王明軍
摘要:ERSC(旋轉(zhuǎn)井壁取芯)設(shè)備在山西LX-4井作業(yè)時(shí)出現(xiàn)故障?,F(xiàn)對出現(xiàn)故障的兩支ERSC61MA儀器進(jìn)行分析,找出引起故障的原因及相應(yīng)解決辦法,以便降低此類故障發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)鍵詞:質(zhì)量故障;案例分析;解決方案
一、現(xiàn)場情況
現(xiàn)場工程師提供作業(yè)情況如下:
第一趟下井作業(yè)情況:(下井設(shè)備:ERSC61EA 281399+ERSC61MA 291849)
下井取芯3顆后,操作面板上,芯長顯示值不再變化。起出儀器后,發(fā)現(xiàn)儀器機(jī)械節(jié)開孔部位塞滿碎屑塊,仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)芯長十字桿已斷裂。
第二趟下井作業(yè)情況:(下井設(shè)備:ERSC61EA 281399+ERSC61MA 281395)
下井后,溫度達(dá)到30度時(shí)開啟電機(jī),運(yùn)轉(zhuǎn)正常。溫度達(dá)到70度開啟馬達(dá),瞬時(shí)電流變大,關(guān)閉總電源,起出儀器后,發(fā)現(xiàn)儀器機(jī)械節(jié)馬達(dá)軟管爆裂,液壓油泄露嚴(yán)重。
第三趟下井作業(yè)情況:(下井設(shè)備:ERSC61EA 281399+ERSC61MA 291849)
將ERSC61MA 281395儀器芯長十字桿拆卸下來更換到ERSC61MA 291849儀器上,并對ERSCMA(291849)儀器馬達(dá)密封件進(jìn)行保養(yǎng),更換動(dòng)密封環(huán)及O圈后補(bǔ)油,地面檢查馬達(dá)微滲,但是可以達(dá)到下井要求即下井;成功取芯21顆。
第四趟下井作業(yè)情況:(下井設(shè)備:ERSC61EA 281399+ERSC61MA 291849)
由于甲方要求,必須連續(xù)作業(yè),因此起出儀器后,對ERSCMA(291849)地面檢查一切正常后,將儀器進(jìn)行補(bǔ)油、下井(應(yīng)待儀器溫度降低時(shí),先進(jìn)行補(bǔ)油作業(yè),而后在對設(shè)備進(jìn)行上電檢查)。成功取芯4顆后,鉆進(jìn)過程中電流突然變大,關(guān)閉馬達(dá),在馬達(dá)鉆退狀態(tài)下,電流仍未減小,因此關(guān)閉總電源,依靠儀器內(nèi)部蓄能器能量將馬達(dá)鉆退,而后起出儀器,發(fā)現(xiàn)平衡節(jié)皮囊萎縮。
第五趟下井作業(yè)情況:(下井設(shè)備:ERSC61EA 281399+ERSC61MA 202017)
作業(yè)情況:成功取芯18顆。(注:由于設(shè)備出現(xiàn)故障,重新調(diào)配一支ERSC61MA設(shè)備進(jìn)行作業(yè))
針對現(xiàn)場工程師提供的作業(yè)情況,初步判定為ERSC61MA 291849和ERSC61MA 281395這兩支儀器出現(xiàn)故障,于是該設(shè)備返回塘沽基地后,對這兩支儀器進(jìn)行故障排查、維修。
二、質(zhì)量問題:
1、馬達(dá)軟管質(zhì)量問題
1)故障類型:加工工藝和材質(zhì)問題
2)問題或故障的描述、提出
近期在儀修車間和現(xiàn)場作業(yè)時(shí),多次發(fā)現(xiàn)ERSC61MA設(shè)備馬達(dá)軟管爆裂或者泄露現(xiàn)象,導(dǎo)致儀器出現(xiàn)漏油甚至灌漿故障的發(fā)生。結(jié)合多次出現(xiàn)馬達(dá)軟管出現(xiàn)的漏油現(xiàn)象,我們發(fā)現(xiàn)主要原因?yàn)轳R達(dá)軟管制造工藝疏漏造成的。
3)問題或故障的分析
案例a:馬達(dá)軟管壓制不嚴(yán)導(dǎo)致儀器灌漿
山西作業(yè)設(shè)備ERSC61MA 281395儀器返回塘沽基地后,發(fā)現(xiàn)儀器存在嚴(yán)重漏油現(xiàn)象。觀察儀器內(nèi)部液壓油,發(fā)現(xiàn)油質(zhì)較為渾濁,判斷該儀器出現(xiàn)灌漿現(xiàn)象。通過與作業(yè)工程師溝通及排查工作找到漏油點(diǎn)為馬達(dá)軟管處。
我們對出現(xiàn)漏油現(xiàn)象的馬達(dá)軟管進(jìn)行加壓試驗(yàn)。將馬達(dá)軟管與手壓泵相連,打壓后觀察其是否存在漏油現(xiàn)象。通過實(shí)驗(yàn)我們確定了具體漏油點(diǎn)為馬達(dá)軟管的軟管接頭處。
案例b:馬達(dá)軟管接頭未壓制,導(dǎo)致軟管爆裂
在塘沽基地維保ERSC設(shè)備時(shí),曾出現(xiàn)過馬達(dá)軟管漏油現(xiàn)象。當(dāng)時(shí)在加溫測試過程中,馬達(dá)軟管出現(xiàn)爆裂現(xiàn)象,爆裂位置也是軟管接頭處。
4)問題或故障的解決方法或方案
我們對馬達(dá)軟管的制作過程進(jìn)行了了解與分析,馬達(dá)軟管接頭處的制作工藝可簡單解釋為:通過特制的鋼制套箍,將制作好的鋼絲軟管和鋼制接頭進(jìn)行連接。并通過壓制工藝,適度擠壓鋼制套箍,從而達(dá)到接頭處承壓和密封的效果。而鋼制套箍是否進(jìn)行壓制;壓制過程是否滿足工藝要求便成為制約馬達(dá)軟管接頭處是否符合承壓密封效果的關(guān)鍵。
檢查馬達(dá)軟管質(zhì)量時(shí),首先應(yīng)觀察馬達(dá)軟管接頭處,鋼制套箍是否有壓制痕跡。如出現(xiàn)無壓制痕跡現(xiàn)象,應(yīng)立即停止使用。
現(xiàn)階段馬達(dá)軟管承壓監(jiān)測方法為:將馬達(dá)軟管連接于手壓泵,施加一定壓力(一般為10-15兆帕),觀察馬達(dá)軟管是否漏油。而實(shí)際作業(yè)中,馬達(dá)軟管往往是在自身扭曲的情況下,多次承受瞬間壓力的沖擊。根據(jù)現(xiàn)場使用情況匯總與反饋,在馬達(dá)軟管的檢查中,需要針對馬達(dá)軟管的扭曲及瞬間壓力沖擊情況進(jìn)行相應(yīng)的檢測。
2、液壓節(jié)前端插頭質(zhì)量問題---燒損
1)故障類型:設(shè)計(jì)類
2)問題或故障的描述、提出
作業(yè)中,出現(xiàn)ERSC61MA設(shè)備電流劇增(電機(jī)工作電流超過4A)現(xiàn)象,針對此現(xiàn)象對設(shè)備進(jìn)行了排查與分析,發(fā)現(xiàn)除設(shè)備灌漿之外,液壓節(jié)前端母插頭與雙工插頭之間存在縫隙也是導(dǎo)致問題的一個(gè)重要原因。
3)問題或故障的分析
案例a:ERSC61MA 291849前端母插頭與雙工插頭被燒毀
對該儀器進(jìn)行直觀排查,未發(fā)現(xiàn)明顯漏油點(diǎn)及機(jī)械節(jié)損壞情況。觀察儀器內(nèi)部液壓油,液壓油較清,判定為設(shè)備并未出現(xiàn)灌漿現(xiàn)象。
FIT檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)儀器電機(jī)與外殼存在100歐姆左右電阻(應(yīng)為絕緣),初步判斷為電機(jī)線與外殼短接。
FIT檢查后,將儀器放油,準(zhǔn)備拆出內(nèi)部液壓系統(tǒng),進(jìn)行詳細(xì)排查。在拆卸過程中,發(fā)現(xiàn)儀器前端的雙公插頭與內(nèi)部接頭連接處出現(xiàn)燒焦現(xiàn)象。
拔下插頭后,更換雙公插頭與儀器內(nèi)部的母插頭,再次做Fit檢查,一切正常。而在對液壓節(jié)內(nèi)部的各零件進(jìn)行排查和清洗過程中,并未發(fā)現(xiàn)異常,故判斷為:插頭燒焦后影響電機(jī)供電線絕緣情況,從而影響設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
首先,懷疑由于插針?biāo)蓜?dòng)造成電打火現(xiàn)象。而在排查中并未發(fā)現(xiàn)接觸不良現(xiàn)象,且57系列儀器均使用此種插頭,并未出現(xiàn)過類似現(xiàn)象,故排除此種設(shè)想。
其次,懷疑由于油污導(dǎo)致短路所知。但排查中,液壓油較清,并無沉淀物,故排除此種設(shè)想。
我們發(fā)現(xiàn),雙公插頭與對應(yīng)母插頭之間存在一定縫隙(如下圖),由于ERSC61MA設(shè)備作業(yè)時(shí)電流較大,經(jīng)常可達(dá)到3-4A,如產(chǎn)生電弧現(xiàn)象,極易燒毀插頭。
4)問題或故障的解決方法或方案
我們建議在插頭之間安裝適當(dāng)厚度的絕緣層,防止電弧現(xiàn)象的發(fā)生。可對此進(jìn)行相關(guān)測試與實(shí)驗(yàn),降低插頭出現(xiàn)燒焦現(xiàn)象的風(fēng)險(xiǎn)。
3、平衡節(jié)皮囊質(zhì)量--萎縮
1)故障類型:操作不當(dāng)
2)問題或故障的描述、提出
在儀修車間維保ERSC61MA設(shè)備時(shí),出現(xiàn)平衡節(jié)皮囊萎縮嚴(yán)重現(xiàn)象,經(jīng)過排查與分析,皮囊萎縮嚴(yán)重現(xiàn)象多發(fā)生于井溫較高或者同一支儀器需要連續(xù)作業(yè)的情況下。連續(xù)作業(yè)時(shí),作業(yè)間隙補(bǔ)油時(shí)機(jī)的選擇不當(dāng)容易造成皮囊萎縮嚴(yán)重現(xiàn)象的發(fā)生。
3)問題或故障的分析
案例a:補(bǔ)油時(shí)機(jī)不當(dāng),導(dǎo)致皮囊變形嚴(yán)重
在對山西返回設(shè)備ERSC61MA 291849設(shè)備進(jìn)行檢查中發(fā)現(xiàn):平衡節(jié)皮囊萎縮情況較為嚴(yán)重,判定為由于連續(xù)作業(yè),造成儀器缺油導(dǎo)致的。
4)問題或故障的解決方法或方案
在進(jìn)行多次作業(yè)后,皮囊萎縮現(xiàn)象為正常損耗,維保時(shí)應(yīng)時(shí)常關(guān)注活塞位置。如皮囊萎縮嚴(yán)重應(yīng)立即更換。此外,如遇到一支儀器需要連續(xù)作業(yè)的情況,作業(yè)間隙的補(bǔ)油環(huán)節(jié)便尤為重要。建議在油溫較低時(shí)進(jìn)行補(bǔ)油操作,切忌溫度較高時(shí)進(jìn)行補(bǔ)油作業(yè),因?yàn)榇藭r(shí)液壓油膨脹較少,可進(jìn)行充足補(bǔ)油。避免由于液壓油過度缺失造成的皮囊萎縮現(xiàn)象的發(fā)生。
參考文獻(xiàn):
【1】《質(zhì)量總監(jiān)成長記》機(jī)械工業(yè)出版社 出版日期2016年;
【2】《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》API組織 出版日期2015年;
【3】《質(zhì)量管理體系 要求》中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 出版日期2017年;
3616501908294