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壓縮機(jī)現(xiàn)代化管理模式的研究與探索

2021-01-26 04:04:30
山西冶金 2021年6期
關(guān)鍵詞:跳車冷卻器空壓機(jī)

張 歡

(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司能源與環(huán)境部,河北 唐山 063200)

現(xiàn)代設(shè)備具有大型化、高速化、自動化、集中化、智能化的特點(diǎn),設(shè)備的大型化使生產(chǎn)變得高度集中,就如我們的身體由骨骼、肌肉、臟器、血液、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等組成一樣,哪部分出現(xiàn)了問題都無法有良好的生活,當(dāng)對某種病癥進(jìn)行治療時,還要同時考慮其并發(fā)癥以及對其他器官的影響。而在壓縮機(jī)中,各個組成部分之間也都相互影響和制約著,每個運(yùn)行數(shù)據(jù)都參與在運(yùn)行之中,在一定的積累循環(huán)下,任何一個異常的變動都可能對設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生損害,因此,設(shè)備管理時需要強(qiáng)化統(tǒng)籌意識及系統(tǒng)思維理念,建立新形勢下的設(shè)備管理體系。

1 壓縮機(jī)現(xiàn)狀

無論是鼓風(fēng)機(jī)還是空壓機(jī),我們口中的壓縮機(jī)已不再是提高氣體壓力并排送氣體的單一機(jī)械,而是包含了其動力輸入、傳動(部件)、滑潤系統(tǒng)(站)、冷卻(調(diào)溫)裝置、監(jiān)控調(diào)節(jié)及保護(hù)系統(tǒng)等的成套設(shè)備。在運(yùn)行維護(hù)中被人為的以不同方式分成了“風(fēng)系統(tǒng)(輸運(yùn)物質(zhì))”“水系統(tǒng)(冷卻)”“油系統(tǒng)(潤滑)”“電系統(tǒng)(能源)”或“機(jī)械(傳動)部分”“電氣(能源)部分”“儀表(自動化控制)部分”亦或“主機(jī)(大型部件)”“輔助設(shè)施(維持主機(jī)運(yùn)行的工藝設(shè)備)”等。起初的區(qū)分是為了方便分析問題、解決問題而提出的,但它們又不是獨(dú)立的,并非表示“機(jī)械”與“電氣”間沒有聯(lián)系,“電氣”和“儀表”就沒有交集,比如,冷卻水溫度偏高,水中的鈣、鎂等重酸鹽更容易沉淀結(jié)垢,使其附著在冷卻器管壁降低冷卻效果,隨著水的濃縮和溫度升高,結(jié)垢現(xiàn)象會進(jìn)一步加劇,進(jìn)而會縮短冷卻器的壽命;此外,換熱量不足在降低冷卻效果的同時,可能會引起風(fēng)系統(tǒng)級間喘振,以及影響油系統(tǒng)內(nèi)齒輪的潤滑和軸承的冷卻,還可能因?yàn)楦邷囟铀倜芊馄骷睦匣?,使?zhí)行機(jī)構(gòu)的響應(yīng)減慢或造成調(diào)節(jié)偏差甚至失靈。

2 現(xiàn)場實(shí)例

2.1 風(fēng)管道與主電機(jī)

某鋼鐵廠板材空壓機(jī)站使用的阿特拉斯ZH-7000-5-9型空壓機(jī)額定風(fēng)量為100 m3/min。由于生產(chǎn)流程的需要,取消了末級冷卻器(以管道替換),以保留余熱供下道工序使用。但在運(yùn)行一段時間后,出現(xiàn)了主電機(jī)定子溫度升高現(xiàn)象。經(jīng)對主電機(jī)進(jìn)行清掃、探頭檢測等一系列保養(yǎng)檢查措施后,效果并不明顯(定子溫度仍在130~140℃之間)。后發(fā)現(xiàn),由于初期改造中零部件的匹配程度難免與原廠件有差異,經(jīng)過一段時間的運(yùn)行后,三級壓縮出口夾蘭出現(xiàn)跑風(fēng)現(xiàn)象。由于該機(jī)型較為緊湊,主電機(jī)為風(fēng)冷形式,且冷卻風(fēng)道又與跑風(fēng)點(diǎn)距離較近,使得壓縮后的高溫氣體(大于130℃)混入冷卻風(fēng)道,造成電機(jī)定子溫度升高。經(jīng)處理后,定子溫度由130℃降低到110℃左右,各機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)較為接近。

通過分析此事件得出,如果只把目光單一地聚焦在電機(jī)上,一味地對電機(jī)采取各種措施,在初期可能會有些效果,但隨著泄漏量的加大、環(huán)境溫度的升高,只會使電機(jī)溫度與泄漏風(fēng)溫越來越接近。正是擴(kuò)大了注視范圍,以整體的思路尋找相關(guān)點(diǎn),才得以從根本上解決了問題。

2.2 潤滑油溫與呼吸器

某鋼鐵廠空壓機(jī)站1號機(jī)組運(yùn)行已有4年之久,于2012年上半年開始出現(xiàn)潤滑油油溫急速升高至跳車點(diǎn)導(dǎo)致故障停機(jī)的現(xiàn)象。由于冷卻水為站內(nèi)自供水,系統(tǒng)較小、冷卻量不足、水溫偏高以及冷卻器阻塞現(xiàn)象較為常見,在進(jìn)行儀表檢查及油冷卻器沖洗后開機(jī)正常。然而,一個月后故障再次出現(xiàn),油冷卻器檢查干凈完好,便將目光轉(zhuǎn)到油切換閥及自動溫控閥上,并將其更換。時隔一個月,該機(jī)組再次因?yàn)闈櫥蜏馗咛?,且伴有“馬達(dá)電流高”的故障報警。由于故障現(xiàn)象與前幾次相似,且對之前更換下的油切換閥及自動溫控閥進(jìn)行測試后發(fā)現(xiàn)其功能完好,此時對于潤滑油溫相關(guān)點(diǎn)均已排查,故障處理陷入僵局。在與廠家技術(shù)人員溝通后,采用增加監(jiān)控采集速率及現(xiàn)場專人監(jiān)控的方式以捕捉故障再現(xiàn)時的機(jī)組狀態(tài)。由歷史曲線可看出,故障發(fā)生時進(jìn)氣閥逐漸關(guān)閉,并伴有馬達(dá)電流高報警,同時潤滑油溫快速升高到跳車值停機(jī)。后經(jīng)廠方專家取得數(shù)據(jù),嘗試在機(jī)頭部位加裝呼吸器后故障排除。

分析其原因?yàn)闄C(jī)頭內(nèi)氣體壓力過高無法釋放,致使高溫氣體突破密封,竄入潤滑系統(tǒng)而導(dǎo)致油溫升高,馬達(dá)做功增加,電流勢必會升高,而進(jìn)氣閥自動關(guān)閉為機(jī)組的自我保護(hù)動作的調(diào)節(jié)。在這里,顯現(xiàn)出來的是“潤滑油溫高跳車”和“馬達(dá)電流高報警”的故障點(diǎn)并不出于潤滑油系統(tǒng)和電機(jī)電氣設(shè)備,而前期只針對潤滑油溫這一現(xiàn)象進(jìn)行單一分析,成為了陷入僵局的根本原因,最終站在跳車原因之外,縱觀整臺機(jī)組并結(jié)合自動化手段分析數(shù)據(jù)才得以解決問題。

2.3 密封氣與振動

某鋼鐵廠鋼區(qū)空壓機(jī)站4號空壓機(jī)在停機(jī)后出現(xiàn)“密封氣壓力低”報警。按照以往經(jīng)驗(yàn),該報警多由密封氣體管路堵塞、密封氣壓力開關(guān)老化所致。按慣例對此次故障進(jìn)行了密封氣管路吹掃及壓力開關(guān)重新調(diào)整,報警仍未消除,后對管路前端的調(diào)壓閥進(jìn)行解體清洗(當(dāng)時暫無同型號備件替換)后報警消除。至此大家都認(rèn)為此次處理已經(jīng)結(jié)束,但在一次啟停機(jī)之后,“密封氣壓力低”報警仍不定期出現(xiàn),且沒有明顯規(guī)律性,在此期間該機(jī)組未能正常備車。直至新調(diào)壓閥到貨后對其進(jìn)行更換后,報警消除,試車正常。但在后續(xù)使用中仍會不定期地在機(jī)組啟停瞬間出現(xiàn)“密封氣壓力低”報警提示,均按密封氣監(jiān)測、控制系統(tǒng)問題檢查處理。后經(jīng)設(shè)備廠方人員現(xiàn)場確定,明確為碳環(huán)密封泄漏,雖然外觀檢查良好,但已不足以提供密封能力。并依廠方建議檢查瓦背,結(jié)果發(fā)現(xiàn)瓦背已有磨損,更換后故障消除。

此次故障處理幾經(jīng)周折,雖然密封氣壓力報警和振動值高報警一并出現(xiàn),但依慣性思維,密封氣在該機(jī)組中只做密封使用,振動值只與旋轉(zhuǎn)部位相關(guān),并未將兩者相互聯(lián)系,使得在故障處理時走了不少彎路,如果能較早的將兩者間的相互聯(lián)系予以綜合分析,便能夠較快找到問題癥結(jié)進(jìn)行處理。

3 實(shí)例分析

在這幾個案例中,都可以看到設(shè)備維護(hù)中綜合考慮的重要性,雖然設(shè)備由多部分組成,但每個部分間是相互有聯(lián)系的。一臺設(shè)備就是一個整體,這個整體中任何一個執(zhí)行機(jī)構(gòu)、控制系統(tǒng)、動力來源都不是獨(dú)立存在的。它們在結(jié)構(gòu)上不可分割,在功能上相互協(xié)作、互為補(bǔ)充,在故障處理上則相互影響,共同完成設(shè)備的運(yùn)行流程。同時人為操作、負(fù)荷狀態(tài)、運(yùn)行環(huán)境等因素的變化,對運(yùn)行工況、故障分析都有著不同程度的影響。

4 結(jié)語

一臺設(shè)備,其自身便是一個統(tǒng)一的整體,在分析問題時要重視其內(nèi)部各部分間的協(xié)調(diào)及完整性,也要重視外界環(huán)境對運(yùn)行的影響。應(yīng)將這種從整體出發(fā)、全面考慮問題的思想方法貫穿于對故障的判斷和處理中,而不是單從局部的變化著手解決,只有這樣,才能避免局限,不被假象迷惑,真正從根本上快速妥當(dāng)?shù)亟鉀Q設(shè)備問題,使其更好地服務(wù)于生產(chǎn),與整個生產(chǎn)流程融為一體。在進(jìn)行逐步細(xì)分、剖析之后,如能丟掉“頭疼醫(yī)頭、腳疼醫(yī)腳”的慣性思維,靈活運(yùn)用機(jī)、電、儀各方面的知識,再將結(jié)果進(jìn)行綜合分析,從整體來分析思考問題,這將有助于更好更快速地解決問題,進(jìn)而避免因分析的局限性造成的處理偏差,以使壓縮機(jī)處于良好的工作狀態(tài)。

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