朱油雷,彭佑平,弓 彤,吳曉偉
(貴州發(fā)耳煤業(yè)有限公司,貴州 六盤水553017)
貴州發(fā)耳煤業(yè)有限公司發(fā)耳煤礦一井區(qū)五盤區(qū)五上采區(qū)自2010年開始開拓,受地質構造、瓦斯治理等因素的影響,開拓進度慢,截止2015年7月底,五上采區(qū)主要開拓工程量剩余1331m(回風下山85m、皮帶下山165m、軌道下山450m,+780m水倉631m),根據(jù)五上采區(qū)開拓情況,五上采區(qū)投產主要工程量為+780 m水倉開拓,五盤區(qū)正常涌水量220 m3/h,最大涌水量500 m3/h,排水高度(垂高)201 m(傾角為9°),水倉有效容量按容納8 h礦井正常涌水量考慮為1 760 m3。根據(jù)原設計方案,五采區(qū)+780 m水倉開拓工程量大,且存在多次揭煤,嚴重影響五上采區(qū)投產和礦井采區(qū)接續(xù),因此,對五上采區(qū)+780 m水倉設計進行了修改設計優(yōu)化,加快采區(qū)投產。
原+980 m水倉位置是由貴州省煤礦設計研究院進行的設計,五上采區(qū)+780 m水倉布置在五上采區(qū)+780m標高井底車場北側,水倉設計工程量631m,主要工程為管子道聯(lián)絡巷69 m,管子道20 m,+780 m副水倉157m,+780m主水倉202m,水倉聯(lián)絡巷48m,水倉入口28 m,泵房變電所入口19 m,泵房變電所32 m,泵房入口18 m,泵房38 m(原水倉設計巷道布置如圖1所示)。水倉凈斷面為13.3 m2,有效容量為1 809 m3,其中主水倉有效容量1 085 m3,副水倉有效容量724 m3。
圖1 原水倉設計巷道布置圖
根據(jù)實際生產情況及水倉所在的位置,按照原水倉設計將存在以下問題:
1)五上采區(qū)+780 m水倉設計工程量大,工程費用高,采區(qū)投產時間晚,造成接續(xù)緊張。
2)瓦斯治理工期長,鉆孔進尺量大,瓦斯治理費用高,開拓工期長,水倉施工期間需停頭治理瓦斯。
3)原設計需留設計水倉保護煤柱,減少了煤炭資源的回收。
4)水倉回風流進入軌回聯(lián)絡巷,影響下一步五盤區(qū)開拓延伸。
根據(jù)發(fā)耳煤礦一井五盤區(qū)五上采區(qū)設計資料,+780 m水倉施工期間需對5-3煤層、5-3煤層下分層(煤厚大于0.3 m),7煤層進行瓦斯治理。根據(jù)計算,水倉瓦斯治理穿層鉆孔進尺約12 000 m,瓦斯治理鉆孔布置如下頁圖2所示。結合五上采區(qū)三條下山施工進度及現(xiàn)場情況,+780 m水倉瓦斯治理進度安排簡要敘述如下:
1)五上采區(qū)+780 m井底車場施工到位后,使用+780 m標高車場向水倉側施工穿層瓦斯抽放鉆孔,控制+780 m井底車場外側60 m,主要控制管子道、水倉聯(lián)絡巷、水倉入口、泵房變電所入口、泵房變電所、泵房入口、泵房及+780 m副水倉、+780 m主水倉一部分。
2)主水倉施工至里程18 m處停頭,施工穿層瓦斯抽放鉆孔,控制主水倉向前60 m范圍及副水倉部分巷道,預留20 m安全距離,主水倉批掘40 m。
3)主水倉施工至里程58 m處停頭,施工穿層瓦斯抽放鉆孔,控制主水倉向前及轉向施工合計82 m及副水倉部分巷道,預留20 m安全距離,主水倉批掘62 m。
4)主水倉施工至里程120 m處停頭,施工穿層瓦斯抽放鉆孔,控制主、副水倉剩余未控制范圍。
5)按打鉆加抽采達標需1.5個月計算,+780 m水倉需停頭治理瓦斯3次,瓦斯治理需4.5個月。
圖2 原水倉設計瓦斯治理鉆孔布置圖
放棄五上采區(qū)+780 m水倉布置在五上采區(qū)+780 m井底車場北側方案,將水倉位置調整到五上采區(qū)三條下山正下方。水倉設計優(yōu)化后工程量367 m,主要工程由管子道43 m,+780 m副水倉80 m,+780 m主水倉115 m,水倉入口9 m,泵房變電所入口12 m,泵房變電所24 m,泵房入口13 m,泵房26 m,水倉出口45 m,水倉優(yōu)化設計巷道布置如圖3所示,主要調整情況簡述如下:
1)取消水倉聯(lián)絡巷。
2)調整水倉通風路線,水倉乏風通過管子道直接回至五上采區(qū)回風下山。
3)將原設計水倉斷面13.3 m2,調整為水倉斷面19.8 m2,加大主、副水倉斷面,增加水倉有效容量,水倉有效容量為1 941 m3,其中主水倉有效容量1 201 m3,副水倉有效容量740 m3,減少水倉工程量。
圖3 水倉優(yōu)化設計巷道布置圖
根據(jù)五上采區(qū)+780 m水倉優(yōu)化設計及五上采區(qū)地質資料,+780 m水倉施工期間需對5-3煤層、5-3煤層下分層(煤厚大于0.3 m),7煤層進行瓦斯治理。根據(jù)計算,水倉瓦斯治理穿層鉆孔進尺約7300 m,水倉優(yōu)化設計瓦斯治理鉆孔布置如圖4、圖5所示。結合五上采區(qū)三條下山施工進度及現(xiàn)場情況,+780 m標高水倉瓦斯治理進度安排簡要敘述如下:
1)回風下山施工到位后,使用回風下山向水倉施工穿層瓦斯抽放鉆孔(與治理皮帶下山一并施工),控制水倉外側20 m,水倉內側55 m,主要控制管子道、+780 m副水倉、+780 m主水倉。
2)皮帶下山施工到位后,使用皮帶下山向水倉施工穿層瓦斯抽放鉆孔(與治理軌道下山一并施工),主要控制水倉入口,泵房變電所入口,泵房變電所,泵房入口,泵房,水倉出口等水倉剩余未控制范圍。
圖4 水倉優(yōu)化設計瓦斯治理鉆孔布置圖
圖5 水倉優(yōu)化設計瓦斯治理示意剖面圖
基于原+780 m水倉設計存在的問題,根據(jù)實際生產情況對原設計進行優(yōu)化,并將優(yōu)化方案應用于現(xiàn)場,取得了較好的成果,優(yōu)化設計方案為發(fā)耳煤礦帶來了很大的效益。
1)水倉總體工程量為367m,比原設計減少264m,工程費用減少134.6萬元。水倉瓦斯治理鉆孔進尺為7 300 m,比原設計減少鉆孔進尺4 700 m,瓦斯治理費用減少51.7萬元。
2)利于水倉瓦斯治理,可提前施工瓦斯抽放鉆孔進行超前預抽,抽放時間長。
3)采區(qū)投產時間提前,水倉瓦斯治理工作提前,不需停頭治理瓦斯,水倉施工期間可連續(xù)施工,減少施工時間4.5個月;水倉工程量減少264 m,減少施工時間4.4個月。
4)水倉回風流進入軌回聯(lián)絡巷,對下一步五盤區(qū)開拓延伸影響較小,同時水倉保護煤柱與三條下山保護煤柱重疊,減少煤柱損失。
1)根據(jù)工程概況,結合原水倉存在的一系列問題,對五上采區(qū)+780 m水倉進行設計優(yōu)化,簡化了施工工藝,減少了工程量,瓦斯治理簡單、水倉煤柱與開拓巷道煤柱重疊多回收煤炭資源、施工工期短、水倉回風系統(tǒng)順暢也大幅降低工程費用和材料消耗,為五上采區(qū)盡早投產提供了有效的技術支持。
2)將優(yōu)化水倉設計應用于現(xiàn)場,取得了較好的效果,+780 m水倉設計優(yōu)化工程量比原設計減少264 m,工程費用減少134.6萬元,瓦斯治理費用比原設計減少51.7萬元,對類似條件下的水倉設計有一定的現(xiàn)實指導意義。