張成吉,郝秀春,崔富忠(伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司,新疆 伊寧 835000)
煤氣水分離裝置的主要生產(chǎn)任務(wù)是處理氣化裝置產(chǎn)生的含油含塵煤氣水,設(shè)計(jì)處理量為1 800 t/h,經(jīng)過(guò)換熱冷卻、閃蒸膨脹、沉降分離、油品回收等單元進(jìn)行處理。副產(chǎn)的0.5 MPa低壓蒸汽送入管網(wǎng),處理后的煤氣水一部分送往氣化裝置進(jìn)行洗滌循環(huán),其余送往下游酚氨回收裝置進(jìn)一步分離回收酚、氨等副產(chǎn)品。煤氣水裝置運(yùn)行的穩(wěn)定與否,直接決定著煤制天然氣裝置生產(chǎn)的安全與穩(wěn)定。
(1)煤氣水中含固量大,換熱器堵塞嚴(yán)重,設(shè)備故障頻繁,運(yùn)行周期短。由氣化裝置送來(lái)的煤氣水含塵量高,且粒徑大,造成換熱、冷卻設(shè)備堵塞頻繁,工況惡化時(shí)運(yùn)行時(shí)間低于3 d,生產(chǎn)不能長(zhǎng)周期運(yùn)行。不但造成氣化和變換冷卻裝置降低負(fù)荷,煤氣水裝置系統(tǒng)工況大幅波動(dòng),還導(dǎo)致?lián)Q熱器、初焦油分離器、雙介質(zhì)過(guò)濾器、各個(gè)貯槽故障頻繁,大幅增加檢修頻次,造成裝置運(yùn)行和檢修的安全風(fēng)險(xiǎn)增加。
(2)換熱效果差,導(dǎo)致工藝介質(zhì)溫度高,油水乳化嚴(yán)重,分離器功能無(wú)法有效發(fā)揮。由于原料水含有大量粉末狀固體顆粒,導(dǎo)致關(guān)鍵設(shè)備初焦油分離器積塵嚴(yán)重,不能發(fā)揮固液重力沉降分離作用;同時(shí),由于換熱不正常導(dǎo)致工藝介質(zhì)溫度高,造成油水互溶、乳化,固體懸浮量大;固體顆粒和油品進(jìn)入后系統(tǒng),造成機(jī)泵故障頻繁,副產(chǎn)品含水量高,銷售困難,罐區(qū)庫(kù)存高,存在憋庫(kù)風(fēng)險(xiǎn);系統(tǒng)排污量持續(xù)增加,間接地增加了運(yùn)行負(fù)荷,減少了分離空間和時(shí)間,形成惡性循環(huán),同時(shí)也造成產(chǎn)品煤氣水溶解物含量大,COD高,嚴(yán)重影響下游裝置酚氨回收的穩(wěn)定運(yùn)行,副產(chǎn)品粗酚中含油量高,品質(zhì)差,銷售價(jià)格極低;運(yùn)行過(guò)程中萃取劑消耗量較設(shè)計(jì)水平大幅上升,稀酚水各項(xiàng)指標(biāo)難以控制,增加生化處理難度。
(3)固體廢物產(chǎn)出量大,處理難度大,嚴(yán)重影響裝置高負(fù)荷運(yùn)行。由于裝置關(guān)鍵設(shè)備初焦油分離器堵塞嚴(yán)重,使得排放的含油煤塵量平均每天超過(guò)200 t,堆積量大,轉(zhuǎn)運(yùn)處置困難,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境造成污染,制約系統(tǒng)高負(fù)荷運(yùn)行。
根據(jù)該裝置試運(yùn)行過(guò)程中暴露出的問(wèn)題,組織開(kāi)展調(diào)查研究,按照“源頭控制、過(guò)程強(qiáng)化、分類治理”的要求,創(chuàng)新和借鑒相關(guān)工藝技術(shù),在原工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,對(duì)工藝進(jìn)行優(yōu)化,增加特定功能設(shè)備,完善工藝流程,徹底解決上述難題。
在系統(tǒng)進(jìn)口處增加一套固液旋分分離裝置,將上游裝置帶來(lái)的粒徑大于2.5 mm的固體顆粒,通過(guò)旋分沉降,進(jìn)入下部?jī)?chǔ)槽中,能夠定期進(jìn)行切換和清理設(shè)備,防止堵塞換熱設(shè)備的列管、閥門(mén)、管道,確保系統(tǒng)換熱設(shè)備和分離設(shè)備連續(xù)運(yùn)行,減少了檢修頻次,降低了安全風(fēng)險(xiǎn)。
由于系統(tǒng)工藝介質(zhì)煤氣水中油類物質(zhì)大量的乳化溶解,導(dǎo)致煤氣水中重芳烴、多元烴、煤塵與水分離效果下降,既影響煤氣水分離產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量,又影響酚系統(tǒng)正常運(yùn)行。
工藝凈化助劑組分分子具有“雙親結(jié)構(gòu)”即親水親油性,垂直作用于液體表面上任一單位長(zhǎng)度,與液面相切的收縮表面的力。把煤氣水中物質(zhì)從一相內(nèi)部遷至界面,并富集于界面沉降下來(lái)。將工藝凈化助劑加入到煤氣水中可以改變表面張力從而對(duì)懸浮物及煤塵、混合油起到吸附作用,將乳化的油水混合物高效分離。
根據(jù)含塵煤氣水介質(zhì)各組分密度不同,利用超重力原理,在2 500~3 000倍重力條件下,可將不同密度的重芳烴、煤塵、煤氣水進(jìn)行有效分離。因此,采用高效三相離心機(jī)處理含塵焦油,從而達(dá)到過(guò)程強(qiáng)化,分類處理的目的。連續(xù)將初焦油分離器底部的油塵混合物,通過(guò)三相臥螺高效離心機(jī),進(jìn)行離心分離,合格重芳烴進(jìn)入重芳烴槽經(jīng)泵送入罐區(qū)外售,煤塵裝車運(yùn)至煤場(chǎng)與粉煤摻拌送入鍋爐燃燒,煤氣水返回系統(tǒng)進(jìn)行處理。實(shí)現(xiàn)將固體廢物進(jìn)行減量化處理、資源化利用的目的,大幅減少固廢物處理費(fèi)用,徹底解決固廢物處理難題。
由于重芳烴水份為20%~25%,水份含量高,在常壓條件下,重芳烴沸點(diǎn)為160 ℃,煤氣水沸點(diǎn)為100 ℃,油品與水沸點(diǎn)相差大,因此可以通過(guò)加熱蒸餾的方式處理含水重芳烴,提高重芳烴品質(zhì),設(shè)計(jì)重芳烴加熱蒸餾脫水裝置。優(yōu)化后工藝設(shè)計(jì)圖如圖1所示。
圖1 優(yōu)化后工藝設(shè)計(jì)圖
(1)如表1所示,增加固液旋分分離裝置后,煤氣水分離換熱器、分離器等設(shè)備運(yùn)行周期大幅延長(zhǎng),可確保裝置長(zhǎng)周期、高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行。
表1 增加固液旋分分離裝置后各設(shè)備優(yōu)化時(shí)間對(duì)比
(2)如表2所示,添加工藝凈化助劑后,副產(chǎn)品分離效果明顯提高,產(chǎn)品煤氣水各項(xiàng)分析指標(biāo)顯著好轉(zhuǎn),優(yōu)化改造后裝置運(yùn)行穩(wěn)定,工藝指標(biāo)明顯好轉(zhuǎn),COD明顯降低,提高了水質(zhì)可生化性,提高水處理裝置生產(chǎn)能力,達(dá)到預(yù)期效果。
表2 添加工藝凈化助劑后副產(chǎn)品分離效果
(3)如表3所示,烴類副產(chǎn)品產(chǎn)量明顯增加,尤其是多元烴產(chǎn)量大幅增加,重芳烴質(zhì)量改善明顯,徹底消除了副產(chǎn)品銷售困難,罐區(qū)憋庫(kù)的瓶頸。
表3 烴類副產(chǎn)品產(chǎn)量改造前后對(duì)比
3.2.1 經(jīng)濟(jì)效益
煤氣水裝置經(jīng)過(guò)優(yōu)化改進(jìn),累計(jì)投資約4 000萬(wàn)元,每年節(jié)約固廢處理費(fèi)用約3 500萬(wàn)元,副產(chǎn)品提質(zhì)增產(chǎn)增加直接經(jīng)濟(jì)效益約3 000萬(wàn)元/a,為企業(yè)降本減虧,改善經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造了良好條件。
3.2.2 安全與環(huán)保效益
煤氣水裝置經(jīng)過(guò)優(yōu)化改進(jìn),生產(chǎn)工藝、設(shè)備的可靠性大幅提升,設(shè)備故障率下降,使得設(shè)備檢修頻率降低,安全風(fēng)險(xiǎn)下降,為本質(zhì)安全創(chuàng)造了良好條件。與此同時(shí),通過(guò)對(duì)固廢減量化處理,資源化利用,改善了現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境,消除了污染環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn),為企業(yè)環(huán)境保護(hù)、員工職業(yè)健康創(chuàng)造了良好條件。
3.2.3 示范與推廣
通過(guò)對(duì)煤氣水分離裝置進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),消除了原裝置存在的瓶頸問(wèn)題,創(chuàng)造性地應(yīng)用高效離心機(jī),開(kāi)創(chuàng)了固廢處理的新途徑,優(yōu)化和完善了煤制天然氣煤氣水處理工藝設(shè)計(jì),該項(xiàng)技術(shù)已取得授權(quán)專利,填補(bǔ)了煤化工相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的空白,成為煤氣水分離裝置的固廢處置的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要求。
通過(guò)對(duì)煤氣水分離工藝進(jìn)行系統(tǒng)性優(yōu)化,消除了制約裝置運(yùn)行的瓶頸,提高了設(shè)備運(yùn)行的可靠性,降低頻繁檢修帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn),提高了副產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì),降低企業(yè)生產(chǎn)成本,節(jié)能和降本的成效顯著。同時(shí),對(duì)固體危廢進(jìn)行了減量化處置,資源化利用,徹底解決了固體危廢處置難題,消除了環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn),為煤化工處置固廢開(kāi)拓了新途徑。