熊義期,李 超,郭 殿
(云錫文山鋅銦冶煉有限公司,云南文山 663701)
有色冶煉煙氣制酸系統(tǒng)凈化工序產(chǎn)出的污酸含有大量的重金屬,主要采用硫化鈉使重金屬轉(zhuǎn)化成硫化物沉淀除去。硫化鈉價(jià)格較高,而且在處理污酸過程中會(huì)帶入大量鈉離子,不利于廢水后續(xù)的回收利用,而采用硫化氫除砷則不會(huì)帶入金屬陽離子。
2018 年9 月,云錫文山鋅銦冶煉有限公司(以下簡(jiǎn)稱云錫文山鋅銦)硫化氫除砷系統(tǒng)投入運(yùn)行,采用硫磺和氫氣直接合成硫化氫用于脫除污酸中的重金屬,安全可靠,運(yùn)行成本低,自動(dòng)化程度高。
硫化氫除砷系統(tǒng)根據(jù)區(qū)域和功能分為6 個(gè)子系統(tǒng),即電解制氫裝置、合成廠房、硫化區(qū)域、壓濾廠房、制氮裝置和硫磺庫(kù),其功能分別為:
1)電解制氫裝置采用除鹽水電解生產(chǎn)氫氣和氧氣,氧氣排空,氫氣進(jìn)入硫氫復(fù)合塔與熔融的硫磺反應(yīng)生成硫化氫氣體。
2)合成廠房包含熔硫槽、硫氫復(fù)合塔和除霧塔等設(shè)備,主要用于硫化氫氣體的合成和凈化。
3)硫化區(qū)域包含硫化槽、解吸槽、沉降槽、尾氣吸收塔等設(shè)備,主要用于硫化氫與污酸反應(yīng)生成硫化砷,同時(shí)對(duì)含有硫化氫的硫化槽尾氣和解吸氣通過堿液洗滌達(dá)標(biāo)排放,沉降槽上清液送去污水處理工序。
4)壓濾廠房主要設(shè)備為壓濾機(jī),將沉降槽的硫化砷沉淀通過壓濾處理制成硫化砷渣。
5)制氮裝置生產(chǎn)高純氮?dú)庥糜陂_停車時(shí)對(duì)硫氫復(fù)合塔、除霧塔、制氫裝置及管道的吹掃置換。
6)硫磺庫(kù)用于儲(chǔ)存制備硫化氫氣體的原料硫磺。
另外,硫化氫除砷系統(tǒng)還配置了大量固定式硫化氫報(bào)警儀、環(huán)集風(fēng)機(jī)、吸收塔、循環(huán)泵和輸送泵,保持壓濾機(jī)廠房和合成廠房微負(fù)壓,保證作業(yè)環(huán)境安全。
云錫文山鋅銦采用硫化氫法污酸除砷工藝流程見圖1。
圖1 硫化氫法污酸除砷工藝流程
電解制氫裝置生產(chǎn)的氫氣進(jìn)入硫氫復(fù)合塔與熔融的硫磺反應(yīng)生成硫化氫氣體。硫化氫、硫磺蒸氣以及夾帶的液硫進(jìn)入除霧塔,經(jīng)降壓、降溫后回收硫化氫氣體夾帶的硫磺,硫化氫氣體依次進(jìn)入一級(jí)硫化槽、二級(jí)硫化槽、三級(jí)硫化槽與污酸反應(yīng),含有少量未反應(yīng)硫化氫的尾氣進(jìn)入尾氣吸收塔經(jīng)堿液洗滌達(dá)標(biāo)后排放。三級(jí)硫化后的污酸進(jìn)入解吸槽,解吸出的含有少量硫化氫的尾氣進(jìn)入尾氣吸收塔處理達(dá)標(biāo)后排放,解吸后的硫化后液溢流進(jìn)入沉降槽。沉降槽上清液進(jìn)入清液槽而后送去污水處理工序,沉降底流經(jīng)壓濾機(jī)壓濾后產(chǎn)出硫化砷渣,濾液返回沉降槽。
經(jīng)三級(jí)硫化后污酸中ρ(As)<30 mg/L,鈉離子質(zhì)量濃度比污酸原液增加不超過100 mg/L,污酸除砷效果良好,且有利于廢水后續(xù)的處理回用。
硫化氫除砷系統(tǒng)自2018 年9 月投用以來,運(yùn)行基本正常,未影響濕法煉鋅主流程正常生產(chǎn),該系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)見表1。
表1 硫化氫除砷系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)
該硫化氫除砷系統(tǒng)具有以下優(yōu)點(diǎn):
1)硫化氫除砷系統(tǒng)采用的硫化氫合成工藝成熟穩(wěn)定,反應(yīng)過程可控,能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)安全聯(lián)鎖控制;而硫化鈉除砷,反應(yīng)速率不穩(wěn)定,不能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制,且易造成硫化氫溢出,存在較大安全隱患[1]。
2)硫化氫除砷工藝操作控制簡(jiǎn)單,可通過對(duì)電流、壓力、pH 值、流量等參數(shù)集成控制,實(shí)現(xiàn)硫化處理過程控制自動(dòng)化,且與硫化鈉除砷工藝相比,硫磺的搬運(yùn)量比硫化鈉的搬運(yùn)量大大減少,勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低。
3)硫化氫除砷系統(tǒng)投資費(fèi)用稍高,但是合成硫化氫的生產(chǎn)成本僅為0.4~0.5 萬元/t,藥劑成本是硫化鈉除砷工藝的一半,運(yùn)行費(fèi)用較低。
4)硫化氫的通入量可以通過中控系統(tǒng)調(diào)整氫氣的產(chǎn)量進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,抗沖擊負(fù)荷強(qiáng)。
5)采用硫化氫除污酸中的砷不產(chǎn)生污染副產(chǎn)物,而采用硫化鈉除砷會(huì)帶入鈉離子,使硫化后液中含鹽量升高,后續(xù)深度處理難度加大。
現(xiàn)有流程設(shè)備無法連續(xù)向硫氫復(fù)合塔添加硫磺,為了縮短有效作業(yè)時(shí)間,可選用揚(yáng)程較高的硫磺泵,從熔硫地槽直接將液體硫磺泵至硫氫復(fù)合塔,實(shí)現(xiàn)硫磺添加連續(xù)作業(yè),提高硫化氫除砷系統(tǒng)對(duì)污酸的處理能力。
由于硫氫復(fù)合塔無法定期排污,硫磺中的雜質(zhì)長(zhǎng)期沉積在合成塔底部,易導(dǎo)致合成塔底部排污口堵塞。在排污口下方安裝排污罐,排污罐本體上安裝壓力和溫度變送器,實(shí)時(shí)監(jiān)控排污罐的壓力和溫度;在排污罐進(jìn)出口安裝閥門,平時(shí)打開排污罐進(jìn)口閥,定期關(guān)閉排污進(jìn)口閥,待排污罐溫度降至200 ℃后,打開排污罐出口閥,可實(shí)現(xiàn)硫氫復(fù)合塔定期排污。
硫氫復(fù)合塔目前選用γ 射線液位計(jì)監(jiān)測(cè)塔內(nèi)實(shí)際液位。γ 射線液位計(jì)的液位監(jiān)測(cè)范圍較小,由于塔內(nèi)硫磺與鼓入的氫氣反應(yīng),硫氫復(fù)合塔內(nèi)的硫磺熔池可能發(fā)泡導(dǎo)致液位虛高,正常生產(chǎn)時(shí)無法觀測(cè)液位,每次添加硫磺必須泄壓后監(jiān)測(cè)到復(fù)合塔實(shí)際液位才能根據(jù)液位添加硫磺。
因此,需選擇合適量程的γ 射線液位計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)硫氫復(fù)合塔的液位,為復(fù)合塔添加硫磺提供依據(jù),為后續(xù)連續(xù)作業(yè)改造奠定基礎(chǔ)。
需選擇合適的硫化氫或氫氣在線分析儀,安裝在一級(jí)硫化槽出口,通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)一級(jí)硫化后尾氣中的硫化氫或氫氣含量,實(shí)現(xiàn)硫化氫和氫氣產(chǎn)量精準(zhǔn)控制,減少尾氣洗滌消耗氫氧化鈉的量,降低作業(yè)成本。
生產(chǎn)實(shí)踐證明:在450~480 ℃、0.4~0.8 MPa的條件下,采用氫氣和硫磺合成硫化氫工藝穩(wěn)定,過程控制簡(jiǎn)單,與傳統(tǒng)的硫化鈉法處理含砷污酸相比,采用硫化氫氣體除砷具有反應(yīng)速率快、硫化效果好、能夠即開即停、勞動(dòng)強(qiáng)度和運(yùn)行費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn),且全過程遠(yuǎn)程操作,現(xiàn)場(chǎng)無人值守,能極大地降低安全事故的發(fā)生概率。另外,由于硫化氫除污酸中的砷不帶入鈉離子,可有效降低污水處理末端的濃鹽水量,減小環(huán)保壓力,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。