齊澤鑫
(河南省中原大化集團有限責任公司,河南 濮陽 457000)
中原大化尿素裝置是從意大利斯納姆公司成套引進的,采用該公司開發(fā)的氨汽提法尿素生產(chǎn)工藝,本裝置于1990年5月建成投產(chǎn),設計日產(chǎn)尿素1 760 t,經(jīng)過多年的實踐,在保證現(xiàn)有工藝的基礎上,在尿素裝置設備和工藝上進行了多項技術改造,改造后的工藝和設備都發(fā)生了很大改變。隨著目前國內對化工裝置環(huán)保要求的不斷提高,我廠開始不斷地對裝置的排放設施進行優(yōu)化和改造達到節(jié)能減排的目的。
來自合成氨裝置的液氨送入氨儲槽,經(jīng)氨升壓泵送到高壓液氨泵入口,加壓經(jīng)過氨預熱器預熱后,高壓液氨用作氨基甲酸銨噴射泵的驅動流體,在此與來自甲氨分離器的氨基甲酸銨溶液被升壓至合成壓力,一起送到尿素合成塔,與壓縮送來的二氧化碳進行反應,由合成塔出來的反應物流向用蒸汽加熱的降膜式汽提塔。經(jīng)過氨汽提后,混合物離開汽提塔底部經(jīng)過減壓進入中壓段,經(jīng)過初步提濃后的尿液進入低壓段,經(jīng)過進一步提濃和減壓后進入蒸發(fā)預濃縮器進行加熱后送入蒸發(fā)工段,通過一二段蒸發(fā)加熱器的熔融尿素,其水分比<0.3%,經(jīng)尿素熔融泵送入造粒塔上部噴頭進行造粒。
在整個工藝中造粒塔頂部排放氨味問題一直是困擾裝置安全環(huán)保生產(chǎn)的難題,氨味的主要來源:①各個儲罐T102、T103、T104、T105、T106的常壓放空排放至放空煙囪(V114);②液氨儲槽(V105)由于液氨儲存造成的放空排放至放空煙囪(V113)。目前在放空煙囪上實現(xiàn)了兩項改造提升,既增加一套洗滌裝置,又將V105的放空由V113引至合成火炬燃燒管線進行燃燒,其方案主要包括兩個方面:
①在放空煙囪V112上增加一套放空洗滌裝置,放空洗滌裝置設置有兩層填料層,兩層填料層上分別設有噴淋頭,將原放置空煙囪V114內放空尾氣切至放空煙囪V112放空洗滌裝置內。放空洗滌裝置的兩層填料層,第一層用的噴淋水來自界區(qū)低溫沖洗水;第二層填料層的噴淋水,來自放空煙囪V112底部的氨水收集槽,用泵進行輸送,噴淋吸收后的氨水進入洗滌裝置底部的收集盤內,通過管線排放至氨水收集槽內,當收集槽內氨水濃度達到5%時,排放至尿素密閉回收槽T104內。
②在中壓尾氣放空閥(PV09305)閥后管線增加三通和閥門,管線聯(lián)通到合成火炬管線(3寸304不銹鋼管線,壁厚3.6 mm)上。在動力40 t/h鍋爐北側,管線上新增加一段至合成火炬管線,需要增加管線、截止閥和止逆閥(回火閥)。為防止對合成火炬管線造成憋壓情況,新接地方應在合成火炬主管線(8"-AG-81001N-BG31A)的上側,液相通過火炬相連進行回收至火炬液相儲罐。在動力脫硫處增加一甩頭截止閥和止逆閥。
放空煙囪V112環(huán)保性能提升流程見圖1。中壓尾氣放空閥PV09305送合成火炬流程見圖2。
圖1 放空煙囪V112環(huán)保性能提升流程圖
圖2 中壓尾氣放空閥PV09305送至合成火炬流程圖
此兩項改造目前均已完成,放空煙囪V112放空煙囪洗滌裝置2020年3月24日改造完成試運行后,現(xiàn)處于正常投用階段。尿素中壓放空至合成火炬改造在2020年1月23日投入使用,目前運行比較正常。尿素裝置通過環(huán)保提升改造,不僅能有效解決了中壓放空氣體在爆炸極限內的問題,還能解決造粒塔頂部放空氨味的問題,使裝置安全環(huán)保穩(wěn)定運行。在操作過程中,本廠就V112放空煙囪改造和中壓尾氣放空閥PV09305中壓放空送合成火炬項目,下發(fā)操作指導,以杜絕日常操作中的問題發(fā)生。
①打開冷水機組冷水管線,去放空煙囪V112三樓、四樓三道切斷閥,將放空煙囪V112循環(huán)液槽液位補至90%以上;②檢查循環(huán)液泵P667油質油位是否正常,盤泵靈活,關閉泵出口切斷閥;③檢查投用換熱器進出口循環(huán)水正常;④打開循環(huán)液泵進口閥引液,現(xiàn)場啟動循環(huán)液泵P667,緩慢打開泵出口閥,觀察出口壓力,當出口壓力穩(wěn)定在0.55 MPa后,稍開出口副線閥,保證泵出口壓力不低于0.5 MPa;⑤打開四樓平臺P667出口總閥,關閉第一層循環(huán)液切斷閥,稍開第二層循環(huán)液切斷閥兩扣開度,觀察噴淋水的壓力,使壓力穩(wěn)定在0.1 MPa左右;⑥關閉冷水機組冷水管線去第二層噴淋冷水,保留第一層噴淋冷水閥門開度(冷水機組冷水管線補液閥30%開度即可)。
①目前在去合成火炬切斷閥后接膠管加氮氣,禁止隨意調整,注意聯(lián)系合成關注低壓氮氣管網(wǎng)壓力,防止放空尾氣倒入氮氣管網(wǎng),如果中壓放空切至V113時及時將氮氣關閉。②中壓尾氣放空PV09305MV值控制在15%~30%,班組在開關時要緩慢調整,并且聯(lián)系合成注意火炬溫度,防止開關幅度大造成火炬吹滅。③當系統(tǒng)負荷高于2×104Nm3/h時,系統(tǒng)氧含量盡量控制在低限,當負荷低于2×104Nm3/h時需將中壓放空由火炬切至V113內。④每小時確認火炬處測溫點溫度,與合成班組協(xié)調每小時替換進行測溫,一旦高于100 ℃時,及時將中壓放空切至放空煙囪V113內。⑤班組操作時需時刻關注好尿素中壓惰氣洗滌塔L09303液位,防止液位過高造成放空帶液。⑥出現(xiàn)異常情況時及時將中壓放空切至放空煙囪V113內。⑦四樓的噴淋水暫時接的冷水機組的冷水進行噴淋吸收,班組控制好三樓切斷閥的開度(保證中壓尾氣放空閥PV09555的補水閥門開度在30%左右即可),控制噴淋水的量,水量小吸收不好,水量過大則CD帶壓。
改造前后數(shù)據(jù)對比見表1。
由表1可以看出,放空煙囪洗滌裝置投入運行以后,8樓V112的煙囪分析數(shù)據(jù)明顯降低,由于2020年4月15日洗滌裝置是在試運行階段,數(shù)據(jù)偏高,但是經(jīng)過調整后,從目前的運行數(shù)據(jù)可得出,經(jīng)過洗滌后,8樓V112煙囪的氨含量基本控制在100×10-6以下,平均在40×10-6左右,徹底消除了9樓放空氨味的環(huán)保問題。
表1 改造前后數(shù)據(jù)對比
直接經(jīng)濟效益:由于放空煙囪V113放空直接引至合成火炬燃燒,無回收量,不再進行計算,目前V112、V114兩個放空煙囪總氨含量夏季按6 kg/h,冬季V112、V114兩個放空煙囪總氨含量按3 kg/h,則環(huán)保性能提升后夏季3個月節(jié)省氨損失12.96 t;冬季7個月節(jié)省氨損失15.12 t,每噸液氨按2 200元計算,全年節(jié)省氨損失為6.18萬元。
循環(huán)液達到4%以上時回收,大概每5天回收一次,每次回收10 t,正常運行時每天補充脫鹽水量為1 t,每年按300天計算,每年回收量為600 t,補充脫鹽水量為300 t,每年消耗脫鹽水量為900 t;循環(huán)液泵功率為7.5 kW,每年消耗電量54 000 kW·h;回收液加工消耗蒸汽每噸0.3 t,每年消耗蒸汽量為180 t;脫鹽水每噸3.54元,蒸汽每噸120元,電力每度0.58元,則每年運行費用為5.61萬元,年總經(jīng)濟效益為0.57萬元。
環(huán)保效益:尿素放空煙囪環(huán)保性能提升后,造粒塔頂部放空煙囪氨味明顯消除,V112、V114煙囪內的氨含量指標將降至100 mg/L以下,V113煙囪內的氨含量則沒有,均遠遠低于國家排放標準。