張金霞
(中國石化 北京燕山分公司煉油廠,北京 102500)
中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整使得柴油消費(fèi)增速低于汽油消費(fèi)增速成為常態(tài),“十二五”期間消費(fèi)的柴油/汽油比例已明顯降低,從2010年的2.17%降至2014年的1.61%,2015年又降至1.46%,預(yù)計(jì)2020年降至1.10%[1]。另一方面,為改善空氣質(zhì)量,減少機(jī)動車排氣污染,國內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)清潔車用汽柴油標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺并實(shí)施[2]。我國2017年全面實(shí)施國Ⅴ汽油和柴油標(biāo)準(zhǔn),2019年全國推行國Ⅵ汽油和柴油標(biāo)準(zhǔn)[3]。
在我國,催化裂化柴油仍是主要的柴油調(diào)和組分,約占柴油總量的25%(w)[4-5]。催化裂化柴油具有密度高、芳烴含量高、十六烷值低(一般不大于30)、氧化安定性差、硫氮含量偏高等特點(diǎn),與清潔車用柴油標(biāo)準(zhǔn)存在較大差距[6-8]。世界原油重質(zhì)化、劣質(zhì)化趨勢愈加明顯,高硫原油比例增加,此外為了提高汽油、液化氣和丙烯收率,催化裂化裝置的操作苛刻度也不斷提高,導(dǎo)致催化裂化柴油質(zhì)量越來越差[9]。因此,如何壓減或轉(zhuǎn)化催化裂化柴油,以適應(yīng)未來柴油和汽油的需求變化,對保證我國成品油市場的供需平衡以及環(huán)境保護(hù)具有重要意義[10]。
近年來,國內(nèi)外專家對將低價值的催化裂化柴油轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油或輕芳烴組分進(jìn)行了大量研究。UOP公司在20世紀(jì)80年代提出了J-Cracking工藝[11]。Mobil Oil公司提出采用加氫和催化裂化組合技術(shù)以催化裂化柴油為原料生產(chǎn)富含芳烴的汽油[12]。ExxonMobil Research and Engineering Company提出了將催化裂化柴油先加氫再進(jìn)行催化裂化以生產(chǎn)芳烴和輕烯烴的工藝[13-15]。上述技術(shù)普遍存在的問題是汽油組分中芳烴含量低,影響汽油的辛烷值,從而限制了技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用。中國石化石油化工科學(xué)研究院近年開發(fā)了催化裂化柴油轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油組分或輕質(zhì)芳烴的技術(shù),該技術(shù)先將催化裂化柴油加氫再催化裂化[16],于2016年進(jìn)行工業(yè)化應(yīng)用。但該技術(shù)的應(yīng)用使催化裂化裝置的能耗和物耗增加,煉油系統(tǒng)的氫耗增加,影響了氫氣管網(wǎng)平衡。
本工作介紹了中國石化北京燕山分公司開發(fā)的催化裂化柴油回?zé)捝a(chǎn)高辛烷值汽油組分工藝,以及該工藝在中國石化北京燕山分公司2.0 Mt/a重油催化裂化裝置的應(yīng)用情況。該工藝通過優(yōu)化裝置現(xiàn)有流程和工藝參數(shù),將催化裂化柴油轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油,實(shí)現(xiàn)汽油收率最大化和壓減柴油的目的。
中國石化北京燕山分公司2.0 Mt/a重油催化裂化裝置由五大部分組成,即反應(yīng)-再生系統(tǒng)、分餾系統(tǒng)、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)、煙氣能量回收系統(tǒng)和雙脫(脫硫及脫硫醇)系統(tǒng)。采用高低并列式兩段再生技術(shù):一段貧氧再生,二段富氧再生。該裝置采用新鮮原料分層進(jìn)料、新型高效霧化噴嘴、催化裂化柴油轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油技術(shù)噴嘴、提升管出口粗旋快分等先進(jìn)技術(shù),第三級旋風(fēng)分離器前設(shè)高溫取熱爐,余熱鍋爐后設(shè)煙氣除塵脫硫塔。該裝置的工藝流程見圖1。
圖1 回?zé)捁に嚵鞒蘁ig.1 Flow of recycle process.
混合原料經(jīng)原料噴嘴進(jìn)入提升管,與再生催化劑接觸進(jìn)行催化裂化反應(yīng),生成輕質(zhì)產(chǎn)品(液化氣、汽油、柴油)、油漿、干氣及焦炭。反應(yīng)-再生系統(tǒng)的產(chǎn)物進(jìn)入分餾系統(tǒng),經(jīng)分餾后,得到富氣、粗汽油、輕柴油、重柴油、回?zé)捰秃陀蜐{。富氣和粗汽油去吸收穩(wěn)定系統(tǒng),輕柴油(即催化裂化柴油)進(jìn)提升管回?zé)?,重柴油出裝置?;?zé)捰头祷胤磻?yīng)-再生系統(tǒng),油漿一部分返回分餾塔,一部分出裝置。富氣和粗汽油進(jìn)入吸收穩(wěn)定系統(tǒng)后,經(jīng)過吸收、精餾作用分離出干氣、液化氣和穩(wěn)定汽油。干氣和液化氣進(jìn)入雙脫系統(tǒng)進(jìn)行脫硫及脫硫醇精制,穩(wěn)定汽油出裝置。煙氣能量回收系統(tǒng)利用煙氣輪機(jī)將高速煙氣的動能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,利用余熱鍋爐回收煙氣顯熱,用以發(fā)生蒸汽。采用這些措施后,裝置能耗大幅降低。
該裝置的新鮮原料是減壓渣油和加氫蠟油的混合原料,摻入減壓渣油的比例約20%(w)。原料性質(zhì)見表1。由表1可知,原料中芳烴含量較高,這些組分為汽油前體,是控制汽油收率和辛烷值的關(guān)鍵。原料的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)、殘?zhí)亢坎桓?,重金屬含量較低,說明摻入減壓渣油的比例適中。原料的主要問題是氫含量較低、飽和烴含量偏低,這與摻煉減壓渣油有關(guān),造成反應(yīng)條件的苛刻度增加,影響產(chǎn)品分布和產(chǎn)品質(zhì)量。
催化裂化柴油的性質(zhì)見表2。
表1 原料的性質(zhì)Table 1 Properties of feedstock oil
表2 催化裂化柴油的性質(zhì)Table 2 Properties of cracking diesel
由表2可知,催化裂化柴油富含單環(huán)芳烴和飽和烴,單環(huán)芳烴占37.8%(φ)、飽和烴占21.2%(φ),汽油潛在組分達(dá)59%(φ)。單環(huán)芳烴是很好的高辛烷值組分,在催化裂化反應(yīng)中,單環(huán)芳烴發(fā)生側(cè)鏈斷裂反應(yīng),生成的短側(cè)鏈烷基苯進(jìn)入汽油組分中。飽和烴在催化裂化反應(yīng)中生成較小分子的烯烴和烷烴,有利于提高汽油品質(zhì)。
回?zé)挻呋鸦裼推陂g,裝置新鮮進(jìn)料量為240~250 t/h,催化裂化柴油回?zé)捔繛?0 t/h?;?zé)捛昂蟮闹饕に嚄l件如表3所示。由表3可知,回?zé)挻呋鸦裼秃螅系牧鸦阅苌晕⒆儾?,為了多產(chǎn)汽油和液化氣組分需要控制較高的轉(zhuǎn)化率,因此一反和二反的溫度有所提高,原料預(yù)熱溫度提高,第一再生器密相溫度和第二再生器密相溫度基本不變,反應(yīng)條件苛刻度提高。分餾系統(tǒng)和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)工藝條件基本維持不變。
表3 催化裂化柴油回?zé)捛昂笾饕墓に嚄l件Table 3 Main process conditions before and after catalytic cracking diesel recycling
該裝置使用沸石催化劑RCGP-1YS,該型號催化劑具有良好的活性、選擇性、穩(wěn)定性、抗重金屬污染能力及機(jī)械強(qiáng)度。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,催化劑使用性能會保持在一個穩(wěn)定的水平。催化裂化柴油回?zé)捛昂蟠呋瘎┑男再|(zhì)如表4所示。
從表4可看出,回?zé)挻呋鸦裼颓昂螅呋瘎┑幕钚苑謩e為61.15%和64.79%;碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于設(shè)防值0.05%(w);重金屬Fe的含量分別為5 614 μg/g 和 5 440 μg/g,Ni的 含 量 分 別 為 7 896 μg/g 和 6 892 μg/g,V 的含量分別為 5 271 μg/g 和6 198 μg/g,Na的含量分別為 2 724 μg/g 和 3 235 μg/g,F(xiàn)e、Ni和Sb含量降低。整體來看,催化裂化柴油回?zé)捄蟠呋瘎┍3至溯^高的活性。
催化裂化柴油回?zé)捛昂笾饕a(chǎn)品的性質(zhì)如表5所示。
表4 催化裂化柴油回?zé)捛昂蟠呋瘎┑男再|(zhì)Table 4 Catalyst properties before and after catalytic cracking diesel recycling
由表5可知,穩(wěn)定汽油中飽和烴含量有所增加,由7.20%(φ)增至7.82%(φ);烯烴含量有所增加,由16.4%(φ)增至20.3%(φ);芳烴含量顯著增加,由20.97%(φ)增至33.02%(φ);苯含量增加,由0.81%(φ)增至0.88%(φ)。研究法辛烷值由89.6提高到90.8。液化氣中丙烯含量降低,氫轉(zhuǎn)移指數(shù)(異丁烷/異丁烯比值)由3.55升至4.05,氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)增加,說明催化劑活性控制較好,油品中烯烴含量減少。催化裂化柴油密度增大、油漿密度減小,說明催化裂化柴油回?zé)捄蟠呋鸦磻?yīng)深度降低,導(dǎo)致柴油組分變重,油漿組分變輕,可進(jìn)一步提高反應(yīng)苛刻度。
催化裂化柴油回?zé)捛昂笾饕a(chǎn)品分布如表6所示。由表6可知,在裝置加工量和摻入減壓渣油的比例基本一致的情況下,按照0.35%(w)的比例回?zé)挻呋鸦裼?,物料平衡出現(xiàn)變化:穩(wěn)定汽油收率提高,由41.05%(w)提高至44.10%(w);柴油收率降低,由21.50%(w)降至17.90%(w);液化氣收率由19.01%(w)提高至20.02%(w);干氣收率由3.53%(w)提高至3.88%(w);生焦收率由9.15%(w)降至8.36%(w);油漿收率和損失基本持平。
表5 催化裂化柴油回?zé)捛昂笾饕a(chǎn)品的性質(zhì)Table 5 Product properties before and after catalytic cracking diesel recycling
表6 催化裂化柴油回?zé)捛昂笾饕a(chǎn)品的分布Table 6 Product distribution before and after catalytic cracking diesel recycling
1)催化裂化裝置回?zé)挻呋鸦裼秃螅褪章屎鸵夯瘹馐章侍岣?、柴油收率降低,?shí)現(xiàn)了增產(chǎn)高附加值產(chǎn)品和壓減柴油的目的。
2)催化裂化裝置回?zé)挻呋鸦裼秃?,穩(wěn)定汽油中苯含量由0.81%(w)增至0.88%(w),芳烴含量由20.97%(w)增至33.02%(w),研究法辛烷值提高1.2,說明回?zé)挻呋鸦裼陀行岣吡似偷男镣橹怠?/p>
3)回?zé)挻呋鸦裼偷倪^程中,工藝條件有所變化,反應(yīng)溫度提高,催化劑活性增強(qiáng),說明回?zé)挻呋鸦裼托枰扇≥^苛刻的工藝條件,提高反應(yīng)深度。