龍運(yùn)昆 羅付秋 蔣玲麗
摘 要:本文主要通過對(duì)白車身泄露量大的問題進(jìn)行分析,然后提升白車身氣密性能。
關(guān)鍵詞:泄漏 氣密性能 涂膠 隔斷塊 UBC
Discussion of the Improvement of Body-in-white Air Tight
Long Yunkun Luo Fuqiu Jiang Lingli
Abstract:This article mainly analyzes the problem of large leakage of the white body, and then improves the airtight performance of the white body.
Key words:leakage, airtightness, glue, partition block, UBC
1 引言
進(jìn)入21世紀(jì),隨著汽車消費(fèi)的不斷增長(zhǎng),汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化,消費(fèi)者對(duì)汽車的需求也發(fā)生了較大變化,對(duì)汽車品質(zhì)要求越來越高,對(duì)汽車安全、功能性的需求日益增長(zhǎng)的同時(shí),消費(fèi)者更加關(guān)注舒適性等高品質(zhì)的追求。為此,提升車輛綜合性能,包括舒適性、駕駛及乘坐感受,則成為各大汽車廠競(jìng)相追逐的殺手锏,甚至成為在市場(chǎng)占用一席之地的立足之本。于是,為了加快汽車新品種開發(fā)進(jìn)程,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加市場(chǎng)占有率,提高產(chǎn)品自主開發(fā)力度和進(jìn)度,公司對(duì)車輛的NVH性能越來越重視。
白車身氣密性,嚴(yán)重影響到整車的NVH性能,通常而已,白車身氣密性越好,整車NVH性能也越好。然而,車輛白車身密封性能普遍較差,為了解決這個(gè)問題,我們不僅需要對(duì)白車身氣密性能進(jìn)行定量檢測(cè),更重要的是在開發(fā)過程中確定具體的泄露位置,并采取相應(yīng)措施消除該泄漏,進(jìn)而提高整車的NVH水平,提升用戶滿意度。
2 質(zhì)量問題介紹
從2018年1月起,在日常進(jìn)行的CN202S白車身氣密性檢測(cè)中,檢測(cè)結(jié)果不合格(標(biāo)準(zhǔn):<30SCFM),泄漏量為:31.2SCFM、34.7SCFM、36.6SCFM,最高達(dá)48.3SCFM,泄露量呈增大趨勢(shì)。
公司要求:CN202S作為公司重點(diǎn)項(xiàng)目和產(chǎn)品,各項(xiàng)指標(biāo)必須達(dá)標(biāo)。同時(shí),白車身氣密作為NVH關(guān)鍵指標(biāo),其質(zhì)量表現(xiàn)直接影響整車質(zhì)量。同時(shí),在2018年1月份以前,CN202S白車身氣密合格,如下圖所示。
3 現(xiàn)場(chǎng)問題調(diào)查
3.1 小組對(duì)CN202S白車型氣密性泄露量大問題進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)有以下泄露點(diǎn):
3.2 對(duì)某車型各泄漏點(diǎn),進(jìn)行泄漏量統(tǒng)計(jì):
再根據(jù)以上數(shù)據(jù)做出柏拉圖,如圖9所示:
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),影響某車型白車身氣密性能不合格的主要故障模式為:后輪罩座椅支架處泄露、B柱門檻下多層板搭接泄露、A柱下腔泄露。
4 問題原因分析
依據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查,運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行原因分析,對(duì)可能導(dǎo)致某車型白車身氣密性泄露量大問題進(jìn)行充分論證,繪制關(guān)聯(lián)圖如下:
通過關(guān)聯(lián)圖分析,得出如下8個(gè)末端因素:(表2)
5 要因確認(rèn):
5.1 要因確認(rèn)一:點(diǎn)焊密封膠高度不合格
(1)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查:小組成員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)員工操作過程進(jìn)行確認(rèn),員工均按照SOS操作,未出現(xiàn)涂膠高度不合格、斷膠等質(zhì)量問題。
(2)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):小組成員對(duì)涂膠操作結(jié)果進(jìn)行檢查,結(jié)果如下表3。
結(jié)果:根據(jù)SOS檢查操作,并查看涂膠結(jié)果,兩班次共查看31臺(tái)車,100%按標(biāo)準(zhǔn)操作并合格。由此可知,點(diǎn)焊密封膠高度不合格不是后輪罩座椅支架處泄露的的要因所在。
5.2 要因確認(rèn)二:內(nèi)側(cè)焊縫密封膠質(zhì)量不合格
(1)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查:小組成員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)員工操作過程進(jìn)行檢查,員工均按照SOS操作,未出現(xiàn)涂膠不合格,漏刷、斷膠等質(zhì)量問題。
(2)小組成員對(duì)刷膠操作結(jié)果進(jìn)行檢查,結(jié)果如表4:
結(jié)果:根據(jù)SOS檢查操作,并查看刷膠結(jié)果,兩班次共查看21臺(tái)車,100%按標(biāo)準(zhǔn)操作并合格。由此可知,內(nèi)側(cè)焊縫密封膠質(zhì)量不合格不是后輪罩座椅支架處泄露的的要因所在。
5.3 要因確認(rèn)三:支架處無噴涂UBC工藝要求
(1)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查:小組成員對(duì)供應(yīng)商涂膠實(shí)施支架處是否有噴涂UBC情況進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)該處無噴涂UBC要求。
(2)工藝驗(yàn)證:小組成員對(duì)該處的進(jìn)行增加噴涂UBC工藝驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)結(jié)果如下:
結(jié)果:增加噴涂UBC,該處泄漏量從最高時(shí)的13.1SCFM降低至1.9SCFM。由此可知,支架處無噴涂UBC工藝要求是后輪罩座椅支架處泄露的要因所在。
5.4 要因確認(rèn)四:缺焊、漏焊
(1)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查:成員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)焊接操作過程進(jìn)行檢查,該處為機(jī)器人焊接,未發(fā)現(xiàn)缺焊、漏焊的情況。
(2)檢查確認(rèn):小組針對(duì)該處焊接情況,檢查結(jié)果如表5:
結(jié)果:該處不存在缺焊、漏焊的質(zhì)量問題。由此可知,缺焊、漏焊不是B柱門檻下多層板搭接泄露的要因所在。
5.5 要因確認(rèn)五:B柱下外隔斷塊發(fā)泡不合格
(1)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查:小組成員安排白車身破壞性實(shí)驗(yàn),針對(duì)B柱下外隔斷塊進(jìn)行檢查確認(rèn),發(fā)現(xiàn)隔斷塊存在缺失情況,空泡明顯。
(2)工藝驗(yàn)證:小組成員對(duì)該處的隔斷塊進(jìn)行增加厚度的工藝驗(yàn)證,以避免隔斷塊流淌缺失導(dǎo)致氣密泄漏量大,驗(yàn)證結(jié)果如下:
最后,針對(duì)氣密檢測(cè)合格的白車身進(jìn)行破壞性檢查,確認(rèn)隔斷塊兩端均沒有出現(xiàn)缺失、流淌的問題,如圖18所示。
結(jié)果:增加隔斷塊兩端厚度后,該處泄漏量從最高時(shí)的7.8SCFM降低至2SCFM。由此可知,B柱下外隔斷塊發(fā)泡不合格是B柱門檻下多層板搭接泄露的要因所在。
5.6 要因確認(rèn)六:前圍內(nèi)A柱處刷白膠不合格
(1)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查:小組成員進(jìn)入涂裝車身,針對(duì)前圍內(nèi)A柱處刷白膠進(jìn)行檢查確認(rèn),未發(fā)現(xiàn)漏膠、斷膠、氣泡等問題。
(2)檢查確認(rèn):小組針對(duì)該處刷膠情況進(jìn)行檢查,結(jié)果如表6:
結(jié)果:該處無漏膠、斷膠、氣泡等質(zhì)量問題。由此可知,前圍內(nèi)A柱處刷白膠不合格不是A柱下腔泄露的要因所在。
5.7 要因確認(rèn)七:A柱腔下隔斷塊未安裝
(1)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查:小組成員進(jìn)入涂裝車身,針對(duì)A柱下腔隔斷塊是否安裝進(jìn)行檢查確認(rèn),未發(fā)現(xiàn)漏裝問題。
(2)檢查確認(rèn):小組針對(duì)該處隔斷塊安裝情況進(jìn)行檢查,結(jié)果如表7:
結(jié)果:該處不存在隔斷塊未安裝的質(zhì)量問題。由此可知,A柱下腔隔斷塊未安裝不是A柱下腔泄露的要因所在。
5.8 要因確認(rèn)八:A柱下腔隔斷塊發(fā)泡不合格
(1)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查:小組成員安排白車身破壞性實(shí)驗(yàn),針對(duì)A柱下腔隔斷塊進(jìn)行檢查確認(rèn),發(fā)現(xiàn)隔斷塊存在明顯孔隙問題。
(2)工藝驗(yàn)證:小組成員對(duì)該處的隔斷塊進(jìn)行增加發(fā)泡材料的工藝驗(yàn)證,以避免隔斷塊材料不足產(chǎn)生孔隙,進(jìn)而導(dǎo)致氣密泄漏量大,驗(yàn)證結(jié)果如(圖20):
結(jié)果:增加A柱下腔隔斷塊發(fā)泡材料后,該處泄漏量從最高時(shí)的5.2SCFM降低至0SCFM。由此可知,A柱下腔隔斷塊發(fā)泡不合格是A柱下腔泄露的要因所在。
6 制定解決措施
針對(duì)CN202S后輪罩座椅支架處泄露、B柱門檻下多層板搭接泄露、A柱下腔泄露三項(xiàng)要因,小組成員制定如對(duì)策表8。
7 實(shí)施
7.1 下發(fā)新工藝要求,增加噴涂UBC操作步驟(圖21)。
7.2 下發(fā)EWO-40691,更改隔斷塊兩端厚度(圖22)
7.3 下發(fā)EWO-40691,增加隔斷塊發(fā)泡材料(圖23)
8 效果對(duì)比
8.1、對(duì)策實(shí)施后對(duì)2018年4月~11月的CN202S白車身氣密性泄漏量問題進(jìn)行跟蹤,如24圖所示,2018年1-3月泄漏量平均為37.3SCFM左右,措施實(shí)施后,去除個(gè)別異常點(diǎn),泄漏量穩(wěn)定在26SCFM以下,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)(27SCFM)。
9 結(jié)束語
通過對(duì)該車型密封性不合格情況進(jìn)行分析,建議在新車型的開發(fā)設(shè)計(jì)和制造過程中,可使用噴涂UBC、增加隔斷塊性能等對(duì)焊縫進(jìn)行密封,以消除結(jié)構(gòu)或者焊接帶來的不良影響,提升產(chǎn)品質(zhì)量。