王斌
(中鋁廣西分公司氧化鋁廠,廣西 平果 531400)
高壓溶出機組系統(tǒng)是氧化鋁廠生產(chǎn)的核心。中鋁廣西分公司氧化鋁廠溶出機組為法國AP 公司設(shè)計的生產(chǎn)線,設(shè)計單條生產(chǎn)線的年產(chǎn)量為50 萬噸/年,主要由6 級單套管加熱器、19 臺壓煮器、12 臺閃蒸器等設(shè)備組成。設(shè)計要求機組運行一段時間后需進行停汽檢修,進行流程切換,將換熱效果不理想的壓煮器退出,投用已經(jīng)清理完畢的壓煮器。同時進行單套管加熱器進行結(jié)疤清理、閥門更換、管道彎頭更換、閃蒸器系統(tǒng)檢查消缺等一些設(shè)備搶修。1996 年投產(chǎn)初期,溶出停汽檢修總用時達48 小時,嚴重影響了生產(chǎn)線的運轉(zhuǎn)率,長期以來中鋁廣西分公司以精益管理為向?qū)?,不斷的強化和改善停汽檢修的過程管理,溶出停汽檢修時間到2018 年已經(jīng)減少到16 小時,同樣的檢修內(nèi)容檢修用時僅為原來的三分之一,精益管理中的標準化管理在其中發(fā)揮重要的作用,幾乎涵蓋了整個檢修的過程。
停汽檢修的整改過程主要包含計劃和準備、停車卸料、檢修過程、開車恢復(fù)4 個部分,標準化管理在各環(huán)節(jié)的應(yīng)用如下:
(1)機組部件的標準化。中鋁廣西分公司氧化鋁生產(chǎn)用礦為一水硬鋁石,礦石中鐵含量達25%左右,且以針鐵礦的形式存在,導(dǎo)致溶出機組的彎頭及管道磨損嚴重。每次停汽檢修均需對大量的磨損部件進行更換,因此部件的標準化、安裝尺寸的統(tǒng)一對部件的快速更換尤為重要,中鋁廣西分公司將溶出機組所有易磨損部件包含彎頭、閃蒸過料管、閃蒸進料管等進行標準化,做到所有彎頭通用,所有閃蒸過料管、進料管均做標準化部件,所有易磨損部分均采用螺栓法蘭的連接形式,杜絕停汽檢修現(xiàn)場制作零部件,減少現(xiàn)場管道焊接工作量,縮短易磨損部位的更換部件時間。
(2)檢修項目產(chǎn)生的標準化。停汽檢修的項目分為定期性項目和臨時性項目,定期性項目即為周期性項目,如壓煮器、閃蒸槽的隔離通用、閥門及彎頭的更換、槽灌的清理等,臨時性項目如漏點的處理、異常情況的檢查等。對此,中鋁廣西分公司將所有定期進行的項目列年度計劃,如壓煮器年度隔離清理計劃、年度閥門更換計劃等,制作標準的周期性計劃后,每次停汽檢修要做那些定期項目內(nèi)容一目了然,有利于各級管理人員根據(jù)周期性項目的多少提前調(diào)度檢修人員。臨時性項目則將生產(chǎn)運行中漏點、異常狀況等做積累統(tǒng)計。做到停汽檢修項目快速生成。出現(xiàn)因外部原因突發(fā)進行停汽檢修時可在一個小時即可生成將溶出機組檢修項目。
(3)檢修項目平衡的標準化。檢修項目的產(chǎn)生后,需進行檢修人力的安排,中鋁廣西分公司實行兩級平衡制度,即分廠進行生產(chǎn)平衡,公司進行人力平衡。標準化在檢修項目平衡中主要體現(xiàn)為平衡會議定時定人定內(nèi)容,定時定人即標準化每次平衡會召開的時間及參與的人員,定內(nèi)容即會議的內(nèi)容包含上次檢修的總結(jié)、考核以及本次檢修的分工情況、注意事項及應(yīng)急預(yù)案等。檢修項目的分工也進行了標準化,定期性項目固定檢修隊伍,檢修隊伍對現(xiàn)場的熟練有利于提升檢修效率,縮短檢修時間。
(4)項目現(xiàn)場交底的標準化。檢修項目涉及流程的切換,包含料漿、蒸汽、冷凝水等流程,需要切換的通堵板、彎頭等眾多,涉及的檢修點多,參與施工單位多,經(jīng)常出現(xiàn)檢修項目漏交底的情況,對此中鋁廣西分公司將項目交底標準化,制作流程切換交底確認標準化表,將工作內(nèi)容進行細化并逐項簽字缺少,杜絕了項目交底錯漏的情況。
(1)檢修項目作業(yè)標準化。停汽檢修項目種類約30種,對此中鋁廣西分公司聯(lián)合各施工單位對每項檢修作業(yè)均制作了標準作業(yè)卡,標準作業(yè)卡的內(nèi)容包括項目簡介、工器具的準備、安全注意事項、檢修步驟及標準,驗收標準等。檢修過程中要求各作業(yè)小組均按標準作業(yè)卡上內(nèi)容和步驟進行施工,管理人員對各個施工單位是否按標準作業(yè)卡內(nèi)容進行施工進行檢查,如不按要求執(zhí)行則進行考核,嚴格管理使得停汽檢修每項工作均有計劃的進行。第一次承接項目的作業(yè)小組,提前安排專業(yè)人員依據(jù)標準作業(yè)卡對作業(yè)小組進行培訓。對于檢修工作量大,工期長的項目,專門成立攻關(guān)小組,對每個作業(yè)步驟進行分解和診斷分析,優(yōu)化工具和作業(yè)順序,縮短檢修時間。每次檢修后均對每次作業(yè)結(jié)果與標準化作業(yè)卡內(nèi)容進行比對,出現(xiàn)更優(yōu)的作業(yè)步驟或作業(yè)方案的經(jīng)審核后更新標準作業(yè)卡的內(nèi)容,保證準作業(yè)卡的方案為最優(yōu)方案。
(2)項目進度跟蹤標準化。檢修項目的進度關(guān)系到停汽檢修的實際用時,廣西分公司將停汽檢修時間節(jié)點細化到分,將關(guān)鍵步驟細化到分,如彎頭拆卸時間、清洗開始時間、填料實際等。細化后進行三級跟蹤,各施工單位負責人自行根據(jù)項目的要求完成時間進行本單位項目的進度跟蹤,點檢員進行二級跟蹤,公司項目管理員進行三級跟蹤。出現(xiàn)異常層層上報。各單位根據(jù)異常情況啟動應(yīng)急預(yù)案。
(3)項目驗收的標準化。檢修完畢后,各施工單位負責人先根據(jù)檢修標準作業(yè)卡進行自檢,自檢合格后上報點檢員,由點檢員和車間技術(shù)人員進行項目的驗收,驗收合格后由點檢員逐項簽字確認,上交確認表后進行生產(chǎn)恢復(fù)。
(1)停車放料過程標準化。停車放料過程對整個停汽檢修進度影響非常大。停車的影響主要表現(xiàn)在停車時間波動大和放料不干凈,停車時間由原5 小時到4 小時波動,不按時具備檢修條件則出現(xiàn)檢修人員怠工情況,影響檢修效率。壓料不干凈則導(dǎo)致壓煮器或管道余料過多,直接影響檢修進度以及涉及安全風險。對此中鋁廣西分公司對停車放料過程進行了細化,將整個停車放料過程分解為機組停車準備、單套管沖洗、機組放料吹掃、機組泄壓冷卻四個步驟,每個步驟均制定標準化操作卡,明確了操作先后順序、操作時間、過程控制等內(nèi)容,并制定單點教程,并經(jīng)過不斷的修正和改進,現(xiàn)停車時間穩(wěn)定在3.5h 以內(nèi)。
(2)開車恢復(fù)過程標準化。開車恢復(fù)過程時間跨度長,操作量大,過程緊湊,原操作過程中各個環(huán)節(jié)時間波動大,如開車恢復(fù)過程中的通汽預(yù)熱升溫后到恢復(fù)正常生產(chǎn)耗時6小時到4 小時不等,對此中鋁廣西分公司也對開車過程進行了細化,分解為流程準備、安全試驗、機組填充、機組預(yù)熱升溫、機組出料調(diào)整五個步驟,每個步驟均制定標準化操作卡,明確了操作先后順序、操作時間、過程控制等內(nèi)容,各個操作均制定了單點教程,并經(jīng)過不斷的完善,安全試驗在1 小時內(nèi)即可完成,通汽預(yù)熱升溫后到恢復(fù)正常生產(chǎn)控制在4 小時以內(nèi)。
(3)操作人員配置標準化。整個停車和開車恢復(fù)過程需要多人進行操作,為減少人員技能不同,配合默契程度不同導(dǎo)致開停車和開車恢復(fù)時間的波動,中鋁廣西分公司溶出車間專門成立停汽檢修操作團隊,固定開車人員及停車人員以及出現(xiàn)人員變動后的候補人員,人員相對固定后相互熟悉,工作中操作熟練,配合默契。
中鋁廣西分公司氧化鋁溶出機組停汽檢修由原48 小時縮短至現(xiàn)16 小時,檢修組織人員由原來的總經(jīng)理、廠長層層出動到現(xiàn)在的檢修項目管理員、點檢員即可進行組織,停車放料和開車恢復(fù)過程由原來廠長車間主任親自坐鎮(zhèn)指揮到現(xiàn)在的崗位員工獨立完成操作,標準化管理在其中發(fā)揮重要的作用。
每一個管理制度的形成、好的做法的形成體現(xiàn)的即是立標,進度跟蹤以及相關(guān)考核即是執(zhí)標,每次項目的總結(jié)和與兄弟單位的對比交流即是對標,每次計劃時間的縮短,各個檢修工序?qū)?yīng)的縮短檢修時間即是提標。應(yīng)用標準化管理可讓企業(yè)各項工作的業(yè)績得到提升。