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供水系統(tǒng)原水管與清水管切換實(shí)例分析

2021-03-18 03:37曹建江倪杭娟童佳佳侯寶芹
凈水技術(shù) 2021年3期
關(guān)鍵詞:渾濁度余氯次氯酸鈉

曹建江,倪杭娟,李 綱,童佳佳,侯寶芹

(杭州蕭山供水有限公司,浙江杭州 311203)

為積極配合某市城市建設(shè),該市A水廠即將關(guān)停,為保障其供水范圍用戶的正常供水,需由臨近B水廠進(jìn)行供水。將B水廠出廠管與A水廠出廠管聯(lián)通的替代方案有2種:方案一是新建1根DN1200清水管,長(zhǎng)約2 km,供水規(guī)模為10萬(wàn)t/d;方案二是利用A水廠現(xiàn)有DN1200原水管,采取一定措施后轉(zhuǎn)換成清水管,并新建500 m DN1200清水管,將B水廠出廠泵房與原水管連通。其中,對(duì)DN1200原水管采取的措施有:(1)進(jìn)行內(nèi)襯翻新處理;(2)縮徑內(nèi)穿PE拖拉管;(3)綜合評(píng)估承壓漏水情況,采取清理消毒措施。

經(jīng)綜合比較,方案一新建1根管道,投資成本大,耗時(shí)長(zhǎng),施工段車流量極大,在主車道內(nèi)施工會(huì)極大影響交通,且施工安全性差;方案二利用原有管道進(jìn)行翻新處理,投資成本較小,但施工期間會(huì)影響城區(qū)正常供水。方案二的幾種方法中,縮徑內(nèi)穿PE拖拉管同樣施工難度大,且會(huì)縮小管位;相對(duì)而言采取合理清理消毒措施投資最節(jié)省,B水廠出廠水沖洗消毒原水管后可作為A水廠原水進(jìn)行處理,A水廠既不會(huì)中斷生產(chǎn),城區(qū)供水水質(zhì)水量又有保證。綜合考慮,優(yōu)選浸泡消毒措施,采用原水管功能轉(zhuǎn)換,有節(jié)省投資、不影響城區(qū)供水等諸多優(yōu)點(diǎn)。

原水管內(nèi)壁有較多淡水殼菜等生物,轉(zhuǎn)換成清水管使用將極大影響水質(zhì)的安全性,沖洗消毒風(fēng)險(xiǎn)的把控及沖洗效果成為改造的關(guān)鍵問(wèn)題。在我國(guó),淡水殼菜原發(fā)于南方的珠江及長(zhǎng)江中下游流域[1]。近幾年,淡水殼菜隨水流沿調(diào)水渠道入侵到我國(guó)的其他地區(qū)[2-4],如南水北調(diào)干線、調(diào)蓄水庫(kù)區(qū)等區(qū)域配套工程等,均出現(xiàn)了不同程度的淡水殼菜入侵滋生問(wèn)題。淡水殼菜有較大危害:首先,影響工程及機(jī)械運(yùn)行安全,新陳代謝產(chǎn)物[5]引起化學(xué)腐蝕和足絲附著的物理侵蝕會(huì)導(dǎo)致輸水通道混凝土保護(hù)層脹裂、剝落而造成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、機(jī)械異常等潛在危險(xiǎn);其次,污染水體環(huán)境,淡水殼菜代謝消耗溶解氧,排出氨氮和營(yíng)養(yǎng)鹽,增大了水體富營(yíng)養(yǎng)化風(fēng)險(xiǎn),死亡的個(gè)體腐爛、發(fā)臭,污染水體[6],加劇水質(zhì)惡化。

本研究通過(guò)淡水殼菜類消殺及次氯酸鈉投加等實(shí)驗(yàn)室小試及生產(chǎn)性試驗(yàn)驗(yàn)證,順利把控原水輸送管轉(zhuǎn)換為清水管的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),成功實(shí)施該案例,為日后長(zhǎng)距離原水管的功能轉(zhuǎn)換以及同行提供行之有效的實(shí)例。

1 實(shí)驗(yàn)室模擬消殺試驗(yàn)

1.1 試劑與儀器

次氯酸鈉消毒液(有效氯10%)、濁度儀(哈希2 100 N)、余氯儀(哈希PCⅡ)、便攜式溶氧儀(哈希HQ30 d)、ICP-MS(賽默飛世爾iCAP Q)、粉末活性炭(寧夏光華牌)。

1.2 方法

1.2.1 浸泡試驗(yàn)

原水管中的淡水殼菜吸附力強(qiáng),死亡后會(huì)腐敗并產(chǎn)生惡臭,不易清除。使用高、低濃度的次氯酸鈉溶液浸泡管材內(nèi)壁,靜置約1個(gè)月后,發(fā)現(xiàn)淡水殼菜在3 d后開始死亡,10 d后出現(xiàn)酸臭,浸泡液亦呈黑色,而此時(shí)仍無(wú)淡水殼菜脫落現(xiàn)象。為避免后期難以對(duì)管內(nèi)淡水殼菜進(jìn)行沖洗清除,改用流水浸泡試驗(yàn)。采用臨近B水廠出廠水流水浸泡原水管內(nèi)的淡水殼菜,結(jié)果表明,3 d出現(xiàn)開口,4 d開始?xì)と夥蛛x,5 d開始松動(dòng)與肉質(zhì)腐爛,20 d之后腐肉基本浸泡沖洗干凈。

1.2.2 次氯酸鈉投加小試試驗(yàn)

采用在原水中加入不同濃度的次氯酸鈉溶液,原水流經(jīng)切換管段約0.5 h,模擬放置0.5 h后的余氯量即為進(jìn)入A廠的原水,檢測(cè)加入聚合氯化鋁混凝沉淀后的沉后水的總氯和余氯值,結(jié)果如表1所示。

表1 次氯酸鈉投加小試結(jié)果Tab.1 Test Results of Sodium Hypochlorite Dosing

小試試驗(yàn)結(jié)果表明,10%次氯酸鈉投加約30 kg/kt的沖洗消毒效果較好,為后續(xù)原水管沖洗生產(chǎn)性試驗(yàn)提供參考。在切換的DN1200原水管中加入10%次氯酸鈉,浸泡原水管內(nèi)淡水殼菜類,使得A廠原水總氯在2.0 mg/L以內(nèi),無(wú)需二次加氯,出廠總氯在1.2 mg/L以內(nèi),可保證出廠水水質(zhì)。

2 改造實(shí)施方案及路線設(shè)計(jì)

改造項(xiàng)目主要包括原水管與清水管連接、原水管及清水管管道試壓以及原水管消毒沖洗3部分內(nèi)容。

其中,原水管沖洗消毒至關(guān)重要,將采用沖擊式?jīng)_洗法及動(dòng)態(tài)浸泡式消殺法處理原水管。主要分為4個(gè)階段:(1)清水平穩(wěn)沖洗階段,用清水平穩(wěn)沖洗原水管持續(xù)4 d,平均流量約2 400 m3/h,管徑為1.2 m,流速約為0.6 m/s,主要采用鄰近B水廠的出廠水小流量沖洗,因管道內(nèi)原輸送原水,渾濁度較高,淡水殼菜類生物較多,進(jìn)水流量不宜開啟過(guò)大,目的為沖出管道內(nèi)積泥及管壁少量淡水殼菜;(2)高流速間歇沖擊式?jīng)_洗階段,持續(xù)約13 d,受限于設(shè)備揚(yáng)程及A廠用水量較小,平均流量約為4 000 m3/h,管徑為1.2 m,流速約為1.0 m/s,目的為通過(guò)相對(duì)高流速?zèng)_擊式?jīng)_洗,以加快清除管壁淡水殼菜類物質(zhì);(3)高濃度次氯酸鈉沖洗消毒階段,采用原水作為A廠原水時(shí),管內(nèi)投加約3.0 kg/kt高濃度次氯酸鈉,轉(zhuǎn)換為清水為A廠原水時(shí),內(nèi)加注約1.5 kg/kt次氯酸鈉溶液,共持續(xù)3 d,再用30 kg/kt高濃度次氯酸鈉溶液浸泡約36 h,強(qiáng)力悶管、浸泡并沖洗,目的為通過(guò)次氯酸鈉降低淡水殼菜的足絲能力,清除管內(nèi)深度黏牢的淡水殼菜類等其他微生物;(4)并網(wǎng)運(yùn)行水質(zhì)保障階段,水質(zhì)檢測(cè)及時(shí)跟蹤,確保并網(wǎng)后管網(wǎng)水質(zhì)安全。

DN1200原水管沖洗后,水樣經(jīng)常規(guī)工藝處理達(dá)標(biāo)后供應(yīng)用戶;高濃度浸泡消毒水,從沉淀池排到污水池,再排往B水廠排泥水調(diào)節(jié)池,經(jīng)濃縮池、平衡池等排泥水工藝處理后外排,消除高濃度消毒水對(duì)周圍環(huán)境污染的不利風(fēng)險(xiǎn)。

3 改造的前期準(zhǔn)備及實(shí)施

3.1 管線聯(lián)通

為有效落實(shí)DN1200原水管轉(zhuǎn)為清水管,實(shí)現(xiàn)A廠關(guān)停后,其供水區(qū)域的供水暢通,前期需落實(shí)拆遷事宜。(1)綜合評(píng)定管道再利用:將A廠附近DN1200原水管道轉(zhuǎn)換清水管再利用,其余原水管水量通過(guò)閥門組調(diào)節(jié)實(shí)行分流,為后期二水廠和B水廠的原水供應(yīng)做保障,以鄰近社區(qū)管道遷改為契機(jī),將該段原水管材實(shí)施升級(jí),內(nèi)增設(shè)閥門組,以便后期管網(wǎng)切換。(2)有效彌補(bǔ)供水產(chǎn)能缺口:解決A廠停產(chǎn)后引起的供水產(chǎn)能不足問(wèn)題,打通主管管網(wǎng)供水節(jié)點(diǎn),有效緩解供水壓力。(3)高效發(fā)揮鄰近B廠產(chǎn)能:對(duì)接協(xié)調(diào)規(guī)劃、交警、河道處等多個(gè)部門,完成B廠門口DN1600清水管的鋪設(shè),為后續(xù)原水管的連接奠定基礎(chǔ)。(4)確保供水質(zhì)量,多點(diǎn)實(shí)施:原水管功能轉(zhuǎn)換,B水廠內(nèi)需實(shí)施原水管與清水管的連通管,并完成管道破除鋪設(shè),實(shí)現(xiàn)原水管與清水管的貫通,為避免原水污染清水而引起水質(zhì)事故,對(duì)相應(yīng)管道實(shí)施物理隔離。

3.2 生產(chǎn)運(yùn)行把控

廠內(nèi)運(yùn)行參數(shù)需嚴(yán)格把控:(1)嚴(yán)格調(diào)控濾池反沖洗周期、水量及加藥參數(shù)、沉淀池的清洗等,做好沉淀池前端濾網(wǎng)上淡水殼菜類的清除,并在清水池出口安裝濾網(wǎng),及時(shí)清理,以攔截管內(nèi)極少量的淡水殼菜類,防止堵塞水表;(2)以B水廠有效氯為0.5~0.8 mg/L的清水作為廠內(nèi)原水,短時(shí)高流速?zèng)_洗,經(jīng)水廠常規(guī)工藝處理后,作為飲用水進(jìn)入供水管網(wǎng),并在進(jìn)水口設(shè)濾網(wǎng)攔截,以沖洗管內(nèi)積泥和消殺原水管內(nèi)壁附著生物;(3)A廠停運(yùn)期間,制定互聯(lián)互通方案,采購(gòu)過(guò)濾器、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)隧道施工方;(4)采用30 mg/L有效氯浸泡原水管,并高流速?zèng)_洗;(5)并網(wǎng)前對(duì)管道過(guò)濾器進(jìn)行反沖洗,直至淡水殼菜類消除。

3.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與把控

原水管轉(zhuǎn)換為清水管可能造成的風(fēng)險(xiǎn)是水質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)及爆管風(fēng)險(xiǎn)。水質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)開展淡水殼菜類浸泡試驗(yàn)、次氯酸鈉投加小試等模擬試驗(yàn),以觀察淡水殼菜開口死亡、脫殼、腐爛的時(shí)間節(jié)點(diǎn),可有效指導(dǎo)原水管的消毒、沖洗方式;同時(shí),做好A廠原水臭和味、渾濁度等重點(diǎn)關(guān)注的水質(zhì)指標(biāo)檢測(cè),以確認(rèn)原水進(jìn)廠的時(shí)間節(jié)點(diǎn),為降氯減礬提供技術(shù)指導(dǎo)。沖洗消毒過(guò)程中引起水質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)可能的因素:(1)渾濁度升高,因管壁沖刷導(dǎo)致水混;(2)原水管壁淡水殼菜脫落可能引起的臭味問(wèn)題。通過(guò)A廠內(nèi)原水及過(guò)程水渾濁度、余氯、臭和味、鐵、錳、溶解氧等檢測(cè),以判斷管內(nèi)沖洗情況,通過(guò)水質(zhì)的及時(shí)監(jiān)控,采取降氯、投炭等相應(yīng)措施把控水質(zhì)。為防止DN1200原水管產(chǎn)生爆管,安裝壓力表,通過(guò)關(guān)停A水廠原水管后進(jìn)行測(cè)壓為0.08 MPa,切換閥門注入B水廠清水測(cè)壓為0.31 MPa,且連接處無(wú)漏水及降壓較小,表明爆管風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。后續(xù)加強(qiáng)管線巡查,聽漏修漏,減少爆管風(fēng)險(xiǎn)。

3.4 應(yīng)急措施及實(shí)施

項(xiàng)目實(shí)施中因施工原因,采用B廠清水沖洗DN1200原水管期間,切換為錢塘江原水流經(jīng)DN1200原水管,使用時(shí)間為1 d。但因管內(nèi)有盲管處,再次啟用B廠清水沖洗DN1200原水管后,管內(nèi)將滯留約18 d的死水會(huì)導(dǎo)致A廠原水腐臭發(fā)黑,針對(duì)該情況采取活性炭投加應(yīng)急預(yù)案,在反應(yīng)池口投加10 kg/kt粉末活性炭,持續(xù)4 h,原水正常后,停止加炭。

4 改造實(shí)施效果

沖洗效果主要通過(guò)水質(zhì)指標(biāo)以及管道內(nèi)淡水殼菜類脫落情況來(lái)驗(yàn)證。消毒沖洗階段水質(zhì)情況分析如下。

4.1 渾濁度及余氯情況

沖洗初期A廠內(nèi)原水渾濁度和余氯變化趨勢(shì)如圖1所示。(1)渾濁度情況:當(dāng)DN1200原水管輸送鄰近B水廠清水約70 min時(shí),A廠內(nèi)原水渾濁度由20 NTU升高為170 NTU;約86 min后,達(dá)到最高為389 NTU,原水中臭味加重,藻腥味及腥臭味為4級(jí),后續(xù)逐漸下降;經(jīng)10 h,降低為1.5 NTU左右。渾濁度升高主要是因流量加大過(guò)快,管內(nèi)沖刷較大。當(dāng)渾濁度降低約2.5 NTU時(shí),1#平流沉淀池逐漸停止加礬;當(dāng)渾濁度飆升時(shí),恢復(fù)加礬,當(dāng)渾濁度下降為2 NTU左右,4個(gè)沉淀池均停止加礬,觀察一段時(shí)間水質(zhì)情況基本穩(wěn)定。(2)消除鋁超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):因渾濁度過(guò)低可能導(dǎo)致加礬量增多,引起鋁超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)對(duì)原水、濾后水和出廠水鋁進(jìn)行檢測(cè),分別為0.018、0.075、0.065 mg/L,遠(yuǎn)低于國(guó)標(biāo)限值0.2 mg/L,消除了鋁超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn),后續(xù)停止加礬,水質(zhì)基本穩(wěn)定。(3)余氯情況:沖洗約2 h后明顯檢測(cè)到廠內(nèi)原水中余氯為0.3 mg/L,A廠將停止投加一道氯,在大約3 h后,余氯基本維持在0.45 mg/L左右,表明第一階段原水管外壁已初步清洗。

圖1 沖洗初期A廠內(nèi)原水渾濁度和余氯變化趨勢(shì)Fig.1 Change Trend of Turbidity of Raw Water and Residual Chlorine in Plant A at the Beginning of Washing

為觀察整體變化趨勢(shì),按每日平均值繪制渾濁度和余氯變化趨勢(shì),如圖2所示。

圖2 渾濁度與總氯整體變化趨勢(shì)Fig.2 Overall Trend of Turbidity and Total Chlorine

由圖2可知,采用B水廠清水沖洗后,約14 h降低為1 NTU以下;后期高流速反復(fù)沖洗后,在高流速?zèng)_洗階段渾濁度仍有上升,基本維持在2 NTU左右;廠內(nèi)停止加礬,16 d后在流速基本在1.0 m/s,渾濁度基本維持在0.1 NTU以下。在B廠清水管內(nèi)進(jìn)行加氯,加氯量基本維持在1.5 kg/kt,A廠原水渾濁度降至2 NTU以下,停止加礬,3.5 h左右原水渾濁度由約40 NTU降為1 NTU以下。相比于第1 d清水沖洗,縮短了10.5 h,A廠原水臭和味為0級(jí);運(yùn)行第6 d時(shí),A廠原水余氯基本在0.65 mg/L,和B廠出廠水余氯0.75 mg/L相差甚微,管內(nèi)余氯基本穩(wěn)定,說(shuō)明管中耗氯性物質(zhì)基本消耗;運(yùn)行第18 d,原水管內(nèi)投加3.0 kg/kt的次氯酸鈉;運(yùn)行第21 d,清水管內(nèi)投加1.5 kg/kt使得A廠原水總氯在2.0 mg/L左右,濾后水在1.5 mg/L以內(nèi),出廠水總氯在1.2 mg/L以內(nèi),廠內(nèi)停止一道和二道氯投加,維持出廠水余氯在0.6~1.0 mg/L。以上臭和味及余氯、渾濁度指標(biāo)表明,原水管內(nèi)大顆粒污垢已基本清理。后期對(duì)A廠原水高濃度次氯酸鈉悶管及沖刷,黏牢在管壁中的淡水殼菜類物質(zhì)可得到有效沖刷。

4.2 其他水質(zhì)指標(biāo)影響

因原水管材主要為鋼管,間歇采用錢塘江原水及B廠清水的切換沖洗管道及次氯酸鈉消毒等因素,考慮監(jiān)控鐵、錳、pH、溶解氧等水質(zhì)指標(biāo)的影響。通過(guò)對(duì)原水及沉淀水鐵錳檢測(cè),結(jié)果表明:僅在切換為錢塘江原水時(shí),A廠內(nèi)原水鐵平均濃度為0.25 mg/L,錳平均濃度為0.1 mg/L,原水切換為B廠清水時(shí),A廠內(nèi)原水及出廠水鐵、錳均<0.05 mg/L,遠(yuǎn)小于生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)限值,無(wú)鐵錳升高風(fēng)險(xiǎn);并對(duì)pH、溶解氧進(jìn)行檢測(cè),高流速?zèng)_洗后,渾濁度升高導(dǎo)致原水中溶解氧開始下降,間斷沖洗后溶解氧有一定的升高趨勢(shì),后續(xù)基本穩(wěn)定,滿足地表水Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)7.5 mg/L以上;pH前期變化趨勢(shì)不明顯,但稍有偏酸性的趨勢(shì),主要原因是管中淡水殼菜類仍有附著,且余氯的浸泡會(huì)使淡水殼菜類物質(zhì)死亡,導(dǎo)致水環(huán)境偏酸性,隨著沖洗的持續(xù)進(jìn)行,運(yùn)行18 d后,pH值略有升高,基本維持在7.2左右,滿足生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)限值7.5~8.5。

4.3 淡水殼菜脫落情況

考慮到初期沖入沉淀池的污染物較多,采取不定期對(duì)反應(yīng)沉淀池濾網(wǎng)進(jìn)行一次排空清洗。通過(guò)觀察A廠內(nèi)沉淀池濾網(wǎng)中淡水殼菜類脫落情況,發(fā)現(xiàn):運(yùn)行到第3 d,濾網(wǎng)上無(wú)淡水殼菜類;第4 d,濾網(wǎng)上有少量淡水殼菜;第6 d,明顯增多且殼肉一體,攔截物多為淡水殼菜,少量蛤蜊;第12 d,殼肉分離;第20 d,基本為空殼;第21 d,濾網(wǎng)中極少量空殼;第22 d,觀察原水管內(nèi)壁基本無(wú)殼。

4.4 并網(wǎng)供水效果

供水方式采取小區(qū)域、小流量供水,水質(zhì)穩(wěn)定后,逐步增大出水流量,降低安全隱患;加密監(jiān)控并網(wǎng)后管網(wǎng)水質(zhì)情況,實(shí)時(shí)反饋水質(zhì)情況,保障DN1200功能性轉(zhuǎn)換的水質(zhì)安全。如表2所示,并網(wǎng)后區(qū)域內(nèi)近2周的管網(wǎng)水質(zhì)檢測(cè)表明,水質(zhì)正常,未接到熱線投訴。

表2 試驗(yàn)管網(wǎng)水水質(zhì)Tab.2 Water Quality in Pipe Network for Experiment

5 結(jié)論

本次DN1200原水管功能轉(zhuǎn)換,是一次供水行業(yè)的新突破,本工程也是一項(xiàng)投入小、見效快的惠民工程。A廠原常規(guī)工藝出水將大部分升級(jí)為B廠深度水工藝出水,提升中心城區(qū)百姓飲水的滿意度,供水格局上也有了新升級(jí),總結(jié)如下。

(1)充分做好前期管道聯(lián)通,采取淡水殼菜類浸泡及生產(chǎn)性試驗(yàn),結(jié)果表明,采取30 kg/kt 10%次氯酸鈉浸泡原水管,對(duì)淡水殼菜消殺效果較好。

(2)有效跟蹤A廠原水、過(guò)程水及出廠水水質(zhì),及時(shí)調(diào)整藥劑投加,沉后水出水在2 NTU以下時(shí),停止加礬,濾后水在1.5 mg/L以內(nèi),出廠水總氯在1.2 mg/L以內(nèi),廠內(nèi)停加一道和二道氯,維持出廠水余氯在0.6~1.0 mg/L,保障出水水質(zhì)安全。

(3)有效驗(yàn)證試驗(yàn),通過(guò)A廠內(nèi)淡水殼菜類的脫落情況及管網(wǎng)水質(zhì)及時(shí)跟蹤反饋情況,以檢驗(yàn)原水管轉(zhuǎn)換為清水管的效果。結(jié)果表明,沖洗22 d后原水管內(nèi)壁基本無(wú)淡水殼菜類,并對(duì)管網(wǎng)水臭和味、渾濁度等9項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)檢測(cè),結(jié)果均符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749—2006)限值要求。

(4)面對(duì)原水切換,盲管內(nèi)死水導(dǎo)致的突發(fā)情況,及時(shí)采取緊急措施。如反應(yīng)池前端投加10 kg/kt粉末活性炭,持續(xù)4 h后,原水無(wú)異味后停加粉炭;通過(guò)A廠內(nèi)濾池反沖洗后外排;用戶端消防栓外排,化驗(yàn)室連續(xù)檢測(cè)及時(shí)反饋,使悶管中死水得到有效處理。

(5)該工程節(jié)約運(yùn)行成本,如采用原管徑修復(fù),需費(fèi)用約為600萬(wàn)元,而采用原水管沖洗消毒方式,次氯酸鈉溶液消毒成本約為5萬(wàn)元。初步核算本次沖洗消毒重復(fù)計(jì)量水量為1 076 463.6 m3,排放水量共計(jì)130 997.2 m3,共計(jì)成本約40萬(wàn)元,節(jié)約成本約560萬(wàn)元。同時(shí),合理保留原管位,實(shí)現(xiàn)DN1200原水管的高效再利用,將是供水行業(yè)內(nèi)行之有效的原水管轉(zhuǎn)換為清水管的典型實(shí)例。

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供水管網(wǎng)余氯衰減模型及其影響因素分析
次氯酸鈉自動(dòng)精密加藥系統(tǒng)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠中的應(yīng)用
渾濁度和耗氧量對(duì)飲用水消毒的協(xié)調(diào)關(guān)系研究
廢次氯酸鈉的循環(huán)利用及其對(duì)乙炔裝置水耗的影響
自來(lái)水為什么不能直接飲用?
余氯檢測(cè)方法分析
供水管網(wǎng)余氯模擬及評(píng)價(jià)
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