張永青,唐洪偉,胡俊康,趙志罡,李小龍
(濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 鑄造廠,江蘇揚(yáng)州 225100)
揚(yáng)柴主要生產(chǎn)2L、3L、4L 輕型柴油機(jī),其中柴油機(jī)的機(jī)體鑄件由揚(yáng)柴鑄造廠自主生產(chǎn)。機(jī)體造型采用靜壓造型線潮模砂工藝,一箱一件。制芯采用三乙胺冷芯工藝,砂芯整體組芯、整體浸涂水基涂料。機(jī)體的材質(zhì)牌號(hào)為HT280,使用中頻電爐和保溫澆注機(jī)進(jìn)行鐵水的熔煉和澆注,澆注重量在60~120kg 之間,澆注溫度在1410~1430℃。
自2017 年以來,鑄造廠生產(chǎn)的所有類型的機(jī)體鑄件出現(xiàn)了一種孔眼類缺陷(該缺陷在機(jī)體分布如圖1 所示)。該類缺陷形狀為圓形孔洞型(如圖2 所示),位置分布于機(jī)體的下部,靠近砂芯表面,缺陷導(dǎo)致廢品的比例在1.3%~1.6%,是鑄造廢品缺陷的主要模式。該缺陷也成了近年來鑄造廠技術(shù)人員的重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目。
圖1 缺陷分布位置
圖2 缺陷樣式
如圖3、4 所示,將缺陷試樣解剖后,通過掃描電鏡對(duì)該缺陷的微觀形態(tài)進(jìn)行觀察分析,并利用能譜分析對(duì)缺陷表面的成分進(jìn)行分析,最終確定該類缺陷的類型。
圖3 缺陷式樣
圖4 缺陷剖面
從圖5a 可以看出,在缺陷內(nèi)存在大小不等的鐵豆。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,此類現(xiàn)象在該缺陷中出現(xiàn)比例較高。該現(xiàn)象表明,在機(jī)體澆注和充型的過程中,鐵水存在較為嚴(yán)重的飛濺現(xiàn)象,這也會(huì)引起二次氧化渣的形成。
從圖5b 以看出,缺陷內(nèi)壁出現(xiàn)龜裂和裂縫,甚至有較大的裂隙從缺陷內(nèi)表面向鑄件本體內(nèi)部延伸。這表明在鑄件凝固期間,仍有氣體向缺陷內(nèi)擴(kuò)散,導(dǎo)致缺陷長(zhǎng)大而出現(xiàn)缺陷內(nèi)壁裂紋,或較大裂隙(向鑄件內(nèi)延伸)。
圖5 缺陷的微觀形態(tài)
對(duì)缺陷進(jìn)行的微區(qū)物相分析的結(jié)果表明(如圖6 所示),缺陷表面的物質(zhì)主要為氧化硅、氧化鐵??芍撊毕菔茄趸瘖A雜物和氣孔混合型缺陷。結(jié)合微觀組織觀察所得結(jié)果可以判斷:缺陷表面包裹著一層氧化夾雜物薄膜,該氧化夾雜物主要是二次渣和少量的一次渣。較多的一次渣的存在表明該缺陷與卷入性氣孔有關(guān),且在澆注和充型過程中存在較嚴(yán)重的紊流[1,2]。
圖6 能譜分析
由上述分析可以判斷該類缺陷屬于氧化夾雜物和氣孔混合型缺陷,較多的一次渣的存在可推斷該缺陷與卷入性氣孔有關(guān)。在澆注和充型過程中出現(xiàn)較嚴(yán)重的紊流可能導(dǎo)致卷入性氣孔;在澆注過程中,型腔發(fā)氣量大,氣體未能及時(shí)排出,也可能導(dǎo)致氣體卷入鐵水中,形成卷入性氣孔。少量二次渣的存在表明,氣孔缺陷位置,局部發(fā)氣量過大,鐵水在型腔內(nèi)二次氧化表層形成了氧化夾渣。
解決此類缺陷主要考慮消除或者減小氣體來源,該類氣孔靠近主體砂芯位置不屬于型砂導(dǎo)致的卷入性氣孔,且上述氣孔缺陷不同于常見氣孔缺陷,常見氣孔缺陷位于機(jī)體上型表面,而上述缺陷位于下型面。故初步分析導(dǎo)致缺陷的氣體來源主要為兩個(gè):(1)主體砂芯局部發(fā)氣量大導(dǎo)致的入侵性氣孔;(2)澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,在澆注過程中氣體卷入形成了氣孔[1]。
揚(yáng)柴鑄造廠采用冷芯盒法制芯,鑄件主體芯采用200kg 的移動(dòng)混砂機(jī)混制,樹脂含量百分比為1.6%,混砂時(shí)長(zhǎng)為60s。砂芯局部發(fā)氣量過大主要為混砂時(shí)樹脂攪拌不均勻,導(dǎo)致制芯過程中砂芯局部樹脂含量過高,澆注時(shí)局部發(fā)氣量大使得鑄件局部產(chǎn)生了入侵性氣孔。
為對(duì)“樹脂攪拌不均勻?qū)е律靶揪植堪l(fā)氣量過大”進(jìn)行驗(yàn)證,對(duì)主體砂芯制芯過程中的混砂時(shí)間由60s 延長(zhǎng)到90s。驗(yàn)證結(jié)果見表1。
表1 氣孔廢品率
驗(yàn)證結(jié)果表明:增加制芯混砂時(shí)間后機(jī)體鑄件平均氣孔廢品率為1.6%,與調(diào)整前的1.3%~1.6%相比氣孔缺陷廢品率沒有改善,初步判斷此氣孔缺陷的氣體來源并非為主體砂芯,可以排除砂芯局部發(fā)氣量過大這一因素。
某機(jī)體澆注系統(tǒng)如圖7 所示,是一種開放式的階梯式澆注系統(tǒng),在直澆道內(nèi)放有陶瓷泡沫過濾網(wǎng)(實(shí)物圖如圖8 所示)。
圖7 某機(jī)體鑄件澆注系統(tǒng)
圖8 泡沫陶瓷過濾網(wǎng)在砂芯的位置
考慮到該開放式澆注系統(tǒng)在內(nèi)澆道被充滿之前,中注內(nèi)澆道均呈非充滿狀態(tài),澆注時(shí)可能卷入大量氣體,金屬液紊流卷氣造成上述氣孔缺陷[2]。我公司技術(shù)人員對(duì)某機(jī)體鑄件的澆注系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了更改,改為半開放式澆注系統(tǒng),更改后的澆注系統(tǒng)示意圖如圖9 所示,該澆注系統(tǒng)在內(nèi)澆道上減去了一道中注澆道,可保證澆注系統(tǒng)在澆注過程中處于充滿狀態(tài),避免澆注過程中澆注系統(tǒng)內(nèi)的卷氣現(xiàn)象。
圖9 更改后的某機(jī)體鑄件澆注系統(tǒng)
對(duì)更改后的澆注系統(tǒng)進(jìn)行小批量的澆注試驗(yàn),上述氣孔問題依舊存在未得到改善。以此判斷產(chǎn)生此類氣孔不是澆注系統(tǒng)本身在澆注過程中失穩(wěn)產(chǎn)生紊流、卷氣所造成的。
排除了砂芯發(fā)氣量過大和澆注系統(tǒng)的因素后,氣體的來源可能在整個(gè)澆注系統(tǒng)外部的某處。該來源處氣體在澆注開始時(shí)隨鐵水一同進(jìn)入澆注系統(tǒng)經(jīng)底層內(nèi)澆道進(jìn)入下型,底層鐵水接觸砂芯快速冷卻,氣體無法及時(shí)溢出最終形成氣孔。
2.3.1 氣源的尋找
在澆注過程中與砂箱有直接關(guān)系的只有保溫澆注機(jī)這一設(shè)備,在大概率確定了上述氣孔是由外來氣體所致時(shí),我廠技術(shù)人員對(duì)保溫澆注機(jī)進(jìn)行了分析。我廠的保溫澆注機(jī)為塞桿式自動(dòng)澆注機(jī),工作時(shí)通過氣缸驅(qū)動(dòng)裝置使塞桿上下移動(dòng),以控制澆注口鐵水的流動(dòng)[3]。塞桿在澆注機(jī)的位置如圖10 所示,塞桿通過緊固器與運(yùn)動(dòng)裝置連接。塞桿為內(nèi)部中空的圓柱體,下端為半球狀與澆注機(jī)鐵水出口配合(見圖11)。在澆注過程中塞桿向上移動(dòng),鐵水流入鑄型,而在鐵水流入鑄型時(shí)因?yàn)槿麠U是中空的,塞桿內(nèi)的空氣易被鐵水卷入鑄型造成上述的氣孔類缺陷。
圖10 塞桿在澆注機(jī)的位置
圖11 塞桿示意圖
2.3.2 氣源的消除
為了解決澆注過程中鐵水從塞桿中吸入氣體形成卷入性氣孔的問題,我廠人員利用電爐的修爐材料(一種耐高溫?zé)Y(jié)固化材料)對(duì)塞桿結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,如圖12、13 兩種形式,封堵塞桿內(nèi)部的孔,并對(duì)兩種方式進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證。圖13 所示的塞桿下方長(zhǎng)時(shí)間處在鐵水液面下方,且封堵材料易被鐵水破壞失效,也有可能污染鐵水。
表2 驗(yàn)證結(jié)果
圖12 封堵塞桿上方 圖13 封堵塞桿下方
選用如圖12 所示的方式封堵塞桿,進(jìn)行澆注試驗(yàn),驗(yàn)證結(jié)果見表2。結(jié)果表明,在對(duì)塞桿上方進(jìn)行封堵后,上述氣孔缺陷率基本為零。2019 年10 月?lián)P柴鑄造廠將“封堵塞桿”這一措施編入工藝規(guī)范,該類氣孔缺陷問題得到了徹底的解決。
(1)鑄件氣孔類缺陷所在位置不同,其產(chǎn)生的原因也是不同的,在面對(duì)不同位置的鑄件缺陷時(shí)需要根據(jù)其自身因素分析原因,才能更有效地解決問題。
(2)氣體來源對(duì)解決鑄件氣孔缺陷問題很重要,能夠快速準(zhǔn)確的找到氣體來源,才能夠針對(duì)性的找到解決辦法。