陳新生 范坤河 夏學(xué)文 喻飛
摘 要:采用視覺技術(shù)對板材加工各工序運行時進行三維位置自動化檢測研究,解決板式家具生產(chǎn)中光照不均勻、精度要求高、定位視野大、圖像處理復(fù)雜等技術(shù)難題。在家具自動化生產(chǎn)中應(yīng)用,深度測量值與實際測量對比后的誤差值均在3mm內(nèi),對板材定位比較精確,完全可滿足企業(yè)現(xiàn)代家具制造工廠自動化生產(chǎn)要求。
關(guān)鍵詞:家具;工序;檢測
板式家具生產(chǎn)原料以人造板為主,與其他類型家具相比,更易實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn),具工序分散度高、生產(chǎn)效率高德特點[1]。隨著我國環(huán)境保護加強,板式家具是當前也是今后我國家具行業(yè)發(fā)展的趨勢[2]。在板式家具生產(chǎn)中拆剁、搬運、上料等工序基本上由人工完成,不僅成本高、效率低,且易造成工傷事故[3],隨著我國工業(yè)自動化快速發(fā)展,家具制造工序逐步實現(xiàn)自動化,但各工序加工時需精準對板材進行定位,以保障各關(guān)鍵工序準確運行,這就對家具生產(chǎn)裝備提出了更高的技術(shù)要求[4-5]。本文采用視覺技術(shù)對板材加工各工序運行時進行三維位置自動化檢測研究,并在家具自動化生產(chǎn)中進行應(yīng)用,解決板式家具生產(chǎn)中光照不均勻、精度要求高、定位視野大、圖像處理復(fù)雜等技術(shù)難題,以實現(xiàn)精準的自動獲取三維坐標,推動板式家具自動化生產(chǎn)的可靠性。
1 硬件平臺
在漳州永生利家具有限公司現(xiàn)代家具生產(chǎn)車間搭建工序自動檢測平臺(見圖1),硬件裝備為:(1)生產(chǎn)線板材情況,三跺、板材大小不一,板材單層厚度1.6cm,板材單個最大尺寸60cm×60cm;(2)傳感器支架,支撐安放傳感器,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)情況,實現(xiàn)高位置精度傳感器安裝高度在1.2m較適宜;(3)傳感器,采用Kinect2.0傳感器獲取目標板材的彩色圖像、深度數(shù)據(jù);(4)工控機,用于系統(tǒng)圖像處理,工機配置為Intel I9,操作系統(tǒng)Windows10,內(nèi)存8G;(5)輔助光源,在光線不足如晚上、陰雨天等情況下使用,提升光照均勻性,提高采集圖像質(zhì)量;(6)拆剁機械手,根據(jù)定位情況,自動抓取板材至下個工序。
工作流程為:板材經(jīng)上道工序加工后送至生產(chǎn)線上,傳感器獲取生產(chǎn)線上得板材圖像和數(shù)據(jù),經(jīng)工控機數(shù)據(jù)處理分析后將指令發(fā)送給機械手控制器,機械手根據(jù)指令自動搬運、放置家具板材至下個加工工序。
2 軟件平臺
工序自動檢測平臺系統(tǒng)采用visual studio2019平臺開發(fā),采用MFC進行人機交互界面開發(fā),平臺系統(tǒng)的主要功能為:(1)對傳感器獲取的板材圖像進行采集、分析和數(shù)據(jù)處理;(2)顯示傳感器獲取的實時圖像,及板材三維坐標;(3)相關(guān)技術(shù)參數(shù)設(shè)置、調(diào)節(jié)。工序自動檢測平臺系統(tǒng)的功能模塊、人機交互界面見圖2,功能模塊有4個:人機交互、圖像處理、通訊控制、數(shù)據(jù)處理,人機交互模塊:負責(zé)圖像、系統(tǒng)狀態(tài)、數(shù)據(jù)參數(shù)的顯示;圖像處理模塊:從傳感器獲取圖片,并對圖像進行深度分析,計算出板材三維坐標;通訊控制模塊:將數(shù)據(jù)計算結(jié)果和控制指令傳遞給機械手控制器,指令機械手工作并接收狀態(tài)數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)處理模塊:對圖像數(shù)據(jù)進行分析,計算出板材三維坐標。
3 定位檢測分析、誤差補償
Kinect2.0傳感器在0-0.8m時,無法得到有效清洗圖像,安裝超過1.5m時,測量值與實際值誤差偏大。經(jīng)在1.0-1.5m范圍內(nèi)集中采集圖像分析對比,在傳感器為1.2m位置時,成像效果較好,經(jīng)從圖3可看出,Kinect2.0傳感器安裝在1.2m時,深度測量值與實際測量值間存在偏差,誤差值在8mm內(nèi)。為此進行進行誤差補償,通過20次數(shù)據(jù)采集,通過深度測量值與實際測量值對比分析,對測試的深度數(shù)據(jù)誤差糾正后,誤差值在5mm內(nèi)。
4 生產(chǎn)應(yīng)用
從表1可以看出,深度測量值與實際測量對比后的誤差值均在3mm內(nèi),家具制造關(guān)鍵工序自動檢測系統(tǒng)對板材定位比較精確,完全可滿足企業(yè)現(xiàn)代家具制造工廠自動化生產(chǎn)要求。
5 結(jié)論
現(xiàn)代板式家具生產(chǎn)中,板材從輸送線進入下個工序時,采用人工搬運即影響生產(chǎn)效率、成本高,且搬運工人易受各種機械傷害。隨著自動化裝備的生產(chǎn)應(yīng)用,可將視覺技術(shù)與生產(chǎn)裝備結(jié)合,實現(xiàn)對輸送線上板材的精準定位,并通過指令引導(dǎo)機械手搬運板式家具,實現(xiàn)對人工代替。但在實際生產(chǎn)中,因定位不精確使得機械手經(jīng)常抓取板式家具失敗,影響生產(chǎn)效率又損壞板材。為此,需解決板式家具生產(chǎn)上光照干擾強、精度要求高、定位視野大、定位速度慢、圖像處理復(fù)雜等關(guān)鍵技術(shù)難點。
本文針對上述問題,開發(fā)了家具制造關(guān)鍵工序自動檢測系統(tǒng),通過對獲取的圖像處理和深度分析,計算出板材三維坐標,并將數(shù)據(jù)計算結(jié)果和控制指令傳遞給機械手控制器,控制機械手搬運板材至下個工序,并實現(xiàn)對角度、位置的自動校正。通過生產(chǎn)應(yīng)用,深度測量值與實際測量對比后的誤差值均在3mm內(nèi),家具制造關(guān)鍵工序自動檢測系統(tǒng)對板材定位比較精確,完全可滿足企業(yè)現(xiàn)代家具制造工廠自動化生產(chǎn)要求。本文的技術(shù)帶動了家具生產(chǎn)車間的數(shù)字化管理,提升了企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)競爭力。
參考文獻:
[1]牛怡婷,熊先青,袁瑩瑩.板式家具自動化原料與成品倉管控流程對比研究[J].林產(chǎn)工業(yè),202(5):30-33.
[2]馮莉,杜炳霖.板式家具自動導(dǎo)引車的設(shè)計與關(guān)鍵零部件的有限元分析林業(yè)[J].機械與木工設(shè)備,2020(4):41-44.
[3]劉洪旭.鋼坯位置檢測及其圖像處理技術(shù)的研究[D].天津:天津科技大學(xué),2016.
[4]朱宇輝.基于Kinect的機械臂人機交互控制系統(tǒng)設(shè)計[D].綿陽:西南科技大學(xué),2013.
[5]董欞皙.基于單圖像傳感器的雙孔相機成像測量技術(shù)[D].太原:中北大學(xué),2017.
作者簡介:
陳新生(一作);性別:男;出生年月日:1953.1.1;貫籍:福建省漳州市;民族:漢;學(xué)歷:大專;職稱 :中級工程師;研究方向:現(xiàn)代家具智能生產(chǎn)設(shè)計
范坤河(二作);性別:男;出生年月日:1982.5.17;貫籍:福建漳州;民族:漢;學(xué)歷:大專;職稱 :中級工程師;研究方向:現(xiàn)代家具智能化設(shè)計
夏學(xué)文(三作);性別:男;出生年月日: 1974年 8月 7日;貫籍:湖北省孝感市;民族:漢;學(xué)歷: 博士研究生;職稱 :教授;研究方向:人工智能及其應(yīng)用
喻飛(四作);性別:男;出生年月日:1981.12.02;貫籍:湖北省鐘祥市;民族:漢;學(xué)歷:博士研究生;職稱 :副教授;研究方向:智能計算與應(yīng)用