張 強(qiáng),孫 博,張 英,王 行,刁云鵬,于曉輝,陳國勇,張來星
(1.通化熱電有限責(zé)任公司,吉林 通化 134000;2.貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院,貴陽 550000;3. 國家能源集團(tuán)吉林龍華白城熱電廠,吉林 白城 137000;4. 國網(wǎng)吉林省電力有限公司電力科學(xué)研究院,長(zhǎng)春 130021;5. 國網(wǎng)吉林省電力有限公司,長(zhǎng)春 130028)
負(fù)荷異常波動(dòng)會(huì)影響機(jī)組的安全運(yùn)行和電網(wǎng)的穩(wěn)定性。某發(fā)電廠裝有2×210 MW超高壓燃煤供熱機(jī)組,汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠有限公司生產(chǎn)的GG160/N210-12.75/535/535型超高壓、一次再熱、單軸、雙缸雙排汽、雙抽式汽輪機(jī)。該廠2號(hào)機(jī)組于2019年6月進(jìn)行了大修,大修后由于燃燒煤質(zhì)多變,機(jī)組一直處于閥控方式運(yùn)行。2020年6月10日,2號(hào)機(jī)組再次啟動(dòng)并網(wǎng),汽輪機(jī)并網(wǎng)后機(jī)組多次發(fā)生負(fù)荷突增及突降的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
自2020年6月10日2號(hào)機(jī)組汽機(jī)并網(wǎng)后,機(jī)組出現(xiàn)多次負(fù)荷波動(dòng),選取2020年6月19日負(fù)荷波動(dòng)情況對(duì)事件進(jìn)行分析,2號(hào)機(jī)組負(fù)荷突增及突降時(shí),機(jī)組參數(shù)變化曲線見圖1,1、2、3為高壓調(diào)節(jié)閥GV2、GV3、GV4閥位輸出,4為主蒸汽流量,5為閥前壓力,6為GV3閥后壓力,7為GV2閥后壓力,8為機(jī)組負(fù)荷。
機(jī)組波動(dòng)期間,處于單閥控制閥控方式運(yùn)行。運(yùn)行人員以2 MW/min的速率改變數(shù)字式電液控制系統(tǒng)(digital electro-hydraulic control system,DEH)機(jī)組綜合閥位指令進(jìn)行升負(fù)荷操作,在緩慢升負(fù)荷的過程中,機(jī)組出現(xiàn)20 MW左右的升負(fù)荷階躍,隨即運(yùn)行人員又以2 MW/min的速率進(jìn)行減負(fù)荷操作,機(jī)組又出現(xiàn)了了20 MW左右的降負(fù)荷階躍。負(fù)荷突增及突降期間,綜合閥位指令及各閥門開度未見明顯變化,但4個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥門的后壓力均發(fā)生了變化,機(jī)組所有功率測(cè)點(diǎn)正常,負(fù)荷最大降幅達(dá)21.3 MW。
圖1 2號(hào)機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)時(shí)相關(guān)參數(shù)變化趨勢(shì)
通過調(diào)取機(jī)組歷史曲線,從機(jī)組負(fù)荷突變過程中主要運(yùn)行參數(shù)變化規(guī)律看,一方面每次負(fù)荷突變均包括兩個(gè)階段,分別為負(fù)荷突增和負(fù)荷突降,存在對(duì)應(yīng)關(guān)系;另一方面,在突變過程中各高壓調(diào)節(jié)閥門閥位指令及反饋未發(fā)現(xiàn)明顯變化,但在負(fù)荷突增過程中主蒸汽壓力小幅度降低,調(diào)節(jié)級(jí)壓力明顯升高,而在隨后負(fù)荷突降過程中主蒸汽壓力小幅度升高,調(diào)節(jié)級(jí)壓力明顯降低,表明汽輪機(jī)進(jìn)汽量實(shí)際發(fā)生了突變[1]。基于以上兩方面分析,初步判斷一個(gè)或多個(gè)調(diào)節(jié)閥門存在機(jī)械故障,可能為預(yù)啟閥行程過大或者傳動(dòng)部件配合間隙不合理。
1.2.1 多個(gè)調(diào)節(jié)閥門同時(shí)出現(xiàn)故障
機(jī)組主蒸汽控制原理示意圖見圖2,圖中MSV為高壓主蒸汽閥。機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)的過程中,GV1至GV4調(diào)節(jié)閥門后的壓力均出現(xiàn)了不同程度的波動(dòng),如果4個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥門同時(shí)出現(xiàn)問題,則最可能的原因?yàn)椋篋EH控制器與所有高壓調(diào)節(jié)門的伺服卡件之間的通訊發(fā)生了中斷故障;DEH控制站的主副控制器進(jìn)行的切換;DEH控制器發(fā)生故障,控制器停止工作。
圖2 機(jī)組主蒸汽控制原理示意圖
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)對(duì)DEH的控制器運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,并調(diào)取事件期間4個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥的歷史曲線,發(fā)現(xiàn)機(jī)組運(yùn)行期間各調(diào)節(jié)閥都存在著微小的波動(dòng),并不存在控制器掃描中斷、所有的信號(hào)未同時(shí)出現(xiàn)在短時(shí)間內(nèi)無微小波動(dòng)呈直線運(yùn)行的狀態(tài),由此可以排除DEH控制器及通訊等方面故障,排除4個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥同時(shí)出現(xiàn)故障的可能性[2]。
1.2.2單個(gè)閥門出現(xiàn)故障
通過調(diào)取機(jī)組歷次負(fù)荷波動(dòng)時(shí)機(jī)組負(fù)荷、主蒸氣流量、主汽壓力、各閥后壓力、綜合閥位指令、閥門位置反饋情況的歷史曲線,可以發(fā)現(xiàn)機(jī)組每次負(fù)荷波動(dòng)時(shí)都存在共同的現(xiàn)象:每一次負(fù)荷突變均包括兩個(gè)過程,一次負(fù)荷的突增必然對(duì)應(yīng)著一次負(fù)荷的突降,而且是有且只有一次對(duì)應(yīng),即一次負(fù)荷突增后若不出現(xiàn)負(fù)荷突降,便不會(huì)出現(xiàn)下一次的負(fù)荷突增;一次負(fù)荷突降后,若不出現(xiàn)負(fù)荷突增,便不會(huì)出現(xiàn)下一次的負(fù)荷突降。
20206月19日2號(hào)機(jī)組負(fù)荷突增及突降時(shí)各主要參數(shù)見表1。
表1 負(fù)荷突增及突降前后各主要參數(shù)統(tǒng)計(jì)
通過觀察每次負(fù)荷波動(dòng)時(shí)調(diào)節(jié)閥門閥后壓力數(shù)據(jù)的變化可知:GV1、GV4在負(fù)荷波動(dòng)時(shí),閥后壓力變化幅度基本一致;GV2、GV3閥后壓力變化差別很大,其中GV2閥后壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于GV1、GV4,同時(shí),GV3的壓力變化幅度介于GV2和GV1、GV4之間。
在機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)時(shí),伴隨著自己升降負(fù)荷的運(yùn)行操作,由于機(jī)組綜合閥位指令變化速率較小,負(fù)荷波動(dòng)時(shí),綜合閥位指令及各閥門開度未見明顯變化,但機(jī)組負(fù)荷卻發(fā)生了大幅度突變,由此可以推斷出是調(diào)節(jié)閥體機(jī)械結(jié)構(gòu)部分出現(xiàn)了問題。通過分析負(fù)荷波動(dòng)時(shí)GV1至GV4閥后壓力的變化幅度,基本可以判斷出故障的閥門為GV2,為此進(jìn)行了單個(gè)閥門的線性試驗(yàn)。
為了進(jìn)一步明確事件原因,分別對(duì)GV1、GV2、GV3、GV4進(jìn)行了閥門活動(dòng)試驗(yàn),具體試驗(yàn)方法為:首先將機(jī)組調(diào)整為單閥控制閥控方式運(yùn)行,維持機(jī)前壓力穩(wěn)定;然后分別對(duì)GV1、GV2、GV3、GV4以1%變化速度從當(dāng)前閥位開至100%,再以相同變化速度關(guān)至當(dāng)前開度,試驗(yàn)過程分兩個(gè)階段進(jìn)行。第一階段:主蒸汽流量在470 t/h以下時(shí)閥門活動(dòng)試驗(yàn)情況見圖3;第二階段:主蒸汽流量在470 t/h以上時(shí)閥門活動(dòng)試驗(yàn)情況見圖4,圖中1、2、3、4分別為GV1、GV2、GV3、GV4閥位輸出,5為主蒸汽流量,6為閥前壓力,7為GV3閥后壓力,8為GV2閥后壓力,9為機(jī)組負(fù)荷。
圖3 主蒸汽流量在470 t/h以下時(shí)各閥門活動(dòng)試驗(yàn)情況
圖4 主蒸汽流量在470 t/h以上時(shí)各閥門活動(dòng)試驗(yàn)情況
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,主蒸汽流量在470 t/h以下時(shí),只2號(hào)高壓調(diào)節(jié)閥活動(dòng)過程中發(fā)生了負(fù)荷突增及突降各一次;而主蒸汽流量在470 t/h以上時(shí),各高壓調(diào)節(jié)閥活動(dòng)過程中均發(fā)生了負(fù)荷突變情況。每次負(fù)荷突變時(shí)GV2閥后壓力變化量明顯高于GV3閥后壓力變化量,由此可確認(rèn)GV2存在機(jī)械故障。在主蒸汽流量較大時(shí),任一高壓調(diào)節(jié)閥門的活動(dòng)都會(huì)引起負(fù)荷波動(dòng)。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查及閥門活動(dòng)試驗(yàn),分析認(rèn)為GV2存在機(jī)械故障,使實(shí)際進(jìn)汽量發(fā)生突變,可能為預(yù)啟閥行程過大或者傳動(dòng)部件配合間隙不合理,在變負(fù)荷過程中主蝶閥浮動(dòng)引起進(jìn)汽量突變進(jìn)而造成負(fù)荷波動(dòng),需要利用停機(jī)檢修機(jī)會(huì)對(duì)GV2解體檢查加以進(jìn)一步驗(yàn)證。
由于機(jī)組不具備停機(jī)檢修的機(jī)會(huì),不能夠?qū)V2進(jìn)行解體檢修,從而不能夠從根源上解決負(fù)荷的波動(dòng)。根據(jù)機(jī)組的運(yùn)行方式和運(yùn)行需求,給出兩種在線處理的措施。
a.機(jī)組目前的運(yùn)行方式為單閥控制閥控方式,在單閥運(yùn)行方式不變的前提下,由熱工人員對(duì)GV2進(jìn)行強(qiáng)制關(guān)閉的操作,從而避免機(jī)組GV2參與負(fù)荷調(diào)節(jié)。
b.機(jī)組目前順序閥的運(yùn)行閥序?yàn)镚V1→GV2→GV3→GV4,建議將機(jī)組閥序修改為GV1→GV3→GV4→GV2,減少GV2的調(diào)節(jié),從而避免負(fù)荷波動(dòng)情況的發(fā)生。
閥門故障引起機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)的事件在機(jī)組運(yùn)行期間時(shí)有發(fā)生,伴隨著閥門脫落等故障,機(jī)組閥門流量特性曲線會(huì)發(fā)生偏移和變化,從而導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷的大幅波動(dòng)。通過對(duì)負(fù)荷波動(dòng)前后歷時(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)的分析,最終確定故障閥門,同時(shí)通過對(duì)每一個(gè)閥門的拉閥試驗(yàn),驗(yàn)證了對(duì)故障情況的確認(rèn)。