文/翟艷麗
“在抽提A系列混合芳烴采出至抽提B系列進料線上增加一條150米管線,就能解決冬季制約抽提B系列操作的瓶頸?!碧旖蚴療捰筒柯?lián)合七車間技術(shù)員馬衍峰說。
該車間制苯裝置將乙烯裂解汽油分餾塔加工量每小時提高20噸,月增效380余萬元。項目負責(zé)人馬衍峰邊攻關(guān)布局邊畫草圖?!俺黾?000米管線外,還要增設(shè)一套電伴熱系統(tǒng),時間不夠、費用也高。”設(shè)計稿他改到第十版,還是覺得不劃算。
突然一個想法沖進他的腦子里,“如果把抽提A系列混芳的采出調(diào)和到B系列里,把重整裝置B系列混合芳烴中的苯含量調(diào)和回原設(shè)計的70%~80%后,不僅有效降低B系列物料的結(jié)晶點,還能達到物料平衡的效果?!逼款i終于被他化解。方案的實施,不僅節(jié)省了80萬元的施工費用,也為提高裂解汽油加工量適應(yīng)性改造項目的實施掃清障礙。