蔡炳龍
(江西金德鉛業(yè)股份有限公司,德興 334200)
江西金德鉛業(yè)股份有限公司煉鉛工藝為富氧底吹爐-側(cè)吹還原爐-煙化爐三聯(lián)爐工藝,而煙化爐的給煤裝置在升級(jí)改造前的給煤系統(tǒng),是通過中間倉給煤通過平衡風(fēng)加壓經(jīng)過螺旋給煤機(jī)由一次風(fēng)送入煙化爐爐內(nèi),沒有計(jì)量,手動(dòng)調(diào)速,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)塌煤、斷煤、給煤不均勻等隱患,導(dǎo)致煙化爐煤耗居高不下,且不能保證煙化爐系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
而國內(nèi)大部分企業(yè)基本上使用的是半自動(dòng)化給煤裝置,缺點(diǎn)是鎖氣閥磨損較快,故障高,維護(hù)成本高。但給煤有計(jì)量和不塌煤,對降低煤耗,有很大的幫助。通過對同行的考察和現(xiàn)有工藝的摸索,決定對給煤裝置升級(jí)改造,達(dá)到全自動(dòng)化程度、精確入爐給煤計(jì)量、解決塌煤、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、維護(hù)生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行的研究試驗(yàn)。
煙化爐的煙化過程是一種還原揮發(fā)過程,即把空氣和煤粉吹入煙化爐內(nèi)的熔池中,使化合物和游離的ZnO及PbO還原成鋅和鉛的蒸氣,上升到爐子上部空間,遇到CO2或吸進(jìn)來的空氣再度氧化成氧化鋅和氧化鉛并以煙塵狀態(tài)被收集。爐膛中一部分鉛也以PbS及PbO+狀態(tài)揮發(fā)。若熔渣中含有錫,則在煙化過程中還原成錫(Sn)及氧化錫或硫化錫而揮發(fā),錫及硫化錫在爐子上部再氧化成二氧化錫(SnO2)。所收集的煙塵大部分為氧化鋅和氧化鉛,此外,還有少量的氧化錫及錫的硫化物,還有易揮發(fā)的稀有金屬元素。煙化爐煙塵含鉛8%~10%,鋅60%~80%,此煙塵俗稱“次氧化鋅”。
鋅的揮發(fā)率與熔渣中的氧化鋅的活度、過程的溫度及平衡相成分有關(guān)。渣含鋅和過程溫度愈高,氣相中CO濃度愈大,則鋅的揮發(fā)率也愈大。爐氣中CO氣體對ZnO的還原揮發(fā)有利,但溫度過高(如超過1350℃)可能會(huì)引起FeO的還原。CO濃度升高又會(huì)引起爐氣溫度的下降和燃料利用效率降低。所以一般認(rèn)為煙化爐溫度控制在1250℃左右較好,因此煤量控制非常關(guān)鍵。
吹煉期吹煉爐渣宜保持為1150℃~1250℃,但不能高于1300~1350℃,這屬于危險(xiǎn)區(qū),因?yàn)闀?huì)導(dǎo)致FeO+CO=Fe+CO2反應(yīng)。不過在初期Fe的出現(xiàn)關(guān)系不大,因?yàn)槌跗谠衂n含量高,會(huì)有Fe+ZnO=Zn↑+FeO的反應(yīng),所以仍不至于產(chǎn)生積鐵,相應(yīng)來說是有利的。高溫主要是限制在中期和后期。而溫度過低對金屬揮發(fā)不利。一般來說,在溫度低于1060℃~1130℃時(shí),即失去流動(dòng)性,爐內(nèi)壓力很高。進(jìn)料的預(yù)熱溫度最好為1150℃~1200℃。為了提高吹煉時(shí)的溫度而不降低粉煤與空氣混合物的還原能力,最好采用熱風(fēng)。若采用富氧鼓風(fēng),也能大大提高溫度,增加產(chǎn)量。
圖1 變頻螺旋輸送給煤裝置流程圖及現(xiàn)場照片
變頻螺旋輸送給煤裝置。變頻螺旋輸送給煤裝置四臺(tái)中間倉(9.5m3/臺(tái))給煤設(shè)備組成,兩臺(tái)一組同時(shí)給煙化爐兩側(cè)供煤。原中間倉底開口直徑φ219mm,用單管螺旋輸送粉煤(0~2T/h),通過一次風(fēng)(風(fēng)量:0~6000m3/h、風(fēng)壓:30~50KPa)風(fēng)管(φ219mm)送入爐內(nèi)。
圖2 全自動(dòng)給煤計(jì)量裝置現(xiàn)場圖片
變頻螺旋輸送給煤裝置的中間倉操作憑經(jīng)驗(yàn)控制給煤大小,無計(jì)量耗粉煤量,存在煤耗高、指標(biāo)波動(dòng)大的現(xiàn)象。尤其當(dāng)粉煤儲(chǔ)存?zhèn)}料位高度低時(shí),倉壁易懸壁掛煤,發(fā)生塌煤時(shí),大量粉煤沖入爐內(nèi),發(fā)生劇烈燃燒,產(chǎn)生大量煙氣外溢,污染環(huán)境。塌煤前期不下煤時(shí),造成爐溫下降,爐殼惡化,影響指標(biāo)。若塌煤得不到控制或措施采取的晚了,會(huì)造成大量未經(jīng)燃燒的粉煤夾雜火星進(jìn)入收塵布袋室,在布袋室發(fā)生粉塵濃度高燃爆,存在極大安全隱患。因塌煤造成收塵爆倉事故,每次爆倉,布袋全部燒完、蓋板變形、大量的煤灰、鋅粉進(jìn)入脫硫循環(huán)水系統(tǒng)。對環(huán)境造成一定的污染。
全自動(dòng)給煤計(jì)量裝置研究:通過串罐如何實(shí)現(xiàn)粉煤連續(xù)精確給煤,同時(shí)使用圓頂閥消除給煤串氣問題。實(shí)現(xiàn)精確給煤的條件下如何實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)給煤,達(dá)到節(jié)能降耗。操作程序編程問題,達(dá)到全自動(dòng)化。
圖3 串罐旋轉(zhuǎn)給料泵倒灌運(yùn)行步驟
2.1.1 串罐
(1)在正常噴吹時(shí),鎖斗空置,煤粉倉出口閥、鎖斗進(jìn)料閥、排氣閥、中間閥(給料罐進(jìn)料閥)和平衡閥均處于關(guān)閉狀態(tài),給料罐噴吹和流化氣源不間斷供應(yīng),旋轉(zhuǎn)給料器按設(shè)定轉(zhuǎn)速運(yùn)行。
(2)當(dāng)給料罐物料低于低料位,料位計(jì)發(fā)出信號(hào),鎖斗排氣閥打開,釋放鎖斗余留壓力,平衡閥及中間閥仍處于關(guān)閉狀態(tài),等到鎖斗壓力顯示鎖斗壓力降到0.02MPa時(shí),煤粉倉出口閥和鎖斗進(jìn)料閥打開,同時(shí)開啟煤粉倉出口流化氣源,開始裝料,裝料時(shí),鎖斗底部流化氣源打開,防止鎖斗煤粉堆積結(jié)塊。
(3)當(dāng)鎖斗裝料到高料位時(shí),料位計(jì)發(fā)出信號(hào),經(jīng)過短暫延時(shí)后,煤粉倉出口閥、鎖斗進(jìn)料閥和排氣閥依次關(guān)閉,裝料停止。鎖斗底部流化氣源仍在不停進(jìn)入鎖斗,鎖斗壓力上升。
(4)當(dāng)鎖斗壓力達(dá)到與給料罐壓力一致時(shí),中間閥(給料罐進(jìn)料閥打開),鎖斗煤粉靠自身重力落入給料罐,為幫助下料,鎖斗頂部的進(jìn)氣閥打開。經(jīng)過設(shè)定時(shí)間后,鎖斗進(jìn)氣閥關(guān)閉,平衡閥打開,一段時(shí)間后,鎖斗流化氣源、中間閥(給料罐進(jìn)料閥)和平衡閥關(guān)閉,完成倒罐。
(5)當(dāng)給料罐物料降到低料位以下時(shí),鎖斗排氣閥打開,鎖斗開始新一輪裝料,這樣完成一個(gè)運(yùn)行周期。
噴吹泵安裝了稱重計(jì)量系統(tǒng),計(jì)算出實(shí)際噴吹量,與控制系統(tǒng)設(shè)定的噴吹量比較后,通過調(diào)整旋轉(zhuǎn)給料機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速,使實(shí)際噴吹量接近設(shè)定噴吹量,保證噴吹精度。
2.1.2 變頻旋轉(zhuǎn)給料器
變頻旋轉(zhuǎn)給料器每個(gè)發(fā)送罐底部設(shè)置一臺(tái)旋轉(zhuǎn)給料器,發(fā)送罐中物料的給料過程由此旋轉(zhuǎn)給料器完成,給料器的給料量即發(fā)送的速度與給料器的轉(zhuǎn)速成正比。旋轉(zhuǎn)給料器由變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),其速度由變頻驅(qū)動(dòng)器(VFD)控制,確保精確地控制全過程的發(fā)送量。
2.1.3 圓頂閥
圓頂閥作為氣力噴吹系統(tǒng)的核心部件之一,是專為氣力噴吹技術(shù)而特別設(shè)計(jì)的。圓頂閥采用獨(dú)特的充氣式密封圈,密封圈在閥門完全關(guān)閉時(shí)自動(dòng)充氣膨脹,閥門完全密封;閥門打開時(shí)密封圈自動(dòng)泄壓回縮,閥門開關(guān)過程中球頂和閥體無任何接觸,避免了磨損,大大延長了閥門的使用壽命,也確保了氣力噴吹系統(tǒng)的可靠性。
圖4 圓頂閥運(yùn)行示意圖
此項(xiàng)升級(jí)改造試驗(yàn),是由我司和河北兆澤環(huán)保技術(shù)有限公司共同引進(jìn)試驗(yàn)的。煙化爐給煤計(jì)量與自動(dòng)控制裝置系統(tǒng)項(xiàng)目目前已投入試運(yùn)行,并已正常使用,未出現(xiàn)過塌煤現(xiàn)象,棄渣含鋅指標(biāo)穩(wěn)定可控,節(jié)約煤耗較為明顯。
2.2.1 設(shè)備運(yùn)行性能數(shù)據(jù)
見表1,表2。
表1 煙化爐氧煤比計(jì)算表
表2 設(shè)備測試情況表
2.2.2 試驗(yàn)期存在的問題
試驗(yàn)期間出現(xiàn)給煤、噴煤自動(dòng)控制不工作等問題,以下為原因分析:
(1)該系統(tǒng)輸送粉煤以壓縮空氣噴吹入爐,進(jìn)煤充壓至鎖斗罐,對在吹煉過程、開爐時(shí),要檢查各氣源壓力值是否達(dá)標(biāo),保證吹煉正常運(yùn)行,否則造成給煤不暢存在死爐險(xiǎn)兆。該系統(tǒng)在氮?dú)獠蛔闱闆r,轉(zhuǎn)換為壓縮空氣充壓,因氣體含水原因出現(xiàn)管路粘壁、給煤不暢,造成棄渣指標(biāo)波動(dòng)。
(2)日常維護(hù)加強(qiáng)一樓罐體房間通風(fēng),存在氮?dú)庑孤讹L(fēng)險(xiǎn)。
(3)該系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)先啟動(dòng)管路閥吹掃粉煤輸送管路,有延時(shí)40S時(shí)間,管路閥關(guān)閉后進(jìn)行給料,遇到輸送管路堵塞,風(fēng)眼不暢、爐內(nèi)壓力過高,未第一時(shí)間進(jìn)行處理風(fēng)眼、吹掃敲打輸送管路,存在給料機(jī)卡死風(fēng)險(xiǎn)。
(4)該系統(tǒng)給煤量設(shè)定值與反饋值出現(xiàn)偏差,需啟動(dòng)備用設(shè)施,將給煤設(shè)定至最小量600Kg/h,頻率7Hz,啟動(dòng)裝料循環(huán)后轉(zhuǎn)換自動(dòng)控制模式。
2.2.3 試驗(yàn)結(jié)論
從試驗(yàn)結(jié)果看:新型給煤計(jì)量系統(tǒng)按以上工藝參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行,基本可穩(wěn)定棄渣含鋅指標(biāo)<1.0%以下,爐況穩(wěn)定,整體風(fēng)眼暢通,送風(fēng)、送煤均勻,解決塌煤造成的環(huán)境污染、除塵布袋燒損問題,綜合考慮各種因素,基本達(dá)到升級(jí)改造研究目標(biāo)要求。
2.3.1 全自動(dòng)給煤計(jì)量裝置生產(chǎn)實(shí)踐后優(yōu)點(diǎn)
原始系統(tǒng)僅配置煤粉儲(chǔ)罐和給料螺旋,煤粉容易在儲(chǔ)罐內(nèi)板結(jié)、架橋,再加上儲(chǔ)罐底部流化設(shè)計(jì)不合理,很容易造成從儲(chǔ)罐往螺旋內(nèi)落料忽多忽少,這樣通過螺旋吹進(jìn)煙化爐會(huì)造成塌煤、爆燃等事故。
改造后給料系統(tǒng)的流程:煤粉儲(chǔ)罐→鎖斗→給料罐→二出口旋轉(zhuǎn)給料機(jī)→給料管→一次風(fēng)管→二次風(fēng)→煙化爐。改造后系統(tǒng)有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn),確保了給料穩(wěn)定、順暢,不會(huì)產(chǎn)生塌煤現(xiàn)象,同時(shí)給煤精度高度,節(jié)省成本。
(1)改造后的系統(tǒng)通過鎖斗緩沖,確保給料罐內(nèi)時(shí)刻保持中料位計(jì)以上的料位;
(2)給料罐內(nèi)壓力穩(wěn)定,
(3)給料機(jī)密封葉輪與殼體、頂板、底板的間隙在0.1mm以內(nèi),密封效果良好;
(4)給料自帶攪拌器,防止物料在給料管內(nèi)板結(jié)、架橋。
(5)基于獨(dú)特的旋轉(zhuǎn)給料設(shè)計(jì),以及精確稱重計(jì)量,給煤精度比較高。
圖5 運(yùn)行圖
以下數(shù)據(jù)是新系統(tǒng)給料量及運(yùn)行情況記錄表,數(shù)據(jù)摘自下頁的運(yùn)行曲線:
設(shè)定流量:1500Kg/h;
瞬時(shí)流量偏差:最大流量:1517.9Kg/h,最大流量偏差:+1.19%
最小流量:1481.2Kg/h,最大流量偏差:-1.25%累計(jì)流量偏差:-0.08%。
(6)設(shè)備可靠性高,故障率低
(7)系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,為全自動(dòng)化運(yùn)行模式,操作只需在操作畫面上設(shè)定需要的給煤量即可。具備完善的故障報(bào)警系統(tǒng),如超壓報(bào)警、圓頂閥密封故障報(bào)警、給料機(jī)故障報(bào)警、減速機(jī)過熱報(bào)警等。
(8)、改造后使用新系統(tǒng)連續(xù)精確給煤實(shí)現(xiàn)了氧化鋅煤耗下降的目標(biāo),預(yù)計(jì):氧化鋅煤耗可從2019年1850kg/T下降至1650kg/T,降幅10.81%。
2.3.2 全自動(dòng)給煤計(jì)量裝置生產(chǎn)實(shí)踐數(shù)據(jù)結(jié)果
圖6 2016-2020年改造前噸氧化鋅煤耗情況
以上曲線為未升級(jí)改造裝置前,2016-2020年用改造前統(tǒng)計(jì)的噸氧化鋅煤耗,2020年11月份對給煤裝置進(jìn)行升級(jí)改造投入使用,從下表曲線數(shù)據(jù)可明顯對比出,升級(jí)改造后給煤裝置,煙化爐噸氧化鋅煤耗下降明顯。且經(jīng)過測試階段后,通過對新型給煤裝置的各項(xiàng)工藝參數(shù)以及日常操作的進(jìn)一步完善,降低煤耗效果更加顯著。
圖7 2021年煙化爐噸氧化鋅煤耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
見表3。
表3 新型給煤裝置工業(yè)化投資情況表
該實(shí)踐研究需要增加部分的新型給煤設(shè)備串罐以及配套附屬設(shè)施,其他全部利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備。通過大量的生產(chǎn)工藝實(shí)踐,調(diào)整控制給煤量等工藝參數(shù),確保產(chǎn)量、指標(biāo)達(dá)標(biāo)的雙贏情況下,適當(dāng)降低給煤量,降低噸氧化鋅煤耗,達(dá)到節(jié)能降耗、降本增效的目標(biāo)。本次研究成果的應(yīng)用,為實(shí)現(xiàn)煙化爐提高氧化鋅產(chǎn)量指標(biāo)及品質(zhì),降低噸氧化鋅煤耗提供了經(jīng)驗(yàn)。
研究實(shí)踐的成功,帶來非常可觀的經(jīng)濟(jì)效益:
(1)實(shí)現(xiàn)給煤全自動(dòng)化,解決了塌煤問題,年節(jié)約塌煤造成的布袋燒損更換成本費(fèi)用30萬元,同時(shí)確保環(huán)保達(dá)標(biāo),解決了粉煤外溢。
(2)實(shí)現(xiàn)給煤精準(zhǔn)計(jì)量,可有效控制給煤量,噸氧化鋅煤耗完成目標(biāo)值從原先2019年的1850kg/t降低到2020年的1650kg/t,按下降200kg,預(yù)計(jì)年產(chǎn)氧化鋅11400噸計(jì)算,預(yù)計(jì)節(jié)約成本:11400*200=228萬元。
(3)合計(jì)預(yù)計(jì)綜合效益258萬元/年。
我司通過生產(chǎn)實(shí)踐研究,煙化爐升級(jí)改造的全自動(dòng)給煤計(jì)量裝置,使用后取得預(yù)期效果。解決了塌煤、斷煤、給煤不均勻現(xiàn)象,徹底解決了生產(chǎn)出現(xiàn)的瓶頸問題,充分保障了煙化爐生產(chǎn)的穩(wěn)定順行,而且全自動(dòng)給煤計(jì)量裝置自動(dòng)化程度高、計(jì)量精度高、自動(dòng)進(jìn)行調(diào)速且維護(hù)成本較低。同時(shí)能實(shí)現(xiàn)了噸氧化鋅煤耗大幅度下降,噸氧化鋅從2019年的1850kg/t降低到今年的1352kg/t,節(jié)能降耗、降本增效效果非常明顯,可在同行進(jìn)行推廣。