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液壓清理結(jié)料裝置在磷銨生產(chǎn)上的應(yīng)用

2021-03-29 01:37劉自清
裝備維修技術(shù) 2021年20期
關(guān)鍵詞:液壓

摘 要:磷酸二銨生產(chǎn)過(guò)程中干燥機(jī)進(jìn)料口易堵難通,一旦進(jìn)料口被堵,通常只有被動(dòng)停車,組織人工清料,針對(duì)干燥機(jī)進(jìn)料口容易出現(xiàn)物料板結(jié)堵塞的情況,引入了能夠自動(dòng)清理干燥機(jī)進(jìn)料口的液壓清理裝置,節(jié)省了人力,提高了磷銨裝置的運(yùn)行率

關(guān)鍵詞:干燥機(jī) 液壓 清理裝置 進(jìn)料口

云南三環(huán)中化化肥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三環(huán)中化”)兩套600kt/a磷銨裝置,基于西班牙INCRO公司的基礎(chǔ)設(shè)計(jì),采用傳統(tǒng)法工藝,I期裝置于2008年初建成投產(chǎn)運(yùn)行,II期裝置于2011年11月投產(chǎn)運(yùn)行至今。

干燥機(jī)進(jìn)料口的物料來(lái)自造粒機(jī),含水率約4%,表面潮濕,容易在干燥機(jī)進(jìn)料口的口壁上粘結(jié),同時(shí),物料之間也容易板結(jié),最終堵塞干燥機(jī)進(jìn)料口,造成磷銨裝置停車。為減少干燥機(jī)進(jìn)料口的堵塞,裝置運(yùn)行初期每套裝置需要至少2名員工堅(jiān)守清理,但是物料板結(jié)后強(qiáng)度較高,人工清理效率低、效果差,仍然不能保證干燥機(jī)進(jìn)料口不堵塞,每年由于干燥機(jī)進(jìn)料口的堵塞給磷銨裝置帶來(lái)大量產(chǎn)量損失。為此,三環(huán)中化與合作伙伴研究開發(fā)出一種機(jī)械化、自動(dòng)化的清理裝置來(lái)代替人工清料。

1.生產(chǎn)原理

磷銨產(chǎn)品是由液氨中和磷酸,在溶液中呈結(jié)晶體析出,經(jīng)造粒、干燥、破碎、篩分,合格粒子經(jīng)流化床冷卻后進(jìn)入包裹筒進(jìn)行包裹,包裹后的產(chǎn)品送入散庫(kù)內(nèi)自然存放,根據(jù)袋庫(kù)貨位及產(chǎn)品市場(chǎng)流向情況進(jìn)行包裝儲(chǔ)運(yùn)出廠。

2.干燥機(jī)進(jìn)料口堵塞的原因分析:

干燥機(jī)進(jìn)料口為920*920mm方管,與干燥機(jī)成60度。60度是根據(jù)大量工程經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來(lái)的一個(gè)相對(duì)合理的溜角,已不具備改造條件。物料易在進(jìn)料口中部堆積,正常生產(chǎn)過(guò)程中每半小時(shí)左右進(jìn)行一次人工法理,每次清理時(shí)間為20分鐘左右。

干燥機(jī)進(jìn)料口的物料來(lái)自造粒機(jī),含水率約4%,表面潮濕,容易在干燥機(jī)進(jìn)料口的壁上粘結(jié)。同時(shí),物料之間也容易板結(jié),最終堵塞干燥機(jī)進(jìn)料口,造成磷銨裝置停車。為減少干燥機(jī)進(jìn)料口的堵塞,每套裝置需要至少2名員工堅(jiān)守清理,但是物料板結(jié)后強(qiáng)度較高,人工清理效率低、效果差,仍然不能保證干燥機(jī)進(jìn)料口不堵塞,每年由于干燥機(jī)進(jìn)料口的堵塞給磷銨裝置帶來(lái)大量產(chǎn)量損失(每次干燥機(jī)進(jìn)口堵塞需要組織大量人員進(jìn)行清理,每次停車時(shí)間至少為8小時(shí))。

3技改方案和措施

3.1如圖所示,根據(jù)液壓系統(tǒng)控制原理設(shè)計(jì)、安裝一臺(tái)自動(dòng)清理裝置;

圖(1)中:1--PLC,2--液壓油站,3--清理缸,4--紅外線感應(yīng)器,5--防護(hù)罩 ,6--密封裝置 7--清理頭。

3.1.1確定滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需求的控制原理圖,用PLC控制器控制,能夠方便實(shí)現(xiàn)液壓油缸動(dòng)作的時(shí)間間隔的調(diào)整。

3.1.2根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核算清理油缸所需的工作壓力;計(jì)算油缸內(nèi)徑及伸出油桿的直徑,清理?xiàng)U伸出長(zhǎng)度,用齒輪油泵通過(guò)三位四通電磁閥控制液壓油缸的動(dòng)作[1]。其中系統(tǒng)工作壓力16MPa(最高25MPa)、流量為34L/min,油缸缸徑125mm、桿徑90mm、行程2200mm,油缸推力20t,油缸推出速度40mm/s;調(diào)整時(shí)間為1-100分鐘。

3.1.3按照?qǐng)D紙要求安裝液壓油缸,確保液壓油缸和進(jìn)料口底部平行,同時(shí)清理?xiàng)U頭部的清理頭與干燥機(jī)進(jìn)料口底板貼合保證清理效果。

3.1.4液壓油缸密封裝置的選型:由于液壓桿在伸出時(shí)會(huì)粘接磷酸二銨物料,清理?xiàng)U收回時(shí)粘在清理?xiàng)U上物料會(huì)磨損密封裝置,為此,在設(shè)計(jì)清理?xiàng)U密封時(shí)考慮到在收回之前先清理液壓桿表面的物料,然后通過(guò)多重刮刀密封實(shí)現(xiàn)密封,避免物料對(duì)液壓桿表面的磨損,保證了密封效果,延長(zhǎng)液壓桿的使用壽命;

3.1.5液壓桿在每次伸出過(guò)程中,物料會(huì)沖擊在液壓桿表面,在液壓桿表面板結(jié),使得液壓桿表面難以清理,從而降低密封效果,降低液壓桿的使用壽命。為避免該情況發(fā)生,在清理?xiàng)U桿頭部固定一個(gè)防護(hù)罩,液壓桿在每次伸出時(shí)帶動(dòng)防護(hù)罩伸出,物料只會(huì)沖擊到防護(hù)罩表面,從而有效保護(hù)液壓桿。

3.1.5自動(dòng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì):在清理?xiàng)U伸出到底時(shí)壓力會(huì)升高,根據(jù)設(shè)定壓力值,超過(guò)設(shè)計(jì)定值時(shí)清理?xiàng)U自動(dòng)收回;在清理?xiàng)U頂部設(shè)置紅外線感應(yīng)裝置,當(dāng)清理?xiàng)U收回,紅外線射到感應(yīng)物上,清理?xiàng)U停止動(dòng)作;同時(shí),時(shí)間繼電器開始工作,當(dāng)?shù)竭_(dá)設(shè)定時(shí)間,清理?xiàng)U開始再次動(dòng)作。

4效果

1)項(xiàng)目實(shí)施前兩套裝置有負(fù)責(zé)清理作業(yè)的勞務(wù)用工16人,項(xiàng)目實(shí)施后,清理實(shí)現(xiàn)自動(dòng)作業(yè),減少勞務(wù)用工共計(jì)16人。

2)項(xiàng)目實(shí)施后,干燥機(jī)進(jìn)料口較往年堵塞次數(shù)減少約10次,每次按8小時(shí)計(jì),每小時(shí)產(chǎn)量按89噸計(jì),改造后每年增加產(chǎn)量7120噸;

5 結(jié)束語(yǔ)

用液壓清理裝置的動(dòng)作替代人力實(shí)現(xiàn)干燥機(jī)進(jìn)料口的自動(dòng)清理作業(yè),實(shí)現(xiàn)機(jī)械化自動(dòng)化,避免物料粘接設(shè)備和板結(jié),提升生產(chǎn)管理水平,降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),三環(huán)中化兩套磷銨裝置都已經(jīng)安裝了“液壓自動(dòng)清料裝置”,可以在同類裝置上推廣使用

參考文獻(xiàn):

[1]劉新德、趙曼琳、吳志明《GB-T3766-2001液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件》

作者簡(jiǎn)介:

劉自清(1975-5),男,漢族,云南昆明人,大學(xué),工程師,云南三環(huán)中化化肥有限公司生產(chǎn)維保部設(shè)備主任工,長(zhǎng)期從事磷復(fù)肥生產(chǎn)和技術(shù)管理工作;

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