入φ244.5 mm 的表層套管;二開采用φ215.9 mmPDC 鉆頭/三牙輪鉆頭鉆至造斜點(diǎn)后開始定向鉆進(jìn),進(jìn)入大青灰?guī)r后完成造斜,下入φ177.8 mm 二級套管;三開采用φ152.4 mm 鉆頭,開始大青灰?guī)r順層鉆進(jìn),并對漏失點(diǎn)進(jìn)行注漿加固。預(yù)計(jì)整體工作量為1 470 m,其中直井段130 m,造斜段370 m,水平段969 m,4 個(gè)分支工程量分別為注1-1 分支274 m,注1-2 分支231 m,注1-3分支251 m,注1-4 分支213 m。

4.3 注漿方案

水平鉆進(jìn)過程中,采用分段下行式注漿法注漿,即遇漏失則進(jìn)行注漿,根據(jù)漏失量大小確定注漿參數(shù),待注漿壓力及泵量達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)后即可停止注漿,然后繼續(xù)掃孔鉆進(jìn),直至完成設(shè)計(jì)進(jìn)尺。考慮到工作面一側(cè)斷層受力比較集中,對底板破壞大,導(dǎo)水通道位于該側(cè)的可能性較高,首先施工作面一側(cè)的M1 分支,如果堵水成功則工程結(jié)束,否則繼續(xù)施工下一分支,直至堵水成功。

5 施工過程

首先施工注1-1 分支,一開用φ311.15 mm 鉆進(jìn)至56.45 m 后進(jìn)入基巖,下套管φ244.5 mm 石油套管56 m。二開定向鉆進(jìn)至孔深352.17 m 時(shí)發(fā)生漏失,經(jīng)堵漏后仍發(fā)生漏失,經(jīng)分析為漏失點(diǎn)位于野青巷道上方,因此未能堵漏成功。隨后封固200~352.17 m 孔段,從200 m 處重新側(cè)鉆,在該野青巷道上方上提10 m 繞開野青巷道,鉆進(jìn)至450.29 m 進(jìn)入大青灰?guī)r,下入φ177.8 mm×8.05 mm 石油套管450 m,二開完鉆。

水平鉆進(jìn)過程中,注1-1 分支共揭露3 處較大大青灰?guī)r漏失點(diǎn),位置分別為477.56、649.13、676.92 m,其中477.56m處注水泥40t,砂子7t;648 m處注水泥830t;676.92m處注水泥5790t,該處注漿后井下涌水量減小4m3/min,說明該處應(yīng)為出水點(diǎn)的主要過水補(bǔ)給通道。鉆進(jìn)至801m完成設(shè)計(jì)工程量后對全鉆孔進(jìn)行注漿,共注水泥1410 t。注漿后經(jīng)井下涌水量觀測,出水點(diǎn)已無涌水,實(shí)現(xiàn)徹底封堵。

由于注1-1 分支完成后已實(shí)現(xiàn)出水點(diǎn)的徹底封堵,達(dá)到堵水目標(biāo),故沒有繼續(xù)施工其他3 個(gè)分支。整個(gè)工程共完成主孔進(jìn)尺56 m,造斜孔進(jìn)尺472 m,1 個(gè)分支水平孔進(jìn)尺351.69 m,共注水泥8 030 t,沙子、料石等骨料約40 t。

6 結(jié) 論

(1) 經(jīng)現(xiàn)場測定,56603 工作面 5.7 m3/min 的殘余水量實(shí)現(xiàn)全部封堵,堵水率100%。

(2) 利用定向水平井技術(shù)堵水僅需施工1 口主井,然后通過造斜分支,可實(shí)現(xiàn)多個(gè)水平孔探查導(dǎo)水通道,解決了過去堵水工程中往往需要施工多個(gè)垂直井,施工工程量大的問題。

(3) 定向水平井技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對薄層灰?guī)r含水層的連續(xù)順層鉆進(jìn),增加了對薄層灰?guī)r導(dǎo)含水裂隙的探查效率。

(4) 通過對水平分支孔周圍大青灰?guī)r導(dǎo)含水裂隙進(jìn)行注漿治理,能夠截?cái)嘀苓吽磁c斷層的水力聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)對出水點(diǎn)有效封堵,解決了過去在封堵薄層灰?guī)r出水時(shí)不掌握出水點(diǎn)確切位置就難以實(shí)現(xiàn)出水點(diǎn)有效封堵的難題。

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