李銘劍
摘 要:通過數(shù)據(jù)分析電解槽出鋁后鋁水中鐵含量的變化,認(rèn)為電解槽內(nèi)鐵增加,原鋁質(zhì)量中鐵含量就會上升。影響電解槽中鐵含量的主要原因是生產(chǎn)過程中其它環(huán)節(jié)帶入的,生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制電解質(zhì)水平和加強清理覆蓋料中的鐵,可有效控制電解槽中的鐵含量。
關(guān)鍵詞:電解鋁;鐵含量;覆蓋料
引言
鋁電解槽中雜質(zhì)鐵的含量對電解鋁企業(yè),生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品、樹立良好的形象企業(yè)有著極為重要的作用,因雜質(zhì)鐵的含量高低直接影響低鐵鋁和合金產(chǎn)品的質(zhì)量[1]。因此,分析鋁電解槽中雜質(zhì)鐵含量變化顯得極為重要[2]。本文將通過數(shù)據(jù)分析,淺析鋁電解槽中雜質(zhì)鐵含量的變化原因。
1 分析電解槽出鋁后鋁水中鐵含量的變化
為了便于統(tǒng)計分析,此文以GB/T1196重熔用鋁錠標(biāo)準(zhǔn)中的Al99.85牌號指標(biāo)中對鐵含量的要求進行分析。牌號Al99.85的標(biāo)準(zhǔn)要求是Fe含量不大于0.12%,雜質(zhì)總和不大于0.15%。
目前我公司原鋁中S i 含量穩(wěn)定在0. 03 ~ 0. 04 % , Ga 含量穩(wěn)定在0.01~0.02%之間,要想原鋁鐵含量不超過Al99.85的標(biāo)準(zhǔn)要求,在控制其它雜質(zhì)的條件下,鐵含量需保持不大于0.11%。統(tǒng)計以往的Al99.85原鋁的鐵含量發(fā)現(xiàn)其變化范圍在0.09~0.11%之間,且絕大部分在0.10~0.11%之間。
統(tǒng)計原鋁盤存歷史數(shù)據(jù)得出平均單臺槽存鋁量為34.745t。根據(jù)原鋁月產(chǎn)量得出平均每天每臺槽產(chǎn)出鋁水為2.93t。
分別統(tǒng)計鐵含量在0.09~0.13%的條件下,分析出鋁后鐵含量的變化表格如下:
此情況在原料和生產(chǎn)過程不帶入鐵的理想狀態(tài)下的分析,從上表也可以看出,每當(dāng)電解槽內(nèi)增加3kg左右的鐵,原鋁質(zhì)量中鐵含量就會上升0.01%。
2 分析主要生產(chǎn)原料中的鐵含量的帶入情況
電解鋁生產(chǎn)主要原料為氧化鋁、氟化鋁和陽極炭塊。通過分析某月的分析報告,得出氧化鋁和氟化鋁平均鐵含量為0.01%(標(biāo)準(zhǔn)要求不大于0.02%),陽極炭塊中的鐵含量的平均值為0.065%。根據(jù)當(dāng)月月報數(shù)據(jù),得知氧化鋁單耗為1919kg/tAl,氟化鋁為16.39kg/tAl,陽極陽極單耗474.49kg/tAl。
從以上數(shù)據(jù)可計算出原料鐵含量的帶入量如下:氧化鋁帶入鐵量0.562Kg/天,氟化鋁帶入鐵量0.005Kg/天,陽極炭塊帶入鐵量0.904Kg/天。
3 對比電解槽出鋁帶出的鐵和主要原料帶入的鐵平衡情況
(1) 不同鐵含量槽每天的鐵含量的帶入與帶出的比較如下:
從上表可以看出,將每天原料帶入的鐵含量和出鋁帶出的鐵含量比較,理論上電解槽的鐵量應(yīng)該會逐步下降,最終鐵含量將在0.05-0.06%之間保持動態(tài)平衡。
(2) 從以上分析可以看出,雖然原料帶入一部分鐵,但是與出鋁帶出的鐵比較,其中還有差量,這些差量鐵的來源,就應(yīng)該從其它方面查找分析。比如陽極涮爪涮炭碗、陽極涮底和打殼鐵錘掉入槽內(nèi)等現(xiàn)象和覆蓋料中的鐵帶入情況。
(3) 分析導(dǎo)桿修理中因為鋼爪涮爪造成的修理量,其中某月更換了580個爪頭,每個新鋼爪的重量為35kg,平均按涮掉鋼爪的1/3計算,僅當(dāng)月份有6766.67kg的鐵進入電解槽中,根據(jù)換極數(shù)計算出平均每天至少有218.28kg的鐵進行電解槽。
(4) 覆蓋料中的鐵含量分析。覆蓋料因其的不均勻性,經(jīng)分析50多批的結(jié)果,其鐵含量在0.3-0.5%之間,取平均鐵含量值約為0.4%。電解槽每個區(qū)每天有3/10的槽需換極,每次換極需補充覆蓋料約600公斤,可計算出每次換極從覆蓋料中帶入的鐵含量約為2.4Kg。
鐵含量的帶入和帶出分析動態(tài)平衡如下:
按此條件計算,目前的電解原鋁質(zhì)量在不考慮涮爪的情況下,其電解槽中的鐵含量在0.13-0.14%之間,因覆蓋料的不均勻性,所以每次換極后電解槽的鐵含量就會發(fā)生變化。
4 結(jié)束語
通過數(shù)據(jù)分析電解槽出鋁后鋁水中鐵含量的變化,認(rèn)為電解槽內(nèi)鐵增加,原鋁質(zhì)量中鐵含量就會上升。電解鋁生產(chǎn)用原料中的鐵含量并不是影響電解槽中鐵含量的主要原因,主要是生產(chǎn)過程中的其它環(huán)節(jié)中的鐵帶入,如涮爪和覆蓋料中的鐵,只有在生產(chǎn)過程中控制好電解質(zhì)水平和加強清理覆蓋料中的鐵,就可有效的控制電解槽中的鐵含量。
參考文獻(xiàn):
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1617501705279