周 佳,梁柱俊,汪琳琪,文 婷
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴溪冶煉廠自2015年引入“全濕法短流程高純銀的制備工藝”[1],以銅陽極泥中間物料蒸硒渣為原料[2],采用“水浸分銅—堿浸分碲—氯化分金—亞硫酸鈉分銀—酸化沉銀—凈化除雜—銀粉還原”的方法得到銀粉[3-7]。2018年初,由于工藝更改,碲在粗銀粉中含量大幅上升,導(dǎo)致銀錠由于碲含量超標(biāo)而影響產(chǎn)品質(zhì)量,銀錠一級品級率下降了30%。
本文以亞硫酸鈉分銀后的分銀液作為試驗原料,改用A試劑酸化沉銀,試驗結(jié)果表明,在其他工藝條件不變情況下,對比傳統(tǒng)的二氧化硫沉銀,A試劑沉銀適應(yīng)性廣泛,可以有效降低粗銀粉中碲的含量,提高銀錠產(chǎn)品質(zhì)量。
以貴冶冶煉廠的分銀液為原料,對其化學(xué)成分進(jìn)行分析見表1。
表1 分銀液典型化學(xué)成分 g/L
分銀液中的銀主要是以[Ag(SO3)n](2n-1)-絡(luò)合陰離子存在,通過提高溶液中的酸度,有利于反應(yīng)向[1]和[2]正向進(jìn)行,從而使溶液中SO32-濃度降低,促使可溶性絡(luò)合物 [Ag(SO3)n](2n-1)-逐步分解,游離的Ag+與溶液中的Cl-生成AgCl沉淀析出。同時,溶液中的碲鹽在還原性氣體SO2存在情況下,會被還原生成單質(zhì)碲,而在凈化除雜工序,鉛、碲等雜質(zhì)會被氧化進(jìn)入溶液中與氯化銀分離。主要反應(yīng)方程式如下:
分別采用二氧化硫氣體、A試劑從分銀液中進(jìn)行酸化沉銀,其工藝流程圖見圖1所示。酸化沉銀得到的粗氯化銀經(jīng)過凈化除雜除去鉛、碲等雜質(zhì),再進(jìn)行銀粉還原得到粗銀粉,粗銀粉中碲雜質(zhì)含量的高低直接影響到最終銀錠產(chǎn)品的質(zhì)量;沉銀后液經(jīng)過PH調(diào)節(jié)工序,可以達(dá)到適應(yīng)分銀條件,再返回分銀工序作為分銀母液。
圖1 從分銀液中A試劑沉銀工藝流程
取分銀液邊攪拌邊通入二氧化硫氣體,溶液中出現(xiàn)大量白色沉淀,用PH計檢測溶液中的PH值,待溶液中PH值降至4.6左右,其銀離子濃度小于0.01g/L,停止通入二氧化硫氣體。固液分離后的粗氯化銀經(jīng)過“凈化除雜—銀粉還原”得到粗銀粉[7],沉銀后液經(jīng)過PH調(diào)節(jié)返回分銀循環(huán)使用。
表2 二氧化硫沉銀循環(huán)次數(shù)和粗銀粉主要雜質(zhì)含量 %
取分銀液邊攪拌邊緩慢加入A試劑,溶液中出現(xiàn)大量白色沉淀,用PH計檢測溶液中的PH值,待溶液中PH值降至4.6左右,其銀離子濃度小于0.01g/L,停止加入A試劑。固液分離后的粗氯化銀經(jīng)過“凈化除雜—銀粉還原”得到粗銀粉,沉銀后液經(jīng)過PH調(diào)節(jié)返回分銀循環(huán)使用。
表3 A試劑沉銀循環(huán)次數(shù)和粗銀粉主要雜質(zhì)含量 %
在其他條件保持不變的情況下,A試劑沉銀循環(huán)四次得到的粗銀粉碲雜質(zhì)含量平均值相對于二氧化硫沉銀下降75%,通過對比試驗可以得出,A試劑沉銀可以有效降低粗銀粉碲雜質(zhì)含量。
A試劑沉銀會使沉銀后液中產(chǎn)生新的酸鹽,循環(huán)使用一定次數(shù)后,酸鹽達(dá)到飽和狀態(tài),易產(chǎn)生結(jié)晶物,需要定期開路沉銀后液,補(bǔ)充新液。
表4 二氧化硫沉銀凈化除雜后液主要雜質(zhì)含量 g/L
二氧化硫沉銀得到的粗氯化銀經(jīng)過凈化除雜,其凈化后液主要雜質(zhì)平均含量如表4所示,凈化后液碲雜質(zhì)平均含量0.119g/L。
表5 A試劑沉銀凈化除雜后液主要雜質(zhì)含量 g/L
A試劑沉銀得到的粗氯化銀經(jīng)過凈化除雜,其凈化后液主要雜質(zhì)平均含量如表5所示,凈化后液碲雜質(zhì)平均含量0.487g/L。對比二氧化硫沉銀的粗氯化銀,A試劑沉銀的粗氯化銀中碲雜質(zhì)更容易在凈化除雜階段被氧化除去。
通過研究發(fā)現(xiàn),沉銀過程中PH值在某M階段時,還原出來的碲會被氯化銀包裹,該部分碲在凈化除雜階段很難除去,隨著氯化銀進(jìn)入銀還原工序,導(dǎo)致粗銀粉碲雜質(zhì)含量高。二氧化硫沉銀PH值下降慢,處于M階段時間長,還原出來的碲被氯化銀包裹的多;A試劑沉銀PH值下降速度較快,可以快速越過M階段,還原出來的碲被氯化銀包裹的少,凈化除雜效果好。
在A試劑沉銀試驗取得理想結(jié)果的前提下,貴溪冶煉廠把A試劑沉銀應(yīng)用到工業(yè)生產(chǎn)中。由于A試劑沉銀反應(yīng)劇烈,工業(yè)生產(chǎn)上需要配置A試劑高位槽,并增加A試劑自動閥聯(lián)鎖PH值進(jìn)行自動控制,當(dāng)溶液中瞬時PH值降至設(shè)定的終點PH值時,A試劑自動閥會關(guān)閉,停止加入試劑。
A試劑沉銀過程會產(chǎn)生新的酸鹽,工業(yè)生產(chǎn)上沉銀后液每天需要部分開路,在PH調(diào)節(jié)工序補(bǔ)充新液,可以保證循環(huán)母液不易結(jié)晶。另外,A試劑沉銀產(chǎn)生的二氧化硫氣體可以利用到調(diào)節(jié)工序,與該工序加入的液堿反應(yīng),來達(dá)到提高分銀母液亞硫酸鈉濃度的目的。相對比A試劑沉銀,二氧化硫沉銀的優(yōu)點是可以提高沉銀后液中亞硫酸鈉濃度,在調(diào)節(jié)工序只需要調(diào)整PH值,便可滿足分銀母液的要求。
表6 二氧化硫沉銀與A試劑沉銀生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比
A試劑沉銀工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用前后,分別對二氧化硫沉銀和A試劑沉銀時長3個月共180批樣進(jìn)行分析統(tǒng)計,其結(jié)果如表6所示。新工藝A試劑沉銀應(yīng)用后,粗銀粉中碲雜質(zhì)含量下降72%,銀錠一級品級率上升39.3%。
(1)通過一年多的生產(chǎn)應(yīng)用,相對傳統(tǒng)的二氧化硫沉銀,A試劑沉銀工藝并未有明顯的弊端,產(chǎn)出的粗銀粉碲雜質(zhì)含量滿足工藝要求,最直接的影響是銀錠一級品級率上升了35%,對于穩(wěn)定銀錠產(chǎn)品質(zhì)量具有舉足輕重的作用。
(2)傳統(tǒng)的二氧化硫沉銀使用的是鋼瓶二氧化硫,用量大,成本高。A試劑沉銀使用的試劑用量少,成本低,這對于企業(yè)降本增效具有積極的意義。
(3)A試劑沉銀反應(yīng)時間短,對于不同雜質(zhì)含量的生產(chǎn)原料適應(yīng)性強(qiáng),能夠應(yīng)用于復(fù)雜多變的生產(chǎn)工藝,具有較大的應(yīng)用價值。