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淺談工廠壓縮空氣系統(tǒng)的節(jié)能管理方法

2021-02-22 06:47王飛
機電信息 2021年5期
關(guān)鍵詞:壓縮空氣創(chuàng)新

摘要:為降低壓縮空氣系統(tǒng)的運行能耗,促進節(jié)能環(huán)保,對亞太輕合金(南通)科技有限公司的壓縮空氣供應(yīng)系統(tǒng)現(xiàn)狀進行了分析,根據(jù)系統(tǒng)運行現(xiàn)狀及供需側(cè)特點,查明了影響供氣系統(tǒng)能耗的幾大因素。在不增加投資、不改變現(xiàn)有機組和管路結(jié)構(gòu)的情況下,提出了管理型節(jié)能運行方案,方案實施后能夠滿足用戶用氣量需求,提高供氣品質(zhì),降低能源消耗,實現(xiàn)經(jīng)濟運行。

關(guān)鍵詞:螺桿空壓機;節(jié)能管理;創(chuàng)新;壓縮空氣

1 現(xiàn)狀分析

壓縮空氣是我公司重要的動力源之一。我公司一期壓縮空氣耗電量約1 000萬kWh/a,在單位產(chǎn)品能耗中占據(jù)重要比例,供氣系統(tǒng)由10臺阿特拉斯牌GA110 kW螺桿式工頻空氣壓縮機(以下簡稱GA110空壓機)組成,并輔助配置冷凍式干燥機8臺、吸附式干燥機1臺、儲氣罐若干,總裝機功率1 200 kW,平均供氣壓力0.68 MPa,管路圍繞廠房四周形成環(huán)網(wǎng),通過支路在廠房主跨柱向各末端設(shè)備恒壓供氣。壓縮空氣用戶包括:一期熔煉車間、擠壓車間、盤拉車間、精切車間、模具車間等。供氣壓力0.6~0.7 MPa。

2 數(shù)據(jù)搜集

根據(jù)各用戶車間用氣特點開展如下調(diào)查:

2.1? ? 供氣設(shè)備布局

主供氣點布局在一期空壓站,由4臺GA110空壓機、4臺冷凍式干燥機、3臺4 m3儲氣罐構(gòu)成,通過集氣包向主網(wǎng)供氣。另外,在精切車間設(shè)置2臺GA110空壓機同時向主網(wǎng)、精切車間、制氮機供氣,盤管車間設(shè)置1臺GA110空壓機向主管供氣,盤拉在線退火車間設(shè)置1臺GA110空壓機向主網(wǎng)供氣,橢圓管車間設(shè)置1臺GA110空壓機向主網(wǎng)供氣,模具車間設(shè)置1臺GA110空壓機向主網(wǎng)、模具車間供氣。供氣設(shè)備布局合理,主網(wǎng)壓力穩(wěn)定,無明顯壓差。

2.2? ? 空壓機設(shè)備參數(shù)

筆者調(diào)查了#1~#10空壓機運行參數(shù)表,設(shè)置壓力0.72~0.8 MPa,壓力帶寬0.02~0.1 MPa,運行參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)優(yōu)化,冷卻系統(tǒng)工作狀態(tài)良好,冷卻器冷卻效果參差不齊,進(排)氣溫度隨環(huán)境不同而各有差異,油溫油壓正常,管道過濾器壓差及過濾器狀態(tài)整體不良需更換。

2.3? ? 空壓機產(chǎn)氣量調(diào)查

筆者使用空壓機能效監(jiān)測儀測量了10臺空壓機的實際產(chǎn)氣量,發(fā)現(xiàn)8臺產(chǎn)氣正常,2臺空壓機產(chǎn)氣量下降嚴(yán)重,如表1所示,產(chǎn)氣不足的原因是機頭磨損,影響系統(tǒng)能耗。

2.4? ? 空壓機耗電量調(diào)查

通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),在10臺空壓機中,有計量電表的8臺,無計量電表的2臺,除檢修停機外均長期運行。為便于統(tǒng)計分析,筆者調(diào)取了8臺空壓機2年的電量數(shù)據(jù),并在無計量電表的2臺空壓機上加裝電表。根據(jù)2018年空壓機月度用電統(tǒng)計表(表2)可知,2018年全年耗電量6 572 180 kWh;根據(jù)2019年空壓機月度用電統(tǒng)計表(表3)可知,2019年全年耗電量6 727 780 kWh。

3 確立改善目標(biāo)

經(jīng)跟蹤分析,本方案確定以下目標(biāo):(1)主網(wǎng)供氣壓力調(diào)整;(2)車間設(shè)備末端供氣壓力調(diào)整;(3)車間設(shè)備減壓閥設(shè)置調(diào)整和用氣設(shè)備漏氣治理;(4)將各空壓機運行狀態(tài)和產(chǎn)氣效率作為主要調(diào)查內(nèi)容。

空壓機設(shè)置壓力0.72~0.78 MPa,大于管網(wǎng)運行壓力,機組處于長期運行狀態(tài),管網(wǎng)壓力0.65~0.7 MPa,大于管網(wǎng)經(jīng)濟運行壓力,有改善空間。擠壓設(shè)備吹水氣壓設(shè)置參差不齊,部分機臺無減壓閥,有改善空間。通過檢查發(fā)現(xiàn):(1)同類型設(shè)備減壓閥設(shè)置壓力不統(tǒng)一,如倒立盤0.45~0.7 MPa,冷床0.42~0.7 MPa,精密切割0.5~0.75 MPa。(2)車間漏氣點較多,主要集中在擠壓冷床PVC氣管接頭、過橋氣缸、立輪氣缸等位置,吹掃、打磨移動氣管等用氣點,有改善空間。

4 確定改善方案

經(jīng)過以上調(diào)查分析,節(jié)能改善小組得出應(yīng)主要從以下幾個方面做出改善:

(1)加強漏氣點的維修治理。通過開展漏氣專項檢查,結(jié)合日常巡檢,積極開展漏氣點維修工作,通過機臺責(zé)任制加強對維修及時性的監(jiān)督。

(2)合理調(diào)整機臺減壓閥整定值。根據(jù)機臺用氣特性,統(tǒng)一調(diào)整機臺減壓閥設(shè)定值。

(3)減小壓機水箱出口吹氣的耗氣量。調(diào)整吹氣類減壓閥壓力,小機臺調(diào)整為0.2 MPa,大機臺調(diào)整為0.25 MPa,同時限制吹氣管的數(shù)量,并對吹氣沒有減壓閥的加裝減壓閥。

(4)動作氣缸類減壓閥調(diào)整后,機臺減壓閥設(shè)定值保持為0.5~0.55 MPa。壓機、冷床、倒立盤等壓力調(diào)整為0.5 MPa,考慮到生產(chǎn)效率,將加溫爐傳送氣缸的壓力調(diào)整為0.55 MPa。

(5)對氣壓有特別要求且氣缸較多的設(shè)備,如精切、模具、探傷、切割車間,改造管線由機組直接供氣,不經(jīng)主網(wǎng)或末端增壓,以滿足生產(chǎn)條件。

(6)降低主網(wǎng)供氣壓力至經(jīng)濟運行壓力0.55 MPa。1)根據(jù)各區(qū)域用氣特點降低壓力,系統(tǒng)降壓0.05~0.1 MPa,主網(wǎng)供氣壓力由0.65 MPa降為0.55 MPa,停用空壓站1臺GA110空壓機作為備用機組,當(dāng)管網(wǎng)壓力低于0.55 MPa時自動啟動補充壓力。2)結(jié)合手動調(diào)整,根據(jù)車間產(chǎn)能情況,實時調(diào)整空壓機開啟臺數(shù),目標(biāo)停機2臺GA110空壓機實現(xiàn)節(jié)能。

(7)加強空壓機維護保養(yǎng)。1)空壓機冷卻器清理周期由月清理調(diào)整為周清理,同時加強對運行維護的監(jiān)督,保證機組的散熱性能,加強空壓機換熱器的清理通風(fēng),降低進氣溫度,提高機組產(chǎn)氣量。2)加強管道過濾器的保養(yǎng)更換,降低空壓系統(tǒng)壓差,提高產(chǎn)氣量。

5 效果驗證

通過上述改善,節(jié)能改善小組記錄2020年空壓機耗電量共計5 778 360 kWh,如表4所示,在公司產(chǎn)量增加、設(shè)備增加的情況下,較2019年降耗949 420 kWh,節(jié)能效果顯著。

6 結(jié)語

通過近一年的努力改善,我公司壓縮空氣系統(tǒng)的節(jié)能降耗工作得以有效執(zhí)行,節(jié)能管理思路得到驗證,改善方法符合實際,為公司創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟效益,員工個人價值也得到了更大的發(fā)揮;同時通過對系統(tǒng)和設(shè)備的深入研究,員工也更加了解系統(tǒng)和設(shè)備原理,為今后更好地開展工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

收稿日期:2020-12-25

作者簡介:王飛(1985—),男,江蘇沭陽人,機械工程師,研究方向:機電維修與項目管理。

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