宋繼申,陳祥輝,朱文凱
(山東魯泰化學(xué)有限公司,山東 濟寧273500)
山東魯泰化學(xué)有限公司采用離子膜電解法制堿工藝和濕式電石法生產(chǎn)聚氯乙烯樹脂,設(shè)計生產(chǎn)能力分別為36 萬t/a 燒堿和37 萬t/a PVC 樹脂。
該公司氯化氫合成工段共有7臺生產(chǎn)能力為150 t/d 的組合式氯化氫石墨合成爐(副產(chǎn)蒸汽),年產(chǎn)蒸汽超過18 萬t。鹽酸工段二期合成爐整體結(jié)構(gòu)分三段:燃燒段、蒸發(fā)段和冷卻段,每臺合成爐配有一臺閃蒸罐。原料氯氣、氫氣從爐底進入,在氯化氫合成段混合反應(yīng)燃燒,反應(yīng)后的高溫氯化氫氣體向上經(jīng)過兩段冷卻至45 ℃以下后輸出。
合成爐中副產(chǎn)蒸汽系統(tǒng)由閃蒸罐、 鍋爐水補充槽、鍋爐水補水泵和合成爐蒸發(fā)段構(gòu)成。氯氣與氫氣燃燒時放出的熱量,主要由合成爐蒸發(fā)段循環(huán)熱水吸收,產(chǎn)生的過熱水,由蒸汽閃發(fā)罐釋放蒸汽,經(jīng)調(diào)節(jié)閥穩(wěn)壓至0.45 MPa 的低壓蒸汽送往聚氯乙烯車間聚合干燥工序和電解工段。來自聚氯乙烯車間聚合干燥工段的蒸汽冷凝水進入熱水箱,經(jīng)鍋爐給水泵加壓經(jīng)調(diào)節(jié)閥進入合成爐蒸發(fā)段底部,經(jīng)爐體加熱進入蒸汽閃發(fā)罐,加熱后的汽水混合物在蒸汽閃發(fā)罐內(nèi)進行汽水分離,蒸汽經(jīng)壓力調(diào)節(jié)閥送往界外,蒸發(fā)后的溫度略低的熱水由于在流體密度差的作用下進行自循環(huán),以保持蒸汽閃發(fā)罐液位正常。
在副產(chǎn)蒸汽系統(tǒng)運行中,由于閃蒸罐液位控制不穩(wěn)定,波動大,鍋爐水水質(zhì)不達標等諸多因素,導(dǎo)致過熱水混合物對副產(chǎn)蒸汽系統(tǒng)腐蝕明顯,對蒸汽生產(chǎn)及合成爐正常運行造成嚴重影響,平均每兩年就要對合成爐蒸汽出口彎頭、 合成爐出口蒸汽管道等部位進行一次更換。大幅降低了合成爐安全運行周期,嚴重制約了企業(yè)效益。
3.1.1 氣蝕
由于副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐采用間歇性補水,造成閃蒸罐液位波動大,且影響合成爐內(nèi)溫度和蒸汽壓力,造成合成爐內(nèi)冷卻水溫度變化,在蒸汽系統(tǒng)內(nèi)有氣泡溢出。這些氣泡伴隨著熱水一起向閃蒸罐流動,其間隨著外界壓力的減小,氣泡會發(fā)生破裂,沖擊設(shè)備和管道,形成氣蝕,在水汽流動過程中沖刷管壁,導(dǎo)致管壁變薄而發(fā)生泄漏。閃蒸罐液位波動大,液位上限過高,高于過熱水回水管時,影響過熱水流動速度,造成合成爐蒸發(fā)段熱量積聚,降低合成爐運行周期。
3.1.2 電化學(xué)腐蝕
經(jīng)過對副產(chǎn)蒸汽系統(tǒng)鍋爐水進水pH 值長期跟蹤檢測發(fā)現(xiàn),進水pH 值略低,為6.3~6.7。由金屬腐蝕理論[1]可知,碳鋼的腐蝕速度隨過熱水的pH 值的增大而降低。反之,pH 值越低,碳鋼的腐蝕速率越快。蒸汽系統(tǒng)殼程的內(nèi)表面出現(xiàn)不同程度的腐蝕,外觀呈現(xiàn)大量的麻點坑,凹凸不平,管道上部比下部尤為明顯。碳鋼金屬表面不均勻,存在著大量以微小的電極形式存在的微電池。當(dāng)與過熱水汽混合物接觸時,由于水的導(dǎo)電性和水的溶解氧從而產(chǎn)生氧化還原反應(yīng)[2]。
首先對過熱水水質(zhì)pH 值略微偏低進行調(diào)整,在合成爐蒸汽系統(tǒng)中加入緩蝕劑,將水質(zhì)變成軟水,控制pH 值9.0~10.0,規(guī)避上述腐蝕現(xiàn)象。其次是改變液位計形式,避免由于沉積物帶來的液位計量不準確的問題,避免合成爐因缺少過熱水出現(xiàn)的干燒致石墨爐體炸裂現(xiàn)象。
緩蝕劑是一種在低濃度下能阻止或減緩金屬在環(huán)境介質(zhì)中腐蝕的物質(zhì)。緩蝕劑又叫作阻蝕劑、阻化劑或腐蝕抑制劑等。緩蝕劑保護技術(shù)已經(jīng)發(fā)展為一項重要的防腐蝕技術(shù),廣泛用在石油、冶金、化工、機械制造、動力和運輸?shù)炔块T[3]。
磷酸三鈉作為一種廉價的陽極型緩蝕劑,1%的水溶液pH 值為11.5~12.1,能與硬水中的鈣、鎂鹽反應(yīng),成為不溶性的磷酸鈣和磷酸鎂鹽。此外,還具有滲透和乳化作用,能增加水的潤濕能力,多余的磷酸三鈉,能將已結(jié)的鍋垢部分變成松軟而脫落,是涂去硬的表面和金屬表面上污垢的極好洗滌劑[4]。
該公司鍋爐補水箱是由原循環(huán)水箱改造而成,本身不具備定時排污系統(tǒng),為避免水箱底部沉積大量沉淀物,堵塞補水泵,導(dǎo)致補水異?;驌p壞補水裝置。經(jīng)過探討,決定在鍋爐補水泵進口管道上安裝加藥補充管。
(1)在鍋爐水泵進口管道處安裝磷酸三鈉加藥裝置。單元組合式加藥裝置,主要有計量溶液箱、計量泵、過濾器、安全閥、止回閥、等組成一體化安裝在一個底座上。將組合式加藥裝置安放在加藥間,將進水口、出藥口接好并接通電源即可啟動投入運行。
(2)每兩天一次在閃蒸罐液位計處取過熱水分析樣測量pH 值,當(dāng)pH 值低于9時,定量1 kg/次加磷酸三鈉調(diào)節(jié)pH 值,控制pH 指標在9.0~10.0 范圍內(nèi)。石墨設(shè)備耐堿性稍弱,pH 值控制過高,對石墨塊材的酚醛樹脂運行周期產(chǎn)生分解影響。
(3)在鍋爐水出口管道上增設(shè)遠傳pH 計至DCS操作電腦,由中控人員即時監(jiān)測,并與現(xiàn)場實測數(shù)值進行對比測量。
(4)按時對合成爐副產(chǎn)蒸汽系統(tǒng)易漏部位每月用便攜式測厚儀進行一次壁厚測量,在每臺合成爐取一個部位,同時測量四個點,每月測量一次,對壁厚數(shù)據(jù)進行分析比對,得出易漏部位受腐蝕程度和磷酸三鈉緩蝕效果。6臺合成爐同一部位加入磷酸三鈉半年測量值見表1。
表1 6臺合成爐同一部位加入磷酸三鈉半年測量值
(5)根據(jù)磷酸三鈉對水質(zhì)的影響及副產(chǎn)物,科學(xué)的制定排污措施。該公司采用定期排污又叫間斷排污的方式: 即每天對閃蒸罐和蒸發(fā)段底部排污閥沉積物易積聚部位各排污一次,排污水通過固定的排污收集管道進入回收水箱。
(6)根據(jù)排污水特性(含磷),結(jié)合該公司環(huán)保要求,制定排污水收集回收裝置,安裝排污水收集水箱,水箱附帶安裝外送泵,設(shè)置液位計及自啟停裝置,將排污水通過管道回送至鹽水化鹽池調(diào)節(jié)使用,形成閉路循環(huán),既杜絕了環(huán)境污染,降低環(huán)保運行設(shè)施壓力,又減少了鹽水化鹽水用量,實現(xiàn)了廢水的二次利用。
與合成爐廠家溝通,全面分析閃蒸罐液位對HCl 合成爐及蒸汽系統(tǒng)的影響,合理控制閃蒸罐液位。閃蒸罐液位過低,容易造成石墨塊材“干燒”;液位過高,造成過熱水回水不暢,蒸發(fā)段熱量積聚及過熱水管道蒸汽釋放加劇,損壞蒸發(fā)段石墨設(shè)備和加快對蒸汽系統(tǒng)的腐蝕力度[5]。
該公司對閃蒸罐液位日常生產(chǎn)控制30%~60%;并設(shè)置DCS 停車聯(lián)鎖值為20%~80%。日常補水為自動控制,液位設(shè)定50%,補水由合成爐蒸發(fā)段底部進入,吸收熱量后進入閃蒸罐釋放蒸汽,釋放蒸汽后,溫度略低的過熱水,通過熱動力自循環(huán)回到蒸發(fā)段中部循環(huán)使用。
(1)安裝云母液位計?,F(xiàn)場閃蒸罐除遠傳液位變送器和磁翻板現(xiàn)場液位計外,新增加安裝云母液位計,附帶現(xiàn)場磁翻板和遠傳液位計,與聯(lián)鎖液位計變送器作對比,同時對閃蒸罐液位進行監(jiān)控,防止液位計數(shù)據(jù)因堵塞或其他原因出現(xiàn)大偏差造成設(shè)備損壞或生產(chǎn)波動。
(2)對閃蒸罐液位計閥門進行保溫,并每天一次進行排污,對比各液位計之間的誤差數(shù)值。防止沉淀物堵塞液位計,出現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差過大或假數(shù)據(jù)。將合成爐液位計排污進行收集,一并回收至回收水箱,減少對環(huán)境的污染。
(1)自2019年6月檢修將合成爐蒸汽系統(tǒng)全部更換以后,定時加入磷酸三鈉。根據(jù)每月壁厚測量值,彎頭處腐蝕力度減輕,根據(jù)表1 數(shù)據(jù)計算,平均每年腐蝕速度為1.2~1.5 mm,壁厚腐蝕速度較之改造前降低約5 倍,有效延長了合成爐蒸發(fā)系統(tǒng)的使用周期,大幅提升裝置安全運行穩(wěn)定性。
(2)鍋爐水水質(zhì)明顯改善,排污取樣處,水質(zhì)清澈,鐵離子含量降低,色譜分析鍋爐水鐵離子含量為4.036×10-6。