朱維東 李成賓 衡明軍
摘 ?要:本文介紹變壓吸附制一氧化碳(PSA-CO)工藝中程控閥的運行特點,然后通過總結(jié)程控閥在整個吸附周期內(nèi)的壓力變化所形成的曲線,對照現(xiàn)場的觀察與程控閥相關(guān)參數(shù)的檢測,分析了程控閥形成各種其發(fā)生故障的原因,討論相關(guān)維修保養(yǎng)方法。
關(guān)鍵詞:變壓吸附,程控閥,故障
工業(yè)生產(chǎn)中,尤其是氣體提純,尾氣處理的工藝中,常常采用變壓吸附提純有用工業(yè)氣體,用于其它工業(yè)生產(chǎn),然而在采用變壓吸附的理論提純氣體,就必須運用自動化程度較高的程控閥進(jìn)行操作,其自動化程度高,使用壽命長的特點,現(xiàn)已廣泛的應(yīng)用于變壓吸附制一氧化碳工藝(PSA-CO),使用四川天一科技股份有限公司專利產(chǎn)品J641F-64型程控閥,其利用電磁閥發(fā)出啟閉信號,利用≥0.35MPa的儀表空氣作為程控閥啟閉的動力源,工藝流程為變壓吸附六塔或者八塔操作形式,每套裝置中配有程控閥60-100只,該裝置由PLC自動化操作系統(tǒng)控制,系統(tǒng)穩(wěn)定,操作方便。
變壓吸附制一氧化碳工藝(PSA-CO)是一個近似等溫吸附的物理過程,利用不同氣體介質(zhì)在原料其中的分壓不同,以及吸附劑對不氣體中同組份吸附與解析的難易程度,在一定壓力與溫度條件下進(jìn)行選擇性吸附,之后采用降壓或抽真空使吸附劑獲得再生。采用HQ-101型吸附劑,提純出純度≥98%的一氧化碳,在生產(chǎn)過程中由于多塔交替性操作,按照周期性,工序步驟的切換程控閥,閥門數(shù)量較多,啟閉動作頻繁,無法通過人工現(xiàn)場操作進(jìn)行生產(chǎn),加上這種裝置工藝與一氧化碳的特殊性,控制和減少程控閥的故障率是保障裝置長期穩(wěn)定準(zhǔn)確運行的必要條件,每一個吸附塔都必須經(jīng)歷很多工藝步驟,而這些工藝步驟是通過既定的程序,使程控閥頻繁、穩(wěn)定和有順序的啟閉切換,保證了工藝的順利運行及產(chǎn)品連續(xù)穩(wěn)定輸出,因此程控閥應(yīng)具有以下特性:
1.檢測螺塞,2.機(jī)械顯示器,3.氣缸筒,4.活塞桿,5上支架,6.下支架,7.平衡氣管,8.閥桿,9.閥體,10.閥瓣,11.密封環(huán),12,平衡活塞,13.支架密封組件,14.氣缸導(dǎo)向套,15.導(dǎo)向套密封組件,16.活塞,17.活塞密封組件
1.所有密封的點與面確保無泄漏,周期頻繁動作能保持不泄漏、串氣等現(xiàn)象。
2.閥門開啟與關(guān)閉的速度快,反應(yīng)靈敏,閥桿上下動作到位。
3.程控閥的平衡缸活塞要具備雙向承壓能力,閥座的密封接口能抵抗高速氣流沖刷。
4.符合工藝設(shè)計的要求,容易實現(xiàn)調(diào)節(jié)功能和閥門狀態(tài)遠(yuǎn)傳指示等功能。
5.閥座與閥體材料要具有耐疲勞型的材料制作,并控制其制作過程中的缺陷。
一.程控閥的結(jié)構(gòu)
當(dāng)操作氣(儀表空氣)進(jìn)入氣缸筒時,推動活塞從氣缸一端運動到另一端,由于活塞的上下移動,在下支架內(nèi)的壓力與聯(lián)通塔內(nèi)的壓力平衡的條件下,帶動平衡缸活塞及閥瓣上下運動,以達(dá)到對管道內(nèi)輸送介質(zhì)流通和切換到目的。
程控閥閥體一般采用鑄鋼,主要附有貼裝式(防爆)電磁閥,電感式接近開關(guān)。
二、常見故障
常見故障有機(jī)械顯示器故障,閥門不動作,動作不到位,動作中有阻力,延時開啟或關(guān)閉等造成DCS系統(tǒng)報警,從而導(dǎo)致生產(chǎn)不穩(wěn)定,產(chǎn)品純度下降。
三、判斷方法
3.1 壓力-時間曲線圖上的判斷
根據(jù)DCS操作控制形成壓力-時間曲線圖,正常穩(wěn)定的運行是如圖4所示的周期性變化的曲線,其中均壓閥門設(shè)置合理,均壓曲線較平滑,抽真空再生徹底。終升閥門開度合適,終升升壓速度設(shè)置較理想。
當(dāng)曲線發(fā)生變化時,應(yīng)根據(jù)變壓吸附(PSA)工藝中的閥門運作工序及作用來分析其故障,如圖2所示,為均壓閥開始時間過長,導(dǎo)致在一段時間內(nèi)塔內(nèi)壓力未發(fā)生改變,而形成水平線的狀態(tài);如圖3所示,發(fā)生故障的工序步驟為再生過程中,抽真空不到位,壓力急速上升,此時應(yīng)為該塔的終升閥門發(fā)生泄漏。
3.2閥門溫度變化的判斷
閥門正常運行中其溫度是穩(wěn)定不變的,根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計可以發(fā)現(xiàn)其形成的顧慮,從程控閥的結(jié)構(gòu)圖上可以看出,當(dāng)其支架密封組件中的密封組件發(fā)生泄漏的情況下,其平衡管的溫度必然發(fā)生變化,通常需要檢測其溫度變化,再根據(jù)其變化的大小判斷其好壞。
3.3觀察法
閥門正常運行中開啟與關(guān)閉的速度是勻速運動,其開啟與關(guān)閉的周期是相對穩(wěn)定的,通常需要用速度檢測儀或機(jī)械顯示器在DCS控制顯示器上的動作指示變化進(jìn)行判斷。
四、解決方法總結(jié)
4.1向內(nèi)漏氣:內(nèi)漏主要表現(xiàn)在閥瓣和平衡缸
原因:
1.密封面上有雜質(zhì),有硬顆粒雜質(zhì)損壞了密封墊。
2.工藝壓力操作不當(dāng),造成吸附劑粉化粘附在密封圈上,受氣流局部沖蝕而損壞密封圈導(dǎo)致供氣壓力小于0.3Mpa造成閥門關(guān)閉不嚴(yán)、O型圈損壞、閥板位置過高。
解決方法:
1.更換密封墊檢查吸附塔過濾網(wǎng),若有損壞,則更換處理;
2.保證儀表空氣壓力達(dá)到0.3~0.6Mpa;
3.更換密封O型圈;
4.調(diào)節(jié)閥桿的緊固螺絲與閥體密封面的距離;
4.2向外漏氣:外漏主要表現(xiàn)在中法蘭、閥桿密封和氣缸
原因:
1.閥體密封墊片損壞。
2.導(dǎo)向套密封泄漏。
3.氣缸筒上O型圈損壞。
4.頂蓋套與銅套處O型圈損壞。
5.氣缸活塞串氣。
解決方法:
1.更換閥體密封墊片;
2.更換漏氣部位O型圈;
3.閥門解體檢查,更換相關(guān)密封件;
4.3閥門半開半關(guān)或閥門不開;
分析:
1.儀表氣壓力不足。
2.氣缸內(nèi)部串氣。
3.平衡管堵塞。
4.儀表檢測模塊故障。
解決:
1.保證供氣壓力達(dá)到0.35~0.6Mpa;
2.閥門解體檢查,更換相關(guān)密封元件;
3.重新對儀表檢測模塊進(jìn)行標(biāo)定測試,或更換處理;
五、總結(jié)
1.程控閥的介質(zhì)流向應(yīng)遵循“高進(jìn)地出”的原則,或按閥體上的箭頭方向安裝。如介質(zhì)流向是雙向流動時,可根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行安裝。
2.程控閥應(yīng)在允許的溫度和壓差范圍內(nèi)使用。溫度過高或過低,會使密封元件在高溫時老化或在低溫時硬化變脆。若超出壓差范圍,會將密封材料壓壞或無法關(guān)閉閥門,導(dǎo)致閥門泄漏或動作失靈。
3.程控閥只允許安裝在水平管道上,氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)在閥體和管道的上方。
4.向外泄漏部分、填料環(huán)及閥門的外表面應(yīng)保持清潔干凈,未油漆部分應(yīng)注意防銹及潤滑,以延長閥門使用壽命。
5.平時使用時,程控閥氣缸、密封環(huán)和平衡缸等處裝配式應(yīng)增涂少許二硫化鉬與高溫潤滑油脂,以延長O型圈的壽命,在連續(xù)使用一個大修周期后,建議更換活塞上的密封圈,并在氣缸、填料環(huán)和平衡缸等處加少量二硫化鉬。
6.注意現(xiàn)場使用環(huán)境,尤其是電磁換向閥閥位檢查器的防水、防潮防靜電。
六、結(jié)語
在變壓吸附(PSA)裝置中,正常生產(chǎn)中,如果程控閥出現(xiàn)故障,將可能導(dǎo)致正在運行的塔或與其關(guān)聯(lián)的塔發(fā)生串壓或串氣,吸附劑無法正常吸附或再生,從而導(dǎo)致產(chǎn)品氣的純度、收率和氣體流量變得波動,直接影響后工序的正常生產(chǎn)。由此可見,程控閥的正確使用和維護(hù)是很重要的。在日常巡檢和操作的過程中應(yīng)對程控閥系統(tǒng)突發(fā)故障,能夠快速判斷原因,并及時消除;在計劃檢修或年度大修中對程控閥應(yīng)進(jìn)行拆解,認(rèn)真的檢查檢測,維修或更換相關(guān)部件,這樣可防止由于程控閥故障造成停產(chǎn)或安全等事故的發(fā)生,有效保證變壓吸附(PSA)工藝生產(chǎn)的穩(wěn)定運行。
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