摘要:針對一起35 kV備自投動作過程中主變差動保護(hù)動作的故障情況進(jìn)行了分析。該故障原因?yàn)?5 kV備自投動作過程中的非同期合閘,使得主變鐵芯飽和,從而產(chǎn)生相應(yīng)的和應(yīng)涌流導(dǎo)致主變差動保護(hù)動作。結(jié)合繼電保護(hù)及備自投動作信息和故障錄波,對備自投非同期合閘引起和應(yīng)涌流的過程進(jìn)行了分析和思考,并提出了技術(shù)改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:備自投;非同期合閘;和應(yīng)涌流;差動保護(hù)
0 引言
近年來,和應(yīng)涌流引起變壓器差動保護(hù)動作的情況引起了業(yè)內(nèi)學(xué)者的關(guān)注。和應(yīng)涌流一般在電網(wǎng)中空投一臺變壓器時,在相鄰的并聯(lián)或級聯(lián)運(yùn)行變壓器中產(chǎn)生。和應(yīng)涌流一般在合閘變壓器涌流持續(xù)一段時間后產(chǎn)生,該涌流波形特征不明顯且持續(xù)時間很長,容易導(dǎo)致變壓器的涌流閉鎖環(huán)節(jié)失效,造成運(yùn)行變壓器保護(hù)誤動作[1]。隨著對和應(yīng)涌流的進(jìn)一步研究,人們發(fā)現(xiàn)備自投非同期合閘也會引起和應(yīng)涌流,從而造成變壓器差動保護(hù)動作。
本文對一起35 kV備自投非同期合閘過程中主變差動保護(hù)動作的案例進(jìn)行了分析,并針對35 kV備自投動作對主變差動保護(hù)的影響提出了相應(yīng)的防誤措施。
1 故障概述
某年10月16日00:28:51,110 kV龍悅站35 kV 31PT發(fā)生高壓保險熔斷故障,由于110 kV龍悅站35 kV #1變中電流較小,達(dá)不到備自投的有流閉鎖定值,110 kV龍悅站35 kV備自投裝置滿足無壓無流條件后,備自投動作,跳開35 kV #1變中301開關(guān),合上35 kV #2變中302開關(guān),24 ms后,110 kV龍悅站35 kV龍衛(wèi)線供電的35 kV衛(wèi)河站#1主變差動保護(hù)動作,跳開主變兩側(cè)開關(guān)。
2 故障過程分析
2.1? ? 故障前運(yùn)行方式
110 kV龍悅站#1主變、#2主變分列運(yùn)行,#1主變、#2主變中性點(diǎn)不接地,#1變中、35 kV龍陂線、35 kV春松線、35 kV龍石線、35 kV龍衛(wèi)線、35 kV車田線掛35 kV I母運(yùn)行,#2變中熱備用,作為35 kV I母備用電源,35 kV備自投投入。35 kV所有出線均有小電源上網(wǎng)。故障前運(yùn)行方式如圖1所示。
2.2? ? 備自投及保護(hù)動作時序
110 kV龍悅站35 kV備自投和35 kV衛(wèi)河站主變保護(hù)的動作時序如下:
00:29:00.666,110 kV龍悅站35 kV備自投裝置跳閘動作;
00:29:00.726,110 kV龍悅站35 kV #1變中301開關(guān)分閘;
00:29:01.646,110 kV龍悅站35 kV備自投裝置合閘動作;
00:29:01.715,110 kV龍悅站35 kV #2變中302開關(guān)合閘;
00:29:01.739,35 kV衛(wèi)河站#1主變差動保護(hù)裝置動作;
00:29:01.769,35 kV衛(wèi)河站10 kV #1變低501開關(guān)分閘;
00:29:01.796,35 kV衛(wèi)河站35 kV #1變高301開關(guān)分閘。
2.3? ? 備自投動作行為分析
110 kV龍悅站35 kV部分采用單母接線方式,僅配置有一組PT。110 kV龍悅站35 kV 31PT發(fā)生高壓保險熔斷故障后,110 kV龍悅站35 kV二次電壓消失。因此,110 kV龍悅站35 kV備自投滿足無壓啟動條件。
經(jīng)調(diào)取10月16日110 kV龍悅站35 kV #1變中電流的歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),最大電流一次值為22.505 A,35 kV #1變中CT變比為800/5,折算到二次側(cè)為0.14 A,小于備自投裝置的“BZT無流檢查定值”0.2 A。因此,110 kV龍悅站35 kV備自投滿足無流檢查條件。
綜上,110 kV龍悅站35 kV備自投滿足無壓無流條件后,備自投正確動作,跳開110 kV龍悅站35 kV #1變中301開關(guān),確認(rèn)110 kV龍悅站35 kV #1變中301開關(guān)分位后,合上110 kV龍悅站35 kV #2變中302開關(guān)。110 kV龍悅站35 kV I母線恢復(fù)正常供電。
2.4? ? 主變差動保護(hù)動作行為分析
調(diào)取35 kV衛(wèi)河站#1主變差動保護(hù)故障錄波,如圖2所示。由錄波圖可見,主變保護(hù)有明顯的差流,且各側(cè)電流均有不同程度的偏向時間軸一側(cè)的特點(diǎn),出現(xiàn)了很大的周期分量和非周期分量,并呈衰減趨勢,具有明顯的勵磁涌流特征。
對主變保護(hù)進(jìn)行動作特性分析,發(fā)現(xiàn)動作軌跡落到了差動保護(hù)動作區(qū)域,主變差動保護(hù)滿足動作方程,差動保護(hù)動作,跳開主變兩側(cè)開關(guān)。
對主變保護(hù)進(jìn)行諧波分析,發(fā)現(xiàn)有較大的直流分量,各相二次諧波含量占比分別為5.6%、25.4%和11.5%,有兩相低于二次諧波制動系數(shù)定值(35 kV衛(wèi)河站#1主變二次諧波制動系數(shù)定值為0.12),從而造成二次諧波制動失效。
調(diào)取35 kV衛(wèi)河站#1主變高后備保護(hù)故障錄波,如圖3所示。由錄波圖可見,主變高壓側(cè)電壓在某個時刻出現(xiàn)了突變,35 kV母線電壓偏移,從而導(dǎo)致鐵芯飽和,產(chǎn)生和應(yīng)涌流,繼而造成差動保護(hù)動作。
通過時間對比,發(fā)現(xiàn)110 kV龍悅站35 kV備自投動作合閘時刻和35 kV衛(wèi)河站35 kV母線電壓偏移時刻幾乎相同,由此判斷,110 kV龍悅站35 kV備自投跳開110 kV龍悅站35 kV #1變中301開關(guān)后,該區(qū)域35 kV系統(tǒng)處于孤網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài),而110 kV龍悅站35 kV備自投合上110 kV龍悅站35 kV #2變中302開關(guān)為非同期合閘,從而造成35 kV衛(wèi)河站35 kV母線電壓偏移,繼而導(dǎo)致35 kV衛(wèi)河站#1主變鐵芯飽和產(chǎn)生的和應(yīng)涌流使差動保護(hù)動作。
3 解決措施
該事件中,35 kV衛(wèi)河站主變差動保護(hù)動作的原因是110 kV龍悅站35 kV備自投非同期合閘過程造成35 kV衛(wèi)河站35 kV母線電壓偏移,導(dǎo)致鐵芯飽和產(chǎn)生的和應(yīng)涌流造成差動保護(hù)動作。因此,如何避免35 kV備自投非同期合閘成為解決該事件中主變差動保護(hù)誤動作的關(guān)鍵。為此,在備自投動作跳閘時,可以采取聯(lián)切措施,增加聯(lián)切小電源出口,一方面聯(lián)切本站小電源線路,另一方面通過光纖、4G等通信技術(shù)遠(yuǎn)方聯(lián)切下一級變電站的小電源線路,避免備自投非同期合閘引起的保護(hù)動作。此外,加強(qiáng)PT維護(hù),避免鐵磁諧振造成PT高壓保險熔斷,合理安排運(yùn)行方式,減少輕載情況,也可以在一定程度上減少備自投的不必要動作,從而降低備自投非同期合閘風(fēng)險。
4 結(jié)語
和應(yīng)涌流引起保護(hù)動作一般在特殊運(yùn)行方式或特殊操作過程中發(fā)生,目前主變差動保護(hù)原理上雖然有二次諧波制動和波形識別制動等措施,但對和應(yīng)涌流還沒有很好的解決辦法。如果備自投不出現(xiàn)非同期合閘,一般就不會出現(xiàn)備自投動作引起的和應(yīng)涌流。因此,建議在小電源上網(wǎng)的情況下,考慮增加本地和遠(yuǎn)方聯(lián)切小電源的措施,從而避免備自投非同期合閘。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 鄔大為,沈歡慶,侯睿,等.變壓器和應(yīng)涌流對繼電保護(hù)的影響及其防誤動措施的探討[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2010(14):121-123.
收稿日期:2020-12-14
作者簡介:敖健永(1985—),男,廣東陽江人,工程碩士,高級工程師,高級技師,從事電網(wǎng)繼電保護(hù)運(yùn)行分析及管理工作。