劉鈺鑫
(冀中能源股份公司 邢東礦,河北 邢臺 054001)
我國華北石炭二疊系煤田是我國重要的聚煤區(qū)和產(chǎn)煤基地,煤質(zhì)好,區(qū)位優(yōu)勢明顯,但水文地質(zhì)條件復(fù)雜,華北石炭二疊紀(jì)煤田基底巖層是中奧陶統(tǒng)碳酸鹽巖,分布面積較大,煤系內(nèi)有多層灰?guī)r含水層,灰?guī)r巖溶發(fā)育、含水性強(qiáng),煤系形成后又經(jīng)歷多期構(gòu)造運動的影響,加劇了灰?guī)r內(nèi)巖溶裂隙的發(fā)育,加強(qiáng)了含水層之間的水力聯(lián)系,煤層開采受巨厚奧灰?guī)r高承壓巖溶裂隙水威脅。
底板突水是威脅我國煤礦安全生產(chǎn)的主要災(zāi)害之一,隨著我國進(jìn)入下組煤的開采以及開采煤層深度的加大,煤礦受奧灰承壓水的威脅越來越嚴(yán)重。煤層開采后,在采動應(yīng)力與水壓力共同作用下會引起底板巖體破壞失穩(wěn),引發(fā)底板裂隙奧灰突水,逐步成為主要的底板突水形式。發(fā)生底板突水后,首要問題便是對出水通道的封堵,目前對出水通道的封堵局限在靜水條件下實施,急需對出水通道在動水條件下進(jìn)行封堵展開研究。本文以邢東礦2228工作面出水治理為背景,研究高承壓動水條件下裂隙型突水封堵技術(shù)。
礦井工作面發(fā)生出水后,首要任務(wù)便是確定出水水源,明確水源后方可進(jìn)行治理。邢東礦2228工作面出水后根據(jù)取水樣化驗結(jié)果及礦井奧灰水文孔水位變化情況,確定出水水源為奧灰水,明確治理層位。
出水通道為堵水的對象,因此,出水后應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有資料初步分析出水通道,減小盲目性。2228工作面初始出水位置為工作面采線與運料巷交叉口處,該位置揭露SF27 斷層組,巖層較破碎,根據(jù)出水位置及水位降速最大的水文孔與工作面位置關(guān)系,初步分析出水通道為SF27 斷層組及其附近裂隙,在采動后地壓和高水壓共同作用下發(fā)生活化,成為出水通道。
通過對出水水源及出水通道的初步分析,結(jié)合出水水壓大、水量大且為動水治理的工程條件,初步確定了“堵源為主,巷道截流為輔”的地面治理方案。利用堵源孔探查出水構(gòu)造及奧灰上部巖溶裂隙發(fā)育情況,結(jié)合水量和水文觀測孔水位動態(tài)變化情況,分析出水層位,探查出水水源及出水通道,通過注漿對出水通道進(jìn)行封堵;利用巷道截流孔縮小過水面積,減少井下出水量,同時防止注漿過程中漿液的大量流失。方案布置了6 個地面鉆孔,分別為注1、注2、運2、運4、進(jìn)2 和進(jìn)5,其中運2、運4、進(jìn)2 和進(jìn)5 為巷道截流孔,注1 和注2孔為堵源孔,如圖1 所示。
根據(jù)工作面出水量的變化情況和鉆孔施工的揭露情況,對治理方案進(jìn)行優(yōu)化。注2 孔和運2 孔為出水治理孔,探查出水層位及出水通道,并進(jìn)行注漿治理;注1 孔為奧灰水位觀測孔;運4 孔、進(jìn)2孔和進(jìn)5 孔為區(qū)域探查鉆孔,以2226 工作面、2228 工作面和-980 大巷延伸后開采區(qū)域奧灰含水層進(jìn)行探查治理,降低含水層富水性,實現(xiàn)安全開采,兼顧外圍截流減水。
當(dāng)出水量降至500 m3/h 后,大的出水通道已被封堵,設(shè)計施工注3 及其分支孔對出水通道及附近微小裂隙的注漿封堵。
圖1 注2 孔和運2 孔漏失點分布位置示意Fig.1 Distribution of leakage points
方案優(yōu)化后,注2 和運2 孔為出水治理孔,探查出水層位及出水通道,并進(jìn)行注漿治理。
(1) 注2 孔。該孔位于工作面采線外58 m,工程量為1 501.1 m,共有4 次漏失,累計注水泥2 116 t。2018 年 3 月 14 日開鉆,鉆進(jìn)至 1 234 m(奧灰頂下8.9 m) 漏失,漏失量為11 m3/h,注水泥937 t;進(jìn)尺至1 272 m(奧灰頂下42 m) 漏失,漏失量大于50 m3/h,注水泥382 t;進(jìn)尺至1 277 m(奧灰頂下46.7 m) 漏失,漏失量20 m3/h,注水泥513 t;進(jìn)尺至1 337.3 m(奧灰頂下90.8 m) 漏失,漏失量16 m3/h,注水泥83 t。鉆進(jìn)至1 494 m(奧灰頂下167.5 m) 起鉆壓水1 088.1 m3后間歇式注漿,注水泥201 t,5 月28 日16:00 封孔完畢。
(2) 運2 孔。該孔位于工作面運輸巷,工程量為1 345.36 m,共有4 次漏失,累計注水泥2 260 t。2018 年3 月5 日開鉆,鉆進(jìn)至1 302.2 m(奧灰頂下6.22 m) 全漏失,漏失量大于30 m3/h,注水泥698 t;鉆進(jìn)至1 307.5 m(奧灰頂下7.93 m) 漏失,漏失量大于60 m3/h,注水泥795 t,在該漏失位置進(jìn)行示蹤試驗,投示蹤劑后9 h,井下發(fā)現(xiàn)示蹤劑;鉆進(jìn)至1 317 m(奧灰頂下16.31 m) 漏失,漏失量55 m3/h,注水泥28 t;進(jìn)尺至1 329.76 m(奧灰頂下30 m),壓水190 m3后開始注漿,注水泥259 t;進(jìn)尺至孔深1 338.6 m 處(奧灰頂下29 m) 漏失,漏失量50 m3/h,注水泥47 t。鉆進(jìn)至1 344.46 m(奧灰頂下30 m) 壓水后開始間歇式注漿,注水泥433 t。
通過注2 和運2 孔的注漿治理出水量大幅下降,治理效果明顯,通過對2 孔鉆探施工揭露、漏失和注漿情況進(jìn)行綜合分析,進(jìn)一步判斷出水通道和原因。
(1) 從平面上注2 孔和運2 孔在奧灰頂界面附近的主要漏失點分布在SF27 斷層組奧灰頂界面附近;剖面上漏失點在SF27 斷層組附近奧灰頂界面下0~50 m。對位于SF27 斷層組附近注2 孔和運2 孔漏失點進(jìn)行注漿治理,對出水通道進(jìn)行了封堵,期間出水量大幅減小,說明出水的通道與SF27 斷層組有關(guān)。漏失原因為SF27 斷層組附近巖層破碎,裂隙發(fā)育。
(2) 注2 孔鉆探施工過程中自2 煤底板下44 m 開始至奧灰頂界面一直有漏失,漏失量在8~16 m3/h,鉆進(jìn)至奧灰頂界面時仍有漏失。注2 孔距采空區(qū)較近,由漏失位置可知,采動后煤層底板巖石破碎,裂隙發(fā)育,底板破壞深度較大。
(3) 運 2 孔在孔深 1 307.5 m(奧灰頂下7.93 m) 發(fā)生漏失,漏失量大于60 m3/h,由于此次漏失量較大,為進(jìn)一步驗證該漏失點與出水通道的關(guān)系,利用運2 孔進(jìn)行了連通試驗,在投入示蹤劑9 h 后,井下發(fā)現(xiàn)示蹤劑,說明漏失點與出水通道連通。
綜上所述,出水通道為SF27 斷層組及其附近裂隙,出水原因是在超高承壓水、斷層密集的情況下,工作面推進(jìn)至見方位置時,由于受礦壓影響,底板應(yīng)力擾動深度加大,在與超高壓水的共同作用下,SF27 斷層組及其附近裂隙活化,形成裂隙型出水通道,導(dǎo)致滯后出水。
注3 主孔。自2018 年5 月6 日開始施工,6月5 日施工至1 318 m 進(jìn)入治理層位,施工層位為奧灰頂面下30~60 m,終孔孔深1 782 m(奧灰頂下56 m),累計注水泥3 147 t。其中,在孔深1 524 m 漏失(奧灰頂下29 m),漏失量大于64 m3/h,注水泥863 t;在孔深1 602 m(奧灰頂下25 m) 漏失3~5 m3/h,壓水后開始注漿,注水泥159 t;在孔深1 669.81 m(奧灰頂下37 m) 處壓水后開始注漿,注水泥1 807 t;在孔深1 732 m(奧灰頂下54 m),漏失量大于12 m3/h,注水泥78 t;在終孔孔深1 782 m 處,壓水后注水泥241 t。綜合注3 孔各漏失點分析,在孔深1 524 m 和孔深1 669.81 m 處注漿量較大,漏失點均位于SF27 斷層組附近,再次說明SF27 斷層組附近裂隙較為發(fā)育。通過注漿治理水量由591 m3/h 降至320 m3/h。
注3-6 分支孔。該孔自注3 主孔1 473 m 處側(cè)鉆,鉆孔設(shè)計向運2 孔和注2 孔漏失點附近施工。自2018 年8 月29 日開始施工,施工層位為奧灰頂面下40~50 m,終孔孔深1 806.7 m(奧灰頂下50 m),累計注水泥241 t。其中,在孔深1 486 m 無漏失,壓水后注水泥86 t;在孔深1 546 m 無漏失,壓水后注水泥93 t;在孔深1 636 m 無漏失,壓水后注水泥130 t;在孔深1 709.84 m,漏失量5.2 m3/h,注水泥47 t;在終孔孔深1 806.7 m(奧灰頂下50 m) 處消耗量正常,壓水后注水泥68 t。鉆孔施工過程中最大漏失量5.2 m3/h,位于SF27-2 斷層附近,各點注漿前均進(jìn)行壓水且注漿量均較小,說明通過運2 和注2 孔的注漿治理,兩鉆孔附近的出水通道及裂隙已被有效封堵。
注3-7 分支孔。該孔自注3 主孔1 464.02 m 處側(cè)鉆,鉆孔設(shè)計向運2 孔和注2 孔漏失點附近施工。主要目標(biāo)層位為奧灰頂面下30~40 m,終孔孔深1 734.75 m(奧灰頂下52 m),累計注水泥84 t。其中,在孔深1 632 m(奧灰頂下45 m) 處消耗量正常,壓水后開始注漿,注水泥61 t;在終孔孔深1 734.75 m(奧灰頂下52 m) 處消耗量正常,壓水后開始注漿,注水泥23 t。鉆孔施工過程中均未出現(xiàn)漏失情況,各點注漿前均進(jìn)行壓水且注漿量均較小,說明通過運2 和注2 孔的注漿治理,兩鉆孔附近的出水通道及裂隙已被有效封堵。
注3-5 分支孔。該孔自注3 主孔1 444.47 m 處側(cè)鉆,鉆孔設(shè)計對運2 孔和注2 孔漏失點進(jìn)行驗證,與漏失點距離較近,垂深小于1 m。主要目標(biāo)層位為奧灰頂面下5 ~15 m,終孔孔深1 713.47 m(奧灰頂下4 m),累計注水泥74 t。其中,在孔深1 632 m(奧灰頂下7 m) 處消耗量正常,壓水后開始注漿,注水泥45 t;在終孔孔深1 713.47 m(奧灰頂下4 m) 處,漏失量0.1 m3/h,壓水后注水泥29 t。鉆孔施工過程中均未出現(xiàn)漏失情況,特別是在運2 和注2 孔漏失點處也未發(fā)現(xiàn)漏失,對注2 孔漏失點處(注3-5 孔深1 632 m) 進(jìn)行壓水且注漿量較小,僅注漿74 t,說明運2 和注2 孔附近的出水通道及裂隙已被有效封堵。
注3-4 分支孔。該孔自注3 主孔1 444.42 m 處側(cè)鉆,鉆孔設(shè)計在注3 孔右側(cè)及工作面外圍區(qū)域。主要目標(biāo)層位為奧灰頂面下20 ~30 m,終孔孔深1 924.37 m(奧灰頂下10 m),累計注水泥496 t。其中,在孔深1 546 m(奧灰頂下23 m) 處消耗量正常,壓水后開始注漿,注水泥34 t;在孔深1 693 m(奧灰頂下27 m) 處漏失,漏失0.3 m3/h,壓水后開始注漿,注水泥48 t;在孔深1 746 m(奧灰頂下24 m) 處漏失,漏失量大于50 m3/h,抽水后開始注漿,注水泥136 t;在孔深1 824 m(奧灰頂下14 m) 出漏失,漏失量大于50 m3/h,抽水后開始注漿,注水泥197 t;在終孔孔深1 806.7 m(奧灰頂下10 m) 處消耗量正常,壓水后注水泥81 t。鉆孔施工過程中出現(xiàn)2 次漏失量大于50 m3/h,且均位于f2228yl-1、SF27-1 和SF27-2 斷層附近,注漿前均進(jìn)行抽水工作,但注漿量均較小,說明2228 工作面外圍區(qū)域未進(jìn)行采動,前期區(qū)域治理已將該區(qū)域斷層附近的裂隙進(jìn)行了注漿治理。
注3-4-5 分支孔。該孔自注3-4 孔1 706.42 m處側(cè)鉆,設(shè)計對2228 工作面采空區(qū)下方及外圍進(jìn)行探查治理。主要目標(biāo)層位為奧灰頂面下3~25 m。在終孔孔深1 886.9 m(奧灰頂下3 m) 處消耗量正常,壓水后注水泥47 t。鉆孔施工過程中未出現(xiàn)漏失情況,終孔注漿量小,說明2228 工作面外圍區(qū)域未進(jìn)行采動,前期區(qū)域治理已將該區(qū)域斷層附近的裂隙進(jìn)行了注漿治理。
注 3-4-4 分 支 孔 。 該 孔 自 注 3-4 孔 1 463.02 m 處側(cè)鉆,鉆孔設(shè)計對注3-6 分支孔與注3 孔之間區(qū)域進(jìn)行探查。主要目標(biāo)層位為奧灰頂面下 35 ~52 m。在終孔孔深 1 719.28 m(奧灰頂下46 m) 處消耗量正常,壓水后注水泥23 t。鉆孔施工過程中未出現(xiàn)漏失情況,說明注3 孔在孔深1 669.81 m 處注漿效果良好,對其附近斷層的裂隙進(jìn)行了有效封堵。
注3-3 分支孔。該孔自注3 主孔1 470 m 處側(cè)鉆,鉆孔設(shè)計在注3-4 右側(cè)采空區(qū)下方進(jìn)行探查治理。主要目標(biāo)層位為奧灰頂面下30~40 m。在終孔孔深1 757.32 m(奧灰頂下40 m) 處消耗量正常,壓水后注水泥52 t。鉆孔施工過程中未出現(xiàn)漏失情況,說明前期已對對2228 工作面采空區(qū)下方出水通道及裂隙已被有效封堵。
注3-2 分支孔。該孔自注3 主孔1 385.28 m 處側(cè)鉆,鉆孔設(shè)計在注3-3 右側(cè)采空區(qū)下方及外圍進(jìn)行探查治理。主要目標(biāo)層位為奧灰頂面下25~43 m。終孔孔深1 826.92 m(奧灰頂下43 m),累計注水泥719 t。其中,在孔深1 508 m(奧灰頂下26 m) 處漏失,漏失量20 m3/ h,抽水后開始注漿,注水泥31 t;在孔深1 632 m(奧灰頂下32 m) 處漏失,漏失8 m3/h,抽水后開始注漿,注水泥125 t;在孔深1 758 m(奧灰頂下34 m) 處漏失,漏失量8.5 m3/ h,抽水后開始注漿,注水泥124 t;在孔深1 773 m(奧灰頂下36 m) 處漏失,漏失量12 m3/h,抽水后開始注漿,注水泥194 t;在孔深1 798.22 m(奧灰頂下38 m) 處漏失,漏失量大于50 m3/h,抽水后開始注漿,注水泥200 t;在終孔孔深1 826.92 m(奧灰頂下42 m) 處消耗量正常,壓水后注水泥43 t。鉆孔施工過程中注漿5 次,注漿量均不大,注漿期間出水量未發(fā)現(xiàn)較大變化,說明前期已對該區(qū)域裂隙進(jìn)行了有效封堵。
通過注 3-6、注 3-7、注 3-5、注 3-4、注3-4-5、注3-4-4 和注3-2 分支孔的注漿治理出水量已由320 m3/h 降至260 m3/h 左右,且各分支孔注漿量逐漸減小,說明設(shè)計治理區(qū)域裂隙已被有限封堵。
由于前期運2 孔漏失量較大,且注漿期間減水效果明顯,在對運2 孔漏失點外圍進(jìn)行了注漿加固基礎(chǔ)上,利用運2 孔重新進(jìn)行施工注3-1 分支孔,通過高壓壓裂手段對微小裂隙再次進(jìn)行注漿治理,以達(dá)到減水目的。
注3-1 分支孔。該孔在運2 孔軌跡基礎(chǔ)上延伸20 m,主要控制目標(biāo)層位為奧灰頂面下27~47 m,對該孔及其附近微小裂隙進(jìn)行注漿封堵,終孔孔深1 484.75 m(奧灰頂下51.5 m)。施工過程中未出現(xiàn)漏失現(xiàn)象,終孔后進(jìn)行高水壓裂,2019 年5 月20日開始注漿,8 月5 日結(jié)束。由于運2 注漿過程中曾發(fā)生跑漿現(xiàn)象,因此,此次注漿采取加注骨料(鋸末、麻、沙子等)、間歇式注漿和加注水玻璃等措施,累計注水泥6 697 t。
運2 孔施工過程中漏失量較大,注漿期間井下出現(xiàn)跑漿現(xiàn)象,出水量減小明顯,說明運2 孔與出水通道相連,通過注漿大的導(dǎo)水通道已被封堵。利用注3-6、注3-7 和注3-5 分支孔對運2 孔漏水點進(jìn)行了立體探查,漏失量和注漿量均較小,說明大的導(dǎo)水通道已被有效封堵。為進(jìn)一步減水,注3-1分支孔在運2 孔軌跡基礎(chǔ)上延伸20 m,在通過高水壓裂后,將微小裂隙壓開,通過采用間歇式注漿,有效減小了工作面水量,出水量自260 m3/h將至60 m3/h,減水效果顯著,注漿減水效果明顯。
注3-8 分支孔。該孔自運2 主孔1 291 m 處側(cè)鉆,鉆孔設(shè)計在注3-1 左側(cè)采空區(qū)下方及工作面外圍進(jìn)行探查治理。主要控制目標(biāo)層位為奧灰頂面下32~40 m,重點對采空區(qū)下方及注2、運2 和SF27斷層組進(jìn)行探查治理,鉆孔終孔孔深1 488.3 m,施工過程中消耗量正常。通過高承壓水壓裂技術(shù),注水泥86 t。鉆孔施工過程中均未達(dá)到注漿條件,通過分析鉆孔周邊注2、運2、注3-6、注3-4-4和注3 孔施工層位及注漿情況,再結(jié)合高水壓裂實驗參數(shù),說明注3-8 孔施工區(qū)域目標(biāo)層位微小裂隙不發(fā)育,注3-1 孔有效對注3-8 孔目標(biāo)層位微小裂隙進(jìn)行了有效的封堵。
注3-8 分支孔施工過程中未發(fā)生漏失,通過高水壓裂后注漿量小,說明奧灰含水層內(nèi)微小裂隙已被有效封堵,故在運2 孔軌跡上方煤系地層設(shè)計注3-9 分支孔,對煤系地層出水通道進(jìn)行封堵,進(jìn)一步減小出水量。
注3-9 分支孔。該孔自運2 主孔1 070 m 處側(cè)鉆,鉆孔設(shè)計在注3-1 孔上方煤系地層內(nèi)。在煤系地層對工作面下覆伏青、大青及SF27 斷層組進(jìn)行探查治理,自2019 年9 月11 日開始注漿至10 月29 日結(jié)束,累計注水泥1 283 t。其中,在孔深1 272.17 m(大青灰?guī)r頂上6 m) 處漏失,漏失量大于46 m3/h,觀測水位穩(wěn)定后開始注漿,注水泥374 t;在孔深1 288.18 m(大青灰?guī)r頂上3.92 m) 處漏失,最大漏失17 m3/h,觀測水位穩(wěn)定后開始注漿,注水泥647 t;在終孔1 409.25 m,施工過程中消耗量正常,通過高承壓水壓裂技術(shù),注水泥262 t。
注3-9 孔在大青灰?guī)r頂板靠近SF27 斷層組附近漏失量較大,在對漏失點注漿過程中,采用間歇式和大比重方式進(jìn)行注漿,兩漏失共計注漿1 021 t,有效對煤系地層SF27 斷層組附近裂隙進(jìn)行了封堵,水量由60 m3/h 減少到17.7 m3/h,注漿減水效果明顯。
整個注漿治理過程總體分為3 步,第1 步利用注2 孔和運2 孔查明出水通道,并對出水通道進(jìn)行注漿封堵;第2 步設(shè)計注3 及其分支孔對出水通道附近微小裂隙進(jìn)行注漿封堵;第3 步當(dāng)奧灰含水層內(nèi)出水通道被徹底封堵后,設(shè)計施工煤系地層分支孔,對煤系地層內(nèi)出水通道進(jìn)行立體封堵。通過治理工程的實施成功查明出水水源、通道和原因,并對動水條件下裂隙型出水通道進(jìn)行了徹底封堵,治理效果良好。