項(xiàng)國(guó)祥
(南京金江冶金爐料有限公司,江蘇 南京 211000)
南鋼燃料供應(yīng)廠含兩座6米55孔焦?fàn)t,一座6米60孔焦?fàn)t,與之配套的為一座140噸/小時(shí)干熄焦及一座75噸/小時(shí)干熄焦,當(dāng)其中任何一座干熄焦系統(tǒng)計(jì)劃?rùn)z修或者年修時(shí),均無(wú)法確保所產(chǎn)焦炭全干熄生產(chǎn),必須采用備用水熄焦系統(tǒng)以取代檢修停用的干熄焦系統(tǒng)。
隨著國(guó)家針對(duì)大氣污染治理的要求日趨嚴(yán)格,2020年國(guó)家提出全面推進(jìn)鋼鐵企業(yè)超低排放,于是南鋼燃料供應(yīng)廠技術(shù)人員加快對(duì)水熄焦降塵除水霧裝置的深入研究。
南鋼燃料供應(yīng)廠三座6米頂裝焦?fàn)t,分別于2004年和2006年投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力170萬(wàn)噸/年,日出焦207孔,日均產(chǎn)焦4400噸左右,每班出焦69孔,需水熄5孔/班,干熄焦系統(tǒng)在日常、計(jì)劃?rùn)z修、年修期間均不能滿足全干熄生產(chǎn)。水熄焦時(shí)因水與紅焦換熱,產(chǎn)生大量水汽、粉塵及異味擴(kuò)散至周邊居民生活區(qū),引起周邊居民的不滿甚至投訴。迫于環(huán)保及生產(chǎn)壓力,一方面,燃料供應(yīng)廠技術(shù)人員深入研究干熄焦系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題,制定解決方案,提升干熄焦生產(chǎn)能力;一方面,同步研究水熄焦系統(tǒng)降塵除水霧裝置的改造,設(shè)法在水熄焦時(shí)降低粉塵、水滴及霧氣擴(kuò)散距離[1-2]。
水熄焦系統(tǒng)由熄焦水池、熄焦水泵、高位水槽、塔底熄焦噴淋管系統(tǒng)、塔頂木格除塵器、混凝土塔本體幾個(gè)部分組成。自投產(chǎn)以來(lái),置于水熄焦塔頂?shù)哪靖癯龎m器除塵效果日益下降,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)木格子除塵器因噴淋系統(tǒng)不能滿足清洗需要,從圖1看出,在長(zhǎng)期使用中已積存堵塞大量的焦粉,無(wú)法起到繼續(xù)除塵的作用;另外由于連續(xù)使用超過(guò)17年,水熄焦蒸汽對(duì)木格子除塵器的長(zhǎng)期腐蝕,部分木質(zhì)結(jié)構(gòu)與除塵葉片已破損、斷裂、脫落;木格除塵器僅對(duì)除粉塵有一定的作用,無(wú)法去除或降低水霧、水滴、異味氣體。綜上所述,線上使用的木格子除塵器因無(wú)法達(dá)到當(dāng)前環(huán)保需求,已不具備繼續(xù)使用的條件。因此,急需改造替換。
圖1 木格子除塵器
技術(shù)人員針對(duì)水熄焦生產(chǎn)時(shí)所發(fā)生的汽量、氣味、降粉塵、降水滴情況,結(jié)合焦化脫硫系統(tǒng)煤氣折流板捕霧器的啟發(fā),與外部專業(yè)除霧器生產(chǎn)廠家協(xié)同開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)。經(jīng)過(guò)開(kāi)展文獻(xiàn)查閱、取樣分析,獲得第一手?jǐn)?shù)據(jù),表1中明確了水熄焦生產(chǎn)時(shí)相關(guān)流量、壓力、密度、面積等重要參數(shù),為后續(xù)除霧器的正確選型提供了方向。
表1 水熄焦水汽數(shù)據(jù)
分析得出,安裝合適的折流板除霧器,可有效地捕集霧滴及塵粒,并對(duì)易溶于水的異味氣體進(jìn)行捕集,同時(shí)可相對(duì)減少白霧的產(chǎn)生。同時(shí)為確保長(zhǎng)周期穩(wěn)定有效運(yùn)行,避免除霧器葉片表面粉塵堆積,需要為除霧器裝置配套沖洗水系統(tǒng),以周期性噴淋,消除除霧器葉片表面附著的粉塵[3-4]。
通過(guò)查閱圖紙資料,結(jié)合廠家現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,最終選擇DV270型葉片除霧器,配沖洗水系統(tǒng)[5]。
DV270 葉片除霧器特點(diǎn):
A.用于垂直進(jìn)氣,載有液滴的氣流定向的功過(guò)帶有設(shè)計(jì)的分離室。
B.葉片帶有“V”型的壓痕設(shè)計(jì)有利于被收集到的液滴排放和以較大的液滴返回氣流中。
C.可以根據(jù)安裝罐體或外殼尺寸定制成相應(yīng)形狀。除霧器本體技術(shù)參數(shù):
DV270型除霧器2層(葉片表面帶有倒液槽),材質(zhì)為2205,酸洗鈍化處理。DV270葉片間距為22mm,葉片高度為193mm,葉片厚度為0.5mm,U型支撐條厚度為0.8mm,除霧器安裝凈面積為54m2(單層)。
沖洗水系統(tǒng):
沖洗水系統(tǒng)為1層,分6路進(jìn)水,每路2根,總計(jì)12根沖洗管道。沖洗方向?yàn)樯?、下兩?jí)同時(shí)進(jìn)行沖洗,材質(zhì)為316L。沖洗水管配有沖洗水噴嘴,材質(zhì)為316L,規(guī)格為28L/min,數(shù)量為336個(gè)。沖洗水泵1臺(tái),流量120m3/h,電機(jī)功率110kW。
安裝時(shí)采用兩級(jí)分開(kāi)安裝的方式,第一級(jí)為設(shè)計(jì)為初分離,第二級(jí)為精分離,安裝在頂部。在兩級(jí)除霧器之間安裝沖洗水系統(tǒng)。附安裝示意圖2及安裝圖片3。
圖2 安裝示意圖
圖3 現(xiàn)場(chǎng)制造圖片
采用一層噴淋管,同時(shí)對(duì)除霧器的上下兩層進(jìn)行沖洗。優(yōu)點(diǎn)是可以減少?zèng)_洗水閥門數(shù)量,減少?zèng)_洗水管路的支撐結(jié)構(gòu)。 除霧器沖洗水耗為8m3/h,按照每60分鐘沖洗水一分鐘計(jì)算。除霧器沖洗水系統(tǒng)可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用情況靈活調(diào)整。
新型除霧器自2021年9月5日安裝投用后,前后對(duì)標(biāo)效果明顯,有效緩解塔外夾帶大量水滴及塵粒,飄落廠區(qū)及居民區(qū)的情況。去除粒徑大于31μm的霧滴,有效率為99%,除霧器后的霧滴出口含量為≤75mg/Nm3,基本消除了居民因水熄焦引發(fā)的投訴。附改造前圖4及改造后圖5對(duì)比。
圖4 改造前
圖5 改造后
南鋼燃料供應(yīng)廠針對(duì)水熄焦系統(tǒng)的研究與改造,投用后效果明顯,大幅降低了粉塵及水滴的擴(kuò)散,相對(duì)減少了白霧的產(chǎn)生,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定生產(chǎn),為有序生產(chǎn)、環(huán)保達(dá)標(biāo)、避免居民投訴提供強(qiáng)有力的保障。實(shí)踐證明,該項(xiàng)改造是可行的,效果是成功的,值得在有需求的國(guó)內(nèi)同行業(yè)推廣。