孫美露,韓智伊,劉 壯
(中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊 718500)
LO-CAT 硫磺回收裝置是美國MERICHEM 公司的氣體產(chǎn)品技術(shù)公司(GTP)開發(fā)的一種專利技術(shù),LO-CAT 硫化氫氧化是一套自循環(huán)液態(tài)氧化工藝,在鐵離子催化劑的協(xié)助下,將硫化氫轉(zhuǎn)化為硫單質(zhì),從而達到除去氣體中硫化氫的目的。最后尾氣則通過尾氣焚燒爐進行焚燒,焚燒后的二氧化硫排放量滿足國家排放標準。
LO-CAT 硫磺回收工藝能夠高效脫出酸氣中的硫化氫,操作彈性較大,可以處理不同濃度硫化氫的酸氣。其反應(yīng)在水溶液中進行,基本反應(yīng)可以分為吸收和再生兩部分:
吸收反應(yīng):H2S(氣)+2Fe3+→2H++S+2Fe2+
再生反應(yīng):1/2O2(氣)+H2O+2Fe2+→2OH-+2Fe3+
兩個反應(yīng)合并,溶液總反應(yīng)為H2S+1/2O2→H2O+S,整個反應(yīng)過程中,鐵離子沒有被消耗,只是在硫化氫和氧氣反應(yīng)生成單質(zhì)硫的過程中起到了催化劑的作用。
LO-CAT 為自循環(huán)工藝,吸收和氧化(再生)在一個容器內(nèi)完成,反應(yīng)器分五個大腔室,酸氣和空氣不相混溶,分兩路進入反應(yīng)器。酸氣進入主反應(yīng)器的三個吸收室底部,空氣由鼓風(fēng)機通入主反應(yīng)器的兩個氧化室底部。由于吸收室與氧化室溶解氣體量不同造成了不同的溶液密度,溶液靠密度差在反應(yīng)器內(nèi)部的擋板和堰板間自行循環(huán)運動。生成的硫磺在反應(yīng)器椎體底部沉降,當硫漿濃度大于10%(wt)時,通過硫漿泵將硫漿送入到真空袋式過濾機脫水形成硫餅。
主反應(yīng)器內(nèi)的反應(yīng)需要24 h 源源不斷的按照一定比例添加5 種化學(xué)藥劑,分別為:螯合劑(ARI-350)、鐵離子催化劑(ARI-340)、表面活性劑(ARI-600)、殺菌劑(ARI-400)及pH 調(diào)節(jié)劑(KOH)。
當硫磺回收主反應(yīng)器內(nèi)溶液發(fā)泡嚴重,造成主反應(yīng)器液位頻繁波動,出現(xiàn)假液位,實際運行液位低于設(shè)計要求值,造成溶液循環(huán)不暢,影響硫化氫的吸收效率,嚴重時可能會造成硫磺品質(zhì)變差顏色變黑、尾氣超標的風(fēng)險。
硫磺回收主反應(yīng)器內(nèi)溶液發(fā)泡時,一方面部分細小硫磺顆粒浮于泡沫表面,隨著氣體帶入下游尾氣水封罐,使捕霧網(wǎng)堵塞;隨著溶液帶入換熱器造成換熱器及其出入口管線堵塞,換熱效果下降;同時,也會隨著溶液帶入到溶液循環(huán)泵內(nèi),造成管線、泵體堵塞;另一方面溶液發(fā)泡嚴重導(dǎo)致硫磺顆粒沉降效果下降,嚴重時會產(chǎn)生溶液分層的現(xiàn)象,經(jīng)過調(diào)整后,大量硫磺顆粒沉降造成主反應(yīng)器椎體、帶濾機及硫漿泵運行負荷增大,硫漿泵堵塞,沉降池硫磺堆積。
硫磺回收主反應(yīng)器內(nèi)溶液發(fā)泡時,由于泡沫的張力導(dǎo)致添加的藥劑被泡沫所阻隔,不能直接添加到溶液中,溶液對于硫化氫反應(yīng)吸收效果變差,造成部分化學(xué)藥劑添加量增大,從而造成藥劑添加成本增大;同時由于溶液發(fā)泡嚴重,硫磺顆粒過細,導(dǎo)致產(chǎn)品硫磺含水率偏高,成型效果差,致使部分化學(xué)藥劑隨著產(chǎn)品硫磺的帶出造成一定的損失。
由于主反應(yīng)器內(nèi)溶液發(fā)泡嚴重,氣泡過多,隨著溶液帶入下游設(shè)備,易造成循環(huán)泵、硫磺泵等設(shè)備不上量問題,形成氣蝕現(xiàn)象,影響設(shè)備的正常運行。
反應(yīng)生成的硫磺表面有微小的氣泡或碳氫化合物會附著在硫顆粒的表面,這樣硫顆粒便浮在溶液表面不向下沉降,溶液中硫磺顆粒過細,造成溶液發(fā)泡。
溶液中添加一定量的表面活性劑有助于硫磺顆粒的沉降,表面活性劑為有機物若添加過量的表面活性劑(ARI-600),溶液便產(chǎn)生過量的泡沫。
主反應(yīng)器內(nèi)溶液處在高生物活性的環(huán)境中,因此需在溶液中加入抗微生物劑以進行細菌控制,如果添加過多的生物除菌劑,溶液中便會有泡沫產(chǎn)生。
溶液中加入消泡劑時需要少量添加,加入過多會產(chǎn)生泡沫。通常的加入量為整個溶液體積的2 ppm(v)。
主反應(yīng)器循環(huán)溶液內(nèi)的硫磺含量盡量維持在0.4wt.%左右,若長時間不啟運帶濾機,主反應(yīng)器內(nèi)硫磺含量積聚,可導(dǎo)致過細硫磺顆粒,引起漂浮和泡沫。
主反應(yīng)器循環(huán)溶液pH 值一般要求控制在9 以內(nèi),若pH 值過高促使溶液內(nèi)硫代硫酸鹽的產(chǎn)生,而硫代硫酸鹽大量的存在會減少氧的吸收并阻礙單質(zhì)S 的聚集,造成硫磺顆粒過細漂浮在溶液表面發(fā)泡。
烴類物質(zhì)為有機物不溶于水,與硫磺回收水溶性物質(zhì)接觸,隨著溶液的循環(huán)便會產(chǎn)生大量泡沫。
(1)每天早上交接班時,中控室人員根據(jù)表面活性劑罐液位核算前一天藥劑添加量,若與泵設(shè)定值有出入及時進行調(diào)整;
(2)現(xiàn)場工藝人員每次巡檢過程中檢查計量泵行程調(diào)節(jié)是否有松動、計量泵有無漏油現(xiàn)象,計量泵出口壓力表波動是否有變化,防止表面活性劑添加過多過少造成溶液發(fā)泡;
(3)技術(shù)人員在巡檢時,要對循環(huán)溶液做瓶測實驗,根據(jù)瓶測實驗確定表面活性劑的添加量。
每天嚴格按照要求添加量添加生物抑菌劑,中控室人員每天核算添加量、現(xiàn)場工藝人員每天巡檢過程中檢查計量泵運行狀態(tài),防止抑菌劑添加量過高。
當溶液發(fā)泡時,首先由技術(shù)人員到現(xiàn)場進行瓶測實驗,明確消泡劑添加量;然后由現(xiàn)場工藝人員將消泡劑通過消泡劑添加流程加入。切記無依據(jù)隨意添加。
(1)通過瓶測實驗添加表面活性劑、消泡劑促使硫磺顆粒沉降;
(2)若硫磺回收裝置運行負荷增大,及時根據(jù)硫漿濃度調(diào)整帶濾機運行時間及出料量,減少硫磺在主反應(yīng)器內(nèi)沉積量。
(1)控制上游酸氣空冷器出口溫度,減少酸氣帶液量;
(2)定期對酸氣管線進行排液;同時一旦酸氣量突然增大,酸氣管線排液操作增加頻次,以減少酸氣帶液量;
(3)定期對上游原料氣進行烴露點檢測。4.6 控制溶液中pH 值
控制好硫磺回收裝置溶液pH 值,pH 小于9,每天進行一次溶液pH 檢測,當酸氣量及酸氣硫化氫濃度發(fā)生較大變化時,及時對KOH 添加量進行調(diào)整,防止pH 值過高。
做好溶液發(fā)泡處理措施的制定及人員培訓(xùn)工作,尤其針對于烴類物質(zhì)對LO-CAT 硫磺回收溶液的影響,制定有效的處理措施。
LO-CAT 硫磺回收裝置溶液發(fā)泡是不可避免的但卻是可以控制的,溶液發(fā)泡是制約著裝置正常穩(wěn)定運行的重要因素,發(fā)泡引起的液位波動,出現(xiàn)假液位,勢必會造成一系列的惡性循環(huán),控制溶液發(fā)泡溶液起著至關(guān)重要作用,一旦溶液出現(xiàn)發(fā)泡,排查溶液發(fā)泡的原因是前提,而溶液發(fā)泡的原因大多數(shù)是藥劑調(diào)整的問題,其次是氣質(zhì)的原因,而藥劑的調(diào)整根據(jù)化驗參數(shù)及表象較易判斷,先進行調(diào)整,若效果不明顯,再根據(jù)排除法逐一進行調(diào)整,切勿同時調(diào)整多個參數(shù),導(dǎo)致發(fā)泡原因分析不清,后期再次出現(xiàn)問題不易調(diào)整。