文/李亞斌
煤矸石是我國排放量最大的工業(yè)廢物,約占我國工業(yè)固體廢物的四分之一。目前針對煤矸石自燃現(xiàn)象,我國普遍運用的是挖掘回填法、黃土覆蓋法等傳統(tǒng)方法,但在實施過程中都會出現(xiàn)復(fù)燃現(xiàn)象。內(nèi)蒙古自治區(qū)利民煤礦為了有效抑制矸石山的自燃現(xiàn)象,提出“以廢治廢”的治理思路,利用煤基固廢制成漿液,采用以“注漿、噴漿、覆漿”為主的治理技術(shù)措施,有效地抑制了矸石山火區(qū)的供氧,取得了良好的矸石山自燃治理效果。
利民煤礦坐落于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)。經(jīng)過實際勘探分析,利民煤礦矸石山自燃現(xiàn)象產(chǎn)生的基本原因有以下幾種。
1.煤炭洗選形成的堆矸場矸石自燃
利民煤礦開采的煤含硫量平均達到3.5%,個別達到4.5%~5.0%,屬于國家標(biāo)準(zhǔn)所劃定的典型高硫煤。煤炭洗選后會形成矸石類廢渣,且含硫量會比原煤更高,加上堆放時間較長且無人過問,故易引發(fā)嚴(yán)重自燃。
2.井工開采排矸形成的矸石山自燃
井工開采量大,排矸量也大,往往堆放的矸石山較高。在粒度偏析效應(yīng)作用下,矸石山容易形成漏風(fēng)通道,且在較高堆放情況下矸石山內(nèi)部會形成“煙囪效應(yīng)”,容易導(dǎo)致自燃。
利民煤礦的矸石山坡面面積16.4萬m2、土方量約400萬m3,頂部面積11.57萬m2,平均高差32m,平均坡度為36°,最大坡角為38°。
根據(jù)利民煤礦矸石山的自燃基本情況,確定治理范圍,包括三個區(qū)域:矸石山東邊坡全部,包括第一、第二和第三臺階坡面及平臺;矸石山南邊坡一半(從東南角到南邊坡中間位置),包括第一、第二和第三臺階坡面及平臺;治理范圍內(nèi)矸石山頂部沿坡頂向內(nèi)延伸20m區(qū)域。
一期治理坡面的面積共計為24800m2;頂部平臺面積21000m2,合計治理面積45800m2。
1.傳統(tǒng)治理方法效果分析
煤矸石內(nèi)部的硫鐵礦在低溫環(huán)境中,會與氧氣發(fā)生氧化還原反應(yīng),放出大量熱,同時,在矸石山的內(nèi)部,空氣的流通性較差,不能立即散熱,當(dāng)熱量急劇增加,在某個部位達到一定溫度后會引起矸石中的煤和可燃物燃燒。這是矸石山自燃的主要原因。
近年來,由于矸石山自燃現(xiàn)象日益嚴(yán)重,利民煤礦采取了大面積黃土覆蓋的治理方案,黃土覆蓋平均厚度約50cm,同時也在坡面及頂部種植了一些植被進行綠化復(fù)墾。綜合分析治理效果,因矸石山由自然傾倒堆積而成,坡度較大,覆蓋的黃土粘結(jié)性較差、松散度高、孔隙率大,不能在矸石山表面形成穩(wěn)固的土層。受雨水沖刷影響,矸石山表面覆蓋的黃土流失嚴(yán)重,并形成很深的沖溝,種植的植被成活率很低,矸石山復(fù)燃現(xiàn)象嚴(yán)重。受春季西北風(fēng)影響,矸石山西北角自燃現(xiàn)象尤其嚴(yán)重。經(jīng)現(xiàn)場考察分析,因矸石山中部土層最薄,且受“煙囪效應(yīng)”影響最大,致使自燃區(qū)域多位于距離坡底15~25m處的位置,表面高溫區(qū)面積很大,內(nèi)部溫度較高,已將表土燒成黑色。
2.治理技術(shù)創(chuàng)新實踐
結(jié)合棋盤井矸石山自燃治理現(xiàn)狀,充分利用周邊現(xiàn)有工業(yè)固廢資源,提出“注漿、噴漿、覆漿”治理法。
(1)“注漿法”滅火。
①治理原理。當(dāng)漿液流入矸石內(nèi)部,漿液中的水分遇高溫矸石發(fā)生汽化,其內(nèi)部熱量由水蒸汽帶走,使矸石溫度下降,同時,由于漿液與矸石接觸后,其材料中的固體成分會將矸石包裹住,產(chǎn)生填充作用,以此起到隔絕空氣的作用,防止矸石與空氣發(fā)生反應(yīng),從而抑制自燃的發(fā)生。
②漿液制作。注漿材料配方是注漿法的核心部分。由于粉煤灰、脫硫石膏、電石泥、廢棄石灰粉石灰出廠就是粒度比較細的材料,因此原材料運回后可以直接使用,將粉煤灰、脫硫石膏、電石泥、石灰按比例3∶1∶1∶1攪拌均勻,加入5%~8%的復(fù)合添加劑,加入適量水再進行攪拌。
③治理步驟。注漿的前提是確定高溫區(qū)的區(qū)域及范圍,利用紅外成像儀和熱電偶測溫儀等工具確定火區(qū)或高溫區(qū)的面積,要在高溫區(qū)所在的矸石山的頂部和坡面進行注漿,以達到封閉火區(qū)的目的;根據(jù)事先規(guī)劃好的治理面積安排好相應(yīng)數(shù)量的鉆孔;根據(jù)矸石山的特點,運用注漿泵通過相應(yīng)的鉆孔將滅火漿液注入產(chǎn)生自燃現(xiàn)象的矸石山內(nèi)部。
(2)“覆漿法”封閉。
①治理原理。覆漿法主要針對矸石山頂部進行覆漿封閉處理。注漿滅火后的矸石山頂部孔隙率很大,仍為矸石自燃提供氧氣通道。因此必須對矸石山頂部進行密閉封堵,通過將調(diào)制好的漿液直接攤平到矸石山頂部,并進行機械碾壓,后期可形成具有一定強度的覆蓋層,以達到阻隔氧氣防止自燃的目的。
②具體做法。根據(jù)紅外成像儀和熱電偶測溫儀等工具確定火區(qū)或高溫區(qū)的面積,然后進行覆漿施工,分兩次進行:第一次先配制濃度較低的覆漿液,然后均勻地噴灑在矸石山火區(qū)或高溫區(qū)的頂部;第二次配制濃度較高的覆漿液,同樣噴灑在矸石山火區(qū)或高溫區(qū)的頂部。最后將該覆漿區(qū)域做壓實處理。
(3)“噴漿法”封閉。
①治理原理。噴漿滅火法屬于表面封閉法,通過高壓噴射裝置,將滅火漿液噴射到矸石山坡面,使其滲入矸石裂隙淺部,降低火區(qū)溫度,并通過填堵坡面縫隙來阻止空氣向矸石山內(nèi)部的火區(qū)流通,減少漏風(fēng)供氧,達到控制火區(qū)的目的。
②治理步驟。對矸石山坡面進行平整,在坡面掛金屬網(wǎng)并用錨桿固定;配制原料,采用噴漿機抽取原材料和水,攪拌并噴射到矸石山火區(qū)外部的坡面上(噴射噴漿材料時,在坡面上預(yù)留膨脹縫);進行人工拍打壓實處理;在施工完成的坡面鋪設(shè)工程養(yǎng)護薄膜進行養(yǎng)護。
1.“注漿法”治理效果
“注漿法”滅火效果可分為三個區(qū)間:原注漿孔溫度在150℃~250℃左右的,通過注漿滅火,溫度已降至8 0℃以下;原注漿孔溫度在250℃~400℃的,通過注漿滅火,現(xiàn)已降至80℃以下;原注漿孔溫度在400℃~700℃左右的(主要集中在矸石山東南角高溫區(qū)),目前也全部降至80℃以下。
2.“覆漿法”治理效果
矸石山高溫區(qū)覆漿治理后經(jīng)過兩周后檢測、一個月后檢測、三個月后檢測、一年后檢測,坡面均沒有出現(xiàn)通透裂縫。在覆漿后漿液凝固過程中,出現(xiàn)了小的裂縫,在隨后現(xiàn)場檢測中裂縫沒有繼續(xù)擴大,不影響對坡面的封閉。經(jīng)過現(xiàn)場坡面溫度檢測,覆漿兩周后表面溫度降低到179度(覆漿前表面溫度達到400多度),一個月后溫度降低到86度,三個月后溫度降低到55度,一年后溫度降低到正常區(qū)域。
相比較,黃土封閉后經(jīng)過幾次暴雨沖刷,就可能產(chǎn)生裂縫,造成復(fù)燃,覆漿治理后不會產(chǎn)生復(fù)燃現(xiàn)象。
3.“噴漿法”治理效果
邊坡噴漿治理后經(jīng)過兩周后檢測、一個月后檢測、三個月后檢測、一年后檢測,坡面均沒有出現(xiàn)通透裂縫。在噴漿后漿液凝固過程中,出現(xiàn)了小的裂縫,這些裂縫在隨后現(xiàn)場檢測中沒有繼續(xù)擴大,不影響對坡面的封閉。經(jīng)過現(xiàn)場取樣并進行抗壓強度檢測,兩周后抗壓強度可以達到6.5MPa,一個月后抗壓強度可以達到8.9MPa,三個月后抗壓強度可以達到9.3MPa,一年后抗壓強度可以達到10.4MPa。
經(jīng)過與現(xiàn)場使用毛石砌筑坡面封閉相比,噴漿法具有施工速度快、封閉效果好,不怕下暴雨沖刷、不滲水、不透氣等優(yōu)勢,強度完全可以滿足護坡要求。
針對利民煤礦矸石山自燃的特點,有針對性地制定了以“注漿、覆漿、噴漿”為主的綜合治理技術(shù)措施,對矸石山的東邊坡,南邊坡自燃進行了治理和控制,經(jīng)過監(jiān)測,沒有發(fā)生復(fù)燃現(xiàn)象,取得了良好的治理效果,保證了利民煤礦的正常開采。