高小偉
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司原有的甲醇卸車裝置自動化程度低,作業(yè)量之內(nèi)所卸甲醇無法滿足裝置高負荷運行所需的甲醇量,因而需要對甲醇卸車裝置進行改造升級,而改造升級后的甲醇卸車裝置在整個卸車過程實現(xiàn)了自動化操作,大大提升了裝置的安全性,并且減少了工作人員的勞動強度,能夠很好地滿足每年卸甲醇量10萬t的需求。
原甲醇卸車裝置采用活接頭的金屬軟管連接,配3根金屬軟管和2臺離心泵(泵之間相互備用),同時能夠卸2輛甲醇槽車,通過離心泵將甲醇輸送至甲醇儲罐。原卸車裝置存在的問題如下:
根據(jù)《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》(GB50160—2008)規(guī)定,甲醇(乙類)液體應采用液下裝卸車鶴管進行裝車,使用金屬軟管不符合安全規(guī)定,而原有裝置采用活接頭的金屬軟管進行甲醇的卸車,明顯安全標準不達標。
原有甲醇卸車氣相未收集,未設置VOC回收系統(tǒng),從而使得VOC不能達標排放,造成了環(huán)境污染。
原有甲醇卸車采用2臺離心泵進行輸送,每臺泵的流量為20 m3/h,每天卸車時長為6~8 h,甲醇每天最大卸車量達200 t,全年最大卸甲醇量為7.3萬t,無法滿足龍宇煤化工每年卸車甲醇量10萬t的需求。
原有甲醇卸車裝置的操作都是通過手動進行流程操作,自動化程度低。甲醇卸車期間,工作人員必須在現(xiàn)場看護,當罐車快卸完時,調(diào)整離心泵出口閥,避免機泵出現(xiàn)抽空。同時,罐車底部未卸完的甲醇需要人工排放干凈,導致工人勞動強度較大。
原有甲醇卸車裝置急停按鈕和聯(lián)鎖裝置不健全,未設置現(xiàn)場和遠程的急停按鈕和保護機泵的聯(lián)鎖裝置。在整個卸車過程中,如果出現(xiàn)緊急情況,無法通過急停按鈕和聯(lián)鎖裝置立刻停止運行,故而在卸車過程中安全標準不達標。
原有甲醇卸車裝置采用填料密封的離心泵進行輸送,在填料處,極易發(fā)生甲醇泄漏。泄漏的甲醇如若遇到明火或靜電,有發(fā)生火災或爆炸的重大安全隱患。
針對原卸車裝置的問題所采取的改造措施如下:
新裝置使用液下萬向裝卸車鶴管來代替金屬軟管,不僅滿足新規(guī)范要求,同時提高了操作便捷性。
新裝置的罐車頂部采用鎖緊式密閉鶴管,設有氮氣管線和VOC回收管線,氮氣管線設置流量調(diào)節(jié)閥(手動)、氣動快關(guān)閥、止回閥,VOC回收管線前端設置止回閥。當卸車時,向罐車內(nèi)充氮氣,補氮量略高于卸車泵的額定流量,從而避免罐車出現(xiàn)負壓,空氣進入罐車,形成爆炸空間,而多余的氮氣和罐車內(nèi)揮發(fā)出來的甲醇蒸氣等通過VOC回收管線進入洗滌塔。通過除鹽水的洗滌回收氣相中的甲醇,使得VOC達到排放標準。此外,洗滌塔塔釜含醇水通過泵輸送至甲醇精餾裝置進行回收。為了避免補氮系統(tǒng)或VOC回收系統(tǒng)突發(fā)故障,在密封裝置上設置了呼吸閥(排氣壓力6~8 kPa,吸氣壓力-3~-2 kPa),防止故障突發(fā)。
新裝置的甲醇卸車采用4臺高流量屏蔽泵進行輸送,每個卸車泵流量為50 m3/h,每天卸車時長6~8 h,精甲醇每天最大卸車量可達600 t,粗甲醇每天最大卸車量可達600 t,滿足了本公司每年卸車甲醇量10萬t的需求。
新裝置的卸車過程自動化操作,由待卸載車輛駛?cè)胄盾嚄E_,經(jīng)工作人員安全檢查及對接鶴管后,利用DCS集成控制系統(tǒng),實現(xiàn)了一鍵式自動卸車操作模式。在整個卸車順控系統(tǒng)中集成了三部分功能:自動化卸車、故障應急安全處置、卸車參數(shù)控制集中在順控模塊上,從而在卸車過程中實現(xiàn)了自動安全卸車,保證了工藝參數(shù)的正常操作,避免了因參數(shù)偏離引發(fā)的安全事故,避免操作人員誤操作所帶來的安全隱患。
新的甲醇卸車裝置設置現(xiàn)場和DCS急停按鈕聯(lián)鎖,每臺鶴管設置靜電接地失效聯(lián)鎖、補氮氣的低流量聯(lián)鎖、保護機泵的低電流聯(lián)鎖、鶴管入口斷流聯(lián)鎖,完善各個聯(lián)鎖系統(tǒng),使卸車工作安全達標。
新裝置的每支卸車鶴管匹配一臺甲醇卸車泵,卸車泵采用屏蔽泵,避免了甲醇介質(zhì)的泄漏,消除了卸車過程中的安全隱患。
新的甲醇卸車裝置工藝流程見圖1(其中1套裝卸車鶴管),新裝置采用液下裝卸車鶴管,罐車頂部氣相采用氮氣鎖緊式密閉鶴管,頂部氣相收集進入洗滌裝置,使VOC達標排放,并且設置有4套卸車裝置,可同時進行粗甲醇和精甲醇的卸載,并且配備1套甲醇尾氣洗滌塔和2臺洗滌塔塔釜含醇水輸送泵,使含醇水送入甲醇精餾裝置進行回收甲醇的作業(yè)。
圖1 卸車裝置工藝流程
3.1.1順控滿足條件
順控需要滿足的條件有:現(xiàn)場每套鶴管設置確認按鈕;中控設置檢測確認按鈕信號,確認到位信號;現(xiàn)場和DCS急停按鈕處于復位狀態(tài)(非聯(lián)鎖狀態(tài));每套鶴管靜電接地系統(tǒng),接地信號正常;對應鶴管卸車泵的進口閥、出口閥和排液閥處于關(guān)閉狀態(tài);鶴管入口斷流開關(guān)未觸發(fā)。
3.1.2順控程序
以1#鶴管為例,其余2#、3#、4#鶴管程序相同。中控啟動1#鶴管按鈕,啟動前需確認以下幾步:現(xiàn)場確認1#鶴管允許啟動按鈕按下;現(xiàn)場確認1#鶴管現(xiàn)場急停按鈕未按下;確認1#鶴管DCS急停按鈕未按下;確認1#~4#鶴管現(xiàn)場總急停按鈕未按下;確認1#~4#鶴管DCS總急停按鈕未按下;接地報警開關(guān)信號未激活;液位報警開關(guān)信號未激活;確認1#鶴管對應卸車泵的進口閥、出口閥、進口排液閥、出口排液閥和氮氣調(diào)節(jié)閥均處于關(guān)閉狀態(tài)。以上任何一步未確認到位都無法進行下一步裝車程序。
1#鶴管順控流程見圖2,具體流程如下:①順控程序處于自動狀態(tài),輸入貨重,中控啟動1#鶴管按鈕,1#鶴管對應卸車泵出口流量計清零;②卸車泵的進口閥、出口排液閥、氮氣閥門打開;③反饋信號到位,出口排液閥開信號延時60 s;④充分排氣后卸車泵啟動,反饋信號到位,延時2 s,出口閥打開;⑤待卸車泵出口流量 ≥10 m3/h,啟動計時器,延時2 s,出口排液閥關(guān)閉;⑥此時處于卸車狀態(tài),等待1#鶴管入口斷流開關(guān)觸發(fā)(或卸車泵出口累計流量≥貨重×98%),啟動計時器,延時2 s,卸車泵停泵;⑦啟動計時器,延時1 s,出口閥關(guān)閉,進口排液閥打開;⑧啟動計時器,延時300 s,此時處于罐車底部殘液排放狀態(tài),300 s后進口排液閥、進口閥和氮氣閥門關(guān)閉;⑨提示卸車完成。
圖2 1#鶴管順控流程
①現(xiàn)場設置共計5個急停按鈕:1臺總按鈕(設置巡檢室內(nèi),觸發(fā)后,4套鶴管全部停運),每套鶴管設置1臺停車按鈕(設置在鶴管附近,觸發(fā)后,對應鶴管停運);②DCS設置緊急停車按鈕(軟按鈕),5個急停按鈕:1臺總按鈕(觸發(fā)后,4套鶴管全部停運),每套鶴管設置1臺停車按鈕(觸發(fā)后,對應鶴管停運);③每臺鶴管設置靜電接地系統(tǒng)(鶴管自帶),接地失效,對應鶴管停運;④補氮氣的低流量聯(lián)鎖,氮氣流量低于最小流量時,對應鶴管停運;⑤為避免卸車泵長時間斷流或長時間無流量(或低于最小流量),設置泵低電流聯(lián)鎖;⑥鶴管入口斷流系統(tǒng)(鶴管自帶),觸發(fā)后對應鶴管停運。
針對原有甲醇卸車裝置的升級改造進行了探討研究,解決了原有裝置的各類問題。改造升級后的甲醇卸車裝置不僅提高了自動化程度,減少了工作人員的操作,而且完善了聯(lián)鎖系統(tǒng),確保了甲醇卸車的安全可靠性,在此基礎上大大提升了甲醇卸車量,從而確保了公司每年所需的甲醇用量。