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焦?fàn)t煙氣超低排放技術(shù)的研究與應(yīng)用

2021-01-21 02:46:26吉武平安占來
河南冶金 2020年6期
關(guān)鍵詞:半干法脫硫劑焦?fàn)t

吉武平 安占來 王 軍

(河鋼集團(tuán)邯鋼公司)

關(guān)鍵字 超低排放 半干法脫硫 噴氨格柵 脫硫塔 袋式除塵器

0 引言

自2018年開始,全國鋼鐵行業(yè)的焦化企業(yè)陸續(xù)開展超低排放改造工作,部分焦化廠已經(jīng)上了以半干法為核心的脫硫、除塵設(shè)備,所以超低排放改造僅需提高脫硫除塵效率,而脫硝需要在原有脫硫除塵基礎(chǔ)上選擇兼容性更強(qiáng)的技術(shù)。因此,需要根據(jù)焦化煙氣的特征選擇合適的脫硝方法,進(jìn)而通過關(guān)鍵工藝裝備的改進(jìn),集成基于煙氣特征適應(yīng)性的超低排放技術(shù)。

1 研究背景

焦化焦?fàn)t加熱產(chǎn)生的煙道氣中含有大量的二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX),直接排放到大氣中,SO2和NOX會參與和加劇光化學(xué)污染、酸沉降污染,嚴(yán)重影響環(huán)境質(zhì)量。因此,對焦?fàn)t廢氣污染物實施高效治理已迫在眉睫,并成為焦化企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵所在。

生態(tài)環(huán)境部在《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案》中提出,新建(含搬遷)鋼鐵項目原則上要全部達(dá)到超低排放水平,2020 年10 月底前,大氣污染防治重點區(qū)域具備改造條件的鋼鐵企業(yè)需基本完成超低排放改造,鋼鐵企業(yè)完成超低排放改造勢在必行。

在嚴(yán)峻的環(huán)保形勢下,國內(nèi)涌現(xiàn)出眾多針對焦?fàn)t廢氣脫硫脫硝治理的技術(shù)。主流技術(shù)有三類,均存在不足,如高溫催化還原脫硫脫硝技術(shù),需要對焦?fàn)t廢氣再加熱至320 ℃以上,大幅增加了工序能耗;而SICS法催化氧化脫硫脫硝工藝,必須對廢氣進(jìn)行冷卻,冷卻至150 ℃以下,不僅增加了額外工序,還因為焦?fàn)t廢氣溫度的下降,對煙囪吸力造成了明顯影響;活性炭脫硫脫硝技術(shù)雖然凈化效果好,但凈化效果持續(xù)性不強(qiáng),副產(chǎn)品的硫酸質(zhì)量差,活性炭可能存在爐內(nèi)燃燒的風(fēng)險。

鑒于上述情況,針對邯鋼焦化廠1#、2#焦?fàn)t廢氣污染問題,對焦?fàn)t廢氣污染物源頭治理技術(shù)進(jìn)行了研究,對半干法脫硫低溫脫硝工藝進(jìn)行了技術(shù)開發(fā),為我國焦?fàn)t廢氣治理技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步進(jìn)行了有益探索與實踐。

2 方案研究

根據(jù)煙氣特征結(jié)合現(xiàn)場實際情況確定了工藝路線,通過調(diào)研及現(xiàn)場(邯鋼東區(qū)4.3 m焦?fàn)t)檢測確定了各工序煙氣的特征參數(shù),具體參數(shù)見表1。

表1 焦?fàn)t煙氣參數(shù)

根據(jù)焦?fàn)t煙氣溫度較高、含塵較少的特點,選擇在脫硫前增加中高溫SCR脫硝裝置,但相對中高溫SCR所需溫度280 ℃來說焦?fàn)t煙氣溫度(180~250 ℃)較低,需要在脫硝前增加升溫裝置,然后在進(jìn)脫硫塔前將余熱回收利用。因此,選擇熱風(fēng)爐升溫?zé)煔?,余熱鍋爐回收余熱蒸汽。

1#、2#焦?fàn)t煙氣密相半干法脫硫脫硝項目針對溫度較高的焦?fàn)t煙氣,研究了多污染物中高溫選擇性催化還原與余熱梯級利用耦合機(jī)制,構(gòu)建出了以半干法為核心的溫度及流量適應(yīng)性煙氣超低排放治理技術(shù)體系,流程如圖1所示。

圖1 中高溫SCR+余熱利用+半干法脫硫超低排放技術(shù)流程

脫硫脫硝裝置處理后的焦?fàn)t煙氣排放指標(biāo)達(dá)到《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171—2012中特殊地區(qū)排放限值(表2)。為了實現(xiàn)煙氣達(dá)到超低排放,在不改變原有半干法脫硫除塵工藝的基礎(chǔ)上,通過實驗?zāi)M及技術(shù)應(yīng)用實現(xiàn)了超低排放,指標(biāo)對比見表2。

3 改造方案

3.1 氨水雜質(zhì)化驗及應(yīng)對措施

氨水雜質(zhì)化驗結(jié)果顯示:雜質(zhì)大部分為硫化物的結(jié)晶體,粒度較小,在氨水中懸浮,當(dāng)加熱到60 ℃左右時雜質(zhì)全部溶解。

應(yīng)對措施:在氨水罐與蒸氨冷凝器之間加裝直徑Φ2 000 mm、高4 000 mm的儲罐,作為氨水雜質(zhì)沉淀罐。根據(jù)雜質(zhì)的特性,在輸送管道上加蒸汽伴熱,使雜質(zhì)在輸送過程中溶解在氨水中不結(jié)晶。

3.2 噴氨格柵優(yōu)化技術(shù)的應(yīng)用

噴氨格柵作為脫硝系統(tǒng)的核心部件,在煙道截面的2D范圍內(nèi)獨立調(diào)整各噴點的噴氨量,相對增加中心部位的噴灑流量,使還原劑與煙氣在到達(dá)催化劑之前按照設(shè)計的氨氮摩爾比混合,以匹配此處的NOX濃度,并能有效解決噴氨過量的問題,緩解NH4HSO4的生成。

3.3 脫硫塔技術(shù)創(chuàng)新

采用雙級密相干塔脫硫技術(shù),通過二級脫硫塔,進(jìn)一步保證了脫硫效率。脫硫塔中的脫硫劑量為120~140 t,已經(jīng)達(dá)到脫硫系統(tǒng)的極限,只能從氣流分布入手,均勻脫硫劑的分布,增加脫硫劑的循環(huán)次數(shù),進(jìn)而提高脫硫效率。

雙級密相干塔的CFD模擬及優(yōu)化(在兩級塔中間加設(shè)擋板后進(jìn)行模擬):探究不同進(jìn)氣方式、擾流措施等對系統(tǒng)流場、壓力場、速度場和顆粒物濃度場分布的影響,優(yōu)化脫硫劑分布。中間擋板與中線距離為1 150 mm和800 mm的出口煙氣速度分布見表3。

具體實施方案:二級塔加導(dǎo)流板,檔板與中心線的距離調(diào)整為800 mm,尺寸為3 900 mm×500 mm×10 mm,與塔頂?shù)乃綂A角為50°;在一級塔螺旋給料機(jī)上方增加中間倉,10個均風(fēng)閥處各加一塊導(dǎo)流板,導(dǎo)流板為R800弧形板,弧長292 mm,弧心向下,與均分口頂?shù)拈g距為100 mm。將中間檔板與中心線的距離調(diào)整為800 mm后,稍有利于煙氣充滿大灰斗的下半部分,但在大灰斗上半部分形成的回流空間會略有增大,有利于提高脫硫效率。改造后的效果:一級塔、二級塔、除塵倉室氣流分布均勻,脫硫灰循環(huán)分布正常,改善了脫硫效果,并減少氣流對布袋的沖刷。

表3 中間擋板與中線距離為1 150 mm和800 mm的出口煙氣速度分布

3.4 袋式除塵器的優(yōu)化

通過熒光粉實驗,發(fā)現(xiàn)除塵器內(nèi)均風(fēng)不夠均勻,各個除塵室之間的阻力偏差較大,導(dǎo)致最前端除塵器的布袋磨損較嚴(yán)重。通過調(diào)整噴吹次序和脈沖寬度來調(diào)整各個除塵室的阻力,進(jìn)而調(diào)整脫硫劑灰倉的灰量,使得脫硫劑能夠均勻循環(huán)。

增加倒流板后,除塵器內(nèi)均風(fēng)分布更加均勻,布袋[1]也沒有發(fā)生大的磨損。為穩(wěn)定排放指標(biāo),把布袋全部更換為浙江華基的PPS+超細(xì)纖維+覆膜布袋,效果良好。

4 實施效果

應(yīng)用以來,焦?fàn)t煙氣SO2、NOX、顆粒物含量顯著降低,焦?fàn)t煙氣排放SO2≤20 mg/m3、NOX≤130 mg/m3、顆粒物≤10 mg/m3,改造前后月平均數(shù)對比見表4。

表4 改造前后焦?fàn)t煙氣含量月平均數(shù)對比 mg/m3

5 與同類技術(shù)的主要參數(shù)對比

當(dāng)前滿足煙氣超低排放要求且技術(shù)相對成熟的技術(shù)路線為:活性焦干法一體化[2]和半干法為核心煙氣超低排放技術(shù),兩者的主要參數(shù)對比見表5。

表5 活性焦干法一體化和半干法為核心煙氣超低排放技術(shù)對比

相較于活性焦干法一體化,以半干法為核心的煙氣脫硫脫硝除塵技術(shù)脫除效率高,副產(chǎn)物為固體粉末,沒有腐蝕現(xiàn)象,系統(tǒng)運(yùn)行過程無燃燒風(fēng)險,投資和運(yùn)行成本較低,是適用于鋼鐵行業(yè)典型工序的最佳可行性超低排放技術(shù)體系之一。

6 結(jié)語

該研究技術(shù)的創(chuàng)新成果推動了鋼鐵大氣污染物控制技術(shù)升級,該技術(shù)在全行業(yè)進(jìn)行推廣與應(yīng)用,將極大推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、助力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。

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