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回風大巷漏風成因及治理技術研究

2021-01-09 05:37
山東煤炭科技 2020年12期
關鍵詞:膠輪大巷漏風

郭 偉

(晉城煤業(yè)集團趙莊煤業(yè),山西 晉城 048000)

1 工程概況

趙莊煤業(yè)一盤區(qū)布置三條盤區(qū)大巷,依次為皮帶大巷、膠輪車大巷和回風大巷,平行布置,南北走向,保護煤柱寬度15 m,掘進時每隔50 m 掘進1 條聯(lián)絡巷。

由于膠輪車大巷在掘進進尺540~600 m 范圍過構造,頂板十分破碎,難以維護,后期發(fā)生了多起冒頂事故。從長遠考慮,在530 m 位置起,往西側偏移2 m 重新掘進一段巷道,與610 m 位置連接。在540~600 m 段,原膠輪車大巷與回風大巷之間有一條11#聯(lián)絡巷,在回風大巷一側往里1 m 施工了一道永久密閉墻。巷道位置關系如圖1 所示。

皮帶大巷和膠輪車大巷均為進風巷。近期發(fā)現工作面風量不足,回風大巷中瓦斯?jié)舛容^低。推測可能膠輪車大巷向回風大巷中漏風,目前已經嚴重影響礦井通風系統(tǒng),須查明準確原因并進行治理。

圖1 巷道位置關系俯視圖

2 漏風成因分析

通過在回風大巷中觀察測試,11#聯(lián)絡巷以外其他區(qū)域瓦斯?jié)舛葦抵捣€(wěn)定,煤壁和頂板幾乎未發(fā)生變形,不存在漏風通道。而11#聯(lián)絡巷口感覺到明顯風流,瓦斯?jié)舛葞缀鯙榱?,說明11#聯(lián)絡巷為主要漏風位置。

首先,觀察11#聯(lián)絡巷密閉墻,發(fā)現密閉墻構筑質量極差。墻體為加氣塊磚砌筑,厚度0.5 m,表面涂抹水泥處理,但水泥涂抹質量差,大部分已經脫落,磚塊間縫隙漏風明顯,并且密閉墻構筑時未進行幫頂掏槽,墻體邊緣也存在明顯漏風。

然后,在膠輪車大巷新掘段觀察發(fā)現,東側巷幫中間位置鼓出開裂,沿巷道走向形成貫穿裂縫,裂縫寬度約2 cm。

分析認為,新掘段與原破碎冒頂段之間的2 m煤柱,受冒頂段長期影響發(fā)生嚴重變形破壞,導致巷道幫鼓開裂,裂隙發(fā)育。膠輪車大巷內新鮮風流通過裂隙進入聯(lián)絡巷,而密閉墻質量極差,形成漏風。漏風通道形成示意圖如圖2 所示。

圖2 漏風通道形成示意圖

3 漏風控制方案

3.1 基本思路

計劃采用兩步解決漏風問題:(1)在膠輪車大巷內,對新掘段破碎巷幫進行注漿,封閉裂隙,控制漏風源頭;(2)在回風大巷聯(lián)絡巷內,重新構筑一道密閉墻,形成第二道屏障。

3.2 新掘段破碎巷幫注漿

巷幫注漿一方面填充裂隙,封堵漏風通道,另一方面加固巷幫,提高強度,防止后期再次發(fā)生幫鼓開裂。同時要采取密集鉆孔低壓注漿方式,避免漿液進入聯(lián)絡巷內造成浪費。

聯(lián)絡巷寬度4 m,加固范圍往兩側各延伸5 m,防止兩側裂隙與聯(lián)絡巷連通??傋{加固長度14 m。新掘段破碎巷幫注漿加固范圍如圖3 所示。

鉆孔布置參數:新掘段斷面為矩形,寬度5 m,高度4.5 m。布置上中下三排鉆孔,矩形布置。上排鉆孔距離頂板0.5 m,仰角10°;中排鉆孔距離上排鉆孔1.3 m,垂直于煤幫;下排鉆孔距離中排鉆孔1.4 m,垂直于煤幫。同排之間鉆孔間距2 m,孔深均為3 m,孔徑均為42 mm。鉆孔布置如圖4所示。

注漿采用雙液注漿材料,該材料為固態(tài)粉末狀,分為A 型和B 型,使用水灰比為0.8:1~1.2:1?;旌虾?0~180 s 失去流動性,可以有效防止漏漿,6~12 min 完全固化,1 h 具備 5 MPa 強度,2 h 具備11 MPa 強度,3 d 達到最終強度18 MPa。

圖3 新掘段破碎巷幫注漿加固范圍示意圖

圖4 新掘段破碎巷幫注漿鉆孔布置圖

采取了密集鉆孔布置,注漿終止壓力控制在低壓范圍內,4~6 MPa,不可過大。注漿壓力過小則漿液在裂隙中擴散不充分,過大則容易進入聯(lián)絡巷內造成浪費。如果注漿壓力長時間在1~2 MPa 左右,可能漿液竄入聯(lián)絡巷內,需要停泵等待漿液凝固后換孔注漿。

3.3 閉墻重新構筑

原閉墻未掏槽,構筑質量差,所在位置影響新閉墻構筑,必須拆除。由于回風大巷無運輸條件,普通閉墻構筑需要的磚石、水泥運輸困難,需要人工搬運300 m,因此,本次計劃采取高水充填材料遠距離輸送灌注方式構筑閉墻。

模板支設:新閉墻設計厚度1 m,寬度4 m,高度3.5 m。原閉墻拆除后,在兩幫、頂板、底板進行掏槽,深度均為300 mm。在兩側采用木點柱、木板、塑料布支設簡易模板,頂部預留1 個注漿孔,插入注漿混合管,混合管采用DN25 的柔性波紋管。密閉墻模板支設示意圖如圖5 所示。

圖5 密閉墻模板支設示意圖

閉墻構筑采用高水充填材料,分為A 料和B 料,水灰比1.5:1。單獨攪拌后,具備40 min 左右良好流動性,完全可以滿足遠距離泵送需求。在充填點混合后,混合漿具備8 min 左右可流動時間,滿足在空間內充分流動要求,20 min 左右終凝[1-2],隨充隨硬,減小對模板的側向擠壓作用。充填到頂部最后300 mm 時,開始加入物理發(fā)泡劑,膨脹倍率20%,利用漿液膨脹作用使充填體充分接頂。最終墻體具備8~9 MPa 強度。

4 工程量及效果考察

4.1 工程量

先實施膠輪車大巷新掘段注漿,共實施24 個Φ42 mm 淺孔,總進尺72 m,平均單孔注漿量0.5 t,共計消耗雙液注漿材料12 t;后實施密閉墻重新構筑,充填體積18.9 m3,消耗高水充填材料11 t。所有工作共耗時5 個班完成。

4.2 效果考察

實施完畢后,閉墻處漏風消失,在回風大巷中進行瓦斯?jié)舛葯z測,發(fā)現聯(lián)絡巷閉墻處瓦斯?jié)舛扰c其他區(qū)域基本相當,礦井通風系統(tǒng)穩(wěn)定,工作面風量能夠滿足需求。

5 結論

(1)漏風是因為原破碎冒頂段與新掘段之間的2 m 煤柱破壞產生裂隙,導致膠輪車大巷內新鮮風流通過裂隙進入聯(lián)絡巷,而密閉墻質量極差,形成漏風。

(2)對新掘段破碎巷幫,采用密集鉆孔低壓注漿方式,封閉了漏風源頭,防止?jié){液向聯(lián)絡巷擴散造成浪費;對原閉墻拆除后重新構筑,采用高水充填材料遠距離輸送解決了運輸困難的問題。

(3)實施完畢后,在回風大巷中進行瓦斯?jié)舛葯z測,發(fā)現聯(lián)絡巷閉墻處瓦斯?jié)舛扰c其他區(qū)域基本相當,礦井通風系統(tǒng)穩(wěn)定,漏風問題得以解決。

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