史弋, 徐釗, 任天奇, 趙嬙, 陶晶, 崔炎炎
(北京博匯特環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆?北京 100102)
家禽屠宰廢水主要來自淋洗、 燙毛、 屠宰以及廠區(qū)地坪沖洗等環(huán)節(jié)[1]。 廢水中主要含有血液、 毛發(fā)、 油脂和糞便等, 通常呈紅褐色, 伴有血腥味。廢水污染物成分復(fù)雜, 具有有機(jī)物、 氨氮、 懸浮物含量高, 易腐敗, 水質(zhì)水量變化大等特點(diǎn)[2-3]。 如不經(jīng)過達(dá)標(biāo)處理直接排放, 會(huì)造成水生生物死亡、水質(zhì)惡化、 致病微生物大量繁殖、 危害水環(huán)境及人類健康[3]。 目前, 多數(shù)屠宰場(chǎng)廢水處理出水執(zhí)行GB 13457—92《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,由于該標(biāo)準(zhǔn)未對(duì)氮、 磷作出規(guī)定, 故處理設(shè)施一般不具備脫氮除磷能力[4]。 本文介紹了某家禽屠宰場(chǎng)提標(biāo)改造工程的工藝流程, 給出了主要構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù), 為家禽屠宰場(chǎng)廢水處理站提標(biāo)改造工程提供思路。
某屠宰場(chǎng)為家禽屠宰場(chǎng)(屠宰雞、 鴨), 原有廢水處理站設(shè)計(jì)處理能力為300 m3/d, 采用以接觸氧化法為主的生化工藝, 出水執(zhí)行GB 13457—92 中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 因屠宰能力增加以及當(dāng)?shù)卣?guī)劃不再將屠宰場(chǎng)排水納入市政下水道管網(wǎng), 出水水質(zhì)需達(dá)到GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)B 標(biāo)準(zhǔn), 故原有廢水處理設(shè)施已不能滿足現(xiàn)有需求。 對(duì)該家禽屠宰場(chǎng)廢水處理站進(jìn)行提標(biāo)改造, 改擴(kuò)建工程利用原有土建池體和部分設(shè)備, 拆除廢棄設(shè)施, 新建改良A2O 生化池1 座替換原有主生化工藝, 處理水量滿足現(xiàn)有廢水總量。
該屠宰場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)后的屠宰能力為30 000~40 000只/d。 廢水產(chǎn)生于脫毛、 屠宰、 沖洗等工段以及少量生活污水, 產(chǎn)生量為450 m3/d。 出水達(dá)到GB 18918—2002 中一級(jí)B 標(biāo)準(zhǔn), 結(jié)合企業(yè)運(yùn)行情況及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研結(jié)果, 確定設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1 所示。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality
原有主生化工藝為生物接觸氧化法, 生化出水不達(dá)標(biāo), 并且原工藝中采用斜管沉淀池, 池內(nèi)結(jié)構(gòu)復(fù)雜, 反沖洗時(shí)出水渾濁, 并且3~5 a 就需要更換斜管填料, 費(fèi)用較高。 因提標(biāo)改造要求, 原有設(shè)施已無法滿足現(xiàn)階段廢水處理的需求。
該家禽屠宰廢水富含油脂, 且進(jìn)水m(BOD5)/m(COD)≈0.29, 廢水的可生化性較差, 故先采用溶氣氣浮工藝去除油脂和懸浮物, 再采用水解酸化工藝提高廢水的可生化性; 生化池進(jìn)水m(BOD5)/m(TN) ≈8.4 >4, 廢水中碳源充足, 可利用其進(jìn)行生物脫氮; m(BOD5)/m(TP)≈56.7 ≥17, 可利用改良A2O 生化池厭氧、 缺氧和好氧交替的運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行生物除磷, 達(dá)到提標(biāo)改造的要求[5-6]。
圖1 改擴(kuò)建后廢水處理工藝流程Fig. 1 Process flow of wastewater treatment after reconstruction and expansion
改擴(kuò)建后整個(gè)廢水處理系統(tǒng)工藝流程見圖1。來水首先進(jìn)入粗格柵與集水池, 去除動(dòng)物內(nèi)臟等大顆粒污染物, 然后進(jìn)入初沉池去除密度較大的泥沙等雜質(zhì), 減少管道、 閥門堵塞和設(shè)備損壞。 隨后通過孔板格柵去除動(dòng)物毛發(fā)后匯入調(diào)節(jié)池內(nèi)調(diào)質(zhì)調(diào)量, 減小對(duì)后續(xù)處理構(gòu)筑物的沖擊負(fù)荷。 調(diào)節(jié)池廢水泵提至溶氣氣浮裝置去除油脂和懸浮物, 出水進(jìn)入水解酸化池, 將廢水中蛋白質(zhì)、 脂肪等大分子長(zhǎng)鏈有機(jī)物分解為易于被微生物直接利用的小分子有機(jī)物, 改善廢水可生化性。
隨后廢水進(jìn)入改良A2O 生化池, 進(jìn)一步去除有機(jī)物、 NH3-N 等目標(biāo)污染物, 利用內(nèi)部氣提裝置實(shí)現(xiàn)混合液回流及好氧內(nèi)回流[7], 此處混合液回流及好氧內(nèi)回流均利用氣提裝置實(shí)現(xiàn)大比倍回流,稀釋進(jìn)水污染物濃度。 其原理是: 由生化池曝氣主管引出單支管氣源作為動(dòng)力, 通過裝置表面均勻布?xì)庀到y(tǒng)來改變局部水體密度, 在特殊的池體結(jié)構(gòu)下, 提高充氣區(qū)的液面來定向推動(dòng)水體運(yùn)動(dòng), 通過調(diào)節(jié)布?xì)庀到y(tǒng)的通氣量可以直接影響混合液的回流比。 受處理水量及占地面積影響, 本工程不單獨(dú)設(shè)置沉淀池, 通過在曝氣區(qū)末端放置2 套沉淀模塊,實(shí)現(xiàn)澄清出水。 沉淀裝置內(nèi)部填充斜板填料, 上清液通過模塊中部出水槽出水, 污泥通過模塊下部泥斗滑落至池底, 定期采用氣提裝置排放剩余污泥,可節(jié)省污泥泵的使用, 大大節(jié)約能耗。 生化池出水經(jīng)好氧區(qū)末端沉淀裝置沉淀后再進(jìn)入消毒池, 消毒處理后達(dá)標(biāo)排放。
(1) 調(diào)節(jié)池。 1 座, 將原隔油池、 調(diào)節(jié)池、 混凝池和厭氧池合并為新調(diào)節(jié)池, 尺寸為8.3 m×5.8 m×4.5 m, 隔墻底部開長(zhǎng)條孔連通, HRT 為10 h。配備孔板式格柵, 格柵渠尺寸為2.5 m×1.5 m×1.5 m, 格柵網(wǎng)板孔徑為10 mm, 電機(jī)功率為0.75 kW。
(2) 溶氣氣浮裝置。 1 套, 由絮凝池、 溶氣系統(tǒng)、 釋放裝置、 刮沫機(jī)等組成。 外形尺寸為5.0 m×1.5 m×2.5 m, 單套處理能力為25 m3/h, 單套裝機(jī)功率為5.65 kW, 溶氣釋放壓力為0.5 MPa, 氣泡釋放尺寸小于10 μm, 絕干污泥產(chǎn)量為158.9 kg/d。 配套回流水泵、 空壓機(jī)、 排渣機(jī)、 溶氣系統(tǒng)等。
(3) 水解酸化池。 1 座, 將原有缺氧池和接觸氧化池合并為水解酸化池, 中間隔墻底部開長(zhǎng)條孔連通, 尺寸為9.1 m×5.8 m×4.5 m, HRT 為10.2 h。 配套沉淀模塊和氣提裝置2 套, 用于污泥的沉淀與定期排放, 沉淀模塊單套規(guī)格為4.5 m ×2.0 m, 沉淀區(qū)表面負(fù)荷為1.0 m3/(m2·h), 污泥產(chǎn)量為22.1 kg/d, 懸浮固體質(zhì)量濃度為2 800 mg/L。
(4) 改良A2O 生化池。 新建1 座, 尺寸為22.5 m×14.0 m×5.0 m, 有效水深為4.5 m, 有效容積為1 417.5 m3。 總HRT 為72.92 h, 其中厭氧區(qū)1 格, HRT 為2.64 h; 缺 氧 區(qū)2 格, HRT 為15.84 h; 曝氣區(qū)2 格, HRT 為54.44 h。 污泥回流比為1 倍, 硝化液回流比為13 倍, 好氧內(nèi)回流比為4 倍。 標(biāo)準(zhǔn)狀況下曝氣及氣提共需最大氧量為521.55 kg[O2]/h。 污泥負(fù)荷為0.222 kg[COD]/(kg[MLSS]·d), 剩余污泥量為47.3 kg/d, 懸浮固體質(zhì)量濃度為4 500 mg/L。
(5) 消毒池。 新建1 座, 與污泥池共壁, 尺寸為5.8 m×0.8 m×4.5 m。 采用次氯酸鈉消毒, 混合和接觸時(shí)間為0.98 h。
(6) 污泥儲(chǔ)池。 1 座, 將原有清水池和污泥儲(chǔ)池合并為新的污泥儲(chǔ)池, 尺寸為5.8 m×1.2 m×4.5 m, 中間隔墻底部開長(zhǎng)條孔連通。 池內(nèi)安裝潛水?dāng)嚢杵? 臺(tái), 葉片直徑為220 mm, 葉片轉(zhuǎn)速為960 r/min, 功率為0.37 kW。
(7) 污泥脫水機(jī)房。 1 座, 建筑物尺寸為10 m×6 m×6 m。 配置進(jìn)泥螺桿泵1 臺(tái), 功率為1.5 kW;疊螺脫水機(jī)1 臺(tái), 處理能力為12~24 kg[干污泥]/h, 功率為0.3 kW; 一體化PAM 自動(dòng)加藥裝置1套, 制備能力為2 ~10 kg/h, 裝機(jī)功率為2.166 kW; 水平螺旋輸送機(jī)1 套, 輸送能力為3 t/h, 螺旋直徑為220 mm, 長(zhǎng)度為6 m, 功率為1.1 kW。
該廢水處理改造工程于2019 年5 月建成,2019 年10 月~12 月平均進(jìn)出水情況如表2 所示。
表2 實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)Tab. 2 Actual influent and effluent water quality
由表2 可以看出, 對(duì)于含高濃度有機(jī)物和TN的屠宰廢水, 經(jīng)過預(yù)處理及改良A2O 生化處理后,脫氮除磷效果好, 出水各項(xiàng)指標(biāo)顯著低于設(shè)計(jì)值。
本項(xiàng)目改擴(kuò)建總投資為273.4 萬元, 運(yùn)行成本約為1.06 元/t。
(1) 采用溶氣氣浮-水解酸化-改良A2O 生化池-次氯酸鈉消毒的組合工藝處理某家禽屠宰廢水, 實(shí)測(cè)出水平均質(zhì)量濃度分別為: COD 51.43 mg/L、 BOD510.52 mg/L、 NH3-N 3.86 mg/L、 TN 7.83 mg/L、 TP 0.41mg/L、 SS 10.76 mg/L。 該工藝運(yùn)行穩(wěn)定, 耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng), 出水滿足GB 18918—2002 中的一級(jí)B 標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2) 家禽屠宰廢水中含有脂肪、 蛋白質(zhì)等大分子長(zhǎng)鏈有機(jī)物, 在生化池前設(shè)置水解酸化工序, 可將大分子有機(jī)物分解為利于微生物利用的小分子有機(jī)物, 大大提高后續(xù)生化處理單元的處理效率。
(3) 采用氣提裝置代替回流泵、 污泥排放泵,節(jié)約能耗, 運(yùn)行費(fèi)用較低, 噸水成本僅為1.06 元。