閆志成
(中國黃金集團內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古 滿洲里 021400)
礦石中的礦物組成較復(fù)雜,其中銅、鉬、硫元素等主要以獨立礦物存在。銅的獨立礦物較多,有黃銅礦、斑銅礦、藍輝銅礦、銅藍、砷黝銅礦;鉬的獨立礦物主要為輝鉬礦;硫的獨立礦物為黃鐵礦。脈石礦物主要為石英、白云母、長石、伊利石、高嶺石等[1]。該礦石中主要有價元素為銅,其次為鉬,有害元素為砷,其中:銅含量為0.24%,鉬含量為0.030%。輝鉬礦主要呈細粒片狀嵌生在石英等脈石礦物中,其次與黃鐵礦一起嵌生在脈石礦物中。黃銅礦與銅藍、藍輝銅礦及砷黝銅礦關(guān)系密切,大多數(shù)黃銅礦裂隙或其邊緣被銅藍等次生銅礦物所充填交代;黃銅礦常與銅藍、藍輝銅礦及砷黝銅礦組成銅的硫化物集合體嵌生于脈石礦物中。部分黃鐵礦與黃銅礦、銅藍等銅的硫化物密切共生,常見其邊緣被銅藍所交代,形成鑲邊結(jié)構(gòu)。
隨著開采時間和深度的增加,入選礦石的礦物組成發(fā)生明顯變化,原生銅含量占比是次生銅的兩倍左右,選礦廠浮選車間自2019年初開始三個系列混合浮選由于泡沫發(fā)黏,混精產(chǎn)率較小,尾礦品位偏高,導(dǎo)致回收率下降,同時浮選槽出現(xiàn)不同程度的冒槽現(xiàn)象,增大了崗位人員的工作量,嚴重影響混合浮選的指標控制,造成大量金屬流失;分離浮選出現(xiàn)泡沫發(fā)黏,泡沫含銅較高,鉬精品位不合格,銅精含鉬較高,造成鉬的二段回收率較低[2]。為此嘗試改變藥劑添加制度來穩(wěn)定工藝流程,且效果明顯。
針對生產(chǎn)實際現(xiàn)象,首先進行了藥劑用量對比的小型實驗,實驗數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 2019.4.21 一二系列混合異常指標實驗
表2 2019.7.16 一二系列系列異常指標試驗(回水一粗三精)
表3 銅鉬混合精礦分離NaHS用量對比試驗表
表4 煤油用量試驗結(jié)果
由表1可知混合浮選降低銅捕收劑的用量,泡沫現(xiàn)象好轉(zhuǎn),一段銅鉬回收率分別提高0.08%和4.21%,也說明降低pj-053的用量,也利于鉬的上?。槐?針對不同時間段的礦石,提高進行了增加銅補收劑用量的實驗,從實驗結(jié)果上看效果不好,雖然鉬的回收率有所上升,但銅的回收率降低了0.56%;表3進行了銅鉬分離藥劑實驗,在PH值穩(wěn)定的前提下,通過整體降低NaHS用量,銅鉬回收率分別提高16.14%和2.64%。表4進行了混合浮選煤油用量對比,煤油單耗增加不利于一段鉬的回收。以上數(shù)據(jù)表明,針對目前的礦石性質(zhì),藥劑整體用量是要進行縮減的。
為穩(wěn)定選礦工藝技術(shù)指標,以小型試驗結(jié)果為依托,根據(jù)現(xiàn)場浮選泡沫現(xiàn)象的變化,及時確定藥劑調(diào)整方向,并規(guī)范崗位操作,嚴格執(zhí)行浮選技術(shù)操作標準,以標準化管理穩(wěn)定員工的工藝技術(shù)操作水平,穩(wěn)定生產(chǎn)指標;加強對浮選機泡沫溢流堰清理的檢查和督促力度,保證了溢流堰不積礦,保證了浮選機富集后的泡沫能正常刮出,提高混精產(chǎn)率;加大對石灰乳的管控力度,保證pH值穩(wěn)定,保證現(xiàn)場泡沫富集及刮量,提高回收率。
經(jīng)過幾個月的反復(fù)摸索,在混合浮選作業(yè)區(qū),將一二系列粗選煤油由400ml/min降至200ml/min,粗選Pj-053由400ml/min降至300ml/min,PH值實測在8.0-8.5之間,現(xiàn)場泡沫現(xiàn)象較好,混精產(chǎn)率及品位均有所提高。鑒于一二系列藥劑調(diào)整的良好效果,并成功向三系列混合浮選推廣使用。
在銅鉬分離浮選段,鑒于礦石性質(zhì)的變化,創(chuàng)新優(yōu)化銅鉬分離藥劑添加制度、實行分離精選工藝流程優(yōu)化等系列舉措,并對藥劑添加量進行對比,以實際指標的提高作為調(diào)整的有力依據(jù)。通過大幅度降低分離抑制劑硫氫化鈉和M8的用量,實現(xiàn)銅鉬分離藥劑成本明顯降低,泡沫發(fā)黏現(xiàn)象得到根本的好轉(zhuǎn),銅鉬互含均達到工藝標準;通過縮短精選段浮選時間,減少高品位鉬的返回量,精選底流含鉬偏高的問題得到解決,改善了分離粗、掃選浮選效果,二段鉬回收率得到再次提升,其中三個系列分離各作業(yè)點的NaHS藥劑用量每班由20t降至15t,藥劑單耗由0.6Kg/t降到0.35Kg/t。
(1)解決了混合浮選泡沫發(fā)黏的現(xiàn)象,加速了泡沫的流動,提高了混精產(chǎn)率;確?;旌细∵x指標的穩(wěn)定,對資源回收水平整體提高打下了堅實的基礎(chǔ)。
(2)保證了分離流程的穩(wěn)定性,減少藥劑的同時,保證了鉬精粉品位及產(chǎn)量,提高了鉬的二段回收率。
(3)降低工作人員勞動量,促進現(xiàn)場文明生產(chǎn)的保持。
(4)無成本的改造,利于企業(yè)降本增效戰(zhàn)略的實施,為國家綠色發(fā)展貢獻了一份力。
2019年10至12月份銅回收率控制在87.83%,而2019年1月至9月回收率為87.3%,2019年選礦廠計劃處理礦量2809.25萬噸,處理礦銅品位0.267%,10月份比1至9月回收率提高0.5%,按一年計算則每年多回收銅金屬量:28092500*0.267%*0.5%=375.03t,按照銅價4.8萬元/噸,則增加收益375.03*4.8=1800.1萬元,同時車間截止到十二月份浮選藥劑成本降低970萬元。對于后期的工業(yè)試驗和指標持續(xù)優(yōu)化提供良好的基礎(chǔ)保障,經(jīng)過實踐證明具有巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。
目前內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司選礦廠浮選車間通過對混合及分離浮選的藥劑制度優(yōu)化,泡沫發(fā)黏現(xiàn)象已得到解決,循環(huán)泵崗位人員的工作量大大減輕,浮選指標也得到良好控制,證明此項成果應(yīng)用良好。