陳 磊,黃孺國
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)一期為50萬t/a甲醇、20萬t/a二甲醚;二期為40萬t/a醋酸及20萬t/a乙二醇項目;三期為利用二期富裕合成氣新建的20萬t/a乙二醇項目。園區(qū)內蒸汽系統(tǒng)為一期3×130t/h(9.8MPa,540℃),二期3×220t/h(9.8MPa,540℃)高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐,其中,1#、2#、3#、5#、6#鍋爐采用單鍋筒橫置式自然循環(huán)、“水冷旋風分離器”、膜式壁爐膛前吊后支、全鋼架結構、高溫分離、高倍率循環(huán)流化床鍋爐技術的高溫高壓循環(huán)流化床燃煤鍋爐。
4#鍋爐采用中溫分離、低倍率循環(huán)流化床鍋爐技術的高溫、高壓循環(huán)流化床燃煤鍋爐。其中,爐內自下而上依次為一次風室、濃相床、懸浮段、一級蒸發(fā)管、三級過熱器、二級過熱器、一級過熱器、二級蒸發(fā)管及高溫省煤器。
2019年,園區(qū)內部鍋爐系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)泄漏,造成運行周期大幅降低,嚴重影響著生產系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。隨著龍宇煤化工三期新建20萬t/a乙二醇項目的試車、投產,屆時6臺鍋爐將全部保持運行,鍋爐將無備爐,考慮到園區(qū)總體蒸汽平衡,鍋爐的安全穩(wěn)定運行對化工裝置的穩(wěn)定生產至關重要。
(1)經過歷次停爐檢修檢查、測厚發(fā)現(xiàn),水冷壁過渡區(qū)域、人孔門四周、吊屏穿墻區(qū)域、爐膛角部、爐膛出口周圍等磨損嚴重。
(2)排渣管與床面連接板焊口經常開焊、排渣口變形。
(3)鍋爐頻繁出現(xiàn)斷煤、堵煤問題,嚴重影響著鍋爐的穩(wěn)定運行。
(4)4#爐負荷自實施低氮燃燒改造后,鍋爐負荷較低,無法保持高負荷運行。
(5)5#、6#鍋爐省煤器管道頻繁出現(xiàn)泄漏,嚴重影響鍋爐長周期運行。
(6)入爐煤煤質顆粒度不均勻,給鍋爐穩(wěn)定運行帶來一定影響。
循環(huán)流化床鍋爐受熱面磨損是影響鍋爐長周期運行的第一因素,尤其是爐膛水冷壁等的磨損,解決此類磨損是保證鍋爐長周期運行的關鍵。
歷次停爐檢修檢查、測厚發(fā)現(xiàn),水冷壁過渡區(qū)域、人孔門四周、吊屏穿墻區(qū)域、爐膛角部、爐膛出口周圍等磨損嚴重。2019年,龍宇煤化工利用大修對一期3×130t/h鍋爐密相區(qū)向上6m區(qū)域內受磨損的水冷壁管排進行更換(見圖1),同時根據(jù)導流板磨損情況,調整導流板安裝尺寸及位置。
龍宇煤化工利用2019年的大修機會,對一期3臺鍋爐實施爐內噴涂,利用火焰高溫工藝將鉻鎳合金噴涂在衛(wèi)燃帶上部水冷壁上,噴涂高度為衛(wèi)燃帶上方6m,厚度>0.5mm,自實施防磨噴涂后,有效改善了鍋爐上部水冷壁沖涮情況,近兩年來上部未出現(xiàn)水冷壁泄漏的情況。具體采取措施如下:①對整體磨損區(qū)域防磨噴涂;②對防磨噴涂保護失效、磨損嚴重的區(qū)域,如水冷壁與過渡區(qū)域,對導流板磨損及時進行補焊;③嚴格控制補焊導流板的質量;④盡量使爐襯(可塑料)的上邊緣與水冷壁平滑過渡,消除形成渦流的條件,消除渦流磨損。
排渣管與床面連接板焊口經常開焊、排渣口變形,經過認真分析,發(fā)現(xiàn)是由于排渣管的膨脹給床面加了一個向上的應力所引起。通過研究決定采取兩項措施:一是在連接處采用耐熱鑄鋼短管,上部采用加厚設計,相當于做了一個加強環(huán);二是在床面的下面加裝一個支撐板,消除了應力。
針對各臺鍋爐頻繁出現(xiàn)的斷煤、堵煤問題,龍宇煤化工以2#鍋爐做試驗,在2019年大修期間,優(yōu)先進行2#爐無堵塞給煤系統(tǒng)改造,其他鍋爐根據(jù)2#爐改造效果再行確定。具體改造措施如下:更換鍋爐煤倉下部部分襯板,在鍋爐煤倉出煤口和原皮帶給煤機之間增加一套無堵塞給煤機,將原落煤管更換為無堵塞播煤器。以上改造投入運行后,效果較好,在煤質較差的情況下,相對1#、3#爐能夠保證2#爐的給煤穩(wěn)定。
(1)負荷提升改造。龍宇煤化工4#鍋爐為220t/h(9.8MPa)中溫分離、低倍率循環(huán)流化床鍋爐,自2018年實施鍋爐超低排放及低氮燃燒改造后,負荷最多提升至170t/h,無法達到設計負荷,針對4#鍋爐存在的床溫高、負荷低、布風差、返料少等問題,對其進行局部改造:一是將爐內布風板所有風帽由蘑菇形改為鐘罩式[4],以改變原有的布風狀況;二是在旋風分離器出口增加煙氣擋板,在中心筒底部割除400mm,擴大返料器風帽孔徑,以增加返料灰量。經改造后,4#爐床溫基本控制在900℃左右,鍋爐負荷能夠達到200t/h,較本次改造前提升效果明顯。
(2)防磨處理。對4#爐所有受熱面防磨瓦進行大面積更換,減少受熱面的磨損。
5#爐、6#爐運行過程中頻繁出現(xiàn)省煤器管道泄漏,導致停爐事故,大修期間對所有省煤器管道進行檢查,發(fā)現(xiàn)部分焊縫存在一定缺陷。2019年大修期間,龍宇煤化工組織專門檢修力量,對5#爐、6#爐省煤器存在缺陷的管道焊縫進行重新焊接,并對省煤器防磨瓦進行更換,減少對管道的磨損,自檢修以來再未出現(xiàn)因泄漏而停爐的事件。
龍宇煤化工在生產中使用的主要有永城本地煤、焦煤、晉煤,為了節(jié)約成本摻燒約20%的高硫煤。
在強化煤質管理上,龍宇煤化工主要采取了以下幾點措施:
(1)增加篩破一體機,控制入爐煤粒度。為保證燃料煤顆粒度,永城園區(qū)煤儲運增加了篩破一體機,顆粒度較之前明顯減小,基本能保持13mm以下,燃煤顆粒度改造前后的數(shù)據(jù)對比見表1。
表1 燃煤顆粒度改造前后的數(shù)據(jù)對比
(2)退出矸石摻配,確保鍋爐穩(wěn)定運行。循環(huán)流化床鍋爐具有對燃料適應范圍寬的優(yōu)點,可以燃用低發(fā)熱量的劣質煤,前期為了節(jié)約運行成本,燃煤中摻配一定比例的、發(fā)熱量較高的煤矸石,隨著矸石發(fā)熱量的降低,對鍋爐帶來的負面作用逐漸顯現(xiàn)。
考慮到鍋爐防磨的投入、排渣熱損失、鍋爐整體磨損、使用壽命周期等影響,經綜合分析后,龍宇煤化工決定燃煤中退出煤矸石,燃料煤的發(fā)熱量控制在19.2~20.9MJ之間,接近于設計值。
退出煤矸石后,經過長時間運行,停爐檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐各部受熱面磨損程度較以往明顯減小(見表2),這也是鍋爐能夠長周期穩(wěn)定運行的重要原因之一。
表2 添加煤矸石前后鍋爐運行周期比較
在前期鍋爐運行期間,因鍋爐風量表不準,運行調整僅能參考風機電流、風壓、床溫等。2019年檢修,在鍋爐全停期間,對各爐進行冷態(tài)通風試驗,對風量表進行了標定,發(fā)現(xiàn)鍋爐運行期間的一次風量均偏大,這也是造成鍋爐磨損的重要原因。經過分析、試驗,對鍋爐一次風機電流、料層厚度進行調整,一次風機電流基本降低10A左右,風室壓力降低2kPa左右,鍋爐調整前后參數(shù)對比見表3。
表3 鍋爐調整前后參數(shù)對比
為保證鍋爐料層穩(wěn)定,對一期鍋爐冷渣機進行更換,將原有風冷水冷氣槽式冷渣機更換為滾筒冷渣機(見圖3),提高了排渣效率。
圖3 氣槽冷渣機更換為滾筒冷渣機
在降低一次風量的基礎上,適當增加二次風配比,提高二次風風壓至5~7kPa,控制尾部煙道氧量在3%~5%,不僅提高了鍋爐的燃燒效率,也減少了鍋爐內部受熱面的磨損,保證了鍋爐的穩(wěn)定運行。
在鍋爐水處理方面,原設計是向給水中添加20%氨水,控制pH值;向除氧器進水中添加聯(lián)氨,控制溶解氧;向鍋爐汽包內添加磷酸鹽,控制鍋爐給水pH值。經過長時間的運行,汽包內壁及受熱面管道內壁結垢,下游裝置的透平機組葉片上也發(fā)現(xiàn)鈉鹽的結垢。為改善鍋爐水質,控制蒸汽品質,龍宇煤化工改用了新型鍋爐水處理劑W800和有機pH調節(jié)劑W400,使用效果明顯,汽水品質合格率由原來的95%提高到99.5%以上。
該項措施不僅改善了汽水品質,解決了結垢問題,降低了鍋爐受熱面爆管的概率,還減少了鍋爐的排污量,對延長鍋爐運行周期也起到了一定的作用。
龍宇煤化工制定了《關于鍋爐長周期運行市場化考核辦法》,提出了保證單臺鍋爐運行120d、150d、220d三個階梯的奮斗目標,明確了獎勵額度,同時明確了各部門的職責與獎罰比例,提高了員工做好日常工作的積極性和責任心,發(fā)揮了高效的經濟杠桿作用。
通過以上措施,單臺鍋爐運行時間較往年增加120d以上,6臺鍋爐運行周期見表4。
表4 6臺鍋爐運行周期
鍋爐裝置在生產中的作用是提供系統(tǒng)的蒸汽、電力等,鍋爐的穩(wěn)定運行對整個化工裝置起了關鍵性作用,龍宇煤化工通過技術改造、控制入爐煤煤質、優(yōu)化工藝操作、使用新型鍋爐水處理劑、以及制定長周期獎勵機制等手段,確保了鍋爐的穩(wěn)定運行,其中3#鍋爐實現(xiàn)了鍋爐安全穩(wěn)定連續(xù)運行373d,1#鍋爐實現(xiàn)301d,6#鍋爐實現(xiàn)連續(xù)運行293d,其他鍋爐基本在200d以上,運行周期較往年至少提高120d以上。