許海苗
(康達(dá)環(huán)保水務(wù)有限公司,河南 焦作 454000)
流化床生物膜反應(yīng)器工藝(MBBR)是向活性污泥曝氣池中投加懸浮填料作為微生物附著生長(zhǎng)的載體,使微生物生存的基礎(chǔ)環(huán)境由原來(lái)的氣、液兩相轉(zhuǎn)變?yōu)闅?、液、固三相,這種轉(zhuǎn)變?yōu)槲⑸飫?chuàng)造了更豐富的存在形式,形成了一個(gè)更復(fù)雜的復(fù)合式生態(tài)系統(tǒng)。載體表面的生物膜與液相中的懸浮污泥各自發(fā)揮其降解優(yōu)勢(shì)。
MBBR工藝結(jié)合了活性污泥法和生物膜法兩者的優(yōu)點(diǎn),在提高系統(tǒng)抗沖擊負(fù)荷能力的同時(shí),使系統(tǒng)具有良好的脫氮除磷能力。但是填料型號(hào)的選擇、填充率對(duì)MBBR工藝的正常運(yùn)行尤為重要。該廠投加的填料是國(guó)內(nèi)一公司生產(chǎn)的SPR-2懸浮填料,呈圓柱狀,中心有網(wǎng)格結(jié)構(gòu),外側(cè)沿不同徑向伸展許多尾翹,直徑為25 mm,厚度為10 mm,受保護(hù)的有效比表面積>500 m2/ m3, 密度為0.97 g/cm3。
某工業(yè)園區(qū)污水處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模5.0萬(wàn) m3/d,工程分兩期建設(shè),一期2.5萬(wàn) m3/d,于2009年投入運(yùn)行,主要收集生物制藥、食品加工及工業(yè)園區(qū)各企業(yè)的工業(yè)廢水和少量的生活污水,服務(wù)面積約15 km2。該廠進(jìn)水水質(zhì)生化性差,碳源嚴(yán)重不足,于2015年進(jìn)行提標(biāo)改造,提標(biāo)后采用以初淀池+A/O生化池+高效沉淀池+精密過(guò)濾+EM(電磁反應(yīng))兩級(jí)臭氧催化氧化為主體的處理工藝,出水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
該污水處理廠自運(yùn)行以來(lái), 進(jìn)水BOD5約為20 mg/l,與設(shè)計(jì)相差較大, 進(jìn)水的COD與設(shè)計(jì)值相近, B/C≈0.1,遠(yuǎn)低于0.3,生化性很差,其他水質(zhì)指標(biāo)設(shè)計(jì)值和實(shí)際值偏差較小,具體見(jiàn)表1。
表1 某污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)
該污水處理廠處理工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 廢水處理工藝流程
該廠MBBR生物處理系統(tǒng)用新建A/O生化池,在缺氧段、好氧段全部投加新型懸浮填料(投加填料比例不同),形成 MBBR工藝,其中缺氧區(qū)填料填充率為41.0%、好氧區(qū)填充率為45.6%,A/O生化池結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)圖2。
圖2 新建A/O生化池
MBBR生物處理系統(tǒng)(A/O生化池)是一種前置反硝化工藝,初沉池出水首先連續(xù)進(jìn)入缺氧池;接著,反硝化微生物細(xì)胞合成,硝態(tài)氮含量下降; 然后,污水進(jìn)入好氧池,氨氮濃度快速下降,硝酸鹽氮濃度不斷上升; 最后,好氧池的混合液和沉淀池的回流污泥同時(shí)回流至缺氧區(qū),完成脫氮和磷的釋放,同時(shí)去除廢水中的COD。
MBBR系統(tǒng)懸浮填料因缺氧區(qū)推流器攪拌,填料破損、堆積嚴(yán)重,流化效果差,全部飄在水面上,經(jīng)高溫暴曬易老化,且懸浮填料無(wú)法進(jìn)行生物膜的掛膜培養(yǎng),鏡檢結(jié)果顯示生物種類單一,細(xì)菌總數(shù)少。
⑴填料破損率高。因缺氧區(qū)填料流化是通過(guò)16臺(tái)推流器提供動(dòng)力進(jìn)行充分混合流動(dòng)的,在運(yùn)行20天后發(fā)現(xiàn)二沉池水面上漂浮大量的碎填料,查找原因是:推流器葉片為不銹鋼材質(zhì),材質(zhì)硬,在推流器高速旋轉(zhuǎn)中,形成很大的水力剪切力,懸浮填料及顆粒污泥在水流作用下與推流器扇葉不斷進(jìn)行摩擦,材質(zhì)為聚乙烯的填料被切碎,碎填料穿過(guò)攔截篩網(wǎng)進(jìn)入二沉池后續(xù)工段,堵塞催化臭氧池濾頭,給生產(chǎn)運(yùn)行造成了很大困難,碎填料見(jiàn)圖3。
圖3 破碎填料
⑵填料流化差, 堆積嚴(yán)重, 造成生物膜難以掛膜。MBBR生物池缺氧區(qū)填料填充率為41%,在推流器攪拌下,填料堆積嚴(yán)重,掛膜速度慢,微生物大量流失,細(xì)胞表面疏水性不佳,造成懸浮污泥破碎、細(xì)化,填料上的生物膜對(duì)底物沒(méi)有去除率,二沉困難。
MBBR生物處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)COD去除率16.6%, TN去除率76.9%, 但實(shí)際MBBR生化池進(jìn)水COD平均116 mg/L,總氮39 mg/l,生物系統(tǒng)出水COD能維持在110 mg/L,TN基本沒(méi)有去除效果,去除率與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠(yuǎn),見(jiàn)表2。
表2 MBBR生物處理系統(tǒng)對(duì)COD、TN的去除
缺氧區(qū)推流器扇葉的旋轉(zhuǎn)造成大量填料破碎流入后續(xù)處理單元,給生產(chǎn)造成極大困擾,直接影響精密過(guò)濾器、射流泵、臭氧催化池正常運(yùn)行。經(jīng)過(guò)對(duì)推流器的三次改造,二沉池水面的碎填料明顯減少,基本杜絕碎填料對(duì)設(shè)備的損壞,改造方案實(shí)施內(nèi)容如下。
⑴增加變頻器,轉(zhuǎn)速由147 rpm改為85 rpm。
⑵扇葉外沿加裝圓鋼外包,接觸面由線改為點(diǎn)。
⑶更換推流器的型號(hào)。推流器原型號(hào)為7.5 kw—150 rpm—Φ1080,更換為5.5 kw—43 rpm—Φ2300。
缺氧池?cái)嚢杵鞲脑旌筠D(zhuǎn)速變慢,流化效果更差,填料全部漂浮堆積在水面以上,經(jīng)分析論證,因進(jìn)水密度略高于1 g/cm3, 通過(guò)觀察不同密度的懸浮填料實(shí)驗(yàn),將0.97 g/cm3填料改為密度0.98 g/cm3的填料,填充率由設(shè)計(jì)的41.0%降為26.0%,流化效果趨于正常,并開(kāi)大底部穿管的閥門開(kāi)度,增加攔截網(wǎng)處底部穿管推力,填料堆積現(xiàn)象消失。
掛膜期間,生物池TN、COD去除率一直未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。經(jīng)過(guò)碳源投加、調(diào)整曝氣量和污泥回流比、增加污泥濃度后,填料上細(xì)菌數(shù)增多,生物膜干重隨著水力負(fù)荷的增大而增加。此次通過(guò)葡萄糖投加試驗(yàn),結(jié)果表明:在水溫為15.5 ℃—26.4 ℃,pH在7.0—7.8,溶解氧濃度為3.0—6.8 mg/L時(shí),經(jīng)40 d左右, 填料掛膜成熟,污染物去除效果良好。
該廠MBBR生物處理系統(tǒng)進(jìn)水碳源不足,以投加碳源(葡萄糖)作為微生物的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),投加量從2噸/天 逐 漸 增 加 到6噸/天,進(jìn) 水pH在7.0—8.0之間,A/O生化池缺氧區(qū)DO控制在0.5 mg/L以下,A/O生化池缺氧區(qū)反硝化細(xì)菌得到強(qiáng)化,反硝化速率最快,反硝化脫氮效果最佳,系統(tǒng)出水TN能維持在5—14 mg/L,處理效果穩(wěn)定,TN去除率達(dá)65%以上。且通過(guò)投加葡萄糖, 生物活性好, C:N:P接近100:5:1, B/C≈0.3,COD去除率提高至19%。
⑴缺氧區(qū)投加懸浮填料,攪拌器推流過(guò)程應(yīng)采用低速流化,葉片進(jìn)行特殊處理。
⑵選擇合適的填料型號(hào)和填充率。
⑶合理投加碳源提高水質(zhì)生化性。
總之,MBBR生物處理系統(tǒng)初期工藝及設(shè)備存在諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)不斷創(chuàng)新和改造,運(yùn)行基本趨于穩(wěn)定,因此,在工藝選擇過(guò)程中,一定要進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估,避免盲目投資和跟進(jìn)。