趙建武,和冰濤,馬 猛
(新疆天利石化控股有限公司,新疆獨(dú)山子 833699)
新疆天利石化控股有限公司化工三廠15×104t/a分離裝置采用上海石化碳五分離技術(shù),以乙烯裂解副產(chǎn)品碳五輕餾分為原料,采用萃取精餾和普通精餾聯(lián)合起來(lái),達(dá)到分離雙烯烴產(chǎn)品的目的。自2014 年9 月15 日投料開車,碳五分離裝置溶劑再生釜多次出現(xiàn)排焦困難,投用后不僅影響再生溶劑的負(fù)荷,同時(shí)影響溶劑系統(tǒng)的品質(zhì),嚴(yán)重時(shí)造成循環(huán)溶劑中環(huán)戊二烯指標(biāo)超標(biāo),影響裝置產(chǎn)品質(zhì)量。通過(guò)裝置近幾年來(lái)的運(yùn)行情況及優(yōu)化,結(jié)合實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),分析再生釜管束聚合結(jié)焦的原因,從而延長(zhǎng)再生釜的運(yùn)行周期。
溶劑再生釜E-501 作用是將一萃塔中間再沸器E-203A/B 送來(lái)的部分循環(huán)溶劑送至溶劑再生釜E-501 脫除其中所含的焦質(zhì),與第三汽提塔C-304 凝液泵P-310A/B 送來(lái)的溶劑在溶劑精制塔C-501 通過(guò)共沸蒸餾脫出溶劑中的水分、雙環(huán)戊二烯及其他二聚物以及羰基化合物等微量雜質(zhì),純化溶劑以便溶劑循環(huán)使用,流程(見圖1)。
通過(guò)近幾年對(duì)溶劑再生釜的運(yùn)行情況分析,影響再生釜運(yùn)行周期的因素主要是再生釜芯子局部結(jié)焦,大量的聚合物附著于管束表面,造成E-501 換熱器管束芯子換熱效率降低,最終導(dǎo)致再生釜運(yùn)行效果變差,影響裝置萃取單元溶劑品質(zhì),造成產(chǎn)品中環(huán)戊二烯超標(biāo)。因此,要解決溶劑再生釜E-501 長(zhǎng)周期運(yùn)行,需從以下幾方面考慮:
分離裝置選用的再生釜為15.3 m3的容器,換熱面積25 m2,加熱源為1.0 MPa 中壓蒸汽,并考慮到后期再生釜的底部結(jié)焦問(wèn)題,再生釜采用底部進(jìn)料,增加沖洗流動(dòng)性,防止底部焦油長(zhǎng)時(shí)間聚集;管束根部增加沖洗口,防止因長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,管束根部累積焦油等聚合物,影響排焦后的抽芯操作;排焦口設(shè)有倒淋,主要是排焦前用于接臨時(shí)管線對(duì)排焦管線進(jìn)行暖管,防止排焦過(guò)程中,焦油附著在排焦管壁上,堵塞管線,影響裝置排焦操作。
圖1 工藝流程圖
同時(shí)在對(duì)原設(shè)計(jì)E-501 的處理能力及結(jié)構(gòu)進(jìn)行考察驗(yàn)證后,基本滿足試用要求,根據(jù)同等換熱面積的換熱器的結(jié)構(gòu),增加管束的長(zhǎng)度,增大管束間距,可增加管束間的焦油流動(dòng)性,使得焦油排出質(zhì)量較好,也延長(zhǎng)了再生釜的運(yùn)行周期。
因裝置再生介質(zhì)為DMF,DMF 在高溫下容易水解,產(chǎn)生甲酸和二甲胺,甲酸溶解在溶劑中容易腐蝕設(shè)備。鐵離子在溶劑中容易引發(fā)雙烯烴聚合,二甲胺與醛類物資結(jié)合容易形成褐色聚合物,堵塞設(shè)備;因溶劑沸點(diǎn)較高,分離裝置再生釜采用負(fù)壓操作,但操作溫度較高,容易發(fā)生水解及聚合反應(yīng)。溶劑再生釜進(jìn)料中水的來(lái)源主要為原料帶水、溶劑精制塔操作調(diào)整不穩(wěn)定以及新鮮溶劑中帶水,導(dǎo)致循環(huán)溶劑中水含量增加,以上水都可以通過(guò)汽提塔調(diào)整解決。因設(shè)計(jì)之初,第一汽提塔C-202、第二汽提塔C-303 均未提供運(yùn)行參數(shù),通過(guò)運(yùn)行調(diào)整發(fā)現(xiàn)第一汽提塔C-202 第25 層板溫度、第二汽提塔C-303 第17 層較為靈敏,溫度太低,容易導(dǎo)致塔釜水及烴含量太高,在高溫下容易導(dǎo)致水解反應(yīng)及雙烯烴聚合,影響溶劑品質(zhì),溫度控制太高容易把溶劑帶至塔頂,造成溶劑損失,影響產(chǎn)品質(zhì)量,由此可知分離裝置第一汽提塔25 層板、第二汽提塔17 層板為兩個(gè)汽提塔的靈敏板溫度,將此溫度控制在138 ℃~165 ℃,具有較好的脫水效果,循環(huán)溶劑水含量基本控制在500 mg/kg 以下,此指標(biāo)下的水含量,對(duì)減少設(shè)備腐蝕,延長(zhǎng)再生釜運(yùn)行周期有重要意義。
再生釜的排焦周期對(duì)再生釜的管束結(jié)焦有較大影響,通過(guò)近幾年的排焦操作經(jīng)驗(yàn)及檢修情況判斷,再生釜排焦周期不宜過(guò)長(zhǎng),運(yùn)行時(shí)間太長(zhǎng),再生釜內(nèi)的焦油含量較高,濃縮時(shí)間長(zhǎng),不僅容易堵塞再生釜的管束,而且還影響再生釜長(zhǎng)周期運(yùn)行;濃縮時(shí)間短,易造成濃縮不徹底、溶劑損失增加。再生釜運(yùn)行周期太短,易造成濃縮過(guò)程中管束漏出液位面以下,管束局部過(guò)熱,一方面造成管束表面結(jié)焦加劇,另一方面造成設(shè)備損壞,影響裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。
因此,通過(guò)對(duì)2017 年再生釜進(jìn)料中焦質(zhì)分析,焦質(zhì)含量為0.22 %,溶劑再生釜進(jìn)料為3.2 t/h 時(shí),每月產(chǎn)生焦油含量在4.5 t~5.5 t,根據(jù)歷年每月焦油排放量在5.2 t 左右,初步判定再生釜運(yùn)行周期25 d~30 d;結(jié)合裝置實(shí)際運(yùn)行,最終確定溶劑再生釜在負(fù)荷不變的情況下,運(yùn)行周期約30 d 左右(見表1~表3)。
從表1~表3 可以看出,分離裝置再生釜運(yùn)行周期約為30 d,分離裝置抽芯次數(shù)越少,濃縮排焦效果越來(lái)越好,溶劑損失量越小。
表1 2017 年裝置再生釜進(jìn)料中焦質(zhì)含量統(tǒng)計(jì)表
表2 2017 年裝置再生釜運(yùn)行周期表
表3 2015 年以來(lái)裝置溶劑損失表
表4 2017 年以來(lái)裝置再生釜E-501 排渣抽芯周期表
溶劑再生釜濃縮排焦操作關(guān)鍵點(diǎn)判斷對(duì)再生釜投用至關(guān)重要,濃縮焦油太稠,附著于換熱器管束上的焦油、聚合物等在高溫加熱情況下,黏附在管束上,排焦過(guò)程中難以排出。再次投用后影響再生釜運(yùn)行,另外,焦油太稠,易造成排焦不暢,抽芯困難。因此,再生釜排焦操作應(yīng)從以下幾方面優(yōu)化:
(1)再生釜濃縮過(guò)程中,再生釜蒸汽加熱調(diào)節(jié)閥不宜全開,開度不得大于正常運(yùn)行閥位的10 %,以免換熱器管束局部溫度過(guò)高,造成換熱器管束表面結(jié)焦,影響投用后運(yùn)行,當(dāng)濃縮至終點(diǎn),蒸汽流量快速下降至10 kg/h~20 kg/h。
(2)再生釜在濃縮過(guò)程中,進(jìn)料停止,液位出現(xiàn)快速下降,再生釜濃縮過(guò)程中,加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)視鏡的檢查,通過(guò)檢查換熱器芯子有無(wú)裸露于液位面以上,防止換熱器芯子局部過(guò)熱、結(jié)焦。
(3)濃縮過(guò)程中,再生釜溫度會(huì)出現(xiàn)明顯上漲,正常運(yùn)行溫度在83 ℃,濃縮至終點(diǎn)再生釜溫度上升至88.5 ℃左右。
(4)濃縮至終點(diǎn),通過(guò)再生釜視鏡,可觀察到明顯的黏稠介質(zhì),并伴有明顯大量的小氣泡。
(5)再生釜破真空,充壓過(guò)程中,需將再沸器蒸汽管束內(nèi)的蒸汽倒空,以免造成排焦過(guò)程中,芯子裸露,管束內(nèi)的蒸汽加熱,導(dǎo)致管束表面的焦油硬化,附著在管束表面,影響使用。
(6)排完焦油后,進(jìn)料前采取正壓升溫,浸泡一定時(shí)間后[1],再進(jìn)行抽真空操作,以溶解芯子列管間隙的焦油。通過(guò)改善E-501 換熱效果,提高E-501 的再生效果的目的。
從表4 可以看出,經(jīng)過(guò)上述措施的實(shí)施,再生釜E-501 運(yùn)行周期從85 d 左右延長(zhǎng)到平穩(wěn)運(yùn)行207 d,創(chuàng)裝置開車以來(lái)的最好運(yùn)行水平,改寫了再生釜E-501 頻繁抽芯的歷史。
自2014 年9 月裝置首次開工,通過(guò)近年來(lái)的攻關(guān),解決了裝置再生釜E-501 頻繁抽芯,大大降低了溶劑損耗,降低了裝置施工檢維修作業(yè)量,降低了裝置施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn);另外,隨著整個(gè)溶劑再生系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,溶劑系統(tǒng)的品質(zhì)得到了穩(wěn)定的提升,為碳五分離裝置的長(zhǎng)、滿、安、穩(wěn)、優(yōu)運(yùn)行提供了有力的保障。