史保峰
(晉煤天源化工有限公司,山西 高平 048400)
晉煤天源化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱天源化工)是以山西晉城高平地區(qū)無(wú)煙煤為原料,采用成熟、先進(jìn)、合理的工藝技術(shù),生產(chǎn)合成氨及尿素產(chǎn)品。天源化工設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為合成氨36萬(wàn)t/a,甲醇4萬(wàn)t/a,大顆粒尿素60萬(wàn)t/a。多年以來(lái),改造和擴(kuò)大現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備,包括合成氨、尿素生產(chǎn)等,天源化工都是堅(jiān)持以清潔生產(chǎn)為理念,力求做到節(jié)能降耗、減虧增效。天源化工經(jīng)過(guò)仔細(xì)考察PNG產(chǎn)品的發(fā)展前景和周密分析市場(chǎng)供需量后,決定利用天源化工合成氨生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的含甲烷廢氣為原料,新上一套2 700Nm3/h PNG裝置,該流程充分利用了合成氨廢氣中的有效成分,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
合成氣在氨合成回路中循環(huán)使用,循環(huán)氣中CH4含量不能太高,必須放出部分尾氣(弛放氣),以控制系統(tǒng)中惰性組分甲烷濃度,保證正常的氨合成反應(yīng)。天源化工氨合成系統(tǒng)中有上游半水煤氣帶來(lái)的2%~3%的甲烷氣體累積,達(dá)到一定濃度后需從合成系統(tǒng)中排出,弛放氣經(jīng)提氫后CH4濃度超過(guò)35%,并帶有部分氫氣、氮?dú)夂蜌鍤猓夹g(shù)上稱為“膜提氫尾氣”。改造前,天源化工將合成氨提氫尾氣用于生活煤氣和鍋爐燃燒,CH4氣體的經(jīng)濟(jì)利用率低。
CH4是高質(zhì)量的化學(xué)原料和高熱值的清潔燃料,如果簡(jiǎn)單地燃燒,將直接造成資源浪費(fèi)。另外,靠近廠區(qū)外5km有天然氣管網(wǎng),送至管網(wǎng)不僅有助于解決當(dāng)?shù)靥烊粴饩o缺的現(xiàn)狀,同時(shí)也可為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。
為此,將甲烷提純?yōu)镻NG出售,是一項(xiàng)降低合成氨成本的有效措施,既降低能耗,又拓展了合成氨的產(chǎn)業(yè)鏈,經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益可觀。
本項(xiàng)目是將合成崗位產(chǎn)生的廢氣進(jìn)行綜合利用,即以合成崗位膜提氫尾氣為原料(主要成分為CH4、H2、N2和Ar),采用先進(jìn)、合理的組合凈化及低溫液化精餾分離技術(shù),通過(guò)膨脹制冷和能量耦合技術(shù),凈化并提純CH4,生產(chǎn)合格的PNG產(chǎn)品。
主要利用甲烷、氮?dú)狻錃?、氬氣這四種氣體沸點(diǎn)的不同,在有壓力的狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)沸點(diǎn)高的甲烷與沸點(diǎn)相對(duì)較低的氮?dú)?、氬氣及氫氣的液化與分離,裝置的原始冷量主要來(lái)自裝置中的尾氣透平膨脹機(jī)與高壓氣體節(jié)流制冷。
(1)項(xiàng)目實(shí)施后,可獲得PNG 2700Nm3/h,按熱值計(jì),可替代92#汽油16 610t/a。
(2)本項(xiàng)目甲烷回收率保證值為85%,甲烷純度在94%~98%之間。產(chǎn)品質(zhì)量滿足國(guó)家二類天然氣標(biāo)準(zhǔn)(GB 17820-2018)。
(3)主要工藝操作條件:①液化操作壓力為6.7MPa(g),溫度為45℃~160℃;②精餾操作壓力為0.75 MPa(g),溫度為-128℃~160℃;③分子篩吸附壓力6.71MPa(g),吸附溫度為45℃。再生壓力為0.05 MPa(g),再生溫度200℃。
工藝流程主要包括原料氣脫水、液化分離。裝置工藝流程見(jiàn)圖1,物料平衡表見(jiàn)表1。管道天然氣(PNG)屬甲B類可燃?xì)怏w,本項(xiàng)目不設(shè)置天然氣儲(chǔ)存裝置,采用邊生產(chǎn)邊輸送的形式,直接輸送至廠外天然氣管網(wǎng)。
圖1 裝置工藝流程
(1)原料氣干燥脫水。從10MPa(g)減壓至6.72MPa(g)的膜提氫尾氣進(jìn)入分子篩干燥塔A的底部,用分子篩吸附脫除尾氣中夾帶的少量水分,干燥脫水后,原料氣的露點(diǎn)溫度可降至-70℃,最后從干燥塔A的上部排出。
(2)天然氣液化分離。氣體從分子篩干燥塔A內(nèi)出來(lái)后,通往第一板翅式換熱器冷卻,原料氣會(huì)被分為兩股流并且下降到-70℃,其中一股通往第二換熱器,冷卻后其溫度下降到-128℃,緊接著通往第三板翅式換熱器中。另外一股流通往甲烷蒸發(fā)器,其溫度為99℃,再通往再沸器,該部件位于精餾塔底部位置,在此過(guò)程中,依然會(huì)進(jìn)行冷卻,一直到-128℃為止,然后通往第三板翅式換熱器。當(dāng)原料氣從第三板翅式換熱器出來(lái)以后,其溫度將下降為-160℃,此時(shí),除氫氣以外的其他氣體均會(huì)處于液化狀態(tài),緊接著通往緩沖分離器。當(dāng)原料氣被液化以后,將其排出的位置位于緩沖分離器底部,緊接著通往第三板翅式換熱器進(jìn)行加熱,使之溫度達(dá)到-137℃,同時(shí)減壓,使之壓力為0.75MPa(g),最終通往精餾塔內(nèi)實(shí)施分離步驟。
在精餾塔頂端位置,原料液可以通過(guò)通道進(jìn)入精餾塔中,液體在流動(dòng)的過(guò)程中會(huì)跟下端升起的熱氣體遭遇,由于氬氣以及氮?dú)夥悬c(diǎn)不高,因此很快會(huì)被蒸發(fā),而越是靠近底部,溫度越高,含有的甲烷的量也逐步增加,到達(dá)底部時(shí),甲烷的純度是98%。液體甲烷被排出以后,就會(huì)通往第三板翅式換熱器,通過(guò)加熱以后,再通往冷凝分離器中,通過(guò)閃蒸的方式將一些氣體排出,緊接著流向第二換熱器,處于底部位置的液體甲烷則會(huì)流向甲烷蒸發(fā)器的殼層部位,通過(guò)蒸發(fā)制冷的方式讓原料氣溫度下降,第二換熱器以及甲烷蒸發(fā)器蒸發(fā)出的甲烷會(huì)混合于一處,共同流向第一板翅式換熱器,通過(guò)復(fù)熱以后流向膨脹機(jī)增壓端,在實(shí)施0.5MPa(g)加壓以后,通過(guò)水冷器使之冷卻,溫度降至40℃進(jìn)行輸送,使之離開(kāi)界區(qū)?;旌蠚馔ㄟ^(guò)位于精餾塔頂端的排氣口被排出之后,流向第三板翅式換熱器中,在進(jìn)行復(fù)熱提供冷量以后,再流向透平膨脹機(jī)進(jìn)行制冷,所獲得的低溫氣體流向位于精餾塔上端的冷凝器,再依次流向第三、第二以及第一板翅式換熱器內(nèi),其中有一些送往界區(qū)外的三廢爐,另外一些則作為再生氣供分子篩干燥塔使用,出干燥塔的再生氣也送往界區(qū)外的三廢爐。
膨脹循環(huán)制冷采用單級(jí)膨脹制冷,其主要由氮?dú)?甲烷透平膨脹機(jī)、冷箱等設(shè)備構(gòu)成。通過(guò)循環(huán)為原料氣的液化與分離提供冷量。
圖2 工藝流程
主要設(shè)備見(jiàn)表2。
表2 主要設(shè)備
(1)PNG項(xiàng)目于2019年3月開(kāi)工,2019年8月完工,9月組織開(kāi)始試車。
(2)試車期間,膜提氫尾氣甲烷含量沒(méi)有達(dá)到原設(shè)計(jì)42%、最低35%的要求,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)是精餾塔再沸器換熱面積不夠所致,精餾塔返廠,對(duì)塔內(nèi)再沸器重新設(shè)計(jì)制作,延誤約一個(gè)月時(shí)間。
(3)試車期間,因不銹鋼三通的質(zhì)量問(wèn)題,先后兩次造成管件破裂、低溫可燃?xì)怏w泄漏,停車對(duì)不銹鋼三通和彎頭、冷箱內(nèi)所有不銹鋼彎頭及冷箱外部分不銹鋼彎頭和變徑進(jìn)行更換。
(4)試車期間,因開(kāi)車操作不當(dāng),膨脹機(jī)軸承氣大幅波動(dòng),導(dǎo)致膨脹機(jī)斷軸,對(duì)其進(jìn)行解體并更換備件。
(5)2019年11月9日開(kāi)車,生產(chǎn)出合格甲烷氣。
(6)因燃?xì)夤句N售量的影響,外管網(wǎng)壓力長(zhǎng)期處于憋壓狀態(tài),產(chǎn)品氣壓力突然升高,造成安全閥經(jīng)常性起跳,2020年4月23日,在產(chǎn)品氣管線上加裝一臺(tái)壓力調(diào)節(jié)閥通至燃料氣氣柜。
受外管網(wǎng)用戶用量的影響,產(chǎn)品氣壓力不穩(wěn)定,安全閥經(jīng)常性起跳,且缺少遠(yuǎn)傳壓力表,不能實(shí)時(shí)監(jiān)控產(chǎn)品氣壓力,已通過(guò)技改方式解決,增加了產(chǎn)品氣遠(yuǎn)傳壓力和調(diào)壓閥。
(1)原設(shè)計(jì)膨脹機(jī)軸承氣為系統(tǒng)外供氮?dú)猓虿痪邆錀l件,改為原料氣供應(yīng),這可能導(dǎo)致前工段突發(fā)性跳車、分子篩壓力高安全閥突然起跳泄壓、緩沖分離器壓力高安全閥突然起跳泄壓,造成軸承氣大幅波動(dòng),損壞膨脹機(jī)。針對(duì)此問(wèn)題,擇機(jī)改為氮?dú)狻?/p>
(2)膨脹機(jī)無(wú)備機(jī)。膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速高、兩段溫差大(制冷端-160℃,制動(dòng)端70℃),是整套系統(tǒng)最脆弱的部分,也是最容易損壞的部件。如果發(fā)生斷軸事件,需廠家進(jìn)行定制,定制時(shí)間為10~30d。
現(xiàn)場(chǎng)可燃?xì)馓筋^只要一個(gè)超標(biāo),即聯(lián)鎖隔離跳車,已改為4取2。
(1)冷箱西側(cè)防爆窗口泄漏封氮較多,上升到冷箱頂部的氮?dú)廨^少,需在西側(cè)防爆窗口處進(jìn)行適當(dāng)密封,但不應(yīng)影響其超壓開(kāi)啟的閾值。
(2)冷箱設(shè)計(jì)偏小,保冷材料不足,冬季箱體結(jié)冰、結(jié)霜嚴(yán)重。
(3)冷箱南側(cè)小冷箱防水不完善,保冷材料進(jìn)水,且應(yīng)增加氮封。
分子篩缺AB罐遠(yuǎn)傳壓力表(已加裝)和壓差表,應(yīng)設(shè)置壓差高聯(lián)鎖控制,防止兩罐因壓差大,出現(xiàn)切換時(shí)氣量波動(dòng)或分子篩粉化的現(xiàn)象。
(1)分析表導(dǎo)壓管為塑料材質(zhì),且無(wú)減壓表。
(2)精餾塔設(shè)計(jì)壓力0.8MPa(g),安全閥整定壓力0.81MPa(g),需進(jìn)行調(diào)整,因涉及到高壓串低壓,且設(shè)備在冷箱內(nèi),查漏不便,建議并聯(lián)一臺(tái)安全閥,且增加根部閥,可互相切換校驗(yàn)。
該項(xiàng)目共投資706.08萬(wàn)元,投資統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3。
表3 投資統(tǒng)計(jì)
根據(jù)投資和產(chǎn)出測(cè)算,正常生產(chǎn)約4個(gè)月即可收回全部投資成本。
日運(yùn)行費(fèi)用(按合成氨系統(tǒng)滿負(fù)荷,膜提氫尾氣大約7 000~8 500Nm3/h核算)見(jiàn)表4。
表4 日運(yùn)行費(fèi)用
單日可外銷產(chǎn)品甲烷氣42 000~47000Nm3,單價(jià)1.35元/Nm3,除去日運(yùn)行費(fèi)用,日凈收益41 170~44 680元,全年為公司增收13 58.6~1 474.4萬(wàn)元(全年按330天計(jì)),經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。
通過(guò)本裝置的實(shí)施,將合成弛放氣中甲烷提取并出售,降低了合成氨生產(chǎn)成本,噸氨生產(chǎn)成本降低約為40元。此次改造在為天源化工創(chuàng)造了大的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),更增強(qiáng)了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。