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汽輪發(fā)電機集電環(huán)電刷打火的原因分析及在線處理方法

2021-02-28 06:49寧夏銀星發(fā)電有限責任公司
電子世界 2021年22期
關(guān)鍵詞:集電環(huán)碳刷電刷

寧夏銀星發(fā)電有限責任公司 楊 文

某發(fā)電公司1號機組集電環(huán)碳刷打火嚴重,被迫降負荷及降低機組無功運行,碳刷載流分布嚴重不平衡,接觸面溫度高達200℃,集電環(huán)表面最高溫接近160℃,現(xiàn)場多數(shù)碳刷存在邊、角崩裂的現(xiàn)象,嚴重危及到機組運行。通過現(xiàn)場反復檢測、研究、判斷為集電環(huán)表面存在“高點”,表面光潔度劣化,導致碳刷電流分布不均局部高溫“打火”。后經(jīng)自主研發(fā)制作了膠木假碳刷,對集電環(huán)表面在線研磨后,消除了發(fā)電機碳刷打火問題,避免了發(fā)電機非正常停機帶來經(jīng)濟損失及惡劣的社會影響,得到了廠家的認可和推廣,取得了良好的社會價值。

發(fā)電機集電環(huán)也叫滑環(huán),集電環(huán)裝置是發(fā)電機設備重要組成部分,其主要功能是將靜止勵磁電流提供給旋轉(zhuǎn)的發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組勵磁電流的一種裝置。電刷是集電環(huán)裝置的重要組成部分,是發(fā)電機動靜接觸和交換能量的設備,其狀況運行好壞,直接關(guān)系到發(fā)電機組安全穩(wěn)定運行。然而,在日常檢查中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)因各種原因會造成發(fā)電機碳刷“打火”故障,如不及時消除,可能導致碳刷碎裂,集電環(huán)高溫運行“環(huán)火”,嚴重時會燒毀集電環(huán),威脅機組安全穩(wěn)定運行。本文就發(fā)電機集電環(huán)碳刷打火原因分析及在線消除方法進行簡要探討。

1 設備簡介

某發(fā)電公司安裝兩臺由上海發(fā)電機廠制造的QFSN2-660-2型靜止勵磁系統(tǒng)的汽輪發(fā)電機。發(fā)電機集電環(huán)裝置在同軸上由兩個集電環(huán)單件構(gòu)成。集電環(huán)是合金鋼鍛件,經(jīng)加工和熱處理熱套于集電環(huán)套筒的環(huán)形構(gòu)件。將集電環(huán)熱套在集電環(huán)套筒后形成了一個完整性能的集電環(huán)構(gòu)件,這兩個環(huán)形構(gòu)件的接觸表面均為鍍銀的,使接觸面的電阻降到最低,以達到降低集電環(huán)溫度的目的。

集電環(huán)套筒表面周向上有均布的,與軸向成45°的斜槽,斜槽的進風口處修成有利于通風的單邊喇叭口,進一步增大自抽風能力,這些斜槽除具有自抽風能力外,還增加了集電環(huán)的散熱面積,以達到降低集電環(huán)溫升目的。集電環(huán)構(gòu)件也是熱套在具有絕緣筒的集電環(huán)軸上的環(huán)形件,它高速旋轉(zhuǎn)的表面與靜止電刷的接觸面是動、靜電流的交換面。每只集電環(huán)的周向上裝有6個刷盒座,每個刷盒座上可插入2只刷握,刷盒、附件及彈簧件組成了刷握,每只刷握能裝6只25x32x100mm型電刷,每一極集電環(huán)分別布置72只碳刷。刷盒座被緊固在一對同心的鍍銀匯流環(huán)上,刷握頂部是絕緣手柄,可供運行人員在不停電的條件下更換碳刷。每只電刷均有6只恒壓彈簧,提供一個作用于電刷中心線上的恒定壓力。刷架是以環(huán)氧玻璃布板為主的組合框架,用螺栓將它與導風圈、匯流環(huán)連成一個整體,緊固在底架上面的絕緣材料板上。

2 案例概述

某發(fā)電公司安裝兩臺由上海發(fā)電機廠制造的QFSN2-660-2型、水氫氫冷卻方式、靜止勵磁系統(tǒng)的汽輪發(fā)電機,勵磁系統(tǒng)使用上海摩根碳刷傳輸勵磁電流。附著于集電環(huán)上的碳刷,依靠彈力搭接、滾動搭接原理構(gòu)成可靠的連接系統(tǒng),碳刷附著于無線旋轉(zhuǎn)的集電環(huán)上,提供給集電環(huán)電流,使其加載于發(fā)電機轉(zhuǎn)子之上,形成磁場被切割,產(chǎn)生電能。據(jù)供貨廠家指導意見,該廠選用性能優(yōu)良的進口電刷(摩根NCC634、羅蘭LFC554),正常工況下集電環(huán)表面溫度一般不超過100℃。但在2018年11月至2019年4月期間,某發(fā)電公司運一號機組持續(xù)發(fā)生集電環(huán)高溫、碳刷碎裂等嚴重缺陷,碳刷溫度最高點達到了140℃左右,經(jīng)緊急在線處理后恢復運行,鑒于碳刷發(fā)熱“打火”的常見性以及可能造成的嚴重后果,現(xiàn)將整個分析處理過程進行總結(jié),對碳刷打火原因進行深入分析,總結(jié)了極其實用的在線處理方法。

3 原因分析及對策制定

(1)安裝不規(guī)范,碳刷握的彈簧壓力不足或壓力不均勻,與集電環(huán)表面間隙過大。一般電刷的材質(zhì)比較脆,當同集電環(huán)表面的空隙過大的時候,其運行的過程中不能整體與集電環(huán)接觸,會呈斜面接觸,因此容易產(chǎn)生電刷崩裂情況。

解決對策:按照廠家技術(shù)文件要求,在廠家技術(shù)人員的指導下對發(fā)電機刷握間隙進行統(tǒng)一檢查調(diào)整至4mm,并測量刷握恒壓彈簧壓力均達到正常。

(2)碳刷混用,造成不同材質(zhì)、不同導電性能的碳刷混裝,碳刷載流分布不均勻。

解決對策:經(jīng)抽取現(xiàn)場碳刷樣品檢查,該批次使用的碳刷均為上海發(fā)電機廠指導使用卡朋羅蘭品牌,型號為LFC554型進口電刷,該碳刷性能優(yōu)良,現(xiàn)場檢查未發(fā)現(xiàn)不同品牌的電刷混用。同時,經(jīng)核查采購經(jīng)銷商,該廠采購的碳刷均為卡朋羅蘭品牌國內(nèi)授權(quán)經(jīng)銷商,未發(fā)現(xiàn)存在非正式廠家生產(chǎn)牌號或其它牌號的碳刷。

(3)檢修人員操作不規(guī)范,未按照規(guī)定對新碳刷進行研磨或研磨不均勻。設備異常打火期間更換碳刷數(shù)量明顯上升,損壞的碳刷多數(shù)出現(xiàn)崩角,裂變等情況。

解決對策:按照廠家指導要求,對碳刷更換作業(yè)進行細致、規(guī)范的培訓,且現(xiàn)場由熟練工帶領(lǐng)進行碳刷更換,嚴格按照廠家要求對新碳刷進行細致打磨,杜絕因人為因素造成設備故障。

(4)集電環(huán)室內(nèi)空氣循環(huán)差,溫度高積粉多,長時間未清理,造成碳刷打火。碳刷在同集電環(huán)的機械摩擦過程中,會產(chǎn)生很大的熱量、流過碳刷的電流會產(chǎn)生熱量,集電環(huán)室內(nèi)的空氣循環(huán)較差,兩者之間產(chǎn)生的熱量不能及時的排出室外,熱量集中室內(nèi),使室內(nèi)的溫度升高,隨著碳粉越積越多,如未及時的清理干凈,導致碳刷溫度增高而出現(xiàn)打火。

解決對策:加強室內(nèi)的通風冷卻,在發(fā)電機集電環(huán)處引接一路儀用壓縮空氣,對碳刷和發(fā)電機集電環(huán)積粉進行吹掃清潔,同時使碳刷與集電環(huán)面等零部件的溫度低降。另外,檢修人員定期檢查設備各部位是否有粉塵積垢,需要及時的清掃干凈;此外,結(jié)合機組檢修,定期將集電環(huán)螺旋導風槽里的碳粉物清除干凈,避免影響通風和散熱的效果。

(5)人員技能及經(jīng)驗不足,日常巡視檢查過程中未能及時發(fā)現(xiàn)集電環(huán)局部高溫及碳刷載流分布不均勻的缺陷,造成碳刷及集電環(huán)長時間過熱,進行形成打火缺陷。

解決對策:針對人員技能及經(jīng)驗不足等問題,聯(lián)系廠家專業(yè)技術(shù)人員針對此類問題開展現(xiàn)場專項培訓,人員達到熟練水平方可上崗作業(yè)。

綜上述原因分析,針對具體原因分析制定出的解決對策,逐項落實實施后,碳刷“打火”故障并未有效消除,且隨著負荷率的增加有形成“環(huán)火”的趨勢。機組多次被迫降負荷及降無功運行,碳刷電流分布嚴重不平衡,接觸面溫度高達200℃,集電環(huán)表面最高溫接近160℃,現(xiàn)場多數(shù)碳刷存在邊、角崩裂的現(xiàn)象,嚴重危及機組運行。后經(jīng)技術(shù)人員及廠家技術(shù)指導現(xiàn)場反復檢測、分析、研斷,確定此次打火故障的主要原因為發(fā)電機集電環(huán)表面存在“高點”,因電腐蝕造成集電環(huán)表面光潔度劣化,致使碳刷電流分布不平衡局部高溫打火。

解決對策:為研磨集電環(huán)表面“高點”,進一步提高集電環(huán)表面光潔度,技術(shù)人員自制作了同比例膠木材質(zhì)的碳刷。膠木即電木,具有較高的機械強度、良好的絕緣性,耐熱耐高溫耐腐蝕,用其代替碳刷可以有效研磨集電環(huán)表面“高點”及毛刺且不會對集電環(huán)造成二次損壞。其制作過程相對簡單,即選用耐熱性能更佳的原膠木,按原碳刷規(guī)格比例1:1切割打磨成碳刷狀,為進一步提高研磨接觸面積,取舊碳刷比照,在膠木碳刷端面畫出相同弧面,用磨具沿弧面打磨,直至膠木碳刷弧面成與集電環(huán)接觸面達到75%以上,為防止取出時不慎滑落,將制作好的膠木碳刷頂部打孔系好絕緣繩(如圖1所示),將其按照碳刷安裝要求安裝于新刷握上,根據(jù)故障集電環(huán)碳刷電流分布情況,依次謹慎、輪換、替代電流分布不均,載流能力較低的碳刷刷握,逐步對集電環(huán)表面進行持續(xù)研磨、清潔,消除集電環(huán)表面“高點”,同時對集電環(huán)表面光潔度進行修復拋光。經(jīng)多輪次,反復不斷的對集電環(huán)持續(xù)研磨,碳刷打火現(xiàn)象逐步減少,直至徹底消失,觀察集電環(huán)表面光滑度明顯提升,此方法取得了立竿見影的效果,避免了機組非停造成的經(jīng)濟效益損失響。同時,得到廠家的認可和贊許,值得在同類故障中廣泛推廣,取得了良好的社會價值。

圖1 自制膠木碳刷

某火電機組在運行中集電環(huán)打火嚴重,造成集電環(huán)及碳刷異常發(fā)熱,為避免機組非正常停機帶來的經(jīng)濟損失,以及事故擴大造成惡劣的社會影響,本文通過深入分析,提出了有效的在線處理對策,通過研發(fā)自制膠木碳刷,對發(fā)電機故障集電環(huán)在線研磨,有效解決了集電環(huán)“打火”故障,避免了機組非停的帶來經(jīng)濟損失及惡劣的社會影響,鑒于取得的良好效果,希望對同行業(yè)類似故障有一定的借鑒作用。

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