李軍朝
(陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任公司,陜西興平 713100)
陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱陜西興化)300kt/a甲醇裝置由華陸工程科技有限責(zé)任公司進(jìn)行工程設(shè)計(jì),甲醇合成系統(tǒng)采用華東理工大學(xué)的“管殼外冷-絕熱復(fù)合式反應(yīng)器”,精餾系統(tǒng)采用 “3+1”塔精餾工藝。甲醇裝置自2011年10月投運(yùn)以來,整體運(yùn)行穩(wěn)定,其產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,提高裝置的運(yùn)行效率,滿足國家、地方新頒布的相關(guān)安全和環(huán)保法律法規(guī)要求,近年來陜西興化針對(duì)甲醇裝置運(yùn)行過程中存在的問題主要實(shí)施了三項(xiàng)技術(shù)改造,以下對(duì)有關(guān)情況作一介紹。
原設(shè)計(jì)甲醇合成膨脹槽閃蒸氣直接送至燃料氣管網(wǎng)燃燒排放,閃蒸氣量約300m3/h,其組分為H232.46%、CO17.18%、CO227.86%、CH43.61%、N25.03%、Ar3.26%、CH3OH 10.19%、H2O 0.41%。閃蒸氣中的甲醇含量高達(dá)10.19%,直接(燃燒)排放不僅造成大量甲醇的浪費(fèi),而且會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。
任何工況下,甲醇均以3種形態(tài)存在,即液態(tài)甲醇、霧狀甲醇和氣態(tài)甲醇;不同工況下,3種形態(tài)的甲醇占比不同,一般來說,壓力越高、溫度越低,霧狀甲醇和氣態(tài)甲醇的占比越低。
傳統(tǒng)的機(jī)械式分離,只能分離液態(tài)甲醇,不能分離霧狀甲醇,更不能分離氣態(tài)甲醇。因此,要想徹底地分離霧狀甲醇和氣態(tài)甲醇,只能采用吸收法,最好的吸收劑是水,利用甲醇和水可以任意比例互溶的性質(zhì),用水吸收霧狀甲醇和氣態(tài)甲醇,使其變成甲醇水溶液,從而達(dá)到將霧狀甲醇和氣態(tài)甲醇全部分離下來的目的,而且用水吸收甲醇不會(huì)對(duì)原工況產(chǎn)生不利影響。
新增1臺(tái)閃蒸氣回收塔,將含醇閃蒸氣引至回收塔中部,在回收塔頂部加入脫鹽水 (噴淋),液相(脫鹽水)與氣相逆流接觸,使氣相中的霧狀甲醇和氣態(tài)甲醇得到洗滌,氣相自下而上逐級(jí)凈化,尾氣再送燃料氣管網(wǎng)燃燒以回收熱量;液相則自上而下逐級(jí)提濃,在回收塔塔底得到稀甲醇水溶液,送至甲醇精餾萃取槽作為萃取水回收利用,由此閃蒸氣中的甲醇得以回收。
據(jù)工藝條件,閃蒸氣回收塔有關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)為:入口氣量≤750m3/h,入口溫度≤50℃,入口壓力≤0.6MPa,總阻力≤0.03MPa。
新增的閃蒸氣回收塔規(guī)格為φ600mm×8mm×8500mm;回收塔上部為高效除霧裝置,可將氣相中的甲醇含量降至0.07%以下,確保出口氣中不帶(或盡量少帶)水和醇;中下部為高效復(fù)合塔板,用少量的水將閃蒸氣中的甲醇吸收成濃度為50%以上的甲醇水溶液,分離效率可達(dá)85%以上,用水量僅為70kg/h。閃蒸氣回收塔體積小,操作穩(wěn)定、簡單,一次調(diào)節(jié)好后無需專人操作,可長周期運(yùn)行10a以上,無需特別的檢修,檢修也只需蒸汽熱洗。
閃蒸氣回收塔投運(yùn)后,洗滌后的閃蒸氣中甲醇含量降至0.07%以下,徹底回收了閃蒸氣中的甲醇,按閃蒸氣量300m3/h計(jì)算,每年可回收甲醇335t,不僅帶來了一定的經(jīng)濟(jì)效益,而且生產(chǎn)環(huán)境和周邊環(huán)境得以改善。
原設(shè)計(jì)甲醇合成弛放氣送至膜分離氫回收系統(tǒng),經(jīng)膜回收后,滲透氣(氫氣)返回甲醇合成系統(tǒng)繼續(xù)參與反應(yīng),非滲透氣(尾氣)送至燃料氣管網(wǎng)燃燒以回收熱量。
滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),甲醇合成弛放氣量約5200 m3/h,其組分為H275.30%、CO7.50%、CO22.20%、CH42.00%、N28.30%、Ar4.10%、CH3OH0.63%、H2O0.03%;膜回收后產(chǎn)生的非滲透氣(尾氣)量約1400m3/h,其組分為H239.20%、CO16.00%、CO22.40%、CH47.50%、N223.30%、Ar11.50%、CH3OH 0.02%、H2O 0.02%,即非滲透氣中的有效氣(CO+H2)含量高達(dá)55.20%,直接送至燃料氣管網(wǎng)燃燒排放不僅造成大量有效氣的浪費(fèi),而且污染環(huán)境。
陜西興化合成氨裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)能為300kt/a,氣化爐所產(chǎn)粗煤氣經(jīng)變換、低溫甲醇洗、液氮洗后得到純凈的氫氣,經(jīng)配氮后,送至氨合成系統(tǒng),氨合成系統(tǒng)產(chǎn)出的液氨一部分送液氨罐區(qū),一部分送下游工序供用戶使用。
目前,陜西興化合成氨裝置變換系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)、氨合成系統(tǒng)均有部分余量,因此,完全可以利用這一優(yōu)勢(shì)將甲醇裝置膜分離氫回收系統(tǒng)產(chǎn)生的非滲透氣送往合成氨裝置生產(chǎn)液氨,如此一來,不僅可回收非滲透氣中的有效成分(CO+H2),增產(chǎn)液氨,而且可減輕非滲透氣直接燃燒排放造成的環(huán)境污染。
為減少投資,將陜西興化原有2臺(tái)閑置壓縮機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造——重新設(shè)計(jì)壓縮機(jī)氣缸及轉(zhuǎn)動(dòng)部件,使其適應(yīng)非滲透氣提壓工況;從膜分離氫回收系統(tǒng)非滲透氣出口到壓縮機(jī)入口,再到合成氨裝置變換爐入口,重新配置高壓管道;其配套電機(jī)、油站、換熱器及循環(huán)冷卻水系統(tǒng)滿足新工況需求,不作變動(dòng)。
改造后的壓縮機(jī)工藝設(shè)計(jì)參數(shù)為:流量4529m3/h,入口壓力4.2~4.5MPa(A),入口溫度40℃,出口壓力6.3MPa(A),出口溫度(冷卻后)40℃,配套電機(jī)功率200kW。
滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),甲醇合成弛放氣量約5200 m3/h、膜分離氫回收系統(tǒng)非滲透氣量約1400 m3/h,按回收率85%、噸氨耗氫2000m3計(jì)算,此舉每年可多產(chǎn)液氨1950t,效益非??捎^。
甲醇精餾系統(tǒng)采用“3+1”塔精餾工藝,預(yù)精餾塔(簡稱預(yù)塔)、加壓塔、汽提塔采用1.0MPa、198℃低壓飽和蒸汽加熱,產(chǎn)生的高溫蒸汽冷凝液加熱預(yù)塔進(jìn)料后并入冷凝液管網(wǎng),外排冷凝液溫度高達(dá)128℃,而實(shí)際生產(chǎn)中預(yù)塔塔釜操作溫度約74℃,預(yù)塔進(jìn)料溫度約50℃,顯然,外排冷凝液溫度較高,冷凝液熱量利用不充分。
生產(chǎn)中,甲醇精餾系統(tǒng)外排蒸汽冷凝液溫度高達(dá)128℃,而預(yù)塔塔釜操作溫度約74℃,若能將高溫蒸汽冷凝液的熱量回收用于預(yù)塔釜液加熱,將會(huì)有效減少預(yù)塔蒸汽的用量,這從理論上來說是可行的。
預(yù)塔新增1臺(tái)再沸器,與原再沸器并聯(lián)使用,將加壓塔和汽提塔產(chǎn)生的高溫蒸汽冷凝液(溫度約130℃)送至預(yù)塔新增再沸器加熱釜液,加熱釜液后回收的冷凝液(溫度約95℃)再送至預(yù)塔進(jìn)料預(yù)熱器,用于將粗甲醇進(jìn)料溫度由35℃提高至65℃;為進(jìn)一步提高傳熱速率,增大原預(yù)塔進(jìn)料預(yù)熱器的換熱面積,以提高預(yù)塔進(jìn)料溫度,保證預(yù)塔泡點(diǎn)進(jìn)料,達(dá)到降低蒸汽消耗、提高蒸汽利用效率的目的。為論證方案的可行性,進(jìn)行如下相關(guān)計(jì)算。
按精甲醇產(chǎn)量1000t/d計(jì)算,加壓塔和汽提塔產(chǎn)生的高溫蒸汽冷凝液量m1=50.5+2=52.5t/h=52.5×103kg/h,新增預(yù)塔再沸器后,蒸汽冷凝液在再沸器中放出的熱量Q1=m1·Cp1·△T1=52.5×103×4.183× (130-95) =7.69×106kJ/h[蒸汽冷凝液的定壓比熱容取4.183kJ/(kg·K)];粗甲醇進(jìn)料量為54×103kg/h,粗甲醇進(jìn)料溫度為35℃,預(yù)熱后的溫度為65℃,預(yù)熱器的熱負(fù)荷Q2=m2·Cp2·△T2=54×103×0.58×(65-35)=0.94×106kJ/h[粗甲醇的定壓比熱容取0.58kJ/(kg·K)]。上述兩項(xiàng)合計(jì)可回收的總熱量Q總=Q1+Q2=7.69×106+0.94×106=8.63×106kJ/h,折合蒸汽量為8.63×106÷2725.26=3167kg/h=3.167t/h[1.0MPa蒸汽的焓值為2725.26kJ/kg],即甲醇精餾系統(tǒng)外排高溫蒸汽冷凝液回收利用后,理論上可以減少1.0MPa蒸汽用量3.167t/h。
甲醇精餾系統(tǒng)低位熱能回收利用技改項(xiàng)目投用后,在1000t/d精甲醇負(fù)荷下,預(yù)塔進(jìn)料溫度達(dá)到65~66℃,接近泡點(diǎn)進(jìn)料,蒸汽冷凝液外送溫度由130℃降至95℃,蒸汽冷凝液的熱量得到充分回收,預(yù)塔1.0MPa蒸汽用量由技改前的11.0t/h降至技改后的7.5t/h左右,減少約3.5t/h,按年運(yùn)行時(shí)間330d計(jì)算,每年可節(jié)約1.0MPa蒸汽27720t,本項(xiàng)技改的節(jié)能效益非常明顯。
陜西興化通過實(shí)施上述三項(xiàng)技改,理論上每年可回收甲醇335t、多產(chǎn)合成氨1950t、節(jié)約低壓飽和蒸汽27720t,按照2019年甲醇價(jià)格2250元/t、液氨價(jià)格2340元/t、飽和蒸汽價(jià)格60元/t計(jì)算,每年可增收(335×2250+1950×2340+60×27720)÷10000≈698萬元。
甲醇合成閃蒸氣中甲醇回收技改,不僅回收了甲醇產(chǎn)品,而且減少了閃蒸氣燃燒(排放)造成的環(huán)境污染,順應(yīng)了當(dāng)前國內(nèi)環(huán)保形勢(shì)的要求,具有重要的意義;膜分離氫回收系統(tǒng)非滲透氣中有效氣回收技改,充分考慮和利用了陜西興化氨醇裝置現(xiàn)工藝流程及生產(chǎn)特點(diǎn),通過實(shí)施跨流程、跨產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新改造,實(shí)現(xiàn)了廢氣的回收利用,增加了合成氨產(chǎn)量,提高了資源的利用效率,節(jié)能環(huán)保意義重大;甲醇精餾系統(tǒng)低位熱能回收技改,實(shí)現(xiàn)了工藝節(jié)能(節(jié)約低壓蒸汽用量),節(jié)能效果明顯。
綜上所述,甲醇合成膨脹槽閃蒸氣中甲醇的回收、膜分離氫回收系統(tǒng)非滲透氣中有效氣的回收、甲醇精餾系統(tǒng)低位熱能的回收等三項(xiàng)綜合技改,是陜西興化在整個(gè)化工行業(yè)不景氣、產(chǎn)品盈利空間甚微的大背景下實(shí)施的,其目的在于深挖現(xiàn)有生產(chǎn)裝置潛能,從而實(shí)現(xiàn)低投入、高產(chǎn)出。技改項(xiàng)目完成后,系統(tǒng)整體運(yùn)行穩(wěn)定,能耗更低,整套裝置向著節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行又邁進(jìn)了一步??傊?,上述技改項(xiàng)目在節(jié)能環(huán)保、廢氣回收、熱量利用方面具有一定的推廣價(jià)值,希望對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步有一定的促進(jìn)作用。