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降低亞鈉法沉金后液含金量的工業(yè)試驗

2021-01-21 05:26張曉兵伍依愛
有色冶金節(jié)能 2020年6期
關(guān)鍵詞:氯酸鈉金粉亞硫酸鈉

張曉兵 伍依愛

(大冶有色金屬有限公司,湖北 黃石 435005)

0 前言

電解精煉時,銅電解陽極泥的產(chǎn)率一般為粗銅陽極板重量的0.2%~1.0%[1],其主要成分有Au、Ag、Cu、Pb、Se、Te、As、Sb、Bi、Ni、Fe、S、Sn、SiO2、Al2O3、鉑族等。目前,銅陽極泥已經(jīng)成為貴金屬(金、銀、鉑、鈀)以及稀散金屬(硒、碲)的主要來源。某冶煉廠的黃金生產(chǎn)主要是提取銅電解陽極泥中的金,年產(chǎn)黃金10 t(含金量為99.99%)。采用濕法工藝處理銅陽極泥,銅電解陽極泥焙燒后,焙砂(蒸硒渣)經(jīng)過分銅后氯化分金;分金后液通過亞硫酸鈉還原沉金得到粗金粉;沉金后液通過調(diào)節(jié)pH 值后,生成鉑鈀精礦,鉑鈀精礦進(jìn)入下一步工序再進(jìn)行金、鉑、鈀、碲等金屬元素的分離,各工序的主要物料成分見表1。

目前,沉金工序在生產(chǎn)時,溶液中經(jīng)常出現(xiàn)不易沉淀的絮凝狀顆粒,導(dǎo)致部分含金顆粒隨著沉金后液進(jìn)入鉑鈀精礦中[2],延長了這部分金的生產(chǎn)工藝流程,進(jìn)而造成金的生產(chǎn)成本上升。針對上述問題,通過一系列試驗方案對可能影響沉金后液含金量的各因素進(jìn)行分析,并根據(jù)試驗結(jié)論對沉金后液的處理工藝進(jìn)行優(yōu)化,以期降低沉金后液中的金含量,進(jìn)而降低黃金的生產(chǎn)成本。

表1 某冶煉廠各工序主要物料成分

1 沉金試驗過程

1.1 試驗原料

某冶煉廠試驗用的原液為分金崗位正常生產(chǎn)時產(chǎn)出的分金后液,分金崗位的主要工藝參數(shù)和分金后液主要成分見表2。試驗試劑主要有亞硫酸鈉(Na2SO3)、焦亞硫酸鈉(Na2S2O5)、工業(yè)硫酸(H2SO4,98%)、氯酸鈉(NaClO3)等。

表2 分金崗位的主要工藝參數(shù)和分金后液的主要成分

1.2 試驗原理

沉金過程的原理是在分金后液中加入亞硫酸鈉使其發(fā)生如下氧化還原反應(yīng):

上述氧化還原反應(yīng)的方向和趨勢大小可以用式(2)的電極電勢表示:

式中:φ——反應(yīng)的電極電勢;

1.3 試驗方法及過程

在實驗室環(huán)境下和實際工業(yè)條件下,沉金過程既存在原理的相通性又存在結(jié)果的差異性。因此,在實驗室進(jìn)行定性和可行性試驗的基礎(chǔ)上,進(jìn)行實際生產(chǎn)運行中的工業(yè)級試驗是必要的。沉金工藝流程如圖1 所示。分金工藝采用的是目前主流的氯化法,氧化劑為氯酸鈉,分金后液的金還原采用的是SO2還原法,還原劑為亞硫酸鈉或焦亞硫酸鈉。沉金過程的工業(yè)生產(chǎn)在一個容積為20 m3的反應(yīng)釜中進(jìn)行,反應(yīng)溶液體積控制在17 m3左右。反應(yīng)完成后,澄清1~2 h,然后將上清液(約15.5 m3)通過旁通閥直接排放至沉金后液槽作為沉鉑鈀工序的原料。反應(yīng)釜底部剩余的1.5 m3底液通過真空過濾桶過濾后,尾液排入沉金后液槽,濾餅部分即為該工序的產(chǎn)品——粗金粉。實驗室試驗時,用1 L 的燒杯作為反應(yīng)容器,取適量溶液,加入一定量還原劑,反應(yīng)一定時間后用抽濾瓶進(jìn)行過濾。

2 試驗結(jié)果與討論

結(jié)合上文提到的試驗原理和實際生產(chǎn)中的經(jīng)驗,影響沉金效果的因素主要有pH 值、溶液中氯離子的含量、還原劑的添加量、反應(yīng)溫度等。

2.1 pH 值對沉金后液含金量的影響

為了判斷pH 值的降低對懸浮物的沉降是否有促進(jìn)作用,首先在現(xiàn)場進(jìn)行沉金過程加酸的小試。當(dāng)加入98%的濃硫酸后,渾濁的溶液立刻變清亮,但未見金粉沉降。推測加酸并不能加速金粉沉降,反而酸度高會導(dǎo)致一些重金屬雜質(zhì)離子和金大量溶解。為進(jìn)一步驗證效果,設(shè)計了實驗室對比試驗。由于pH 值在過低的情況下難以精確測量,對3 組原液分別添加4 g、8 g、12 g 的NaOH 進(jìn)行沉金的對比試驗,原液量均為1 L,試驗結(jié)果見表3。

圖1 某冶煉廠沉金工藝流程圖

表3 pH 值對沉金后液含金量的影響結(jié)果

從表3 可以得出,在目前的pH 值環(huán)境下,提高pH 值對沉后液含金量的影響很小,而且pH 值的升高,會導(dǎo)致部分鉑鈀沉降到粗金粉中,對鉑鈀的富集起到了負(fù)面效果[4-5]。

2.2 氯酸鈉添加量對分金渣含金量的影響

根據(jù)反應(yīng)原理,溶液中氯離子的減少,應(yīng)有利于金粉的沉降,且在高酸高氯的氛圍下,已沉降的金粉也會發(fā)生反應(yīng),重新被氧化成(俗稱返溶)。而分金后液中的氯離子,來源于分金反應(yīng)過程中添加的氯酸鈉,目前添加量為9 包/釜,每包25 kg。分金過程中氯酸鈉的過量添加主要是為了降低分金渣中的金含量。針對是否可以降低分金過程中氯酸鈉的添加量,在分金反應(yīng)釜做了6 組對比試驗,試驗結(jié)果見表4。

表4 氯酸鈉添加量對分金渣含金量的影響

從表4 中可以看出,氯酸鈉添加量降低至4 包時,分金渣含金量出現(xiàn)了急劇升高現(xiàn)象;在添加量為5~6包時,分金渣含金量有升高現(xiàn)象;在添加量為7~9 包時,分金渣含金量沒有明顯變化。

2.3 升溫趕氯對分金后液含金量的影響

氯離子的減少,除了在前面工序減少氯酸鈉添加量外,還可以通過對溶液的處理來實現(xiàn)。根據(jù)氯氣在水中的溶解度隨溫度和酸度的升高而降低的原理,在實驗室設(shè)計了4 組對比試驗,各取1 L 分金后液在燒杯中進(jìn)行試驗,不同處理方式下分金后液的變化情況見表5。處理完成后,將各組溶液自然降溫至室溫,然后進(jìn)行沉金反應(yīng),試驗結(jié)果見表6。

表5 不同趕氯處理方式下的分金后液變化情況

表6 不同趕氯處理方式下的沉金情況

由表5 和表6 可知,加酸趕氯,即溫度升至溶液沸騰后加酸,反應(yīng)太過劇烈,溶液有飛濺現(xiàn)象。加3 mL 硫酸后停止,工業(yè)生產(chǎn)中也不允許在高溫溶液中加酸,該方案不可行。在進(jìn)行升溫處理的3 組試驗中,分金后液均未有固體析出,溶液顏色都出現(xiàn)了由亮黃色變至棕色的過程,初步判斷為氯氣的顏色,趕氯有利于溶液中氧化氛圍的降低。趕氯后的分金后液再進(jìn)行沉金,溶液均迅速變渾濁,有大量金粉析出,且金粉團(tuán)聚現(xiàn)象較好,靜置一段時間后,均在1 h內(nèi)澄清,固液出現(xiàn)明顯界線。由于沉金后液在沉鉑鈀工序作為原料進(jìn)行生產(chǎn)時,需加堿使溶液呈弱堿性,在沉金工序加酸,會使沉鉑鈀工序成本相對上升,因此在加酸沒有明顯優(yōu)勢的情況下,暫不考慮在沉金工序加酸。

2.4 溫度變化對沉金后液含金量的影響

通過趕氯試驗可知,通過溶液升溫來減少氯離子的濃度,進(jìn)而降低沉金后液的含金量具有可行性,為進(jìn)一步探索合適的條件,繼續(xù)對反應(yīng)溫度進(jìn)行試驗。工業(yè)生產(chǎn)中,反應(yīng)釜的升溫由反應(yīng)釜夾套通蒸汽完成,升溫后再降溫,所需時間較長。與常溫沉金過程相比,生產(chǎn)時間延長。為找出沉金反應(yīng)的最佳溫度,在溫度10~100 ℃以每10 ℃為一個間隔,分別取1 L 分金后液進(jìn)行試驗,結(jié)果見表7。

表7 溫度變化對沉金后液含金量的影響

由于沉金反應(yīng)亞硫酸鈉的加入量是根據(jù)反應(yīng)終點的判斷來進(jìn)行調(diào)節(jié),在不同的溫度下,亞硫酸鈉的添加量有所區(qū)別。從表7 可以看出,溫度超過50 ℃時,沉金后液中的金含量并未出現(xiàn)明顯降低,故初步判定50 ℃為最佳反應(yīng)溫度。為驗證反應(yīng)溫度50 ℃在工業(yè)生產(chǎn)中的具體效果,進(jìn)行了現(xiàn)場工業(yè)試驗,試驗結(jié)果見表8。

表8 溫度50 ℃時沉金反應(yīng)的各指標(biāo)情況統(tǒng)計

由表8 可知,以50 ℃作為生產(chǎn)作業(yè)時的反應(yīng)溫度是可行的,沉金后液含金量與常溫沉金的平均含金量85.3 mg/L 相比,大幅度降低。

2.5 藥劑種類對沉金后液含金量的影響

沉金反應(yīng)采用的藥劑,根據(jù)市場價格波動,除亞硫酸鈉外,有時也會采用焦亞硫酸鈉。為對比分析2 種藥劑在50 ℃時的反應(yīng)效果是否一致,各取1 L原液在實驗室用濾瓶抽濾后,進(jìn)行藥劑不同添加量的對比試驗,試驗結(jié)果見表9。

表9 藥劑種類及添加量對沉金后液含金量的影響

從表9 可以看出,無論是亞硫酸鈉還是焦亞硫酸鈉,在50 ℃的反應(yīng)溫度下,沉金效果趨勢都基本一致。隨著藥劑添加量的增加,沉金后液含金量減少;當(dāng)兩種藥劑的添加量相同時,焦亞硫酸鈉的沉金效果更好,這與焦亞硫酸鈉中SO2的有效含量更高有關(guān),但是焦亞硫酸鈉的市場單價也比亞硫酸鈉稍高。

2.6 電位對沉金后液含金量的影響

實際生產(chǎn)中,亞硫酸鈉的添加終點都是通過現(xiàn)場取樣和肉眼觀察溶液的渾濁情況來判斷。在本次試驗中發(fā)現(xiàn),通過檢測電位來進(jìn)行終點的判斷是可行的。為確定實際生產(chǎn)時的最佳電位,進(jìn)行了連續(xù)8 批次的現(xiàn)場工業(yè)試驗,結(jié)果見表10。

表10 電位對沉金后液含金量的影響

由于原液中的含金量及其他成分每批次都不一樣,每次沉金生產(chǎn)時藥劑的添加量都不一樣。由表10 可知,電位在300 mV 左右時,沉金效果最佳;電位偏高時,沉金后液含金量偏高;但電位也不宜過低,否則其他重金屬雜質(zhì)離子會進(jìn)入粗金粉中,影響粗金粉品質(zhì)。

3 生產(chǎn)應(yīng)用

某冶煉廠通過試驗驗證pH 值、氯酸鈉添加量、溫度、藥劑種類以及反應(yīng)終點的判斷方式等因素對沉金后液含金量的影響,可知:

1)pH 值的升高,會導(dǎo)致部分鉑鈀沉降到粗金粉中,不利于碲的生產(chǎn),而且對降低沉金后液含金量的影響較小,不具備調(diào)整價值。

2)對分金后液進(jìn)行趕氯,有利于沉金。

3)通過升溫沉金,金粉團(tuán)聚效果較好,有利于固液分離,且還原過程中析出金粉,返溶現(xiàn)象不明顯,升溫沉金方式對不同原料的適應(yīng)性也很強。

4)在一定溫度下,采用亞硫酸鈉和焦亞硫酸鈉沉金,效果基本相當(dāng),與理論情況一致。

5)分金過程中,應(yīng)盡量減少氧化劑的加入量,降低分金后液的氧化性。

6)采用控電位還原更有利于沉金終點的判斷。

根據(jù)上述試驗結(jié)論,并結(jié)合實際情況,某冶煉廠對生產(chǎn)進(jìn)行了調(diào)整:

1)將分金工序氯酸鈉的添加量從9 包降低至6包。通過化驗檢測,該調(diào)整對尾渣含金量影響較小;而且從理論上講,對后續(xù)氨浸分銀液不會產(chǎn)生負(fù)面影響[6]。

2)對沉金工序的生產(chǎn)操作做出重大調(diào)整,將沉金過程的溫度由常溫調(diào)整至50 ℃;亞硫酸鈉的添加,由工人根據(jù)操作經(jīng)驗進(jìn)行肉眼判斷反應(yīng)終點的方式,改為結(jié)合反應(yīng)現(xiàn)象和溶液電位進(jìn)行綜合終點判斷。

按照上述操作對沉金工序做出調(diào)整并穩(wěn)定生產(chǎn)后,連續(xù)進(jìn)行1 個月的沉金后液取樣跟蹤,沉金后液含金量的月均值由85.3 mg/L 降至4.6 mg/L,該次試驗取得了預(yù)期效果。

4 結(jié)束語

本次試驗所取得的結(jié)果,除對沉金工序有利外,對某冶煉廠其他含金銀物料的提取也起到了積極的作用。在粗金粉提取的過程中,金粉中的含銀量一直是影響金粉提純的重要因素[7-8],如何降低粗金粉沉降過程中的含銀量,也是下一步需要研究的方向。原液的不同、人員操作技能的高低、藥劑品位的差異等因素依然影響沉金效果的好壞,在大數(shù)據(jù)、智能制造和高質(zhì)量發(fā)展的時代背景下,如何用現(xiàn)代化的技術(shù)取代傳統(tǒng)黃金生產(chǎn)工藝中大量的人工操作和人工判斷,也是后續(xù)需要探索的課題。

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