劉成亮
(中海石油華鶴煤化有限公司,鶴崗154100)
中海石油華鶴煤化有限公司(簡稱華鶴公司)年產(chǎn)520 kt 尿素項目是典型的煤化工裝置之一。其煤氣化裝置設(shè)有3 臺氣化爐,以水煤漿和氧氣為原料,采用GE 水煤漿氣化工藝技術(shù)制氫,再通過氫與氮合成氨,最終轉(zhuǎn)化為尿素。煤氣化裝置在線分析預(yù)處理系統(tǒng)在使用中,因無法將樣氣中的水分、雜質(zhì)和副產(chǎn)物進行合格處理,致使堵塞取樣管路和閥件,損壞分析儀及附屬配件。針對煤氣化合成氣工藝介質(zhì)特點及樣品處理系統(tǒng)使用中的問題,華鶴公司通過2年多來對在線分析預(yù)處理系統(tǒng)的優(yōu)化改造,實現(xiàn)了在線分析儀系統(tǒng)能夠長周期安全、穩(wěn)定、可靠的運行。
水煤漿和O2在溫度1350 ℃,壓力6.5 MPa(G)左右的條件下,在爐內(nèi)進行氣化反應(yīng),生成以H2和CO 為主要成分的粗合成氣,經(jīng)洗滌塔冷卻洗滌后的合成氣送至下游裝置。
煤氣化合成氣是高溫、高壓、高含水且高粉塵含量的介質(zhì),其壓力為6.3 MPa,溫度240 ℃;其組分包括(體積分數(shù)):58.09%H2O,0.05%NH3,18.29%CO,15.95%H2,7.18%CO2,0.09%CH4,0.05%Ar,0.11%N2,0.12%H2S,0.004%COS,0.02%O2。該樣品氣的特點是壓力大、溫度高、含水量大、含粉塵量大、組分復(fù)雜[1]。
煤氣化合成氣在線分析儀表能否長周期正常平穩(wěn)地運行,關(guān)鍵在于樣品預(yù)處理系統(tǒng)的設(shè)計是否合理。根據(jù)煤氣化合成氣樣品的特點,預(yù)處理系統(tǒng)必須對樣品氣進行減壓、降溫、除液態(tài)水、除塵以及去除影響測量的副產(chǎn)物,使樣品符合在線分析儀表的進樣要求。
在線分析表取樣點的位置一般設(shè)置在洗滌塔出口,主要分析合成氣中CH4,CO,CO2,H2,H2S,Ar及O2的含量。由于3 套氣化爐洗滌塔出口粗合成氣含量組分以及其工藝狀況全部相同,不存有相互干擾的情況。華鶴公司采用1 臺四級桿質(zhì)譜分析儀(3流路),進行CO,CO2,H2,H2S,Ar 及O2多組分氣體測量,在一定程度上降低了成本。此外,每臺氣化爐還單獨設(shè)置1 臺紅外分析儀進行CH4含量檢測,以便及時對氣化爐操作溫度進行判斷[2]。
在線分析儀表對樣品的要求很高。要求樣品壓力不能過大,溫度不能過高,不能帶液態(tài)水,不能帶粉塵。其在線分析儀預(yù)處理系統(tǒng)一般分為2 級:一級預(yù)處理系統(tǒng)安裝在取樣點旁,主要用于對樣品進行減壓、降溫、除去大量的液態(tài)水和粉塵;二級預(yù)處理系統(tǒng)安裝在分析小屋預(yù)處理柜中,主要用于二次去除水汽、粉塵,嚴格控制樣品溫度、壓力及流量[3]。
華鶴公司煤氣化裝置自2015年5月開車以來,合成氣在線分析儀預(yù)處理系統(tǒng)多次進水和粉塵雜質(zhì),堵塞、損壞取樣管線及管閥件,危害質(zhì)譜分析儀和紅外分析儀,導(dǎo)致在線分析儀系統(tǒng)運行故障,故障處理異常困難。華鶴公司通過2年多的運行實踐,結(jié)合現(xiàn)場實際的環(huán)境工況,截止2017年8月在線分析儀預(yù)處理系統(tǒng)先后完成3 次技術(shù)改造。優(yōu)化改造后的預(yù)處理系統(tǒng),完全克服了煤氣化合成氣粉塵大、水量多、溫度高、組分復(fù)雜的不足[4]。
煤氣化合成氣原一級預(yù)處理系統(tǒng)如圖1 所示,普遍存在比較差的除水、除塵能力。冷卻裝置一般采用旋風(fēng)渦流制冷,或者采用獨立的循環(huán)水單盤管冷卻,無法使樣品中大部分的水冷卻下來并及時排放掉,粉塵等雜質(zhì)也無法進行合理的粗過濾,導(dǎo)致在線分析儀系統(tǒng)頻繁性的進水、進粉塵雜質(zhì)現(xiàn)象。
圖1 煤氣化合成氣原一級預(yù)處理系統(tǒng)Fig.1 Original primary pretreatment system of coal gasification syngas
針對煤氣化合成氣原一級預(yù)處理系統(tǒng),創(chuàng)新發(fā)明了高壓水冷自過濾技術(shù)并應(yīng)用于取樣探頭裝置。其基本設(shè)計思路是“冷卻回流取樣”,即采用循環(huán)水冷卻辦法,把煤氣化合成氣中的水分冷凝下來,冷凝液在流回工藝管道時洗滌樣品中的顆粒物粉塵和其他雜質(zhì),從而實現(xiàn)系統(tǒng)的自清洗并使樣品氣得到凈化。過濾段采用自制“濾絲球”過濾器,可以有效合理地進行粗過濾且免維護。高壓水冷自過濾取樣裝置如圖2 所示。
圖2 優(yōu)化改造后的一級預(yù)處理系統(tǒng)Fig.2 Optimized and reformed primary pretreatment system
圖中,來自工藝管線的循環(huán)冷卻水進入冷卻器,通過列管式換熱器冷卻樣品,使合成氣中大量的水攜帶著粉塵雜質(zhì)冷凝為液體,順著立管回流到工藝管線中。由于煤氣化合成氣中含水量大,冷凝下來的水足以形成足夠的反沖洗能力來反洗樣品氣及過濾器。
在實際運行中發(fā)現(xiàn),通過冷卻過濾洗滌的樣品中,仍存在少量的粉塵顆粒和微量氨鹽副產(chǎn)物,粉塵顆粒、氨鹽副產(chǎn)物容易分別在傳輸管線和二級預(yù)處理制冷段冷凝融合、結(jié)晶堵塞管路。在一級預(yù)處理系統(tǒng)取樣裝置的后端,通過增設(shè)水洗罐和雙冗余細過濾器來解決此問題,它利用水洗的原理再次去除樣品氣中的粉塵、氨鹽副產(chǎn)物雜質(zhì)等。水洗罐的設(shè)計一方面防止了氨鹽結(jié)晶堵塞管路,另一方面降低了精細過濾器維修清理的頻率。
優(yōu)化改造后的一級預(yù)處理系統(tǒng)工作過程如下:來自工藝管線高溫、高壓、高含水且?guī)в蟹蹓m、副產(chǎn)物雜質(zhì)的合成氣,先經(jīng)過取樣裝置自制過濾段,被“濾絲球”過濾掉一部分粉塵顆粒和雜質(zhì),并回流到工藝管線里;通過取樣裝置列管式冷卻段,將合成氣中大部分的水攜帶著粉塵雜質(zhì)冷凝為液體回流到工藝管線中,此時的含水量將會從 (體積分數(shù))58.09%左右降至7.5%。冷卻后的氣體樣品經(jīng)頂部的電磁閥進入樣品管線,為防止氣體樣品中攜帶較多水或雜質(zhì),氣體樣品出口的溫度由一個溫控開關(guān)控制,當溫度高于或低于35~45 ℃設(shè)定值時,出口的電磁閥關(guān)斷,切斷氣體樣品。由取樣裝置過來的樣品氣經(jīng)過水洗罐,在水洗罐中少量的粉塵顆粒、氨鹽副產(chǎn)物會溶于水中,由水洗罐頂部出口引出的樣品氣幾乎不含粉塵雜質(zhì),較為潔凈。樣品氣再通過三通閥進入細過濾器,雙重冗余的細過濾器可通過2個三通閥進行自由切換。樣品氣經(jīng)過細過濾器后進入減壓閥,減壓閥采用雙級減壓,壓力嚴格控制至0.1~0.15 MPa,送至二級預(yù)處理進一步處理。
高壓水冷自過濾取樣裝置是一級預(yù)處理系統(tǒng)優(yōu)化改造中最重要的一個部分,在應(yīng)用中應(yīng)注意:煤氣化合成氣中存在粉塵雜質(zhì)及微量的煤焦油,使用中發(fā)現(xiàn),煤焦油雜質(zhì)凝結(jié)物會在取樣裝置前的工藝管線根部處凝聚,長期聚集會堵塞管線,建議每隔半年左右清理1 次。
圖3 煤氣化合成器原二級預(yù)處理系統(tǒng)Fig.3 Original secondary pretreatment system of coal gasification syngas
煤氣化合成氣原二級預(yù)處理系統(tǒng)如圖3 所示。該系統(tǒng)安裝在分析小屋預(yù)處理機柜中,由氣液分離器、過濾器、壓縮機制冷器、安全閥、旁路放空流量計等組成。原有的氣液分離器采用不銹鋼微型分離裝置,氣液分離除水、降溫的效率較低,而且不易觀察內(nèi)部汽水分離情況;壓縮機制冷器成本高、無溫度控制,使樣品溫度控制不穩(wěn)定。由此導(dǎo)致在線分析儀存在進入水汽的危險,而且影響質(zhì)譜分析儀測量精度。
針對該二級預(yù)處理系統(tǒng),將原有不銹鋼微型氣液分離器,通過冷量及滯后時間的計算,改為中型透明有機玻璃式氣液分離器。經(jīng)過如此優(yōu)化改造,氣液分離除水和降溫效率得到明顯提高,而且還可以觀察冷凝液液位實際情況進行定期排放,同時降低了分離器成本。在二級預(yù)處理系統(tǒng)中,將原有單路精細過濾器設(shè)計改造為冗余的膜式過濾器,能夠同時過濾樣品中的微量粉塵和水,這樣不僅增加了系統(tǒng)的安全性,而且減少了水汽對質(zhì)譜分析儀測量的影響[5]。
針對壓縮機制冷器,改造中將儀表風(fēng)渦流管制冷技術(shù)應(yīng)用于制冷器,通過高速儀表空氣流產(chǎn)生漩渦分離出冷、熱兩股氣流,利用冷氣流來獲得制冷。
通過采購單獨的可調(diào)節(jié)渦流管,制冷器本體自行機械加工方式,組合裝配成儀表風(fēng)渦流制冷器,大大降低了制冷器的成本。渦流制冷器的本體增設(shè)了溫度顯示表,通過調(diào)節(jié)渦流管風(fēng)量,可將樣品嚴格控制在2~10 ℃的露點溫度范圍。儀表風(fēng)渦流制冷器成本低、結(jié)構(gòu)簡單、啟動快、維護方便,在煤氣化裝置防爆場所最適用。
優(yōu)化改造后的二級預(yù)處理系統(tǒng)如圖4 所示。其工藝流程如下:通過一級預(yù)處理系統(tǒng)過來的樣品氣經(jīng)過氣液分離器,將冷凝后釋放出來的液態(tài)水滴通過重力的作用降下來,沉積在氣液分離器底部排放。此時,工藝樣氣的露點溫度在常溫(約25 ℃)和常壓狀態(tài)下,可將含水量從(體積分數(shù))7.5%降低到2.31%。然后,一部分樣氣通過旁路放空流量計進入火炬氣管線放空,減少分析滯后時間,另一部分樣氣通過膜式過濾器進入渦流制冷器,渦流管內(nèi)部產(chǎn)生的冷風(fēng)將和工藝樣品進行熱交換,將樣品的溫度冷卻到5 ℃左右。這時,樣品氣的露點溫度嚴格控制在5 ℃,工藝樣氣含水量將進一步降低至小于(體積分數(shù))0.7%。
圖4 優(yōu)化改造后的二級預(yù)處理系統(tǒng)Fig.4 Optimized and reformed secondary pretreatment system
儀表風(fēng)渦流制冷裝置是二級預(yù)處理系統(tǒng)優(yōu)化改造中最重要的一個部分,在應(yīng)用中注意以下要求:渦流制冷器的使用必須提供潔凈的儀表壓縮空氣,在實際使用中,樣氣溫度不能太低,若低于0 ℃,冷凝出的水凍結(jié)會堵塞管道。一般溫度設(shè)定在2~5 ℃,使樣氣中含水量降至(體積分數(shù))0.6%~0.8%即可。
樣品傳輸管線選用d=6 mm 或6.35 mm (1/4 英寸)不銹鋼管,為防止樣品氣中微量水冷凝以及氨鹽等物質(zhì)結(jié)晶析出堵塞樣品傳輸管線,采用低壓蒸汽或一體化電伴熱對樣品傳輸管線進行伴熱和保溫,保持工藝樣氣在一個很高的溫度狀態(tài)下(>80 ℃)進入到在線分析儀及預(yù)處理系統(tǒng)。
樣品預(yù)處理系統(tǒng)各零部件、管閥件要集成于預(yù)處理機柜。在寒冷地區(qū)冬季,機柜箱體內(nèi)部必須進行伴熱,保證內(nèi)部溫度在25~30 ℃左右,使預(yù)處理系統(tǒng)內(nèi)工藝樣品不再處于飽和水蒸汽的狀態(tài)下。這將極大的避免了氣態(tài)水液化的可能性,避免了液態(tài)水進入分析儀器的可能性。
在線分析取樣傳輸管線及預(yù)處理系統(tǒng)伴熱保溫必須形成標準規(guī)范,其樣品傳輸管線伴熱一年365天禁停,伴熱保溫要覆蓋死角。將工藝樣品保持在露點溫度以上,不出現(xiàn)冷凝現(xiàn)象,確保導(dǎo)壓傳輸安全。
自2017年8月煤氣化合成氣在線分析儀預(yù)處理優(yōu)化改造完成至今,經(jīng)過2年的運行觀察,在線分析預(yù)處理系統(tǒng)完全克服了煤氣化合成氣工況惡劣復(fù)雜的特點。煤氣化在線分析預(yù)處理系統(tǒng)故障率為零,基本實現(xiàn)了日常免維護,大大減少了儀表人員維護工作量。同時,煤氣化在線分析儀預(yù)處理優(yōu)化改造,共降低節(jié)省取樣裝置、氣液分離裝置、制冷器、日常檢維修等成本費用45.5 萬元,每年節(jié)約日常檢維修、人工以及維修備件費用約21 萬元。
華鶴公司優(yōu)化改造后的煤氣化在線分析預(yù)處理系統(tǒng),已經(jīng)形成了一套自己特有的新方案。煤氣化在線分析預(yù)處理系統(tǒng),通過了東北極寒地區(qū)條件下的考驗,有效地解決了合成氣粉塵大、水量多、溫度高、樣品復(fù)雜的問題,使合成氣樣品在不失真的條件下滿足在線分析儀器的要求,保證在線分析系統(tǒng)長期安全、穩(wěn)定、可靠的運行,為氣化爐的安全運行提供了指導(dǎo)和幫助,為同行業(yè)煤氣化裝置在線分析儀預(yù)處理應(yīng)用提供了案例。