劉順當(dāng)
(西山煤電(集團(tuán))有限公司 屯蘭選煤廠,山西 古交 030206)
選煤廠是對(duì)工作面原煤進(jìn)行再處理的場(chǎng)所,隨著工作面采煤效率的提升及不同行業(yè)對(duì)精煤的要求不同,對(duì)選煤廠的洗選能力提出了更高的要求。傳統(tǒng)選煤系統(tǒng)主要以繼電器控制為主,期間還需大量人力參與其中。選煤廠生產(chǎn)環(huán)境相對(duì)惡劣,要求選煤廠安全、可靠生產(chǎn)[1]。為提升選煤廠的安全性和可靠性,本文以某選煤廠為例建立監(jiān)控系統(tǒng),以達(dá)到提升其自動(dòng)化生產(chǎn)能力、監(jiān)測(cè)選煤廠各設(shè)備實(shí)施運(yùn)行參數(shù)的目的。
實(shí)現(xiàn)選煤廠的自動(dòng)化生產(chǎn),提升其可靠性和穩(wěn)定性,應(yīng)掌握該選煤廠的選煤工藝和相關(guān)設(shè)備性能。某選煤廠的選煤方式為重介質(zhì)選煤,根據(jù)煤炭顆粒的密度不同對(duì)其進(jìn)行分層處理,從而達(dá)到選煤的目的,較其他選煤方式更具有廣泛的適用性,且可提高精煤的產(chǎn)率。
根據(jù)選煤生產(chǎn)中的不同流程,可將選煤控制系統(tǒng)分為原煤分級(jí)系統(tǒng)、塊煤分選系統(tǒng)、末煤分選系統(tǒng)、粗煤泥分選系統(tǒng)、浮選系統(tǒng)以及煤泥水處理系統(tǒng)[2]。不同流程對(duì)應(yīng)分選設(shè)備如表1所示。
表1 選煤工藝及對(duì)應(yīng)設(shè)備類型
結(jié)合某選煤廠的分系統(tǒng)及涉及到的關(guān)鍵設(shè)備,對(duì)選煤廠各分選系統(tǒng)的工藝流程進(jìn)行優(yōu)化改造,最終實(shí)現(xiàn)了對(duì)選煤廠中各工藝流程及各設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的集中監(jiān)測(cè)控制和分散控制。監(jiān)控系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)思路為:以PLC為核心,基于以太網(wǎng)通信技術(shù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)及故障信息進(jìn)行監(jiān)測(cè),并為上位機(jī)配置一臺(tái)工業(yè)計(jì)算機(jī)和相應(yīng)數(shù)量的液晶顯示器,從而實(shí)現(xiàn)監(jiān)控和數(shù)據(jù)信息的記錄?;谶x煤廠監(jiān)控系統(tǒng)主要完成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全保護(hù)和重介液密度的控制,從而達(dá)到降低選煤廠生產(chǎn)成本和作業(yè)人員勞動(dòng)強(qiáng)度、提高選煤廠經(jīng)濟(jì)效益的目的[3]。在上述分析的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)如圖1所示的選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)原理圖。
圖1 選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)原理框圖
如圖1所示,選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)分為現(xiàn)場(chǎng)分系統(tǒng)層、數(shù)據(jù)通訊層以及上位機(jī)監(jiān)測(cè)層。其中,現(xiàn)場(chǎng)分系統(tǒng)主要是選煤廠各工藝流程的分系統(tǒng)和PLC下位機(jī)控制系統(tǒng);數(shù)據(jù)通訊層包括工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)、光纜終端盒、光纖網(wǎng)等數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備;上位機(jī)監(jiān)測(cè)層為上位機(jī)控制系統(tǒng)和相關(guān)上位機(jī)計(jì)算機(jī)、顯示儀、工程師站和數(shù)據(jù)站等。
根據(jù)選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)思路,完成對(duì)選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)。
監(jiān)控系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)主要是基于PLC完成對(duì)各級(jí)設(shè)備的電氣監(jiān)控,所需監(jiān)控的設(shè)備包括普通設(shè)備、軟啟動(dòng)設(shè)備、變頻控制設(shè)備、皮帶輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)、電動(dòng)平板閘門和電動(dòng)閥。本節(jié)著重完成監(jiān)控系統(tǒng)中PLC控制系統(tǒng)的組態(tài)設(shè)計(jì),完成對(duì)不同監(jiān)測(cè)對(duì)象對(duì)應(yīng)的PLC的輸入/輸出點(diǎn)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。
其中,普通設(shè)備電氣控制主要是基于PLC對(duì)普通設(shè)備的電機(jī)啟動(dòng)、電機(jī)換向以及電機(jī)停止等動(dòng)作的控制,控制回路中包括低壓交流接觸器、低壓斷路器和綜合保護(hù)器等。一般地,選煤廠中的分級(jí)篩、脫介脫水篩、重介質(zhì)旋流器、弧形篩以及脫泥篩等設(shè)備均屬于普通設(shè)備,對(duì)應(yīng)控制回路中包含有5個(gè)數(shù)字量輸入點(diǎn)。
軟啟動(dòng)設(shè)備主要指選煤廠中的重負(fù)荷啟動(dòng)設(shè)備和相關(guān)大功率設(shè)備,為實(shí)現(xiàn)對(duì)選煤廠電網(wǎng)的保護(hù),并達(dá)到節(jié)能的目的,實(shí)現(xiàn)大功率及重載設(shè)備的軟啟動(dòng)控制,對(duì)應(yīng)控制回路中包含有6個(gè)數(shù)字量輸入點(diǎn)和1個(gè)數(shù)字量輸出點(diǎn)[4]。對(duì)應(yīng)軟啟動(dòng)設(shè)備的電氣控制原理如圖2所示。
圖2 軟啟動(dòng)設(shè)備的電氣控制原理圖
變頻控制設(shè)備主要指選煤廠的泵類設(shè)備,由于泵類設(shè)備不具備自動(dòng)調(diào)速功能,僅依靠閥門對(duì)其進(jìn)行控制導(dǎo)致其大部分工況下均在高速狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn),從而造成大量電能的浪費(fèi)。為此,基于PLC和變頻器實(shí)現(xiàn)對(duì)泵類設(shè)備的變頻控制,對(duì)應(yīng)控制回路中包含有7個(gè)數(shù)字量輸入點(diǎn)、1個(gè)模擬量輸入點(diǎn)和輸出點(diǎn)。
皮帶運(yùn)輸機(jī)為選煤廠的主要運(yùn)輸設(shè)備,在實(shí)際生產(chǎn)過程中因外力、張力以及安裝等外界因素容易導(dǎo)致皮帶運(yùn)輸機(jī)出現(xiàn)跑偏的現(xiàn)象。因此,選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的主要功能是對(duì)皮帶運(yùn)輸機(jī)的跑偏故障進(jìn)行監(jiān)測(cè),將現(xiàn)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)到的跑偏信號(hào)傳送至PLC中,并發(fā)出報(bào)警信號(hào)。同理,刮板輸送機(jī)主要監(jiān)測(cè)其是否出現(xiàn)斷鏈等故障,并對(duì)發(fā)生異常的工況進(jìn)行及時(shí)停機(jī)處理。針對(duì)刮板輸送機(jī)與帶式輸送機(jī)的需求,為其對(duì)應(yīng)電氣監(jiān)控系統(tǒng)配置8個(gè)數(shù)字量輸入信號(hào)、2個(gè)數(shù)字量輸出信號(hào)(輸出回路信號(hào)、報(bào)警回路信號(hào))。
針對(duì)上述一系列的選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的控制需求,分別為系統(tǒng)選用S7-300PLC控制器,為上位機(jī)和下位機(jī)配置100 Mb/s的以太網(wǎng)交換機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。
本方案選用STEP7 Micro/Win對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)的軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)。根據(jù)控制需求,完成對(duì)CPU、主站、遠(yuǎn)程站、以太網(wǎng)IP地址的配置[5]。要求所設(shè)計(jì)的監(jiān)控系統(tǒng)軟件具備如下功能:①將現(xiàn)場(chǎng)采集到的模擬信號(hào)傳輸給PLC后對(duì)其進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,以備后續(xù)計(jì)算使用;②要求監(jiān)控系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)選煤廠設(shè)備的全自動(dòng)控制和現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制,并達(dá)到節(jié)能的效果;③要求監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備采用順序控制的方式,啟動(dòng)時(shí)從后向前啟動(dòng),停機(jī)時(shí)采用從前向后的方式。塊煤分選系統(tǒng)的工作為選煤廠的關(guān)鍵流程,其對(duì)應(yīng)的程序流程如圖3所示。
圖3 塊煤分選系統(tǒng)程序流程圖
此外,要求選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)人機(jī)界面還可顯示工藝流程圖和其他功能畫面(包括報(bào)警畫面、報(bào)表畫面和變量趨勢(shì)畫面等)。人機(jī)界面中的變量趨勢(shì)畫面如圖4所示。
圖4 變量趨勢(shì)界面
該監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)某選煤廠實(shí)際運(yùn)行后,選煤廠所有分系統(tǒng)的可靠性大大提升,且對(duì)故障的定位和處理效率更高。與原選煤廠相比,選煤廠配置監(jiān)控系統(tǒng)后,對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的啟停耗時(shí)由無監(jiān)控系統(tǒng)下的80 min縮短為40 min;系統(tǒng)的停機(jī)時(shí)長(zhǎng)由22 h縮短為2.5 h;系統(tǒng)的絕對(duì)耗能由10.7 kWh/t降低為8.6 kWh/t。
為進(jìn)一步提升選煤廠的自動(dòng)化程度和洗選生產(chǎn)能力,本文完成對(duì)選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用,具體總結(jié)如下:
(1) 以PLC為核心建立選煤廠的監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)選煤廠各級(jí)別設(shè)備電氣控制的節(jié)能性、可靠性和穩(wěn)定性。
(2) 基于以太網(wǎng)通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)了上位機(jī)與下位機(jī)的通信,并實(shí)時(shí)顯示選煤廠的工藝流程和其他功能。
(3) 經(jīng)實(shí)踐表明,某選煤廠應(yīng)用該監(jiān)控系統(tǒng)后系統(tǒng)啟停時(shí)長(zhǎng)、故障停機(jī)時(shí)長(zhǎng)以及系統(tǒng)的耗能明顯降低,具有實(shí)際意義。